顧 豪, 程大地,, 陳賦秋
(1. 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司, 上海 200125;2. 上海振華重工集團(tuán)(南通)傳動(dòng)機(jī)械有限公司, 江蘇 南通 226017)
海洋石油資源占世界石油資源總量的34%[1]。海上開采出的油氣主要通過海底管道進(jìn)行輸送[2],因此,海洋管道鋪設(shè)技術(shù)在海洋油氣運(yùn)輸中扮演著不可或缺的角色。張緊器是海洋管道鋪設(shè)系統(tǒng)中的重要設(shè)備之一[3],其主要作用是控制調(diào)節(jié)管線的縱向張力,防止鋪管船在受潮汐及海上風(fēng)浪作用時(shí)管線張力發(fā)生變化[4],并使管線張力始終保持在允許的數(shù)值范圍內(nèi),確保鋪管船上的焊接作業(yè)得以有序進(jìn)行,避免管線因超出許用應(yīng)力而遭到破壞。
張緊器設(shè)有專門的張力檢測(cè)裝置,實(shí)時(shí)檢測(cè)張緊器在工作時(shí)管線受到的張力。實(shí)時(shí)張力也是計(jì)算機(jī)調(diào)節(jié)張緊器電機(jī)扭矩和轉(zhuǎn)速的主要參考依據(jù),因此,張緊器對(duì)張力檢測(cè)的準(zhǔn)確性、實(shí)時(shí)性、重復(fù)性有較高的要求。對(duì)真實(shí)項(xiàng)目的S-Lay 鋪管張緊器在工廠測(cè)試(Factory Acceptance Test, FAT)試驗(yàn)中產(chǎn)生的張力檢測(cè)偏差問題進(jìn)行分析,從機(jī)械構(gòu)造及試驗(yàn)中尋找和驗(yàn)證產(chǎn)生張力偏差的原因,并給出解決方案,為以后的研究提供經(jīng)驗(yàn)與思路。
張緊器利用鏈軌上的壓載板與管線之間的摩擦力、驅(qū)動(dòng)電機(jī)間接對(duì)鏈軌的拽拉來產(chǎn)生張緊能力,并通過實(shí)時(shí)檢測(cè)管線張力來控制相應(yīng)電機(jī)扭矩和轉(zhuǎn)速的輸出以達(dá)到控制張力功能的目的[5]。
張緊器的外觀和基本構(gòu)造如圖1和圖2所示。
圖1 張緊器外觀
圖2 張緊器構(gòu)造示例
根據(jù)工作管徑大小,調(diào)整上壓載器至合適位置,壓載補(bǔ)償系統(tǒng)通過壓載板鏈對(duì)管線予以?shī)A緊,具有一定的管徑補(bǔ)償功能,最終通過傳動(dòng)系統(tǒng)把管線上的張力傳遞給驅(qū)動(dòng)部分(電機(jī))。張緊器受到的張力會(huì)致使浮動(dòng)的上下壓載器與外框架產(chǎn)生作用力,位于其間的重量傳感器從而檢測(cè)出張力的大小,作為電氣系統(tǒng)控制的依據(jù)。
為檢查張緊器在工作中檢測(cè)到的張力與管線實(shí)際張力的偏差情況,對(duì)2臺(tái)張緊器進(jìn)行張力檢測(cè)試驗(yàn),而此試驗(yàn)實(shí)際為更大的FAT試驗(yàn)的一部分。
所有設(shè)備通過底座安裝并固定在車間內(nèi)平鋪的底板上,如圖3所示。底板上密鋪配重以防止底板屈曲和翹起,在張緊器前后分別布置固定縱向傳輸滾輪,并在尾部添加安全配重塊。利用A&R絞車作為力源,2臺(tái)張緊器所夾持的管線與鋼絲繩通過索具連接,鋼絲繩之間串聯(lián)拉力傳感器,以檢測(cè)實(shí)際的管線張力。每臺(tái)張緊器上都安裝重量傳感器,以獲得間接的管線張力值,通過比較拉力傳感器與重量傳感器之間的數(shù)值偏差得到實(shí)際張力檢測(cè)偏差。張緊器的現(xiàn)場(chǎng)布置和張緊器拉力試驗(yàn)情況如圖4和圖5所示。
圖3 張力測(cè)試布置圖
試驗(yàn)時(shí)控制A&R絞車?yán)Ч芫€產(chǎn)生張力,從0 t逐步加大至60 t,然后再逐步減少至0 t,每10 t記錄1對(duì)拉力傳感器及重量傳感器讀數(shù),每臺(tái)張緊器做3組數(shù)據(jù)。
圖4 車間里的2臺(tái)張緊器 圖5 張緊器拉力試驗(yàn)
