萬(wàn)焱明,黃偉良
(中國(guó)石化長(zhǎng)嶺分公司,湖南岳陽(yáng) 414012)
儲(chǔ)罐內(nèi)浮盤(pán)是一種通過(guò)浮力使之隨儲(chǔ)罐液面升降而升降的覆蓋在液面上的節(jié)能環(huán)保設(shè)備。由于浮盤(pán)與油品液面之間幾乎沒(méi)有油氣空間,基本消除了油罐大呼吸損耗,同時(shí)降低了大氣與儲(chǔ)存油品的熱傳導(dǎo),有效減少了油品的蒸發(fā)損失。
國(guó)外從20世紀(jì)50年代開(kāi)始建造內(nèi)浮頂油罐。國(guó)內(nèi)直到1978年才開(kāi)始試制淺盤(pán)式內(nèi)浮頂油罐。據(jù)報(bào)道,淺盤(pán)式內(nèi)浮頂油罐出現(xiàn)了一系列問(wèn)題,其中最主要的是沉盤(pán)問(wèn)題。近年來(lái),儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)汽油、輕污油罐的淺浮盤(pán)均出現(xiàn)過(guò)沉盤(pán)現(xiàn)象。本文分析134#罐沉盤(pán)原因,并提出預(yù)防措施。
汽油罐區(qū)134#罐于2015年8月在收油過(guò)程中出現(xiàn)浮盤(pán)沉盤(pán)。134#罐建設(shè)投用于1985年,罐壁為對(duì)接方式,直徑17 m,罐壁高16.8 m,浮盤(pán)為鋼制淺浮盤(pán),密封裝置為囊式密封,后改為充液密封。原設(shè)計(jì)儲(chǔ)存介質(zhì)為汽油,后改儲(chǔ)汽油組分非芳烴。
2015年8月18日14∶20,134#罐雷達(dá)液位計(jì)出現(xiàn)故障,18日至28日液位計(jì)故障原因一直未排查出來(lái),遂實(shí)行人工檢尺計(jì)量。28日15∶20,儀表人員和車(chē)間技術(shù)人員到134#罐罐頂維修雷達(dá)液位計(jì)時(shí),發(fā)現(xiàn)罐頂安裝雷達(dá)液位計(jì)的導(dǎo)向管處(檢尺口對(duì)側(cè))發(fā)生變形,導(dǎo)向管上端傾斜約30°,罐頂局部凹陷,打開(kāi)透光孔檢查,發(fā)現(xiàn)浮盤(pán)沉沒(méi)。通過(guò)檢尺核對(duì),此時(shí)油品的實(shí)際液位是7.2 m,測(cè)量到浮盤(pán)上方約有5 m的液位。
清罐后,進(jìn)罐檢查、測(cè)量,損壞情況如下:浮盤(pán)下沉至罐底部,處于傾斜狀態(tài),部分支腿被浮盤(pán)壓彎;罐內(nèi)壁與浮盤(pán)邊緣板有明顯的摩擦痕跡;導(dǎo)向管與浮盤(pán)導(dǎo)向輪有明顯的摩擦痕跡,并且有一個(gè)導(dǎo)向輪脫落,見(jiàn)圖1;經(jīng)測(cè)量,其中一根φ159 mm×6 mm的導(dǎo)向管在9.37 m高度處彎折變形最嚴(yán)重,見(jiàn)圖2;浮盤(pán)密封橡膠皮局部外翻。
圖1 導(dǎo)向輪損壞
2.1.1浮盤(pán)的結(jié)構(gòu)及基本參數(shù)
淺浮盤(pán)主要由浮盤(pán)面板、邊緣板及加強(qiáng)角鋼、泡沫擋板、加強(qiáng)筋板、浮盤(pán)支腿、人孔、呼吸閥、導(dǎo)電繩等部分組成。134#罐淺浮盤(pán)的結(jié)構(gòu)示意見(jiàn)圖3,基本參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 134#罐浮盤(pán)基本參數(shù)
