張紅啟 張 明 王志剛 劉衛(wèi)國
高爐長壽是一個系統(tǒng)工程,牽涉到設(shè)計、選材、施工、生產(chǎn)和維護等各個方面。山鋼股份萊蕪分公司煉鐵廠6號高爐第二代爐役于2010年9月17日開爐投產(chǎn),實際爐容1000m3。2016年12月,爐缸側(cè)壁溫度高點達到420℃,進入后期護爐生產(chǎn)階段,采取長壽技術(shù)和管理措施后,爐缸側(cè)壁溫度高點得到有效抑制。目前,爐缸側(cè)壁溫度長期穩(wěn)定運行在300℃以下,維持高效低耗生產(chǎn)狀態(tài)。
截止2017年12月,6#高爐累計出鐵量為806.32萬噸,單位容積產(chǎn)鐵量達到8063.22噸,達到了高爐長壽高效低耗生產(chǎn)目標(見表1)。
高爐能否長壽主要取決于以下因素的綜合效果:一是高爐大修設(shè)計或新建時采用的長壽技術(shù),如合理的爐型、優(yōu)良的設(shè)備制造質(zhì)量、高效的冷卻系統(tǒng)、優(yōu)質(zhì)的耐火材料;二是良好的施工水平;三是穩(wěn)定的高爐操作工藝管理和優(yōu)質(zhì)的原燃料條件;四是有效的爐體維護技術(shù)[1]。
表1 萊蕪分公司2017年6號高爐生產(chǎn)績效
6號高爐總結(jié)吸取同立級高爐長壽經(jīng)驗,結(jié)合上一代爐役爐缸的破損情況,貫穿“高爐長壽就是最大的效益”思路,從大修前爐缸設(shè)計和選材選型,大修過程施工質(zhì)量把關(guān),開爐后操作制度的選取和調(diào)整,到后期的高效護爐生產(chǎn),形成了6號高爐高效生產(chǎn)狀態(tài)下的長壽模型。
3.1 采用爐缸耐材熱面形成渣鐵凝固層為導(dǎo)向的長壽設(shè)計
6號高爐大修爐缸結(jié)構(gòu)設(shè)計的操作理念是以爐缸耐材熱面渣鐵凝固層的穩(wěn)定為指導(dǎo)方針,確立“高導(dǎo)熱性熱壓碳磚+陶瓷杯”的爐缸設(shè)計結(jié)構(gòu)。熱壓小塊碳磚配置結(jié)構(gòu)采用優(yōu)良的熱壓小塊碳磚緊貼冷卻壁砌筑,其低孔隙度能阻止鐵水和渣的滲透,具有高抗堿性能,可吸收部分熱應(yīng)力,配以高效的水冷系統(tǒng),靠爐墻的有效的傳熱體系,將碳磚的熱面溫度降低,將爐缸的熱流迅速傳遞給冷卻系統(tǒng)帶出爐外,從而在爐缸側(cè)壁爐襯耐材的熱面形成一層穩(wěn)定的凝結(jié)保護層,抵抗爐缸側(cè)壁的“象腳型”侵蝕,建立和穩(wěn)定爐底爐缸渣皮是爐缸長壽的關(guān)鍵。
碳磚加陶瓷杯結(jié)構(gòu)是在碳磚爐缸的熱面設(shè)置一層陶瓷內(nèi)襯,靠陶瓷內(nèi)襯優(yōu)良的抗渣鐵和化學(xué)侵蝕性能來保護爐缸耐材不受侵蝕。其設(shè)計的理念是在碳磚熱面設(shè)置陶瓷耐材作為人造渣皮,初期人造渣皮比爐缸自動再生渣皮更穩(wěn)定,對碳磚的保護將更理想,從而延長爐缸使用壽命[2]。
3.2 采用高導(dǎo)熱碳磚及微孔結(jié)構(gòu)的耐材選型及質(zhì)量管控
結(jié)合一代爐役后期爐缸各電偶測溫情況,大修拆除過程中確認了爐缸侵蝕嚴重的部位在爐缸陶瓷杯墊(死鐵層下部)和爐缸側(cè)壁的結(jié)合處出現(xiàn)“象腳”侵蝕,爐底碳磚侵蝕程度較輕。大修時對爐缸的大碳磚實行保護性拆除,保留底部兩層碳磚,更換爐底上部的兩層微孔和超微孔碳磚,同時對爐缸側(cè)壁“象腳”侵蝕部位的碳磚換型為高導(dǎo)熱性熱壓碳磚結(jié)構(gòu)。
