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(塔里木油田塔西南勘探開(kāi)發(fā)公司煉油化工廠,新疆 澤普 844804)
塔西南煉油化工廠尿素裝置采用荷蘭斯塔米卡邦二氧化碳汽提工藝,尿素設(shè)計(jì)能力34萬(wàn)t/a。裝置生產(chǎn)系統(tǒng)包括原料輸送系統(tǒng)、高壓合成系統(tǒng)、低壓分解及回收系統(tǒng)、蒸發(fā)及造粒系統(tǒng)、解吸水解系統(tǒng)和蒸汽系統(tǒng)。由于生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生氨、二氧化碳、氨水、甲銨溶液、尿素溶液及其不同濃度的混合液,如果有泄漏或人為排放,將導(dǎo)致氨氮排放或COD超標(biāo)。在環(huán)保要求日益嚴(yán)格的大環(huán)境下,必須從源頭上杜絕廢水排放。然而,裝置在停車(chē)過(guò)程中涉及到物料排放、系統(tǒng)清洗置換等步驟,廢水產(chǎn)生量較大,若停車(chē)計(jì)劃不周密或操作不當(dāng),極易造成儲(chǔ)槽液位過(guò)高和廢水被迫外排,加重水處理負(fù)擔(dān),加大環(huán)境污染的風(fēng)險(xiǎn)。因此,控制裝置停車(chē)過(guò)程的廢水排放成了裝置環(huán)保工作的重中之重。
裝置各系統(tǒng)在停車(chē)期間涉及物料排放和置換清洗等步驟,產(chǎn)生的大量含氨廢液極容易對(duì)環(huán)境造成污染。停車(chē)期間對(duì)各系統(tǒng)物料排放量進(jìn)行了估算,所得數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。
表1 停車(chē)期間各系統(tǒng)殘余物料排放量統(tǒng)計(jì)
尿素裝置設(shè)有氨水槽(V703)、尿液槽(V302),可供系統(tǒng)排放時(shí)儲(chǔ)存物料,各系統(tǒng)均設(shè)有排放管線去以上2個(gè)儲(chǔ)槽,排放流程見(jiàn)圖1。理論上只要將系統(tǒng)中的物料盡可能地回收至儲(chǔ)槽,就能避免外排。
圖1 各系統(tǒng)廢液排放流程
實(shí)際上,由于儲(chǔ)槽容量有限(兩儲(chǔ)槽總?cè)萘考s為460m3,系統(tǒng)排放量約550m3),各系統(tǒng)大量排放極容易造成儲(chǔ)槽滿液、被迫外排,造成環(huán)境污染。因此,裝置在停車(chē)前必須做好統(tǒng)籌安排和詳細(xì)的停車(chē)方案,既要將系統(tǒng)物料回收至儲(chǔ)槽,同時(shí)又要設(shè)法及時(shí)處理儲(chǔ)槽內(nèi)的溶液,才能實(shí)現(xiàn)停車(chē)零外排的目標(biāo)。通常情況下,尿液槽V302的處理可以通過(guò)再次運(yùn)行蒸發(fā)系統(tǒng),將尿液轉(zhuǎn)化為成品尿素。V703的處理難度相對(duì)較大,因?yàn)橥\?chē)以后,蒸汽經(jīng)常出現(xiàn)波動(dòng)或不足,解吸系統(tǒng)無(wú)法維持正常運(yùn)行,基本處于循環(huán)狀態(tài),只能開(kāi)大解吸放空,將部分氨和二氧化碳放空排放。高壓、蒸發(fā)及解吸水解系統(tǒng)置換產(chǎn)生的溶液,目前已禁止就地排放,全部要求回收至儲(chǔ)槽。氨水槽液位經(jīng)常是居高不下。
裝置停車(chē)前,應(yīng)確保解吸水解系統(tǒng)運(yùn)行正常,避免因電導(dǎo)超標(biāo),解吸打循環(huán)的情況發(fā)生,以防止氨水槽液位過(guò)高,為系統(tǒng)的置換清洗提供廢液排放空間。同時(shí),停車(chē)前應(yīng)保證蒸發(fā)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,可適當(dāng)加大蒸發(fā)負(fù)荷,拉低尿液槽液位。
(1)整個(gè)停車(chē)過(guò)程中,在蒸汽足夠的前提下,解吸水解系統(tǒng)應(yīng)保持正常運(yùn)行,確保電導(dǎo)合格,實(shí)現(xiàn)工藝?yán)淠和馑停越档桶彼垡何弧?/p>
(2)高壓系統(tǒng)置換液回收。高壓系統(tǒng)大部分物料經(jīng)低壓系統(tǒng)排入尿液槽(V302)儲(chǔ)存,停車(chē)排放完成后,通蒸汽置換時(shí),所有蒸汽冷凝液全部回收至氨水槽(V703)。由于高壓系統(tǒng)排放管線導(dǎo)淋均為就地排放,因此,在一樓排放總管導(dǎo)淋處接膠皮管排放至汽提塔取樣槽,三樓排放管線導(dǎo)淋接膠皮管排放至低壓甲銨取樣槽,最終進(jìn)入地下槽(V706),并通過(guò)液下泵打入氨水槽V703中,同時(shí)解吸水解系統(tǒng)正常運(yùn)行,拉低氨水槽液位。
