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低溫甲醇洗裝置酸性尾氣制硫酸裝置建設運行總結(jié)

2018-05-25 02:51:48李戰(zhàn)學
氮肥與合成氣 2018年4期
關鍵詞:冷凝器酸性硫酸

申 靜,李戰(zhàn)學

(陽煤豐喜肥業(yè)〔集團〕有限責任公司,山西運城 044000)

硫酸是基本無機化工產(chǎn)品之一,主要用于化肥、冶金、石油、機械、醫(yī)藥及軍事工業(yè)等,還用于農(nóng)藥、化學纖維、塑料、涂料以及各種有機和無機化工產(chǎn)品。硫酸最主要的用途是化肥工業(yè),可用于制造磷酸、過磷酸鈣和硫酸銨等[1],中國的化肥工業(yè)在硫酸消費上所占比例一直保持在50%~60%。

陽煤豐喜集團新建1套300 kt/a合成氨、520 kt/a尿素裝置,煤氣化采用自主研發(fā)的水煤漿水冷壁氣化技術(shù),凈化采用等溫變換、低溫甲醇洗、液氮洗工藝,合成采用16 MPa低壓合成技術(shù),尿素采用二氧化碳汽提法工藝。在該項目上主要工段采用的都是國內(nèi)主流成熟技術(shù),不存在技術(shù)風險;但在對低溫甲醇洗裝置生產(chǎn)過程所產(chǎn)生的H2S酸性氣體的處理方式上,各企業(yè)有較大的區(qū)別。目前國內(nèi)新建同類型合成氨裝置針對H2S酸性氣體基本都采用克勞斯硫回收技術(shù)來生產(chǎn)硫磺,而該新建項目的生產(chǎn)過程需要硫酸,因此需采用新技術(shù)將H2S酸性氣體處理后生產(chǎn)硫酸。經(jīng)過多次調(diào)研,最終確定由在濕法制硫酸技術(shù)上具有自主知識產(chǎn)權(quán)的上??蒲蠊こ坦咀鳛轫椖垦b置建設方,并由上海科洋工程公司以總包方式承建除土建外的整個工程。該項目于2015年3月開工建設,于2015年12月結(jié)束設備安裝。

ECOSA濕法制硫酸技術(shù)是上??蒲蠊こ坦咀灾餮邪l(fā)的具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新型低溫甲醇洗裝置酸性尾氣處理工藝,采用該技術(shù)的工業(yè)化裝置已經(jīng)在山西陽煤豐喜集團建成并運行。該示范裝置運行情況表明,該氣化技術(shù)具有流程簡單、工藝指標先進、運行費用低、吸收效果好、產(chǎn)品質(zhì)量高等優(yōu)點[2-3]。

1 工藝原理及特點

該新建裝置采用的是上??蒲蠊こ坦咀灾餮邪l(fā)的ECOSA濕法制硫酸技術(shù),具有自主知識產(chǎn)權(quán)。該技術(shù)可處理體積分數(shù)為2%~90%的H2S酸性廢氣,同時制備93%~98%(質(zhì)量分數(shù),下同)的濃硫酸產(chǎn)品。該技術(shù)的主要生產(chǎn)流程及化學反應如下:

(1) 酸性氣燃燒反應

一定濃度的酸性氣在燃燒爐內(nèi)發(fā)生燃燒反應,在一定溫度下使H2S全部轉(zhuǎn)化為SO2,同時放出大量熱量:

2H2S+3O2=2SO2+2H2O+Q

燃燒爐內(nèi)的溫度通過酸性氣中的H2S濃度及配風比來控制。

(2) SO2催化轉(zhuǎn)化反應

2SO2+O2=2SO3+Q

燃燒產(chǎn)生的SO2經(jīng)催化轉(zhuǎn)化后生成SO3,該反應為放熱反應,考慮到反應速率及轉(zhuǎn)化率等因素,通過冷卻器移出反應熱,以降低工藝氣反應溫度,進而提高SO2的轉(zhuǎn)化率。

(3) 生成H2SO4反應

燃燒過程產(chǎn)生的H2O與SO3發(fā)生反應:

SO3+H2O=H2SO4+Q

SO3與H2O反應生產(chǎn)的硫酸蒸汽通過冷凝器冷凝,生產(chǎn)出硫酸同時放出大量的反應熱。

上??蒲蠊こ坦咀灾餮邪l(fā)的濕法制硫酸技術(shù)主要有以下技術(shù)特點:①采用過氧燃燒方式,不需要嚴格控制H2S與SO2的比例,操作簡單;②采用過氧燃燒方式,H2S完全燃燒放熱量大,反應室可維持較高溫度,解決了H2S濃度低、難轉(zhuǎn)化的問題;③主反應為放熱反應,可副產(chǎn)大量蒸汽,裝置運行費用低;④冷凝裝置設計合理、吸收效果好,排放尾氣中SO2濃度遠低于國家環(huán)保標準,且不排放廢液和廢渣,不產(chǎn)生二次污染。

2 新建裝置投資情況

該項目總投資約2 500萬元,其中土建投資200萬元,技術(shù)轉(zhuǎn)讓費、設計費、設備、安裝等其他投資2 300萬元。硫酸裝置主要設備共計17臺,其主要設備參數(shù)見表1。

表1 硫酸裝置主要設備參數(shù)

3 新建硫酸裝置運行情況

裝置利用山西陽煤豐喜集團300 kt/a合成氨、520 kt/a尿素項目中低溫甲醇洗裝置所產(chǎn)生H2S酸性氣體制取93%~98%的硫酸,主要流程如下:酸性氣燃燒→SO2催化氧化→硫酸蒸汽冷凝→硫酸降溫及調(diào)質(zhì)→裝置熱量回收。

