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德國(guó)3000T機(jī)械壓力機(jī)頻繁滑車(chē)的原因分析

2018-05-14 22:28張艷芬史夢(mèng)雷
科技風(fēng) 2018年2期

張艷芬 史夢(mèng)雷

摘 要:本文通過(guò)對(duì)德國(guó)SCHULER 集團(tuán)3000T機(jī)械壓力機(jī)滑車(chē)故障的維修實(shí)踐,總結(jié)出一系列典型的維修方法,有效杜絕現(xiàn)場(chǎng)長(zhǎng)停故障,希望給各方奮戰(zhàn)在一線的機(jī)械壓力機(jī)維修工程師提供參考幫助。

關(guān)鍵詞:SCHULER;機(jī)械壓力機(jī);故障排除技巧;滑車(chē)

我公司沖壓車(chē)間于1990年從德國(guó)舒勒(SCHULER)集團(tuán)引進(jìn)兩臺(tái)3000T機(jī)械壓力機(jī),這兩臺(tái)3000T壓力機(jī)為民主德國(guó)時(shí)期SCHULER生產(chǎn)。3000T機(jī)械壓力機(jī)經(jīng)過(guò)多年使用,內(nèi)部離合器、制動(dòng)器密封件老化嚴(yán)重。而SCHULER集團(tuán)由于重組變革,該機(jī)械壓力機(jī)相關(guān)零部件、易損件已無(wú)法追其溯源以尋求備件或圖紙。

1 故障現(xiàn)象

3000T壓力機(jī)在正常使用過(guò)程中,節(jié)拍達(dá)到6-8次/分,沖壓10-12件之后,滑塊出現(xiàn)明顯的“滑車(chē)”現(xiàn)象,即滑塊未到達(dá)上死點(diǎn)后即停止反向不受控制的依靠自身重力向下滑動(dòng)。

2 原因分析

(1)考慮壓力機(jī)制動(dòng)器摩擦塊出現(xiàn)比較嚴(yán)重的磨損問(wèn)題,由此導(dǎo)致制動(dòng)器間隙距離明顯增大,也由此導(dǎo)致了壓力機(jī)在正常運(yùn)行狀態(tài)下制動(dòng)力指標(biāo)存在顯著的缺陷。按照此種推論,在正常停止運(yùn)行狀態(tài)下壓力機(jī)無(wú)法固定至上死點(diǎn)角度區(qū)域內(nèi),出現(xiàn)“滑車(chē)”故障。

(2)考慮壓力機(jī)在正常運(yùn)行狀態(tài)下,出現(xiàn)平衡缸壓力指標(biāo)過(guò)低的問(wèn)題,進(jìn)而使得平衡缸無(wú)法實(shí)現(xiàn)對(duì)滑塊重量的可靠性平衡,導(dǎo)致滑塊部件沿下行方向依靠自身重力出現(xiàn)“滑車(chē)”故障。

(3)考慮機(jī)械壓力機(jī)凸輪控制器設(shè)備的運(yùn)行故障,導(dǎo)致機(jī)械壓力機(jī)在正常運(yùn)行狀態(tài)下所提供的角度信息存在一定的偏差,角度信息的偏差使得離合器制動(dòng)器控制閥部件對(duì)于控制動(dòng)作的執(zhí)行出現(xiàn)明顯的延后性趨勢(shì),出現(xiàn)“滑車(chē)”故障。

(4)考慮機(jī)械壓力機(jī)離合器扭矩指標(biāo)未達(dá)標(biāo),氣路出現(xiàn)漏氣,離合器摩擦塊和摩擦盤(pán)扭矩不達(dá)標(biāo),出現(xiàn)打滑即“滑車(chē)”故障。

3 故障對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的影響

3.1 對(duì)設(shè)備的影響

滑塊出現(xiàn)“滑車(chē)”,若不按急停按鈕,則滑塊依靠自身重力下滑,到達(dá)下死點(diǎn)后沖擊力巨大,直接對(duì)上下模具造成重大損壞。

3.2 對(duì)人員的影響

正常生產(chǎn)中,操作工按照標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書(shū)進(jìn)行上下料操作,滑塊突然出現(xiàn)不受控制的滑車(chē),會(huì)對(duì)操作工直接撞擊,造成重大人身傷亡事故。

4 故障診斷

首先針對(duì)最容易檢查的部件進(jìn)行檢查,按照平衡缸壓力表→離合器壓力→凸輪控制器角度控制→制動(dòng)器間隙的故障診斷流程完成整個(gè)機(jī)械壓力機(jī)設(shè)備“滑車(chē)”故障的可靠性診斷。

(1)該3000T機(jī)械壓力機(jī)單個(gè)平衡缸氣壓要求值為25bar。現(xiàn)場(chǎng)觀察壓力機(jī)面板平衡缸壓力表顯示為19.5-20.5bar,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于要求值。查閱該機(jī)械壓力機(jī)平衡缸維修記錄發(fā)現(xiàn),平衡缸密封老化嚴(yán)重,平衡缸內(nèi)壁有劃傷,僅僅依靠更換現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)的密封遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了平衡缸的密封要求。

