王志成 張翼斌
摘 要:1號連鑄機(jī)建投產(chǎn)時大包回轉(zhuǎn)臺事故旋轉(zhuǎn)系統(tǒng)無法使用,影響正常生產(chǎn),同時存在設(shè)備安全隱患。對系統(tǒng)存在的故障進(jìn)行技術(shù)分析并提出解決方案,最終實(shí)施并取得良好效果。
關(guān)鍵詞:連鑄機(jī);大包回轉(zhuǎn)臺;事故旋轉(zhuǎn);液壓系統(tǒng);故障
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.09.003
1 引言
大包回轉(zhuǎn)臺安裝在連鑄車間鋼水接受跨和連鑄跨之間的澆鑄平臺上,用于接受煉鋼系統(tǒng)送來的盛滿鋼水的鋼包,并將鋼包轉(zhuǎn)至連鑄跨的澆注位置進(jìn)行澆注。 當(dāng)鋼水澆注完后,通過設(shè)備的旋轉(zhuǎn)將空鋼包送回?zé)掍摽?,同時將新的盛滿鋼水的鋼包送到連鑄跨,從而保證連鑄機(jī)連續(xù)澆注生產(chǎn)的要求[1]。承鋼120噸連鑄1#機(jī)在安裝調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)事故液壓回轉(zhuǎn)功能無法使用,使用事故液壓進(jìn)行驅(qū)動時,液壓馬達(dá)有輸出,但是大包回轉(zhuǎn)臺不跟隨其進(jìn)行轉(zhuǎn)動。
2 系統(tǒng)工作原理及存在問題分析
2.1 回轉(zhuǎn)驅(qū)動裝置及工作原理
大包回轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)驅(qū)動裝置主要由主驅(qū)動動力源-電機(jī)、事故驅(qū)動動力源-液壓源、減速機(jī)、液壓離合器、制動器、開式小齒輪等組成,其示意圖如圖1所示?;剞D(zhuǎn)驅(qū)動裝置具有回轉(zhuǎn)驅(qū)動、事故驅(qū)動和回轉(zhuǎn)定位等三大功能?;剞D(zhuǎn)驅(qū)動裝置基本采用外置式,其底座焊接在回轉(zhuǎn)臺的固定底座上。大包回轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)時,驅(qū)動動力源經(jīng)過減速機(jī)驅(qū)動小齒輪轉(zhuǎn)動,帶動大包回轉(zhuǎn)體旋轉(zhuǎn)。
大包回轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)驅(qū)動裝置主驅(qū)動采用交流變頻電機(jī),事故驅(qū)動為液壓馬達(dá), 通過一套緊湊型減速機(jī)帶動小齒輪,小齒輪驅(qū)動大齒圈及上部回轉(zhuǎn)鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)行360°回轉(zhuǎn)[2],2種驅(qū)動方式如下:
(1)正常驅(qū)動模式-由變頻電機(jī)驅(qū)動,大包回轉(zhuǎn)臺主要驅(qū)動方式。正常電機(jī)驅(qū)動時,液壓離合器與減速機(jī)輸入軸脫開,電機(jī)直接驅(qū)動減速機(jī)從而驅(qū)動回轉(zhuǎn)臺工作。(2)事故液壓驅(qū)動模式-有液壓馬達(dá)驅(qū)動,用于回轉(zhuǎn)臺驅(qū)動電機(jī)出現(xiàn)故障,或者系統(tǒng)掉電無法繼續(xù)生產(chǎn)時利用液壓系統(tǒng)蓄能器儲存壓力油驅(qū)動液壓馬達(dá)工作將回轉(zhuǎn)臺上正在澆鑄的大包轉(zhuǎn)至事故位置,以確保澆鑄平臺人員和設(shè)備安全。
2.2 事故旋轉(zhuǎn)液壓系統(tǒng)
事故旋轉(zhuǎn)液壓系統(tǒng)由2組控制閥臺、液壓離合器和液壓馬達(dá)組成,換向閥臺控制大包旋轉(zhuǎn)方向和提供液壓馬達(dá)和離合器工作需要的壓力油;馬達(dá)與減速器分合控制閥臺部分主要控制液壓馬達(dá)安全工作和控制液壓離合器的接合與分開。液壓離合器在鋼包回裝臺正常工作時總是處于分開狀態(tài),確?;剞D(zhuǎn)臺只由電機(jī)驅(qū)動。
