靖 君 ,趙笑天
(廣東大唐國際潮州發(fā)電有限責(zé)任公司,廣東 潮州 515723)
某電廠1 000 MW鍋爐為п型布置超超臨界鍋爐,燃燒器為旋流式低氮燃燒器,采用無分隔墻的八角雙火焰切圓燃燒方式,共設(shè)6層一次風(fēng)口,3層油風(fēng)室,10層輔助風(fēng)室。整個(gè)燃燒器與水冷壁固定連接,并隨水冷壁向下膨脹,燃燒器共48只,布置于前、后墻,形成2個(gè)反向雙切圓,以獲得較為均勻的空氣動(dòng)力場。燃燒器共6層煤粉噴口,每層與1臺(tái)磨煤機(jī)相配,采用低NOX的煤粉燃燒器,每只煤粉噴嘴中間設(shè)有隔板,以增強(qiáng)煤粉射流剛性。在主燃燃燒器上方0.8 m處布置燃盡風(fēng)(over fire air,OFA)噴嘴,在上層煤粉噴嘴上方7.2 m處布置4層分離燃盡風(fēng)(separated OFA,SFOA)噴嘴,其作用是補(bǔ)充燃料后期燃燒所需的空氣,同時(shí)實(shí)現(xiàn)分級(jí)燃燒,以達(dá)到降低爐內(nèi)溫度水平、抑制NOX生成的目的。
鍋爐燃燒器采用PM煤粉燃燒技術(shù),煤粉經(jīng)過PM煤粉分離器分離后,分成濃、淡2相,分別進(jìn)入濃煤粉燃燒器和淡煤粉燃燒器。在2種煤粉燃燒器煤粉噴嘴體內(nèi)設(shè)置導(dǎo)向板,以分隔PM煤粉分離器后形成的濃相煤粉氣流和淡相煤粉氣流。在燃燒器噴口內(nèi)設(shè)置波形鈍體,該鈍體與噴嘴體內(nèi)導(dǎo)向板一起使?jié)狻⒌嗝悍蹥饬饕恢北3值饺紵鞒隹?。在出口處針?duì)濃淡煤粉燃燒器配置不同的助燃風(fēng),使?jié)?、?相煤粉及時(shí)合理地配風(fēng)燃燒,有效地控制了NOX排放量。同時(shí),在波形鈍體出口處形成一個(gè)穩(wěn)定的回流區(qū),回流區(qū)中的煙氣使每個(gè)煤粉燃燒器初燃段濃淡2相得到相對(duì)分離,并使火焰穩(wěn)定在一個(gè)較寬的負(fù)荷變化范圍內(nèi),有利于保證及時(shí)著火及燃燒穩(wěn)定,確保及時(shí)燃盡,能有效抑制NOX排放,保證鍋爐效率。
2012-01-22T00:38,4號(hào)機(jī)組負(fù)荷400 MW,總煤量220 t/h,D,E,F(xiàn)磨運(yùn)行,A,B,C磨備用,A,B,C,D磨單用塔山煤,E,F(xiàn)磨單用印尼褐煤。
00:39,啟C磨,就地檢查正常,測粉管溫度約為70 ℃。
00:50,停F磨,C磨維持煤量約65 t/h,入磨風(fēng)量156 t/h,各粉管壓力C1C2:3.6 kPa;C3C4:3.7 kPa;C5C6:3.2 kPa;C7C8:3.1 kPa,屬正常運(yùn)行(4號(hào)爐C磨C3C4和C1C2粉管壓力一直比其他粉管偏高約0.5—0.7 kPa)。
01:20,巡檢發(fā)現(xiàn)C3燃燒器附近著火。
01:25,4號(hào)爐3號(hào)角二次風(fēng)擋板開度部分出現(xiàn)壞點(diǎn)(B濃、B淡、BC輔助風(fēng),C濃、C淡、CD油下輔助風(fēng))。
01:28,AB3和CD3油槍反饋異常,大致判斷為C3燃燒器著火,暖F磨。
01:32,啟F磨。
01:34,停C磨,手動(dòng)OFT切除燃油系統(tǒng)。
01:40,C3燃燒器火撲滅。檢查確認(rèn)C3淡燃燒器噴嘴部分(二次風(fēng)箱內(nèi))燒損。
根據(jù)現(xiàn)場確認(rèn),4號(hào)爐C3燃燒器濃淡分離器(分叉管)后淡粉管有明顯著火痕跡,淡燃燒器粉管與二次風(fēng)箱法蘭連接處斷裂,二次風(fēng)箱內(nèi)燃燒器一次風(fēng)管與噴嘴體連接部分燒損,噴嘴口錐形板完好。初步分析為C3燃燒器粉管內(nèi)煤粉著火,引起燃燒器部分燒損。
