葛鑫
(山西焦煤汾西礦業(yè)高陽(yáng)煤礦, 山西 孝義 032300)
刮板槽作為刮板運(yùn)輸機(jī)的主要構(gòu)成組件,不僅是采煤機(jī)運(yùn)行的軌道,而且是物料運(yùn)輸?shù)闹饕d體,其運(yùn)行工況的良好與否對(duì)采煤機(jī)工作效率有著直接影響。特別是對(duì)于大采高作業(yè)面而言,由于回采設(shè)備均屬于重型設(shè)備,加之作業(yè)面存在傾角,其刮板運(yùn)輸機(jī)中部槽不僅要有足夠的強(qiáng)度還要有一定的塑性和韌性,避免在作業(yè)過程中發(fā)生中部槽斷裂,影響生產(chǎn)的持續(xù)開展。而這就需要針對(duì)中部槽失效事故開展分析,探究其失效原因,以便采取針對(duì)性措施,防止相似問題發(fā)生。
高陽(yáng)煤礦21103作業(yè)面為大采高作業(yè)面,工作面全長(zhǎng)300 m,煤層厚度介于6.1~7.2 m,采高設(shè)計(jì)6.6 m。作業(yè)面采煤機(jī)選用7LS7型采煤機(jī),原煤運(yùn)輸采用3×1 000 kW型刮板輸送機(jī),其中部槽寬1 200 mm。自工作面投產(chǎn)半年以來(lái),刮板運(yùn)輸機(jī)共計(jì)過煤超過700萬(wàn)t,其中部槽先后損壞9節(jié),為回采作業(yè)面生產(chǎn)秩序的有效組織和設(shè)備檢修帶來(lái)一定困難,影響了生產(chǎn)效益[1]。
刮板運(yùn)輸機(jī)作業(yè)過程中的水平移動(dòng)主要包括刮板運(yùn)輸機(jī)推移和拉架兩個(gè)過程,其中刮板運(yùn)輸機(jī)的推移概指一個(gè)采煤循環(huán)完成后,通過油缸的伸出,將刮板運(yùn)輸機(jī)推移至特定位置的過程,而后通過收回油缸并帶動(dòng)液壓支架向前移動(dòng)的過程便是拉架。圖1所示即為刮板運(yùn)輸機(jī)推移時(shí)的水平彎曲段示意圖,圖1中1號(hào)—10號(hào)中部槽為推移過程中的水平彎曲段,而采煤機(jī)運(yùn)動(dòng)則向著與彎曲段相反的方向。
圖1 刮板運(yùn)輸機(jī)推移時(shí)水平彎曲段示意圖
1)刮板運(yùn)輸機(jī)推移時(shí)的中部槽受力分析。推移過程中液壓支架對(duì)中部槽水平段推力同其移動(dòng)方向相同,但彎曲段由于各節(jié)均存在一定的轉(zhuǎn)角,因此其受力狀況同自身的轉(zhuǎn)角度數(shù)存在緊密的關(guān)聯(lián)性。假設(shè)上圖 1 中 1 號(hào)—5 號(hào)中部槽轉(zhuǎn)角分別為 α1、α2、α3、α4、α5,其中 αi+1=αi+1°(i=1、2、3、4)。6 號(hào)—10 號(hào)中部槽形態(tài)同前半段的形態(tài)呈現(xiàn)出反對(duì)稱性,則中部槽1號(hào)同10號(hào),2號(hào)同9號(hào)受力狀況完全一致,并可以此類推。圖2所示即為推移時(shí)刮板運(yùn)輸機(jī)中部槽受力示意圖,其中F1和F2為中部槽所受阻力,F(xiàn)t為電機(jī)牽引力[2]。
圖2 推移作業(yè)時(shí)中部槽受力示意圖
2)拉架時(shí)的中部槽受力分析。拉架作業(yè)時(shí),由于所有中部槽均處于相同直線上,因此其所受拉架力的作用效果是完全一致的,此時(shí)中部槽受力示意圖如下頁(yè)圖3所示,其中Fy為中部槽垂直受力。
3)采煤機(jī)通過時(shí)中部槽受力分析。當(dāng)采煤機(jī)位于中部槽上方切割煤壁時(shí)其受力示意圖如下頁(yè)圖4所示。其中,G代表采煤機(jī)與中部槽重力和,N代表所受地面支撐力,F(xiàn)q代表中部槽縱向受力。
一般而言,在刮板運(yùn)輸機(jī)的推移和拉架過程中,中部槽受力以水平作用力為主,其中由于推移過程中“S”段各中部槽存在不同轉(zhuǎn)角,因此中部槽凹凸區(qū)域在刮板運(yùn)輸機(jī)推移過程中的受力相較于拉架過程時(shí)更為集中。而采煤機(jī)經(jīng)過中部槽時(shí),中部槽受力以縱向作用力為主,特別是采煤機(jī)支撐滑靴停留在凹凸區(qū)域鏟板時(shí),凹凸區(qū)域的應(yīng)力集中更為顯著[3]。