耐材質(zhì)量檢測實行專人跟蹤、現(xiàn)場取樣、雙地送檢、無名檢測把關(guān)制度,確保耐材質(zhì)量滿足設(shè)計要求。第一次取樣結(jié)果不符合技術(shù)條件規(guī)定時,允許再取一次,單獨復(fù)檢不合格的項目,復(fù)驗樣品為第一次取樣數(shù)量的兩倍。如果第二次取樣仍不合格,則該批產(chǎn)品視為廢品,不能用來筑爐。半石墨碳磚、微孔碳磚和爐底立砌復(fù)合剛玉磚,必須在生產(chǎn)廠按設(shè)計和訂貨合同的要求進行預(yù)砌。
3.3 設(shè)置完備的爐缸爐底測溫監(jiān)測系統(tǒng)
一代爐役爐缸的侵蝕情況和爐缸熱電偶的強相關(guān)性說明了爐缸爐底測溫系統(tǒng)的重要和有效性。為了全面把握爐底爐缸耐材的侵蝕狀況并對爐缸異常點的捕捉,2010年6號高爐大修設(shè)置了完善的爐缸監(jiān)測設(shè)施,嚴格了監(jiān)測點的熱電偶安裝質(zhì)量,確保監(jiān)測點能夠真實地反映爐缸狀況。結(jié)合投資因素,爐底爐缸監(jiān)測系統(tǒng)配置為:
爐底設(shè)置3層深入爐心的滿鋪碳磚的溫度監(jiān)測點,在圓周8個方向上均勻分布,每支熱電偶分別設(shè)置3-4個測溫點;爐缸在0.5m的間隔高度上設(shè)置16個方位的雙點熱電偶,并在每個鐵口的正下方和周圍各設(shè)置4個單獨監(jiān)測點。爐缸冷卻水系統(tǒng)設(shè)置水溫差測溫系統(tǒng)對爐缸熱負荷進行實時檢測,風(fēng)口各套、爐腹、爐腰、爐身分段冷卻壁排水管上設(shè)置測溫電偶,強化對各種異常情況的監(jiān)測監(jiān)控。
3.4 嚴把砌筑質(zhì)量關(guān),確保爐缸無殘缺“自保護”渣鐵殼的形成
高爐爐缸爐底的砌筑質(zhì)量直接影響高爐爐缸爐底的使用壽命。磚襯的橫、縱向縫隙均不能過大,并且磚襯通過千斤頂頂實,防止鐵水從結(jié)合處大量滲入。以200mm寬、線膨脹系數(shù)為3.0×10-6碳磚為例,當(dāng)碳磚熱面達到1000℃時,單塊碳磚的橫向膨脹長度為0.6mm,因此需要保證在砌筑過程中磚縫寬度小于lmm,避免由于磚縫過寬導(dǎo)致鐵水的輕易滲入。
采用熱壓碳磚直接頂砌冷卻壁,排除由于填料的存在導(dǎo)致熱量傳輸受限的影響。而實現(xiàn)頂砌冷卻壁,需要保證炭磚與冷卻壁良好接觸,使炭磚與冷卻壁間緊密接觸,排除氣隙對傳熱的不利影響。針對熱壓碳磚施工的頂砌要求和目的,實行爐內(nèi)弧形磨磚施工工藝改進以解決外環(huán)縫及各環(huán)碳磚間的“三角縫”超標問題,實現(xiàn)了爐缸側(cè)壁無殘缺高質(zhì)量的長壽砌筑要求。
3.5 加強高爐長期穩(wěn)定順行的基礎(chǔ)原料條件管理
國內(nèi)外研究結(jié)果表明,ZnO和K2O的化學(xué)侵蝕是爐缸陶瓷杯及碳磚破損的主要因素之一。目前萊鋼執(zhí)行標準為ZnO≤0.3kg/tFe,(K2O+Na2O)≤3kg/tFe,降低兩種元素循環(huán)富集量,主要從入爐原料和高爐操作兩個角度加強控制。