(2)該3000T壓力機(jī)離合器制動(dòng)器氣源處氣罐壓力表正常值為25bar,現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)該壓力表顯示值隨著滑塊的上下運(yùn)動(dòng)波動(dòng)較大,且顯示為18bar,明顯低于正常值。并且現(xiàn)場(chǎng)可明顯聽(tīng)到離合器制動(dòng)器氣缸處“嘶嘶”漏氣聲音。

(3)檢查該3000T壓力機(jī)凸輪控制器角度指示,未發(fā)現(xiàn)異常,同時(shí)考慮到該種故障會(huì)導(dǎo)致滑塊部件在運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)下出現(xiàn)高于上死點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的角度范圍,并不符合3000T壓力機(jī)反向“滑車(chē)”故障,故排除。

(4)該3000T壓力機(jī)離合器制動(dòng)器間隙正常值為不超過(guò)10mm,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量顯示為16mm,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)正常值,經(jīng)過(guò)查閱該壓力機(jī)上橫梁維修記錄發(fā)現(xiàn),自壓力機(jī)導(dǎo)入以來(lái),由于說(shuō)明書(shū)等科技資料的缺少,導(dǎo)致維護(hù)人員從未敢拆該壓力機(jī)離合器制動(dòng)器部分,何談更換其內(nèi)摩擦塊。

5 故障解決方案

對(duì)該3000T機(jī)械壓力機(jī)進(jìn)行的一系列可靠性故障診斷顯示:平衡缸機(jī)構(gòu)損壞嚴(yán)重、離合器制動(dòng)器內(nèi)部密封損壞嚴(yán)重、離合器制動(dòng)器摩擦塊磨損嚴(yán)重。前面我們已經(jīng)提到過(guò),該機(jī)械壓力機(jī)導(dǎo)入時(shí),科技說(shuō)明書(shū)未能完整提報(bào)至我司,給后續(xù)保養(yǎng)造成很大困難。也就說(shuō),我們要想更換設(shè)備機(jī)構(gòu)部件,必須采用拆除→測(cè)繪→加工→安裝→試運(yùn)行的流程,該流程較長(zhǎng),為了保證我公司沖壓車(chē)間的正常生產(chǎn),這種方案往往作為緊急長(zhǎng)停故障發(fā)生后所采取的無(wú)奈之舉。

5.1 長(zhǎng)期性對(duì)策

我們現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)人員對(duì)該機(jī)械壓力機(jī)離合器制動(dòng)器部分進(jìn)行為期3天的拆除,最終未能將一體式的離合器制動(dòng)器完全正常打開(kāi)。由于無(wú)法正常拆掉,需要?jiǎng)佑煤父钋谐?,在無(wú)氣缸備件的情況下只有維持現(xiàn)狀,并采用油脂密封。在此,我們主要做了以下維護(hù):更換離合器制動(dòng)器摩擦塊;測(cè)繪離合器制動(dòng)器外部輪廓尺寸并和僅有的幾張圖紙進(jìn)行對(duì)比以準(zhǔn)備備件加工。

更換平衡缸系統(tǒng)相關(guān)機(jī)構(gòu)(比如平衡缸缸體、活塞、密封等)、更換離合器制動(dòng)器系統(tǒng)相關(guān)機(jī)構(gòu)(比如密封)這兩個(gè)方案是解決該故障的根本解決途徑。

5.2 臨時(shí)性對(duì)策

以上兩種方案均未能在短期內(nèi)解決該3000T壓力機(jī)滑塊反向“滑車(chē)”的故障,我們采用了以下臨時(shí)性對(duì)策:原裝的離合器制動(dòng)器氣源氣罐為25bar,我們?cè)诖颂幮略隽艘粋€(gè)40bar氣罐,新增氣罐和原裝氣罐可以為離合器制動(dòng)器提供以下功能:(1)及時(shí)彌補(bǔ)損失掉的氣體,保證足夠的能量;(2)保證為離合器制動(dòng)器提供足夠穩(wěn)定的氣壓。詳情如附圖所示。該方案實(shí)施后,使用三個(gè)月以來(lái),該3000T機(jī)械壓力機(jī)再未出現(xiàn)滑車(chē)現(xiàn)象

本文針對(duì)我公司沖壓車(chē)間3000T機(jī)械壓力機(jī)“滑車(chē)”故障發(fā)生之后進(jìn)行一系列的故障診斷流程并做出了原因分析和說(shuō)明,提供現(xiàn)場(chǎng)最終采取的解決方案,尤其是作為臨時(shí)性對(duì)策的新增氣罐一個(gè)案例,非常典型并且有效降低設(shè)備故障和維修成本,希望能夠?yàn)榻窈笙嚓P(guān)研究與實(shí)踐工作的開(kāi)展提供一定的參考和幫助。

參考文獻(xiàn):

[1]姚成玉,高殿榮,趙靜一,等.壓力機(jī)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試中故障的處理與分析[C] .第一屆全國(guó)流體動(dòng)力及控制工程學(xué)術(shù)會(huì)議論文集,2000:185-186.

作者簡(jiǎn)介:張艷芬(1987-),女,河南鄭州人,本科,設(shè)備工程師,從事各種閉式壓力機(jī)維修工作。