根據(jù)試驗(yàn)得到如表1所示的傳感器的數(shù)據(jù)表格,并繪制成圖,如表1所示。
(1) 張緊器T1的3次測(cè)試情況如圖6所示。
表1 張緊器拉力測(cè)試數(shù)據(jù)
圖6 張緊器T1的3次測(cè)試情況
(2) 張緊器T2的3次測(cè)試情況,如圖7所示。
圖7 張緊器T2的3次測(cè)試情況
理想狀況時(shí),拉力傳感器與重量傳感器的測(cè)量值相同,即在平面坐標(biāo)軸上應(yīng)表現(xiàn)為一條斜45°的直線,而實(shí)際試驗(yàn)數(shù)據(jù)如圖6和圖7所示,拉力傳感器和張力傳感器的實(shí)測(cè)值兩者曲線并不重合,存在偏差。
綜合2臺(tái)張緊器的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),可以得出張力偏差有以下幾個(gè)特點(diǎn):
(1) 張力增加時(shí)的上升曲線高于理想直線。
(2) 張力減少時(shí)的下降曲線低于理想直線。
(3) 張力回歸至0時(shí),重量傳感器數(shù)值有殘余。
(4) 在相同拉力傳感器讀數(shù)的情況下,上升段與下降段的重量傳感器讀數(shù)差約為4 t。
(5) 張緊器T1在上升段與理想直線有偏差,而張緊器T2在上升段更貼近理想直線。
從機(jī)械角度分析考慮,張力偏差應(yīng)來自于系統(tǒng)的某種作用力,比如摩擦力或裝配力。在張力增加并傳遞到重量傳感器的過程中,該力分擔(dān)了一部分管線張力,故而顯示出圖形特點(diǎn)(1);在張力減少并傳遞到重量傳感器的過程中,該力又額外增加了重量傳感器檢測(cè)到的力,故而顯示出圖形特點(diǎn)(2);圖形特點(diǎn)(3)則進(jìn)一步說明該作用力無法自然消除;而我們希望張緊器在正常工作時(shí)其檢測(cè)的張力與實(shí)際張力之間的偏差控制在1 t以內(nèi),同時(shí)上升段與下降段的張力偏差在2 t以內(nèi),所以圖形特點(diǎn)(4)并不符合期望,必須進(jìn)一步分析偏差成因,并予以消除;圖形特點(diǎn)(5)則指示2臺(tái)張緊器之間存在的綜合差異。
考慮張緊器的實(shí)際構(gòu)造與分析,可得出張緊器張力檢測(cè)傳遞示例如圖8所示。
圖8 張緊器受力簡(jiǎn)化示例
可以簡(jiǎn)單地列出張緊器的受力公式為
T=F+X(1)
式中:T為拉力傳感器讀數(shù),即實(shí)際張力;F為張力傳感器讀數(shù),即檢測(cè)到的綜合作用力;X為未知作用力(阻力、裝配力等)。
仔細(xì)觀察和考慮張緊器的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),可以判斷X主要由以下3部分產(chǎn)生:(1) 下支撐產(chǎn)生的摩擦阻力f1;(2)內(nèi)側(cè)擋產(chǎn)生的摩擦阻力f2;(3)螺桿與外框架結(jié)構(gòu)之間接觸產(chǎn)生的阻力f3。
X=f1+f2+f3(2)
當(dāng)外載荷T拉動(dòng)管線時(shí),張力傳感器會(huì)產(chǎn)生壓縮,同時(shí)上下壓載器結(jié)構(gòu)靠近驅(qū)動(dòng)部分結(jié)構(gòu)也會(huì)產(chǎn)生壓縮,而其余部分產(chǎn)生拉伸,故會(huì)導(dǎo)致壓載器與管線整個(gè)一體在受張力T的時(shí)候會(huì)與下支承產(chǎn)生相對(duì)運(yùn)動(dòng)或相對(duì)運(yùn)動(dòng)趨勢(shì),從而產(chǎn)生摩擦力f1,如圖9所示。
圖9 下支撐摩擦力f1成因示例
(1) 當(dāng)張力T逐漸增加時(shí),T=F+f1,此時(shí)T>F;
