鄧 平,鞏 磊,胡長志
(寧波鋼鐵有限公司,浙江寧波 315807)
水資源是關(guān)系到國家經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的重要戰(zhàn)略資源。當(dāng)前,我國水資源的嚴(yán)重短缺和水環(huán)境的惡化已成為制約經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要因素[1]。
鋼鐵行業(yè)是用水大戶[2],為了企業(yè)和國家的可持續(xù)發(fā)展,必須采取相應(yīng)的節(jié)水對策。鋼鐵企業(yè)的節(jié)水應(yīng)該從水源、管網(wǎng)、生產(chǎn)工藝、污水處理回用等多方面形成一個系統(tǒng)工程,而首要工作是提高循環(huán)水濃縮倍數(shù)[3]、降低噸鋼耗水量。目前傳統(tǒng)的水質(zhì)穩(wěn)定劑主要為復(fù)配液體形式,采用計量泵向系統(tǒng)中連續(xù)投加,需人工不間斷維護(hù),工作量大,而且最高濃縮倍數(shù)約在3~4倍,需通過排污來控制濃縮倍數(shù),水資源浪費較大。寧波鋼鐵有限公司(以下簡稱寧鋼)工業(yè)水重復(fù)利用率約97%,循環(huán)水濃縮倍數(shù)約在2左右。為提高濃縮倍數(shù),節(jié)約水資源消耗,選用新型水質(zhì)穩(wěn)定劑進(jìn)行了提高蒸發(fā)空冷器濃縮倍數(shù)的試驗研究。新型水質(zhì)穩(wěn)定劑由河南某水處理公司提供,是集阻垢分散劑、緩蝕劑及殺菌滅藻劑為一體的固體釋放劑,加藥操作簡單,一次放置可釋放4~6個月。
為便于統(tǒng)計與檢查效果,選擇蒸發(fā)空冷器作為試驗對象。蒸發(fā)空冷器是密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)常見的冷卻設(shè)備,主要依靠噴淋水蒸發(fā)帶走熱量,寧鋼高爐軟水密閉冷卻系統(tǒng)配置蒸發(fā)空冷器十臺,單臺噴淋水循環(huán)量約120 m3/h,濃縮倍數(shù)約在3倍,通過調(diào)整排污量大小來控制。
通過現(xiàn)場比較,選擇6#蒸發(fā)空冷器作為試驗對象,在噴淋水中加入新型固體水質(zhì)穩(wěn)定劑,通過定期檢測水質(zhì)、腐蝕速率、細(xì)菌數(shù)、結(jié)垢情況及比較空冷器換熱效率等以評價藥劑在高濃縮倍數(shù)情況下水處理效果,并通過調(diào)整選擇合理的濃縮倍數(shù)范圍,確定所能達(dá)到的節(jié)水效果,為其推廣使用提供理論依據(jù)。
寧鋼生產(chǎn)用水由外部工業(yè)水、市政污水處理廠再生水及內(nèi)部再生水根據(jù)用水量、水質(zhì)情況按比例混合而成,試驗期間6#空冷器的補(bǔ)水水質(zhì)檢測結(jié)果見表1所示。
表1 試驗期間6#空冷器補(bǔ)水水質(zhì)
試驗正式開始前,先通過調(diào)整排污量,觀察試驗短管表面結(jié)垢情況,以此確定合理的濃縮倍數(shù)。
(1)極限濃縮倍數(shù)
根據(jù)循環(huán)水氯根與補(bǔ)充水氯根含量計算,最大濃縮倍數(shù)37.92倍,最低濃縮倍數(shù)6.60倍,平均濃縮倍數(shù)約18.88倍。
(2)調(diào)整濃縮倍數(shù)
根據(jù)循環(huán)水氯根與補(bǔ)充水氯根含量計算,最大濃縮倍數(shù)15.32倍,最低濃縮倍數(shù)2.57倍,平均濃縮倍數(shù)約6.58倍。
(3)合理濃縮倍數(shù)
根據(jù)循環(huán)水氯根與補(bǔ)充水氯根含量計算,最大濃縮倍數(shù)15.14倍,最低濃縮倍數(shù)1.42倍,平均濃縮倍數(shù)約6.91倍。
通過不斷調(diào)整、摸索,在現(xiàn)有補(bǔ)充水水質(zhì)條件下,試驗藥劑最佳濃縮倍數(shù)確定為6~9倍。
從試驗期間檢測結(jié)果看,碳鋼掛片腐蝕速率超標(biāo),黃銅掛片腐蝕速率符合《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計規(guī)范》(GB 50050-2007)的要求,連續(xù)兩個月兩次掛片檢測結(jié)果見表2。
表2 試驗期間6#空冷器噴淋水腐蝕速率檢測結(jié)果