通過調(diào)查,高爐ZnO和K2O帶入主要以燒結(jié)礦為主,現(xiàn)行可控制措施是,一方面配料過程中,調(diào)整高鋅料配比,另一方面停配高爐重力灰和干法灰,進而降低Zn、K含量至允許范圍內(nèi)。高爐操作中,6號高爐通過適當(dāng)發(fā)展邊緣氣流、提高爐頂溫度、增加煤氣流速以及調(diào)整造渣制度操作手段中的一項或綜合幾項,達到上下部共同降低富集量。同時定期檢測進出口產(chǎn)品ZnO和K2O含量,測算富集量是否控制范圍內(nèi),以此驗證操作控制效果。在高爐前端配料上,實行定期停配高ZnO料種,實現(xiàn)源頭降堿、爐內(nèi)排堿,降低爐內(nèi)堿金屬富集量,高爐保持長期穩(wěn)定順行目的。
3.6 加強高爐長壽化操作制度參數(shù)調(diào)整
優(yōu)化裝料制度,合理控制兩股氣流分布。結(jié)合生產(chǎn)作業(yè)計劃要求和原料條件變化,實時動態(tài)調(diào)整爐頂布料參數(shù),即布料角度、布料圈數(shù)、礦批、料線等,達到以“中心氣流為主,邊緣氣流為輔”控制模式,增強氣流穩(wěn)定性,有效抑制邊緣氣流對爐缸上部的沖刷。
改善渣鐵成份,延緩爐缸侵蝕,6號高爐采取“高堿、中硅、低硫、高熱”八字操作方針。高堿:終渣堿度1.2-1.25,因高堿度爐渣熔化溫度高,更有利于在爐缸側(cè)壁形成穩(wěn)定的保護渣殼,降低液態(tài)渣鐵沖刷侵蝕;中硅:[Si]0.45%,有效促進侵蝕位置鈦化物沉積;低硫:[S]0.02%-0.025%,適當(dāng)提高鐵水粘度,降低鐵水流動性沖刷;高熱:[T]1480℃,保證爐缸充足熱狀態(tài),減輕爐缸堆積,提高爐缸抗波動能力。
3.7 爐缸側(cè)壁溫度升高后的高效護爐生產(chǎn)技術(shù)措施
當(dāng)出現(xiàn)爐缸側(cè)壁溫度局部高點時,采取堵部分侵蝕嚴重部位上方的風(fēng)口,可以有效減緩爐缸環(huán)炭的侵蝕??s小進風(fēng)面積,提高鼓風(fēng)動能,保證爐缸均勻活躍
高爐爐役后期,各層冷卻壁內(nèi)襯侵蝕嚴重,操作上控制邊緣氣流,適當(dāng)發(fā)展中心氣流,達到減輕煤氣流對內(nèi)襯侵蝕的目的。
4.結(jié)論
1.采用爐缸耐材熱面形成渣鐵凝固層為導(dǎo)向的長壽設(shè)計,實行“高導(dǎo)熱性熱壓碳磚+陶瓷杯”的爐缸設(shè)計結(jié)構(gòu),以爐缸耐材熱面渣鐵凝固層的穩(wěn)定為指導(dǎo)方針,在爐缸側(cè)壁爐襯耐材的熱面形成一層穩(wěn)定的凝結(jié)保護層,抵抗爐缸側(cè)壁的“象腳型”侵蝕[3]。
2.嚴把砌筑質(zhì)量關(guān),嚴格磚縫施工監(jiān)理,實行爐內(nèi)弧形磨磚“去三角縫”施工技術(shù),防止因局部砌筑質(zhì)量引起的氣隙、滲漏壽命縮短問題,確保爐缸無殘缺“自保護”渣鐵殼的形成。
3.正常生產(chǎn)中,保持高爐長期穩(wěn)定順行的同時,加強對入爐有害元素的管控,采取源頭定期降堿爐內(nèi)排堿技術(shù),控制爐內(nèi)有害元素富集量的相對平衡,減少有害元素對爐缸和順行的破壞,提高高爐壽命。
4.在后期護爐生產(chǎn)中,采取長風(fēng)口、高動能護爐技術(shù)。通過改變送風(fēng)面積,采用小風(fēng)口、長風(fēng)口,提高鼓風(fēng)動能的護爐技術(shù),既可以改善爐缸的工作狀態(tài),又可以減少高溫煤氣流對爐襯的沖刷侵蝕。
參考文獻:
[1] 鄒忠平,項鐘庸,歐陽標,等. 高爐爐缸長壽設(shè)計理念及長壽對策[J].鋼鐵研究,2011,39(1)
[2] 張壽榮 高爐長壽技術(shù)展望[J].鋼鐵研究,2009,37(4)
[3] 張壽榮,于仲潔.武鋼高爐長壽技術(shù)[M].北京:冶金工業(yè)出版社.2009.