2.1.2浮力核算
2.1.2.1原始設(shè)計(jì)的浮力
原設(shè)計(jì)儲(chǔ)存介質(zhì)為汽油,汽油密度ρ汽油=735 kg/m3。
根據(jù)浮力計(jì)算公式:
F=ρ×g×V
Gg+f=ρ×g×S×h
式中:F——浮盤(pán)產(chǎn)生的浮力,N;
ρ——介質(zhì)密度,kg/m3;
g——重力加速度,m/s2;
V——浮盤(pán)排液體積,m3;
G——浮盤(pán)及密封的總重量,N;
f——浮盤(pán)密封與罐壁的摩擦力,N;
S——浮盤(pán)截面積,m2;
h——浮盤(pán)邊緣板浸入液體中的深度,m。
該罐原設(shè)計(jì)的浮盤(pán)密封為囊式密封,囊式密封重量:155 kg。
囊式密封的填充物為海綿,浮盤(pán)運(yùn)行時(shí)囊式密封與罐壁的擠壓力較小,密封與罐壁的摩擦力按浮盤(pán)及密封重量的1%計(jì)算。
計(jì)算得,設(shè)計(jì)浮盤(pán)吃水深度h≈72 mm。邊緣板仍有208 mm高的余量。
2.1.2.2儲(chǔ)存介質(zhì)及密封變更后的浮力
2010年油罐大修時(shí)更換為充液密封。充液密封丁腈橡膠重量:370 kg;工業(yè)鹽:50 kg;充液軟管尺寸:φ280 mm,介質(zhì)為水(充水量為70%),計(jì)算得軟管內(nèi)充水重量為:2 262 kg。
非芳烴密度ρ非芳烴=672.7 kg/m3。
充液密封的填充物為食鹽水,浮盤(pán)運(yùn)行時(shí)食鹽水對(duì)罐壁產(chǎn)生較大的擠壓,密封與罐壁的摩擦力按浮盤(pán)及密封重量的10%計(jì)算。
計(jì)算得,更換為充液密封后,儲(chǔ)存非芳烴,浮盤(pán)的吃水深度h≈104 mm。
改變儲(chǔ)存介質(zhì)和浮盤(pán)密封后,浮盤(pán)吃水深度為104 mm,浮盤(pán)仍有176 mm余量,正常運(yùn)行不會(huì)導(dǎo)致沉盤(pán)。
根據(jù)開(kāi)罐檢查情況,浮盤(pán)面板及邊緣板無(wú)腐蝕穿孔現(xiàn)象,可排除浮盤(pán)因腐蝕穿孔、油品浸入浮盤(pán)頂而導(dǎo)致的沉盤(pán)。
2.3.1浮盤(pán)低位運(yùn)行情況
通過(guò)查閱134#罐的操作記錄,近3個(gè)月來(lái)該罐無(wú)低于浮盤(pán)工作檔位運(yùn)行的情況,排除低位運(yùn)行導(dǎo)致浮盤(pán)損壞的可能。
2.3.2工藝操作情況
14日12∶10該罐開(kāi)始收乙烯料和非芳烴。8月18日14∶00停止收油。8月18日~28日付油調(diào)合,28日下午發(fā)現(xiàn)沉盤(pán)。134#罐收付油動(dòng)態(tài)見(jiàn)表2。
表2 134#罐收付油作業(yè)
根據(jù)表1和DCS系統(tǒng)中雷達(dá)液位計(jì)記錄,134#罐于18日14∶01停止收非芳烴、乙烯裂解料,液位計(jì)趨勢(shì)圖正常,顯示液位為10.17 m。14∶20左右134#罐在靜止?fàn)顟B(tài)下突然出現(xiàn)液位異常,并且液位計(jì)顯示值快速下降,此現(xiàn)象與油罐導(dǎo)向管在9.37 m高度處明顯彎曲基本吻合。說(shuō)明此時(shí)浮盤(pán)失穩(wěn),在自重作用下,傾斜、快速下墜,導(dǎo)向管在外力作用下彎曲變形,雷達(dá)液位計(jì)的導(dǎo)波繩與導(dǎo)向管接觸,導(dǎo)波傳輸異常,液位計(jì)出現(xiàn)故障。