從試驗期間每月細(xì)菌數(shù)測試結(jié)果看,均符合《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計規(guī)范》(GB 50050-2007)的要求,細(xì)菌數(shù)測試結(jié)果見表3。
表3 試驗期間6#空冷器噴淋水細(xì)菌數(shù)檢測結(jié)果
在6#空冷器換熱銅管上選擇三處作為結(jié)垢控制效果評價點,見圖1,觀察試驗期間銅管外壁結(jié)垢情況。
圖1 6#空冷器結(jié)垢評價點位布局示意圖
(1)1#位:該處布水均勻性差,尤其是靠近邊緣處幾乎沒有噴淋水,試驗前存在較多垢物,隨著試驗的進(jìn)展,銅管外壁結(jié)垢嚴(yán)重趨勢不斷加劇。
(2)2#位:該處布水均勻性較好,試驗前仍存在較多垢物,隨著試驗的進(jìn)展,銅管外壁結(jié)垢情況略有增加。
(3)3#位:該處布水均勻性良好,試驗前存在一定垢物,第一、二階段試驗結(jié)束時,銅管外壁結(jié)垢情況略有減少,但第三階段試驗結(jié)束后,垢物有所增加。
從3個點位的結(jié)垢變化趨勢看,由于試驗期間濃縮倍數(shù)較高,且受布水不均勻影響,銅管外壁結(jié)垢情況不斷加劇且垢物較硬。同時,6#空冷器處于料場附近,空氣中粉塵含量較高,高溫季節(jié)時3臺風(fēng)機(jī)全部開啟,粉塵吸入量將大幅度上升,增加銅管結(jié)垢趨勢。
6#空冷器的垢樣分析數(shù)據(jù)見表4。從垢樣分析數(shù)據(jù)看,主要為碳酸鈣垢,占垢樣總量的75.7%,其余為硅酸鹽、氧化鐵及有機(jī)物等。
表4 6#空冷器銅管垢樣分析數(shù)據(jù)
夏季高溫期間,是檢驗蒸發(fā)空冷器降溫效果的最佳時機(jī),因此選擇7、8月份溫度記錄作為比較依據(jù),具體數(shù)據(jù)見表5。
表5 試驗期間空冷器降溫效果比較數(shù)據(jù)
從溫度統(tǒng)計、比較結(jié)果來看,由于銅管外壁結(jié)垢對6#空冷器降溫效果有一定影響,平均影響程度約在6.3%。
試驗期間,統(tǒng)計、比較進(jìn)行試驗的蒸發(fā)空冷器與未參與試驗空冷器的補(bǔ)水量,6#空冷器采用新型固體水質(zhì)穩(wěn)定劑后,濃縮倍數(shù)提高3~6倍,試驗9個月期間共計節(jié)水約43000 m3。
(1)與傳統(tǒng)水質(zhì)穩(wěn)定藥劑相比,試驗選用的新型固體水質(zhì)穩(wěn)定劑一次性投放,運行過程只需定期補(bǔ)充,無需日常維護(hù),節(jié)省投藥設(shè)施及大量人力。試驗選用的新型固體水質(zhì)穩(wěn)定劑在寧鋼水質(zhì)條件下濃縮倍數(shù)控制在6~9倍,能夠滿足蒸發(fā)空冷器噴淋水系統(tǒng)正常運行。采用新型固體水質(zhì)穩(wěn)定劑后,不再投加殺菌劑,能夠?qū)⒓?xì)菌數(shù)控制在合格范圍內(nèi)。選用新型固體水質(zhì)穩(wěn)定劑后,對系統(tǒng)濃縮倍數(shù)進(jìn)行合理控制,能夠大幅度減少補(bǔ)水消耗及廢水排放,增加企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益。
(2)試驗過程中,設(shè)備表面出現(xiàn)的結(jié)垢物對換熱效率的影響約在6.3%,最高在8.3%左右,基本未對冷卻設(shè)備效率造成較大影響。從試驗數(shù)據(jù)看,新型固體水質(zhì)穩(wěn)定劑對碳鋼腐蝕速率的控制方面顯得效果不足,還需要提高并在使用時加強(qiáng)關(guān)注。
(3)采用新型固體水質(zhì)穩(wěn)定劑后,蒸發(fā)空冷器銅管外部附垢量增加較多,雖從溫度檢測數(shù)據(jù)看未對設(shè)備換熱能力造成明顯影響,但仍對系統(tǒng)設(shè)備長期穩(wěn)定運行構(gòu)成一定隱患,還需要加強(qiáng)藥劑對附垢的去除、控制能力。
[參 考 文 獻(xiàn)]
[1]李德光.我國跨行政區(qū)流域水污染治理的影響因素研究 [D].湖南大學(xué),2016.
[2]王耀杰.城市中水在鋼鐵企業(yè)中的應(yīng)用與分析 [J].冶金動力,2016(s1):149-151.
[3]童遠(yuǎn)翔.提高循環(huán)水濃縮倍數(shù)的具體措施分析[J].工業(yè),2016(8):00189-00189.