蔣先堯,董大元,郭偉濤,范恒達(dá),姚 松
(1.中色非洲礦業(yè)有限公司, 贊比亞 基特韋 22592; 2.東方地球物理公司, 河北 啄洲市 072751)
多年來,井下排泥一直是困擾泥沙較多的金屬礦山生產(chǎn)的問題,尤其是隨著礦山開采深度的增加,排水排泥是決定著礦山安全高效開采的一大因素[1-7]。
中色非洲礦業(yè)有限公司是有色行業(yè)最早走出海外并成功開發(fā)運(yùn)營(yíng)礦山的企業(yè),主要從事銅礦開發(fā)。謙比希銅礦主礦體礦脈含水層多,井下涌水量大,根據(jù)近年來的水量監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)得出其平均涌水量為53364 m3/d。目前,主礦體最深中段為878 m,采礦方法主要為進(jìn)路充填采礦法和無底柱分段崩落法[8-9]。崩落法崩落區(qū)與礦體上盤主含水層貫通,由于礦體疏干進(jìn)度較礦體回采下降速度慢,礦體降水漏斗曲線隨著回采分段崩落區(qū)一起下降,導(dǎo)致地下水受采礦影響,污染特別嚴(yán)重。水質(zhì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示涌水平均含泥沙7‰左右,通過計(jì)算每天需要從井下清理出的泥沙達(dá)370 m3。對(duì)泥沙取樣進(jìn)行成分分析,含沙比例約占65%。如果泥沙不及時(shí)排除,對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)會(huì)造成很大影響。
(1) 大量泥沙沉淀堆積占用井下水倉容積,給井下安全生產(chǎn)帶來安全隱患;
(2) 清泥作業(yè)強(qiáng)度大,效率低,管理困難,清理作業(yè)成本高;
(3) 大量泥沙通過井下水泵排出,對(duì)水泵磨損較大,備品、備件消耗量大;
(4) 贊比亞是個(gè)制造業(yè)欠發(fā)達(dá)的國(guó)家,設(shè)備、物資基本依賴進(jìn)口,礦山每年在排水方面投入大量資金。
因此,為保證井下生產(chǎn)安全,提高礦山生產(chǎn)效率,降低成本,需解決井下排泥中的一系列問題。
礦山排泥系統(tǒng)由沉淀系統(tǒng)和排泥系統(tǒng)兩部分組成,目前900 m有兩套排泥方案。
(1) 豎流沉淀方案。采用現(xiàn)有的污水倉和清水倉沉淀系統(tǒng),通過污水倉沉淀池沉淀,污水倉堆滿泥沙后更換污水倉,通過人工造漿,利用潛污泵將污水倉泥漿泵送至948 m泥漿攪拌槽,使用油隔離泥漿泵輸送至400 m排泥系統(tǒng)。但沉淀池?fù)p壞較嚴(yán)重,已經(jīng)無法實(shí)現(xiàn)豎流沉淀效果。水倉容積有限,一周左右時(shí)間污水倉便失去沉淀功能,大量泥沙通過溢流槽流至清水倉,進(jìn)入排水泵,導(dǎo)致排水泵磨損嚴(yán)重,嚴(yán)重影響排水系統(tǒng)正常運(yùn)行。同時(shí)污水倉清理工作需要大量人力和時(shí)間,工作時(shí)間長(zhǎng),清理難度大,潛污泵損壞快,往往另外兩個(gè)污水倉已滿,第一個(gè)污水倉尚未完成清理。
(2) 平流式沉淀方案。900 m平流式沉淀池利用既有100 m廢棄巷道,由進(jìn)水口、沉淀區(qū)和出水口3個(gè)部分組成,進(jìn)水口和出水口分別布置在沉淀池的兩端,中間部分為沉淀區(qū),沉淀的泥沙存儲(chǔ)在池底。進(jìn)水口設(shè)置擋板,使水流均勻分布在沉淀池全寬的橫截面上。出水口采用溢流堰,保證沉淀后的澄清水均勻流出。當(dāng)沉淀區(qū)泥量較多時(shí),關(guān)閉進(jìn)水閥門,利用鏟運(yùn)機(jī)進(jìn)行清泥。沉淀效果較差,清理時(shí)間較長(zhǎng),且鏟運(yùn)機(jī)容易損壞,維修費(fèi)用高,影響排泥。如圖2所示。
圖1 900中段排水排泥系統(tǒng)
圖2 平流式沉淀方案
針對(duì)主礦體涌水量大,含泥沙多,現(xiàn)有設(shè)施及排泥工藝無法滿足主礦體排泥的關(guān)鍵問題,提出了如下改造思路。
(1) 通過優(yōu)化沉淀池系統(tǒng),提高污水倉沉淀效果,實(shí)現(xiàn)連續(xù)排泥;
(2) 針對(duì)排泥管路易堵塞的問題,設(shè)置防堵塞設(shè)施,保證排泥系統(tǒng)通暢,保障污水倉排泥;
(3) 疏通優(yōu)化排泥管路,利用現(xiàn)有造漿池,并加裝一臺(tái)柱塞泵,提高排泥效率;
(4) 加強(qiáng)各環(huán)節(jié)控制和管理,建立標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)范。