(3)低壓系統(tǒng)置換液回收。低壓系統(tǒng)殘余沖洗液全部通過(guò)固定管線回收至氨水槽。低壓吸收塔內(nèi)物料通過(guò)低壓吸收塔循環(huán)泵P309入口導(dǎo)淋接皮管排放回收至液下槽。
(4)進(jìn)行二次造粒。高壓系統(tǒng)排放完畢后,尿液槽液位升高,為了降低液位,考慮再次運(yùn)行蒸發(fā)系統(tǒng),將尿液槽液位降至最低約10%。
(5)蒸發(fā)系統(tǒng)置換。蒸發(fā)二次造粒結(jié)束后,從尿液泵入口通入蒸汽冷凝液進(jìn)行置換。為減少置換液的量,將置換時(shí)間由以前的30min改為15min。如果裝置短停,關(guān)閉加水閥后不需排放,將水封存在系統(tǒng)內(nèi),既可以避免尿素結(jié)晶堵塞管道,又可以避免排放造成環(huán)境污染。如果裝置長(zhǎng)停,為了避免就地排放,將熔融泵入口管線就地排放導(dǎo)淋改為封閉排放至液下槽V706,蒸發(fā)表冷器E702、E703、E704殼側(cè)物料排放至氨水槽后,殘余物料通過(guò)低點(diǎn)導(dǎo)淋排放至水桶中,最后倒入三樓甲銨液取樣槽中。
(6)裝置停車(chē)期間,解吸水解系統(tǒng)保持正常運(yùn)行,將氨水槽液位拉低至5.5%,然后加冷凝液至30%,反復(fù)多次稀釋?zhuān)陂g解吸水解運(yùn)行參數(shù)及分析數(shù)據(jù)見(jiàn)表2,氨水槽置換期間的化驗(yàn)分析見(jiàn)表3。最終,化驗(yàn)分析氨水槽內(nèi)氨氮含量為114mg/L。經(jīng)相關(guān)部門(mén)同意后,決定對(duì)解吸水解系統(tǒng)進(jìn)行就地排放至污水緩沖池大槽中。
表2 解吸水解系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)及分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
表3 氨水槽置換期間化驗(yàn)分析
氨水槽置換排放完成后,停運(yùn)排空解吸水解系統(tǒng)并進(jìn)行就地排放。解吸水解系統(tǒng)排放時(shí)間約4h。排放過(guò)程中,每2h對(duì)尿素總排取樣分析氨氮,解吸水解系統(tǒng)排放分析數(shù)據(jù)見(jiàn)表4,結(jié)果全部小于10mg/L,未出現(xiàn)超標(biāo)排放。解吸停運(yùn)后,排空系統(tǒng)所有物料,實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。
表4 解吸水解系統(tǒng)排放分析數(shù)據(jù)
(7)蒸發(fā)系統(tǒng)置換清洗結(jié)束后,尿液槽液位由10%上漲至25%。對(duì)于尿液槽內(nèi)剩余的高濃度溶液,采用自然蒸發(fā)結(jié)晶的方式進(jìn)行處理,處理方式為:在尿液槽旁空地上新建一露天蒸發(fā)池(見(jiàn)圖2)。將尿液槽內(nèi)的剩余尿液通過(guò)導(dǎo)淋排入蒸發(fā)池中,利用自然蒸發(fā)結(jié)晶,將溶液轉(zhuǎn)化為固體尿素,最后進(jìn)行袋裝收集。通過(guò)該方式,尿液槽液位將降至5%。
圖2 尿液自然蒸發(fā)池
尿素裝置有4個(gè)儀表箱,伴熱回水管線、水解換熱器安全閥吹掃蒸汽回水管線、甲銨泵沖洗管線、蒸汽預(yù)熱回水管線等與明溝內(nèi)的工藝廢液管線相連,最后進(jìn)入液下槽(V706)。停車(chē)期間,部分系統(tǒng)的置換液大量排放至液下槽,造成其內(nèi)壓力上升,部分含氨工藝廢液從各開(kāi)放式收集口、液下槽頂部水封槽噴濺出來(lái),導(dǎo)致含氨工藝廢液進(jìn)入明溝,造成廢水排放超標(biāo)。為了解決該問(wèn)題,對(duì)液下槽氣相管線實(shí)施了改造(見(jiàn)圖3,虛線為新增管線)。改造后,利用放空筒(X801)的煙囪抽吸作用,將回收總管內(nèi)的部分含氨蒸汽抽吸至放空筒內(nèi),進(jìn)而降低地下槽內(nèi)的壓力,避免水封因超壓溢流。不僅如此,正常生產(chǎn)期間,地下槽水封處幾乎再無(wú)汽氨溢出。
圖3 V706氣相管線改造示意
通過(guò)分析裝置停車(chē)階段各系統(tǒng)排放的現(xiàn)狀,采取有效的措施對(duì)各排放點(diǎn)進(jìn)行了控制管理,實(shí)現(xiàn)了達(dá)標(biāo)排放的目標(biāo),大大降低了環(huán)境污染的風(fēng)險(xiǎn)。整個(gè)過(guò)程的關(guān)鍵在于提前做好停車(chē)計(jì)劃,各系統(tǒng)有序停車(chē),避免了氨水槽、尿液槽滿液的風(fēng)險(xiǎn)。如果停車(chē)過(guò)程中能夠保證蒸汽足夠、解吸水解系統(tǒng)有足夠長(zhǎng)的時(shí)間運(yùn)行,氨水槽液位就能維持在最低,將大大提高裝置廢水處理能力。為了進(jìn)一步解決裝置廢水排放問(wèn)題,建議增加1個(gè)儲(chǔ)槽,便于氨水槽(V703)、尿液槽(V302)檢修。