2.3 事故旋轉(zhuǎn)系統(tǒng)故障
大包事故液壓驅(qū)動系統(tǒng)安裝完成后,調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)事故液壓回轉(zhuǎn)功能無法使用。使用事故液壓進(jìn)行驅(qū)動時,大包回轉(zhuǎn)臺轉(zhuǎn)動角度大約10°左右就不再轉(zhuǎn)動,無論從正反兩個方向均無法轉(zhuǎn)動。
3 故障分析與改進(jìn)
3.1 大包事故液壓回轉(zhuǎn)故障分析
通過對整個回轉(zhuǎn)臺驅(qū)動裝置進(jìn)行排查,電機(jī)驅(qū)動部分故障排除。在對事故旋轉(zhuǎn)驅(qū)動液壓部分進(jìn)行排查中發(fā)現(xiàn)液壓馬達(dá)工作正常,制動器也處于常開位置,但是減速器無轉(zhuǎn)動輸出,連接大包回轉(zhuǎn)臺減速器輸入軸和液壓離合器未能正常接合,未能將馬達(dá)轉(zhuǎn)矩傳遞至減速器上,造成回轉(zhuǎn)臺無旋轉(zhuǎn)。分析認(rèn)為離合器未正常接合是造成事故液壓回轉(zhuǎn)無法工作的直接原因。
對液壓離合部分進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn),當(dāng)換向閥處于工作位置時,離合器未伸出與減速器輸入軸接合,判斷問題出應(yīng)該出在離合器或者事故回轉(zhuǎn)馬達(dá)閥塊上離合器控制部分。拆卸離合器在其他液壓源上檢測,離合器伸出收回正常,可知離合器正常無故障。既然離合器故障排除,那么故障點(diǎn)應(yīng)該在馬達(dá)閥塊部分了。拆除馬達(dá)控制閥塊所有的插裝閥和螺堵進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)廠家在加工閥塊內(nèi)的孔道時,插裝式阻尼器6的位置設(shè)置不合理,造成原本通過梭閥5供給離合器的壓力油直接回油箱,壓力油未施加到離合器上導(dǎo)致其無法接合,馬達(dá)動作無法傳遞到減速機(jī)上。
3.2 大包事故回轉(zhuǎn)馬達(dá)閥臺改造
找到了離合器不能打開的故障點(diǎn),對馬達(dá)控制閥塊進(jìn)行了部分改造:
(1)閥塊改造:將圖4中絲堵2和接回油箱接頭拆下,按其安裝尺寸加工1堵頭,將閥塊上原接回油箱通道堵死。在閥塊上原絲堵2安裝孔安裝孔安裝接回油箱接頭尺寸加工接頭安裝螺紋孔。(2)閥塊管路連接:將原離合器接頭位置接接回油箱管路;在原絲堵2位置安裝接頭后接液壓離合器管路;將閥塊上原接回油箱通道用絲堵堵死。這樣改造完后與設(shè)計(jì)原理圖相符合。
改造后進(jìn)行試車,液壓離合器正常接合和脫開,大包回轉(zhuǎn)臺液壓驅(qū)動回轉(zhuǎn)正常,完全滿足使用要求。
4 結(jié)語
液壓控制系統(tǒng)在連鑄機(jī)中起著非常重要的作用,是連接各個環(huán)節(jié)的紐帶和橋梁。因此,液壓系統(tǒng)質(zhì)量的好壞,直接關(guān)系到連鑄機(jī)能否順利地連續(xù)生產(chǎn)和生產(chǎn)高質(zhì)量的鑄坯,關(guān)系到企業(yè)的效益。在設(shè)備維護(hù)管理工作中,應(yīng)加大設(shè)備及備件入廠時的嚴(yán)格檢驗(yàn),嚴(yán)防不合格設(shè)備進(jìn)入,給企業(yè)正常生產(chǎn)及設(shè)備維護(hù)帶來不利的影響和損失。
參考文獻(xiàn):
[1]焦立盈,陳狄奇.連鑄鋼包回轉(zhuǎn)臺驅(qū)動裝置簡介[J].重工與起重技術(shù),2007(03):16-17.
[2]陸望龍.液壓系統(tǒng)的使用與故障診斷[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2011.
作者簡介:王志成,男,本科,工程師,從事設(shè)備檢修管理工作。