(2) 當(dāng)張力T逐漸減小時(shí),T=F-f1,此時(shí)T 整改方案如圖10所示。 圖10 消除下支承摩擦力f1的方案圖 (1) 增加滾子直徑。可以增大阻力f1的作用力矩,使得滾子易于滾動(dòng),從而減小f1值,達(dá)到部分減小f1的目的。 (2) 滾子表面及與滾子接觸的結(jié)構(gòu)表面進(jìn)行淬火處理,增加硬度??蓽p小滾子與結(jié)構(gòu)之間的接觸變形,從而減小滾動(dòng)阻力距,減小滾動(dòng)摩擦系數(shù),最終減小摩擦阻力f1。 從整改后的效果來看,張力偏差變小并不明顯,可見該阻力不是導(dǎo)致張力偏差的主因。 內(nèi)側(cè)擋摩擦阻力f2產(chǎn)生的原因有如下2個(gè)方面: (1) 內(nèi)側(cè)擋過于頂緊導(dǎo)致?lián)鯄K平面與外框架立柱導(dǎo)軌之間產(chǎn)生摩擦力所須的正壓力。 (2) 外載張力T的作用下,張力傳感器與壓載結(jié)構(gòu)變形導(dǎo)致內(nèi)側(cè)擋與外框架立柱導(dǎo)軌之間產(chǎn)生相對(duì)運(yùn)動(dòng)或運(yùn)動(dòng)趨勢(shì),從而產(chǎn)生摩擦阻力f2。 張力T增大和減小過程引起的變形與恢復(fù)分別導(dǎo)致摩擦阻力f2的方向改變,如圖11所示。 (1) 當(dāng)張力T逐漸增加時(shí),T=F+f2,此時(shí)T>F; (2) 當(dāng)張力T逐漸減小時(shí),T=F-f2,此時(shí)T 整改方案如圖12所示。 圖11 內(nèi)側(cè)擋摩擦力f2成因示例 圖12 消除內(nèi)側(cè)擋摩擦阻力f2的方案圖 (1) 增加斜面傾角,涂抹油脂潤(rùn)滑。增加傾角是為了避免自鎖導(dǎo)致楔塊卡在導(dǎo)軌與結(jié)構(gòu)之間產(chǎn)生永久正壓力,而涂抹油脂一方面減小摩擦系數(shù),另一方面減小楔塊的自鎖角度,減小對(duì)傾角的制造要求。 (2) 與導(dǎo)軌接觸面涂抹油脂,不頂緊。涂抹油脂減小摩擦系數(shù),并在安裝時(shí)不頂緊,接觸即可,可滿足頂升導(dǎo)向的要求而不會(huì)產(chǎn)生過大摩擦阻力。 (3) 調(diào)整螺栓與楔塊之間留1~2 mm間隙。一方面仍然對(duì)楔塊的位置有所限制,保證頂升時(shí)的導(dǎo)向作用;一方面給予楔塊浮動(dòng)的空間,避免結(jié)構(gòu)變形帶動(dòng)楔塊卡進(jìn)結(jié)構(gòu)。 (4) 螺母鎖緊。保證螺栓的位置不變動(dòng),亦即保證楔塊的浮動(dòng)空間有限。 從整改后的效果分析,張力檢測(cè)偏差明顯減小,因此內(nèi)側(cè)擋摩擦阻力f2應(yīng)是導(dǎo)致張力偏差的主要原因之一。 張緊器采用螺桿頂升的方式,上端為懸臂自由端。但由于設(shè)計(jì)和裝配原因,導(dǎo)致螺桿與外框支架孔間隙過小,安裝或結(jié)構(gòu)變形原因使得螺桿浮動(dòng)的上端與外框架接觸從而產(chǎn)生阻力。在縱向平面內(nèi)分析,螺桿分左右2處,根據(jù)安裝的初始狀況,可分為9種組合情況,同時(shí)假設(shè)變形沒那么嚴(yán)重,螺桿在工作過程中只可能與其中的一邊接觸到,如圖13所示。 圖13 接觸阻力f3成因示例 在理想的安裝情況下,螺桿與支架孔始終不接觸,則f3=0,兩傳感器讀數(shù)相同,即T=F。但現(xiàn)實(shí)情況可能存在以上任何一種,以安裝情況1為例,在張緊器受力導(dǎo)致螺桿與支架孔接觸受力產(chǎn)生側(cè)向撓度時(shí)又存在以下3種可能。 (1)f3L≤0,f3R≤ 0 →T≤F (2)f3L=0,f3R=0 →T=F (3)f3L≤ 0,f3R≤ 0 →T≤F 由于安裝、桿端受力變形的大小等都不確定,會(huì)產(chǎn)生多種組合情況,也會(huì)導(dǎo)致管線張力在傳遞過程中受到或增或減的影響,從而產(chǎn)生張力檢測(cè)偏差過大,以及不同張緊器之間的檢測(cè)差異。 整改方案如圖14所示。 (1) 擴(kuò)孔。拆卸4個(gè)安裝伸縮套用的支架,對(duì)原來的孔予以擴(kuò)大。 圖14 消除螺桿與外框架接觸阻力f3的方案圖 (2) 調(diào)整安裝。調(diào)整4根螺桿的位置,使螺桿浮動(dòng)上端不接觸支架孔。從整改后的效果來看,張力檢測(cè)偏差明顯減小,因此接觸阻力f3應(yīng)是導(dǎo)致張力偏差的主要原因之一。 