16日14∶01至18日14∶01,134#罐在繼續(xù)單獨(dú)收乙烯裂解料時(shí),液位從8.341 m上升至10.17 m過(guò)程中,由于組分中攜帶大量氣相,氣相在罐內(nèi)氣化嚴(yán)重,氣體攜帶液相,形成泛液。由于淺浮盤(pán)邊緣板余量只有176 mm,泛液容易噴濺到淺盤(pán)上,隨著泛液的積累,導(dǎo)致浮盤(pán)失穩(wěn)、下墜。
2.3.3浮盤(pán)液泛的形成
據(jù)文獻(xiàn)報(bào)道[1,2],液泛是引起鋼制淺浮盤(pán)沉盤(pán)的主要原因。
所謂液泛,是指油品從煉油裝置輸送到常壓罐中壓力降低,使得原來(lái)的相平衡破壞,在油罐內(nèi)達(dá)到新的平衡,產(chǎn)生大量油氣,特別是當(dāng)油品中攜帶氣相或極易揮發(fā)的液化烴類(lèi)時(shí),氣體積聚在密封裝置與罐壁的空間中,聚集的氣體壓力達(dá)到一定值時(shí),氣體夾帶油品,通過(guò)密封與罐壁之間的縫隙,噴濺到浮盤(pán)頂上而形成的積液。
油品組分越輕,特別是含有C5以下的組分時(shí),越易形成液泛,并引起浮盤(pán)的上下顛簸。當(dāng)浮盤(pán)上的積液達(dá)到一定的重量時(shí),浮盤(pán)浮力不夠,浮盤(pán)失穩(wěn),導(dǎo)致下落而沉盤(pán)。液泛的形成見(jiàn)圖4。
圖4 內(nèi)浮頂液泛形成示意
鋼制淺浮盤(pán)由于自身沒(méi)有浮力元件,僅依靠浮盤(pán)面板及邊緣板組成的空間浸沒(méi)在液體中產(chǎn)生浮力,且浮頂上容易因液泛而積液,其抗沉性和抗液泛性差,因此該類(lèi)浮盤(pán)容易出現(xiàn)卡盤(pán)、沉盤(pán)等現(xiàn)象。根據(jù)《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》,儲(chǔ)存甲B、乙A類(lèi)的液體應(yīng)選用金屬浮艙式的浮頂或內(nèi)浮頂罐。油罐選用淺浮盤(pán)已不符合規(guī)范要求。目前儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)仍然有15臺(tái)鋼制淺盤(pán)式內(nèi)浮頂罐在使用(其中三苯罐區(qū)6臺(tái)正在改造),應(yīng)逐步更換成金屬浮艙式內(nèi)浮頂罐。五垅輕污油罐、134#罐的浮盤(pán)陸續(xù)改為浮艙式浮盤(pán)后,運(yùn)行平穩(wěn)。
a)監(jiān)控油品理化指標(biāo)。主要檢測(cè)油品蒸汽壓、溫度,防止油品在罐內(nèi)產(chǎn)生液泛。裝置輕質(zhì)油應(yīng)監(jiān)控蒸汽壓(C4含量),40℃的蒸汽壓不應(yīng)超過(guò)88 kPa;多組分物料進(jìn)罐時(shí),應(yīng)根據(jù)各組分蒸汽壓情況,合理安排好進(jìn)罐工藝介質(zhì)的數(shù)量和方式,應(yīng)盡量減少C5組分進(jìn)罐,杜絕C4組分進(jìn)罐,同時(shí)輕質(zhì)油出裝置溫度不應(yīng)大于40℃,嚴(yán)防儲(chǔ)罐超壓運(yùn)行。儲(chǔ)罐的介質(zhì)不應(yīng)隨意變更,因密度的變化,帶來(lái)浮盤(pán)浮力的變化。氮?dú)獾冉橘|(zhì)掃線(xiàn),禁止從底部進(jìn)罐。
