文/胡海東 刁金霞
鋼鐵工業(yè)、電石工業(yè)、氧化鋁工業(yè)、耐火材料工業(yè)等都是石灰消耗大戶(hù),近幾年來(lái)這些產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展對(duì)石灰的需求不斷增長(zhǎng),因此大幅度提高石灰的產(chǎn)量和質(zhì)量是必然發(fā)展趨勢(shì)。目前國(guó)家大力提倡環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排,這就要求企業(yè)進(jìn)行更高技術(shù)、機(jī)械化 、自動(dòng)化程度越高越好的現(xiàn)代技術(shù)改造,成為現(xiàn)代化石灰煅燒爐。
河北某鋼廠(chǎng)石灰窯屬于機(jī)械立窯,生產(chǎn)高活性石灰。但因煅燒煤氣、風(fēng)機(jī)、壓力閥門(mén)的控制均用人工控制,燃燒溫度主要靠有經(jīng)驗(yàn)的員工登窯進(jìn)行目測(cè)、調(diào)節(jié),造成石灰質(zhì)量完全依賴(lài)于現(xiàn)場(chǎng)控制人員的經(jīng)驗(yàn)多寡;煤氣噴嘴布局不夠合理,實(shí)際煅燒時(shí)煤氣和空氣的混合燃料燃燒不充分,經(jīng)常出現(xiàn)欠燒、過(guò)燒等情況;煙氣由窯頂排出并無(wú)除塵和熱量再利用,浪費(fèi)能源而且污染大氣,時(shí)常有危及人生命的安全隱患。由此,種種情況造成活性石灰品質(zhì)不高、產(chǎn)量提升困難、污染嚴(yán)重等一系列的問(wèn)題。
在石灰生產(chǎn)過(guò)程中,需要均勻加溫和適時(shí)調(diào)整火焰負(fù)荷,并保證適時(shí)合理的配風(fēng)。改造之前的燃燒系統(tǒng),助燃風(fēng)道的直徑φ250mm,分為燃燒助燃和爐底風(fēng),風(fēng)壓為l0KPa,無(wú)引風(fēng)。高爐煤氣管道直徑φ600mm,煤氣壓力5~15KPa,燃燒助燃風(fēng)道調(diào)節(jié)在一層平臺(tái)(地面),高爐煤氣燃燒量調(diào)節(jié)在二層平臺(tái),助燃風(fēng)和燃料的調(diào)節(jié)均采用手動(dòng)調(diào)節(jié),不能實(shí)現(xiàn)同步調(diào)節(jié),且無(wú)引風(fēng),易造成調(diào)節(jié)不平衡,產(chǎn)生煅燒不充分或局部過(guò)熱,造成物料燒不透或粘結(jié)。高爐煤氣和助燃空氣無(wú)預(yù)熱,使燒成端偏移,造成大量的燃料浪費(fèi),無(wú)尾部除塵設(shè)備,產(chǎn)生大量的環(huán)保問(wèn)題。
圖1:石灰窯自動(dòng)化生產(chǎn)外形結(jié)構(gòu)圖
窯內(nèi)三段熱工工藝:預(yù)熱段、煅燒段、冷卻段。窯頂上料,原料石灰石經(jīng)由料車(chē)經(jīng)傳送帶提升至窯頂,系統(tǒng)打開(kāi)窯蓋將原料裝入窯內(nèi),裝料完畢關(guān)閉窯蓋。燃料由窯外的助燃風(fēng)機(jī)供風(fēng)燃燒,窯下卸灰在煅燒過(guò)程是封閉的,目的是使燃料的熱能充分利用。原有石灰窯的送料和卸灰均用人工機(jī)械化控制,窯體煅燒溫度由值班人員進(jìn)行小窗肉眼觀(guān)測(cè)火焰顏色進(jìn)行判斷,隨后進(jìn)行手動(dòng)控制燃料閥門(mén)開(kāi)度進(jìn)行調(diào)節(jié)。改造后在石灰窯窯體各段加裝溫度測(cè)量熱電偶,將測(cè)量溫度送入模擬量輸入模塊由PLC處理進(jìn)行PID調(diào)節(jié)自動(dòng)控制各輸出閥門(mén)大小。為了減少污染排放并能夠進(jìn)行熱能二次利用,在窯頂加裝封蓋將廢棄引出進(jìn)行燃料的預(yù)熱改造。石灰窯生產(chǎn)過(guò)程外形圖由圖1所示。