經(jīng)過對(duì)張力偏差的機(jī)械成因分析,并對(duì)各個(gè)可能的原因進(jìn)行整改,再對(duì)2臺(tái)張緊器進(jìn)行重新試驗(yàn),并得出試驗(yàn)數(shù)據(jù),如表2所示。 表2 張緊器整改后張力試驗(yàn)數(shù)據(jù) 根據(jù)以上數(shù)據(jù)繪制重量傳感器-拉力傳感器圖,比較檢測(cè)與實(shí)際張力的區(qū)別如下。 (1) 整改后,張緊器T1的3次測(cè)試情況如圖15所示。 (2) 整改后,張緊器T2的3次測(cè)試情況如圖16所示。 從整改后的圖線來看,雖然上升段和下降段仍未能完全重合,但相比較整改之前已更貼近理想直線,張力偏差基本在1 t以內(nèi),可見整改取得了效果,機(jī)械成因基本得以驗(yàn)證。 圖15 張緊器T1優(yōu)化后的測(cè)試數(shù)據(jù)圖 圖16 張緊器T2優(yōu)化后的測(cè)試數(shù)據(jù)圖 通過機(jī)械構(gòu)造分析以及隨后的改造試驗(yàn),張力檢測(cè)偏差得以緩解至1 t以內(nèi), 可說明正是構(gòu)成X項(xiàng)的3個(gè)阻力導(dǎo)致較大的張緊力檢測(cè)偏差,額外指出是內(nèi)側(cè)擋阻力f2和螺桿與外框架接觸阻力f3起到了較大的作用。 這些阻力在試驗(yàn)張力不斷趨大的時(shí)候起到阻止張力增大的作用,故上升曲線略高于45°理想線,而在試驗(yàn)張力不斷趨小的時(shí)候又變換方向以阻止張力的減小,故下降曲線又略小于45°理想線。f1和f2皆為摩擦性質(zhì)的阻力,都可以直接解釋這種現(xiàn)象。f3作為彈性性質(zhì)的阻力,由于4根螺桿安裝偏差導(dǎo)致的多樣性,也可能組合產(chǎn)生導(dǎo)致張力偏差曲線形態(tài)的各種情況,事實(shí)證明也是如此。 另外,f1,f2和f3的產(chǎn)生及變向都與接觸零部件與結(jié)構(gòu)之間的相對(duì)運(yùn)動(dòng)趨勢(shì)有關(guān),除相關(guān)結(jié)構(gòu)部件須增加之間的接觸剛性以減小受力變形產(chǎn)生的運(yùn)動(dòng)趨勢(shì)外,重量傳感器的形式也必須重點(diǎn)關(guān)注,是否其構(gòu)造形式會(huì)導(dǎo)致其在受力時(shí)產(chǎn)生較大的變形(如懸臂梁構(gòu)造形式),從而使重量傳感器連接接觸的兩部件整體之間輕易產(chǎn)生較大的運(yùn)動(dòng)趨勢(shì),使得其他接觸部位產(chǎn)生摩擦等阻力如f1,f2和f3等,值得進(jìn)一步研究。 機(jī)械構(gòu)造改進(jìn)是解決張力檢測(cè)偏差問題的一部分,考慮到拉力和重量傳感器本身的精度,及進(jìn)一步結(jié)合電氣控制等手段的優(yōu)化改進(jìn),張力檢測(cè)偏差問題最終可得到基本解決。 [][] [1] 金秋,張國(guó)忠.世界海洋油氣開發(fā)現(xiàn)狀及前景展望[J]. 國(guó)際石油經(jīng)濟(jì),2005,13(3):43-44. [2] 劉嵬輝,曾寶,程景彬,等. 國(guó)內(nèi)外鋪管船概況[J]. 油氣儲(chǔ)運(yùn),2007,26(6):11-15. [3] 張俊亮,王曉波,林立,等. 鋪管船用張緊器張緊系統(tǒng)分析[J]. 石油機(jī)械,2008,36(9):167-169. [4] 李明婕,段夢(mèng)蘭,李慧,等. S型鋪管船張緊器控制系統(tǒng)仿真試驗(yàn)臺(tái)設(shè)計(jì)[J]. 石油礦場(chǎng)機(jī)械,2014(4):33-37. [5] 王學(xué)軍,陳賦秋,曹洪鵬,等. 鋪管船用張緊器鏈軌張力計(jì)算方法以及張緊端受力的研究[J]. 造船技術(shù),2014(4):26-31.3.2 內(nèi)側(cè)擋摩擦力f2產(chǎn)生的原因及優(yōu)化方案
3.3 螺桿與外框架接觸阻力f3產(chǎn)生的原因及優(yōu)化方案
4 整改優(yōu)化后的試驗(yàn)結(jié)果
5 結(jié) 語(yǔ)