圖3 拉架時(shí)中部槽受力示意圖
圖4 采煤機(jī)通過時(shí)中部槽受力示意圖
采煤機(jī)經(jīng)過中部槽區(qū)域時(shí),鑒于回采作業(yè)面地板的起伏性,中部槽啞鈴座區(qū)域應(yīng)力集中顯著。如果設(shè)備設(shè)計(jì)不科學(xué)或設(shè)備材質(zhì)選擇不當(dāng),便會(huì)導(dǎo)致啞鈴座區(qū)域材料發(fā)生屈服,進(jìn)而產(chǎn)生裂紋,影響其使用性能。因此,借助有限元分析技術(shù),構(gòu)建中部槽三維模型,針對(duì)其使用時(shí)的槽幫應(yīng)力狀態(tài)進(jìn)行分析。在模擬時(shí)對(duì)槽幫凸頭鏟板外側(cè)與凹頭窩下表面均添加4 000 kN作用力,可發(fā)現(xiàn)中部槽凸頭和槽幫過度區(qū)域均存在開裂趨勢(shì),啞鈴銷座凹頭窩中部存在輕微開裂。在此設(shè)計(jì)一個(gè)實(shí)驗(yàn)方案,對(duì)中部槽受力破壞情況進(jìn)行分析[4]。
實(shí)驗(yàn)方案:為準(zhǔn)確模擬運(yùn)輸機(jī)推移時(shí)的中部槽受力狀況,取兩段中部槽依照推移作業(yè)時(shí)的實(shí)際情況固定于實(shí)驗(yàn)臺(tái),同時(shí)在1節(jié)中部槽上布設(shè)液壓缸兩個(gè)用于模擬液壓支架在推移刮板運(yùn)輸機(jī)中的作用,設(shè)定實(shí)驗(yàn)壓力分別為1 600 kN、2 500 kN、3 000 kN和3 200 kN;單個(gè)液壓缸受力分別為800 kN、1250 kN、1500kN和 1 600 kN;啞鈴銷受力分別為 2 050 kN、3 170 kN、3 800 kN和 4 050 kN。在實(shí)驗(yàn)中,中部槽槽幫凹凸區(qū)域始終未出現(xiàn)任何變形,啞鈴銷在實(shí)驗(yàn)壓力為3 200 kN時(shí)出現(xiàn)1.2 mm的輕微變形,其他條件下均為發(fā)生變形。由此槽幫凹凸區(qū)域發(fā)生斷裂時(shí)不存在變形,為典型的脆性斷裂,發(fā)生斷裂的誘因可能是材質(zhì)硬度過高所致,需進(jìn)一步開展材料元素測(cè)定[5-6]。
基于受力實(shí)驗(yàn)可知,當(dāng)壓力增加至4 300 kN時(shí)中部槽凸頭區(qū)域和槽幫過渡區(qū)域機(jī)啞鈴銷凹頭區(qū)域均存在開裂趨勢(shì)。選取中部槽斷裂區(qū)域試樣開展材質(zhì)元素測(cè)定,發(fā)現(xiàn)中部槽的Si、Cr、Mo和Mn等元素含量相對(duì)較大,容易發(fā)生脆斷。同時(shí),針對(duì)中部槽性能進(jìn)行檢測(cè),結(jié)果顯示其屈服極限為740 MPa、抗拉極限為960 MPa、延伸率為1.2%、硬度為320~360,這表明該中部槽硬度超出硬度限定范圍(245~325),材質(zhì)硬度偏高,因此在使用中容易出現(xiàn)疲勞斷裂現(xiàn)象。
經(jīng)由對(duì)大采高作業(yè)面刮板運(yùn)輸機(jī)中部槽斷裂原因的分析,發(fā)現(xiàn)其制作材質(zhì)中Si、Cr、Mo和Mn等元素含量相對(duì)較大,導(dǎo)致中部槽硬度偏高,易在使用過程中出現(xiàn)疲勞斷裂現(xiàn)象。針對(duì)此,技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),在中部槽的鍛造、焊接作業(yè)中針對(duì)性地改良制作工藝,通過對(duì)局部結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整和對(duì)材質(zhì)的優(yōu)化配比,改良其性能,從根本上規(guī)避中部槽斷裂現(xiàn)象的發(fā)生。
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