經(jīng)論證,石灰窯煅燒控制系統(tǒng)中的上料和卸灰過(guò)程仍保持機(jī)械控制;對(duì)于煅燒段溫度檢測(cè)與調(diào)節(jié)、煅燒段窯內(nèi)壓力檢測(cè)與調(diào)節(jié)、冷卻段溫度檢測(cè)與調(diào)節(jié)均應(yīng)用PID調(diào)節(jié)技術(shù)進(jìn)行控制;上位機(jī)控制柜通過(guò)觸摸屏顯示控制過(guò)程并能夠修改數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)煅燒過(guò)程全自動(dòng)化控制。自動(dòng)控制系統(tǒng)模塊結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2:自動(dòng)控制系統(tǒng)模塊圖
公司180m3普通氣燒豎窯共三座,均采用周邊套筒式燃料噴嘴。燃料噴嘴是以噴射煤氣和空氣混合氣體形式進(jìn)行噴入,在石灰石空隙中燃燒。存在的問(wèn)題:
(1)噴射速度慢,穿透能力差,造成窯心溫度較低,容易形成欠燒。
(2)存在大量燃料不能完全燃燒,從而造成煅燒爐的煅燒段的時(shí)間過(guò)長(zhǎng),引起預(yù)熱段高溫,進(jìn)而產(chǎn)生煅燒段過(guò)燒;不完全燃燒的氣體從尾部排出進(jìn)入除塵設(shè)備,造成環(huán)保、中毒事故和能源浪費(fèi)。
(3)燃?xì)夂椭伎諝庠跓焯幏峙洳粔蚓鶆?,?huì)出現(xiàn)偏燒。
(4)燃料噴嘴長(zhǎng)期處于髙溫和物料磨損過(guò)程中,燃燒器更換頻繁,造成生產(chǎn)成本增加、煤氣燃燒效率低。
針對(duì)存在的問(wèn)題和原因進(jìn)行分析,改進(jìn)燃燒硬件系統(tǒng)方案:
(1)煅燒爐煅燒段均勻分布兩層噴燃式燒嘴。
噴燃燒嘴的噴口設(shè)計(jì)寬度約等于300mm,分兩層縱向錯(cuò)列11.25°布置,32只燒嘴按圓周錯(cuò)列布置,分上下兩層完全覆蓋整個(gè)圓周,同時(shí)在煅燒爐橫截面上,將煅燒段燒嘴分為4個(gè)區(qū)域,燃燒噴嘴排列分布。每個(gè)區(qū)域作為單獨(dú)的調(diào)節(jié)區(qū)域進(jìn)行調(diào)節(jié),最終達(dá)到精確、均衡控溫的目的,高效的保證產(chǎn)品質(zhì)量。
(2)改變噴嘴結(jié)構(gòu),改進(jìn)煅燒方式。
重新定制加工燃燒噴嘴,將噴嘴按照現(xiàn)場(chǎng)工藝要求制作成寬扁的鴨嘴形式,增大火焰面積,進(jìn)一步縮短火焰長(zhǎng)度。燃燒方式采用噴燃式,使燃料在噴出時(shí)充分燃燒。噴燃式燃燒方式的特點(diǎn)是:火焰短,輻射能力強(qiáng),熱傳導(dǎo)性能強(qiáng);噴出速度高,穿透能力強(qiáng);由于燃料燃燒充分,不形成燃料殘留。
經(jīng)改進(jìn),解決了前面存在的石灰窯內(nèi)石料的欠燒和過(guò)燒的問(wèn)題,節(jié)約了能源,避免引起環(huán)保和中毒事件的發(fā)生,并提高了煤氣的燃燒效率和噴嘴的使用壽命,成本大幅度降低。
(1)風(fēng)機(jī)的更新與增設(shè)。
拆除原有助燃風(fēng)機(jī),改為高壓頭、大風(fēng)量的鼓風(fēng)機(jī)。分別裝設(shè)爐底鼓風(fēng)機(jī)(冷卻風(fēng)機(jī))和助燃風(fēng)機(jī),實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)控制PID調(diào)節(jié)和提高了對(duì)物料的穿透性。
(2)增加引風(fēng)機(jī)和煙氣換熱器。
煙氣換熱器分為助燃空氣換熱和燃料換熱。提高了燃料和助燃空氣的初始焓值,避免物料的冷熱不均和實(shí)現(xiàn)物料的持續(xù)穩(wěn)定的反應(yīng),同時(shí)還可以節(jié)約大量的燃料。
(3)增加幾十個(gè)傳感器,并在上位機(jī)控制機(jī)柜設(shè)置顯示控制觸摸屏,實(shí)現(xiàn)窯溫自動(dòng)化的控制。
(4)對(duì)熱交換后的煙氣進(jìn)行除塵處理(爐頂除塵),設(shè)置除塵裝置。
(5)增加爐底除塵,回收成品粉料。
(6)增加的PLC自控設(shè)備:煤氣流量調(diào)節(jié)閥,助燃風(fēng)調(diào)節(jié)閥,冷卻風(fēng)調(diào)節(jié)閥,引風(fēng)調(diào)節(jié)閥等。
