胡宇松,雷 戰(zhàn)
(湖南五凌電力工程有限公司,湖南 長(zhǎng)沙410004)
三板溪水電廠位于貴州省錦屏縣境內(nèi),清水江下游,是沅水干流上唯一具有多年調(diào)節(jié)能力的龍頭電站,安裝4臺(tái)由哈爾濱電機(jī)廠生產(chǎn)的25萬(wàn)kW混流式水輪發(fā)電機(jī)組,2006年全部投產(chǎn)后,年設(shè)計(jì)發(fā)電量24.28億kW·h。電廠額定水頭128 m,最大水頭156.5 m,其水輪機(jī)型號(hào)為HLA855-LJ-505。水力機(jī)組的主機(jī)分為水輪機(jī)、發(fā)電機(jī)和水輪機(jī)調(diào)速系統(tǒng)三個(gè)部分,水輪機(jī)調(diào)速系統(tǒng)作為水力機(jī)組的重要組成部分,關(guān)系到機(jī)組的正常運(yùn)行乃至于電網(wǎng)系統(tǒng)的穩(wěn)定。其接力器壓緊行程的測(cè)量與調(diào)整是水輪機(jī)調(diào)速系統(tǒng)機(jī)械檢修工作中重要的一環(huán)。
三板溪水電廠機(jī)組設(shè)有2個(gè)直徑為550 mm的油壓操作、雙向直缸接力器,額定油壓為6.3 MPa,布置于水輪機(jī)機(jī)坑上游側(cè)里襯內(nèi)。左接力器帶液壓鎖定,右接力器帶機(jī)械鎖定。從三板溪水電廠機(jī)組投運(yùn)以來(lái),出現(xiàn)過(guò)機(jī)組停機(jī)時(shí)間長(zhǎng)、大軸蠕動(dòng)、導(dǎo)葉漏水量大等問(wèn)題,作為連接并控制導(dǎo)水機(jī)構(gòu)的接力器,其壓緊行程的大小與變化,是造成以上問(wèn)題的主要因素。大軸蠕動(dòng)以及機(jī)組在低轉(zhuǎn)速下運(yùn)行,軸承無(wú)法形成油膜,與大軸產(chǎn)生干摩擦,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行會(huì)使瓦溫升高,導(dǎo)致燒瓦的嚴(yán)重后果。為確保機(jī)組安全,消除大軸蠕動(dòng)帶來(lái)的危害,必須將接力器壓緊行程調(diào)整到設(shè)計(jì)值,并保持不變。
參照GB/T8564-2003水輪發(fā)電機(jī)組安裝技術(shù)規(guī)范,三板溪水電廠接力器為直缸接力器,轉(zhuǎn)輪直徑5 050 mm,活動(dòng)導(dǎo)葉為剛性密封不帶密封條,所以接力器壓緊行程應(yīng)控制在5~7 mm之間。接力器壓緊行程參考值如下頁(yè)表1所示:
表1 接力器壓緊行程參考值
導(dǎo)葉關(guān)閉時(shí),在來(lái)自蝸殼的壓力水和導(dǎo)葉內(nèi)彈性密封的作用下,以及連臂變形及各銷軸間存在間隙等,導(dǎo)葉有向開(kāi)側(cè)運(yùn)行的趨勢(shì),為避免由此引起的漏水現(xiàn)象,當(dāng)接力器關(guān)閉導(dǎo)葉之后,還要繼續(xù)關(guān)閉一段行程,使導(dǎo)葉關(guān)閉后有幾毫米的壓緊量,即是導(dǎo)葉壓緊行程。但需通過(guò)水輪機(jī)接力器來(lái)實(shí)現(xiàn),因此一般情況下稱為水輪機(jī)接力器壓緊行程。
測(cè)量壓緊行程時(shí),手動(dòng)操作調(diào)速器使導(dǎo)葉全關(guān),退出液壓鎖定和機(jī)械鎖定。在兩個(gè)接力器的活塞桿上各架設(shè)一套百分表,左接力器預(yù)壓1 mm,右接力器預(yù)壓9 mm。關(guān)閉壓油槽出口主供油閥及其旁通閥并靜置5 h,由于主配壓閥為間隙密封,系統(tǒng)存在一定的內(nèi)泄。因?yàn)閷?dǎo)水機(jī)構(gòu)各部的彈性作用,使接力器活塞向開(kāi)側(cè)回復(fù),這時(shí)百分表讀得一數(shù)值,前后兩次讀數(shù)之差,就是接力器的壓緊行程。