b)控制油品進(jìn)出罐流速。通過(guò)控制油品進(jìn)罐流速,一方面使得浮盤(pán)平穩(wěn)升降,降低浮盤(pán)卡盤(pán)的風(fēng)險(xiǎn);另一方面避免油品在罐內(nèi)攪動(dòng),減少油品揮發(fā)。浮盤(pán)起浮前收油管道流速不應(yīng)大于1 m/s,起浮后收付油管道流速不應(yīng)大于4.5 m/s。
c)控制浮盤(pán)運(yùn)行高度。內(nèi)浮頂儲(chǔ)罐正常操作時(shí),最低液面應(yīng)高于浮頂?shù)闹胃叨?,最高液位?yīng)低于油罐的安全高度。油罐應(yīng)增設(shè)高、低液位報(bào)警設(shè)施。
a)浮盤(pán)密封的改造。由于充液密封的效果優(yōu)于囊式密封,近幾年得到了快速推廣。但是充液密封將增加淺浮盤(pán)重量的20%左右,因此不建議將囊式密封更換為充液密封,以減少沉盤(pán)的風(fēng)險(xiǎn)。
b)罐內(nèi)增設(shè)擴(kuò)散管。在罐內(nèi)收油線(xiàn)上增設(shè)擴(kuò)散管(見(jiàn)圖5),擴(kuò)散管盡可能往罐底中延伸,擴(kuò)散管的直管段的兩側(cè)和上下開(kāi)一定數(shù)量的小孔。油品流經(jīng)擴(kuò)散管,可均勻排出油品中夾帶的氣體,同時(shí)可降低進(jìn)罐流速,減輕對(duì)浮盤(pán)的沖擊。
圖5 罐內(nèi)收油線(xiàn)擴(kuò)散管示意
c)定期檢驗(yàn)。鋼制浮盤(pán)應(yīng)定期檢查、檢驗(yàn),及時(shí)修復(fù)缺陷,防止因滲漏、浮力不夠而沉盤(pán)。
a)投用前的檢查。油罐、浮盤(pán)檢修后,應(yīng)加強(qiáng)對(duì)浮盤(pán)附件的檢查,特別是浮盤(pán)支腿應(yīng)調(diào)整到位,上下運(yùn)行靈活,插銷(xiāo)安裝牢固,可避免由于支腿問(wèn)題導(dǎo)致浮盤(pán)傾斜、沉盤(pán)。曾經(jīng)發(fā)生過(guò)因浮盤(pán)支腿調(diào)整不到位,而出現(xiàn)浮盤(pán)卡盤(pán)、沉盤(pán)現(xiàn)象。
b)投用中的檢查。生產(chǎn)崗位應(yīng)每季度對(duì)浮盤(pán)運(yùn)行及密封裝置進(jìn)行一次檢查(最好安排在浮盤(pán)高位時(shí)檢查),發(fā)現(xiàn)浮盤(pán)上有積液、密封破損等情況,應(yīng)清罐檢查,避免沉盤(pán)而造成的損失增大。
浮盤(pán)的平穩(wěn)運(yùn)行,關(guān)系到油品降耗,以及安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、員工健康。淺浮盤(pán)由于結(jié)構(gòu)缺陷,易發(fā)生沉盤(pán)事故,應(yīng)逐步更換為浮艙式浮盤(pán)等性能優(yōu)良的產(chǎn)品,同時(shí)加強(qiáng)生產(chǎn)運(yùn)行管理和日常檢查,完善高、低液位報(bào)警裝置,以實(shí)現(xiàn)浮盤(pán)的長(zhǎng)周期安全運(yùn)行。
5 參考文獻(xiàn)
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