控制系統(tǒng)核心部件為西門(mén)子S7-200 PLC控制模塊,PLC通過(guò)用戶(hù)程序?qū)υO(shè)備進(jìn)行監(jiān)測(cè)或自動(dòng)控制。通過(guò)觸摸屏可以監(jiān)測(cè)各現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù),也可以設(shè)定各系統(tǒng)參數(shù)。
對(duì)檢測(cè)預(yù)熱段、煅燒段、冷卻段三段溫度分別進(jìn)行檢測(cè)與PID調(diào)節(jié)。
(1)煅燒段溫度PID調(diào)節(jié)和煤氣流量的比例調(diào)節(jié)。根據(jù)用戶(hù)設(shè)定的煅燒段溫度值,自動(dòng)控制煤氣流量調(diào)節(jié)閥,同時(shí)聯(lián)鎖控制助燃風(fēng)調(diào)節(jié)閥,實(shí)現(xiàn)煅燒段的溫度與設(shè)定值一致。
(2)煅燒段壓力PID調(diào)節(jié)。根據(jù)用戶(hù)設(shè)定的煅燒段壓力值,自動(dòng)控制引風(fēng)調(diào)節(jié)閥的開(kāi)度,實(shí)現(xiàn)煅燒段壓力與設(shè)定值一致。
(3)冷卻段溫度PID調(diào)節(jié)。根據(jù)用戶(hù)設(shè)定的冷卻段溫度值,自動(dòng)控制冷卻風(fēng)調(diào)節(jié)閥的開(kāi)度,實(shí)現(xiàn)冷卻段溫度與設(shè)定值一致。
系統(tǒng)運(yùn)行模式分為手動(dòng)和自動(dòng)兩種。
手動(dòng)操作模式可以通過(guò)手操器上的引風(fēng)機(jī)、冷卻風(fēng)機(jī)、助燃風(fēng)機(jī)三個(gè)開(kāi)關(guān)分別控制三種風(fēng)機(jī)的啟動(dòng)和停止。根據(jù)石灰窯工作的工藝過(guò)程,依次將引風(fēng)、冷卻風(fēng)、助燃風(fēng)、煤氣量閥門(mén)開(kāi)度進(jìn)行手動(dòng)調(diào)節(jié),完成石灰窯的上料、點(diǎn)燃過(guò)程。
自動(dòng)運(yùn)行模式,控制系統(tǒng)將根據(jù)石灰窯煅燒段溫度、煅燒段壓力、冷卻段溫度對(duì)進(jìn)風(fēng)量、煤氣量等進(jìn)行連續(xù)自動(dòng)調(diào)節(jié)。進(jìn)入此狀態(tài)后,系統(tǒng)開(kāi)始連續(xù)自動(dòng)控制,不再需要人為干預(yù),可實(shí)現(xiàn)無(wú)人自動(dòng)控制。
由于控制器采用西門(mén)子 S7-200 PLC 作為核心控制元件,因此配合精心設(shè)計(jì)的軟件能夠根據(jù)當(dāng)前工況對(duì)石灰窯進(jìn)行實(shí)時(shí)而又全面的故障識(shí)別與處理,用戶(hù)能夠直接通過(guò)控制器識(shí)別故障點(diǎn),從而提高故障處理的工作效率。
通過(guò)改造,石灰窯在生產(chǎn)過(guò)程中由人工登高觀(guān)測(cè)火焰溫度、手動(dòng)控制風(fēng)量、煤氣量閥門(mén)大小的半機(jī)械化生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變?yōu)槌b料和卸料之外的自動(dòng)化控制生產(chǎn)過(guò)程。對(duì)燃料噴嘴結(jié)構(gòu)、分布等進(jìn)行重新設(shè)計(jì)與安裝,煅燒過(guò)程溫度全自動(dòng)化控制,大大減少了人力物力的支出,并且對(duì)煅燒之后的氣體進(jìn)行引出對(duì)燃料氣體預(yù)熱,廢氣利用,減少了投資。系統(tǒng)在保證燃料充足、物料(石灰石)質(zhì)量的前提下,產(chǎn)量可提高到125噸/天以上,獲得了很好的經(jīng)濟(jì)效益。
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