接力器因?yàn)榘惭b高程和機(jī)坑里襯的原因,并沒(méi)有在接力器的開(kāi)關(guān)機(jī)腔裝設(shè)排油閥,而是安裝高壓堵頭。設(shè)計(jì)的原因造成測(cè)量壓緊行程時(shí)不能快速撤除接力器關(guān)機(jī)腔油壓,需要靜置5 h以上才能讀出數(shù)值,嚴(yán)重影響了工作效率。為了快速精確測(cè)量接力器壓緊行程,在不加裝排油閥的情況下,完成測(cè)量,必須在調(diào)速器液壓系統(tǒng)上人為作一些措施。
調(diào)速器主配壓閥由美國(guó)GE公司生產(chǎn),附屬過(guò)濾精度10 μm雙精過(guò)濾器,用于過(guò)濾控制主配壓閥的手動(dòng)緊急停機(jī)閥、電動(dòng)緊急停機(jī)閥、比例伺服閥的壓力油。這部分壓力油取于主配壓閥常壓油,如果將手動(dòng)緊急停機(jī)閥切至“停機(jī)”側(cè),此時(shí)主配壓閥強(qiáng)制在關(guān)機(jī)位置,接力器關(guān)機(jī)腔就和主配壓閥常壓油相通。這個(gè)時(shí)候接力器關(guān)機(jī)腔與雙精過(guò)濾器是相連通的,可以在關(guān)閉主供油閥的情況下,通過(guò)過(guò)濾器泄壓堵頭將接力器關(guān)機(jī)腔壓力油消壓至零。改進(jìn)后的測(cè)量過(guò)程分以下4個(gè)步驟:
(1)退出接力器液壓鎖定和機(jī)械鎖定,將手動(dòng)緊急停機(jī)閥切至“停機(jī)”側(cè);
(2)主配壓閥受手動(dòng)緊急停機(jī)閥控制被強(qiáng)制關(guān)機(jī)位置,在左右接力器活塞桿上架設(shè)百分表,對(duì)零讀數(shù);
(3)關(guān)閉主供油閥及其旁通閥;
(4)旋下雙過(guò)濾器泄壓堵頭,將接力器關(guān)機(jī)腔消壓至零,讀取百分表讀數(shù),兩次相減即為接力器壓緊行程。如圖1所示。
那么這種測(cè)量方法是否在精度上存在誤差呢?經(jīng)多次反復(fù)測(cè)量,數(shù)據(jù)證明這種方法是科學(xué)可行的,兩種方法測(cè)量誤差< 0.05 mm,假設(shè)壓緊行程為4 mm,誤差 =0.05/4×100%=1.25%<5%。數(shù)據(jù)參考以表2為例:
圖1 測(cè)量過(guò)程示意圖
表2 1~4號(hào)機(jī)組實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)單位:mm
若導(dǎo)水機(jī)構(gòu)的壓緊行程偏小,可先將接力器活塞桿止動(dòng)背帽松開(kāi),根據(jù)壓緊行程應(yīng)增加的數(shù)值及背帽的螺距,計(jì)算出活塞桿應(yīng)調(diào)整的圈數(shù),轉(zhuǎn)動(dòng)活塞桿使其伸長(zhǎng),調(diào)整后再進(jìn)行壓緊行程測(cè)定,直至合格為止。接力器活塞桿與推拉頭連接螺紋為M140×4,旋轉(zhuǎn)一圈壓緊行程變化4 mm,外露的活塞桿上加工有平面,用于架設(shè)140 mm開(kāi)口扳手轉(zhuǎn)動(dòng)活塞桿調(diào)整接力器壓緊行程。
三板溪水電廠機(jī)組水車(chē)室內(nèi)安裝有5 t的環(huán)形檢修吊1臺(tái),可用于檢修起吊水車(chē)室內(nèi)5 t以下物件。制作專用無(wú)死角U型扳手一把,利用懸掛在檢修吊上的2 t的鏈條葫蘆的起升帶動(dòng)專用扳手旋轉(zhuǎn),從而達(dá)到接力器活塞桿旋轉(zhuǎn)調(diào)整壓緊行程的目的。與傳統(tǒng)的用大型開(kāi)口扳手卡住活塞桿,使用大錘敲擊調(diào)整壓緊行程的方式相比,它具有無(wú)調(diào)整死角、勞動(dòng)強(qiáng)度低等優(yōu)勢(shì)。接力器壓緊行程調(diào)整示意圖如圖2、圖3所示。