(1) 酸性氣燃燒

通過燃燒反應使H2S氧化轉(zhuǎn)化為SO2。低溫甲醇洗裝置送來的酸性氣中的H2S與燃燒風機引入的熱空氣在燃燒器預混后,在酸氣燃燒爐中發(fā)生燃燒反應生成SO2。燃燒風機入口設置空氣過濾器,避免空氣中的灰塵在裝置內(nèi)沉積。燃燒爐內(nèi)溫度維持在850~1 050 ℃,該溫度通過酸性氣中H2S濃度和配風量來控制。

燃燒過程中助燃空氣量配比大,使酸性氣中H2S發(fā)生過氧燃燒,過氧燃燒使酸性氣中其他雜質(zhì)也發(fā)生充分反應(如烴、醇、氨等),防止對裝置運行產(chǎn)生影響以及造成硫酸品質(zhì)下降,燃燒爐內(nèi)的工藝氣體燃燒充分后進入廢熱鍋爐管箱。

(2) SO2催化氧化為SO3

反應充分的工藝氣體通過廢熱鍋爐回收熱量后進入組合反應器,組合式反應器為2層催化劑層和1層換熱器結(jié)構(gòu),工藝氣體依次通過催化劑床層和換熱器,使SO2轉(zhuǎn)化為SO3。在反應器前補充部分熱空氣,調(diào)節(jié)氧硫比例和反應溫度。從SO2反應器出來的工藝氣體溫度控制在285 ℃左右(該溫度高于硫酸露點溫度約20 ℃),然后進入冷卻器。

(3) 硫酸蒸汽冷凝

高溫條件下,SO3和水蒸氣反應生成H2SO4蒸汽。通過冷卻器的工藝氣體進入硫酸蒸汽冷凝器,在冷凝器內(nèi)溫度進一步降低,促使硫酸蒸汽冷凝。285 ℃左右的工藝氣體進入冷凝器后由下向上流動,冷凝器管程內(nèi)通入空氣,通過與空氣換熱可將工藝氣體溫度降低至90 ℃左右。隨著工藝氣體溫度的降低,硫酸蒸汽冷凝在玻璃換熱管上結(jié)成液滴,在重力作用下液滴匯集到冷凝器底部。

空氣由冷卻風機送入硫酸蒸汽冷凝器,進入冷凝器管箱頂部,空氣進入后沿冷凝器管箱內(nèi)部隔板橫向進入玻璃換熱管,與工藝氣體進行熱量交換。換熱后的空氣在冷凝器管箱另外一端匯集,然后進入冷凝器管箱中的下一段形成S形流,離開硫酸蒸汽冷凝器的空氣溫度約210 ℃,硫酸蒸汽冷凝器底部分離出的硫酸溫度約250 ℃。

(4) 硫酸降溫及調(diào)質(zhì)

經(jīng)硫酸蒸汽冷凝器分離出的硫酸溫度較高,通過硫酸水冷器降溫后回流到硫酸蒸汽冷凝器出口管口處,與熱硫酸混合后將溫度降低至50 ℃左右,避免高溫硫酸對管道和硫酸儲罐的腐蝕。

(5) 裝置熱量回收

裝置運行時不僅不消耗蒸汽,還副產(chǎn)少量蒸汽,僅需消耗部分冷卻水來冷卻濃硫酸。燃燒爐出口工藝氣體溫度較高,通過廢熱鍋爐生產(chǎn)5.0 MPa(表壓)中壓蒸汽,同時過程氣冷卻器也副產(chǎn)5.0 MPa(表壓)中壓蒸汽,兩股中壓飽和蒸汽混合后通過SO2組合反應器段間換熱器換熱得到400 ℃過熱蒸汽,該過熱蒸汽送至界區(qū)外飽和蒸汽管網(wǎng)。

4 結(jié)語

裝置在聯(lián)動試車合格后,開車4 h生產(chǎn)出的硫酸質(zhì)量即達到合格標準(硫酸質(zhì)量分數(shù)達98%),經(jīng)處理后工藝尾氣滿足國家環(huán)保排放標準,裝置運行完全達到設計指標。裝置處理酸性氣氣量約450 m3/h(標態(tài)),酸性氣中H2S體積分數(shù)約23%,可生產(chǎn)硫酸11 t/d(即0.46 t/h)、0.5 MPa(表壓)過熱蒸汽24 t/d(即1 t/h),消耗中壓鍋爐給水1 t/h(噸硫酸消耗2.2 t)、循環(huán)冷卻水4.2 t/h(噸硫酸消耗9.1 t),耗電33 kW·h(噸硫酸耗電74 kW·h)。實際運行表明,該硫酸裝置采用ECOSA濕法制硫酸技術(shù),在清潔處理酸性廢氣促使其滿足環(huán)保標準達標排放的同時,生產(chǎn)出濃硫酸并副產(chǎn)蒸汽,不僅解決了環(huán)境污染的問題,滿足企業(yè)環(huán)保要求,同時還能產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益,可幫助氮肥企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的多元化。

參考文獻

[1] 彭若銘.開發(fā)硫酸延伸產(chǎn)品的思考與實踐[J].精細化工中間體,1996(1):16- 19.

[2] 凡殿才,王衛(wèi)峰,高明林.ECOSA濕法制硫酸工藝裝置運行總結(jié)[J].化肥工業(yè),2015,42(6):63- 65.

[3] 科洋環(huán)境工程(上海)有限公司.國產(chǎn)ECOSA濕法硫酸技術(shù)在瑞星30萬噸/年合成氨裝置中的應用總結(jié)[C]∥2013年全國氮肥、甲醇行業(yè)技術(shù)經(jīng)驗交流會暨航天煤氣化現(xiàn)場會資料匯編,2013.

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