現(xiàn)有污水倉損壞較嚴(yán)重,部分鋼結(jié)構(gòu)已損壞,水倉底部堵塞,只能當(dāng)做平流式沉淀使用,不能滿足沉淀效果。通過修復(fù)現(xiàn)有污水倉,加固沉淀池中的鋼結(jié)構(gòu),優(yōu)化沉淀流程,實(shí)現(xiàn)豎流式沉淀功能,水流由設(shè)在池中心的進(jìn)水管分八條管路沿水池外部的隔水板外側(cè)以45°角自上而下進(jìn)入池內(nèi),使污水在池中均勻分布后沿隔水板內(nèi)側(cè)緩慢上升,泥沙等沉降進(jìn)入池底錐形沉泥斗中,澄清水從隔水板內(nèi)側(cè)上升,沿設(shè)置在池上部的溢流堰流出,同時(shí)堰前設(shè)擋板及浮渣槽以截留浮渣保證出水水質(zhì);沉淀物通過池底部排泥管靠靜水壓將泥排出,通過調(diào)節(jié)排泥閥門開度,可實(shí)現(xiàn)污水倉連續(xù)排泥。
通過優(yōu)化沉淀系統(tǒng),提高污水倉沉淀效果,實(shí)現(xiàn)連續(xù)排泥。
為了保證排泥系統(tǒng)通暢,實(shí)踐中主要采取了“兩通一防”的措施。在沉淀池進(jìn)水口孔至倉底排泥管道安裝一條4寸沖洗管,定期用高壓水疏通池底排泥管路;沉淀池底部安裝鼠籠式過濾,避免掉落大塊進(jìn)入排泥管路,減少排泥管路堵塞風(fēng)險(xiǎn);在沉淀池底部安裝緊急排放水槽及管路,在堵塞情況下可快速排出堵塞泥沙,保證污水倉安全運(yùn)行。
通過采取以上3種防堵塞措施,排泥系統(tǒng)的堵塞次數(shù)大大減少,基本保證了排泥系統(tǒng)通暢,保障了污水倉排泥。
對(duì)原有污水倉下部至排泥泵房管路進(jìn)行疏通,對(duì)管路布置進(jìn)行優(yōu)化,同時(shí)加裝二級(jí)控制閥門,保證管路安全及順暢;更新柱塞泵一臺(tái),實(shí)現(xiàn)兩泵一用一備,確保排泥系統(tǒng)連續(xù)排泥。污水倉倉底結(jié)構(gòu)如圖3所示。
通過疏通優(yōu)化排泥管理和加裝柱塞泵實(shí)現(xiàn)連續(xù)排泥,排泥效率明顯提高。
圖3 污水倉倉底結(jié)構(gòu)
根據(jù)排泥流程和設(shè)備運(yùn)行情況建立了各項(xiàng)作業(yè)的工作規(guī)范,并在實(shí)際運(yùn)行中修訂完善,使之標(biāo)準(zhǔn)化,并徹底的貫徹執(zhí)行。建立了排泥操作工作的造漿、排泥、防堵沖洗等流程作業(yè)規(guī)范,并根據(jù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)及水量大小定時(shí)定量完成排泥任務(wù)。建立了設(shè)備
點(diǎn)檢及管路檢查規(guī)范,每日安排固定人員對(duì)排泥設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng),對(duì)管路進(jìn)行檢查,并對(duì)易堵、易漏區(qū)域進(jìn)行重點(diǎn)盤查,確保連續(xù)排泥過程通暢。
項(xiàng)目實(shí)施成敗的關(guān)鍵在于過程控制。為此,推行全過程質(zhì)量控制管理辦法,從源頭抓起,構(gòu)筑多層次沉淀池,控制水質(zhì)。在每一環(huán)節(jié)都設(shè)有專人負(fù)責(zé),定期跟蹤與監(jiān)督管理;建立全過程管理臺(tái)賬,開展質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作,掌握沉淀及排泥動(dòng)態(tài)效果,通過分析找出原因,以便采取預(yù)防措施和改進(jìn)措施,全面提高管理水平。
根據(jù)設(shè)備及設(shè)施易損部件消耗損壞情況,定期提前對(duì)排泥泵易損部件,管路易漏管段,閥門易漏密封等進(jìn)行更換,避免出現(xiàn)因設(shè)備設(shè)施故障導(dǎo)致排泥問題,減少因故障帶來的堵管、沉淀池壓實(shí)等風(fēng)險(xiǎn)。
通過對(duì)排泥系統(tǒng)優(yōu)化改造與加強(qiáng)管理,取得了如下的效果。
(1) 徹底解決了困擾生產(chǎn),影響生產(chǎn)的排水排泥問題,為礦山提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)量排除了一大不利因素,消除了生產(chǎn)安全隱患。
(2) 由于現(xiàn)有沉淀系統(tǒng)及排泥系統(tǒng)的完善,可實(shí)現(xiàn)連續(xù)排泥,極大降低了清泥作業(yè)強(qiáng)度,提高了工作效率,減少了每年清理污水倉費(fèi)用。
(3) 通過優(yōu)化改造,排水排泥系統(tǒng)全部疏通,排泥系統(tǒng)運(yùn)行正常。通過沉淀及排泥系統(tǒng)的完善,沉淀效果得以改善,顆粒含量降低,排水含泥量大大減少,減少了對(duì)水泵的磨損,水泵平均壽命提高50%以上。
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