圖2 接力器壓緊行程調(diào)整示意圖
圖3 專用無(wú)死角U型扳手結(jié)構(gòu)圖
三板溪水電廠1號(hào)、3號(hào)機(jī)組在設(shè)備巡視中發(fā)現(xiàn)導(dǎo)葉接力器活塞桿與推拉桿接頭鎖緊螺母松動(dòng),用大錘打緊后,經(jīng)過(guò)機(jī)組一段時(shí)間運(yùn)行又出現(xiàn)螺母松動(dòng)問(wèn)題,活塞桿螺桿螺母松動(dòng)會(huì)導(dǎo)致活塞桿轉(zhuǎn)動(dòng),活塞桿轉(zhuǎn)動(dòng)會(huì)導(dǎo)致液壓鎖定在機(jī)組停機(jī)后無(wú)法投入(活塞桿旋松)及壓緊量過(guò)大損壞各部件;活塞桿轉(zhuǎn)動(dòng)會(huì)導(dǎo)致壓緊行程發(fā)生變化(活塞桿旋緊),導(dǎo)葉關(guān)閉不嚴(yán),漏水量大機(jī)組無(wú)法正常停機(jī)及發(fā)生大軸蠕動(dòng),給機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來(lái)了安全隱患。
為防止活塞桿轉(zhuǎn)動(dòng),在推拉桿接頭與活塞桿螺桿鎖緊螺母旁焊接“L”型止動(dòng)塊,可以起到防活塞桿轉(zhuǎn)動(dòng)作用。止動(dòng)塊加裝示意圖如圖4所示。
止動(dòng)塊頭部頂住活塞桿加工平面,尾部壓緊鎖緊螺母并用J507電焊條焊于推拉頭上。加裝止動(dòng)塊后,機(jī)組運(yùn)行一段時(shí)間后再未發(fā)現(xiàn)活塞桿轉(zhuǎn)動(dòng)的現(xiàn)象。表3、表4為數(shù)據(jù)對(duì)比。
表3、表4數(shù)據(jù)對(duì)比發(fā)現(xiàn)2013年之間沒(méi)有加裝止動(dòng)塊時(shí),接力器壓緊行程變化最大達(dá)到0.52 mm,現(xiàn)場(chǎng)顯示活塞桿位置記號(hào)發(fā)生變化。而加裝止動(dòng)塊后壓緊行程變化在0.10 mm以內(nèi),考慮導(dǎo)水機(jī)構(gòu)連桿間隙等因素,觀察活塞桿位置記號(hào)也沒(méi)有變化,說(shuō)明已經(jīng)遏制住接力器壓緊行程的變化。
圖4 接力器止動(dòng)塊加裝示意圖
表3 未加裝止動(dòng)塊時(shí)的壓緊行程數(shù)據(jù)單位:mm
表4 加裝止動(dòng)塊時(shí)的壓緊行程數(shù)據(jù)單位:mm
三板溪水電廠調(diào)速器檢修,在接力器壓緊行程的測(cè)量和調(diào)整工作中,采取的測(cè)量方式及制作的專用工具,解決了大軸蠕動(dòng)等頑疾,提高了機(jī)組運(yùn)行的可靠性,安全性。它與傳統(tǒng)的壓緊行程調(diào)整相比具有勞動(dòng)強(qiáng)度低、操作方便、工作效率高等優(yōu)勢(shì),值得在水輪機(jī)調(diào)速器檢修中應(yīng)用和推廣。
參考文 獻(xiàn):
[1] 宋景春. 液壓與氣壓傳動(dòng)[M].北京:高等教育出版社,2002.
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[3] 湖南省電力公司科學(xué)研究院. 水電廠調(diào)速器改造技術(shù)及性能考核 [Z],2011.
[4] GB/T8564-2003水輪發(fā)電機(jī)組安裝技術(shù)規(guī)范[S].