圖1 淡燃燒器粉管與二次風(fēng)箱連接法蘭處斷裂
初步估算,當(dāng)時(shí)磨煤機(jī)粉管中的當(dāng)量濃度為0.42 kg/kg(0.55 kg/kg以下屬易燃濃度),因4號(hào)爐燃燒器為PM型(垂直分離)濃淡分離燃燒器,淡粉管中煤粉濃度會(huì)更低,所以煤粉濃度滿足自燃條件(即煤粉濃度、氧濃度、點(diǎn)燃能)。實(shí)驗(yàn)證明,風(fēng)粉混合物中的氧濃度超過14 %,著火條件即可以滿足。正常空氣中的氧濃度為21 %,煤粉密度是空氣密度的千倍以上,所以煤粉管中氧濃度已達(dá)到易燃范圍,而PM型濃淡燃燒器中淡粉管中的氧濃度更高些,所以氧濃度滿足燃燒條件。當(dāng)時(shí)4C磨單燒塔山煤,其干燥無灰基揮發(fā)分為35.4 %,屬于易著火煙煤,可磨性系數(shù)偏低,但磨煤機(jī)碾磨能力強(qiáng),且折向擋板開度相對(duì)偏小(為確保煤粉細(xì)度,防堵管),磨內(nèi)循環(huán)煤粉量大,煤粉偏細(xì)(R90約占20 %),點(diǎn)燃能低,所以煤質(zhì)條件也滿足著火自燃條件。
停運(yùn)燃燒器缺乏冷卻,爐膛燃燒不穩(wěn),頻繁正壓或者爐膛燃燒偏斜或配風(fēng)失當(dāng),造成四角切圓鍋爐中心的火球過大或燃燒貼壁,均會(huì)導(dǎo)致燃燒器噴口處過熱、變形。查閱4號(hào)爐運(yùn)行參數(shù)曲線,爐膛負(fù)壓正常(約-100 Pa,無正壓),二次風(fēng)箱與爐膛差壓正常。另外,4C磨停運(yùn)時(shí),淡燃燒器的二次風(fēng)擋板保留最小開度10 %,周界風(fēng)可對(duì)燃燒器噴嘴進(jìn)行有效冷卻。事故發(fā)生時(shí),4C磨為下層磨,且A,B磨基本不運(yùn)行,根據(jù)爐內(nèi)燃燒火焰的上旋特性,C層燃燒器處熱負(fù)荷并不高,所以停運(yùn)時(shí)回火的可能性不大。
若磨煤機(jī)運(yùn)行時(shí),燃燒器內(nèi)的粉管漏粉進(jìn)入二次風(fēng)箱內(nèi),遇有高溫二次風(fēng)(250—300 ℃),則存在著火的可能性。但若煤粉在二次風(fēng)箱內(nèi)著火,由于距離爐膛較近,爐膛負(fù)壓會(huì)使燃著的煤粉通過燃燒器周界風(fēng)(燃料風(fēng))通道,將其吹進(jìn)爐膛;另外,一次風(fēng)管道中冷風(fēng)會(huì)源源不斷地補(bǔ)充,很難在煤粉管道中引起劇烈燃燒,繼而引向爐外粉管。二次風(fēng)箱內(nèi)裝有火檢光纖,會(huì)很快被燒損。檢查此處火檢光纖并無問題,判斷二次風(fēng)箱內(nèi)漏粉導(dǎo)致燃燒的可能性較低。
2.3.1 一次風(fēng)速過低引起積粉
2010年7月,4號(hào)爐D,E磨輸粉管出現(xiàn)堵塞。輸粉管堵塞時(shí),該粉管對(duì)應(yīng)的燃燒器濃、淡分離器部位溫度異常升高(最高時(shí)接近200 ℃),同時(shí)該燃燒器輸粉管垂直管道溫度接近環(huán)境溫度(正常時(shí)接近55 ℃)。從以上現(xiàn)象可以判斷,發(fā)生堵塞的輸粉管部位基本為輸粉管水平段與垂直段結(jié)合部位。割開堵塞輸粉管,確定堵塞輸粉管部位在輸粉管水平段與垂直段結(jié)合部位。該事例說明堵管會(huì)引起一次風(fēng)速下降,進(jìn)而導(dǎo)致積粉自燃。但堵管最顯著的特征是磨煤機(jī)出口粉管壓力上升,而本次磨煤機(jī)出口C2C3燃燒器粉管壓力并未異常上升,因此可以排除因堵管引起的積粉。
從運(yùn)行數(shù)據(jù)來看,運(yùn)行人員調(diào)整并無不當(dāng)之處。2012-01-21T16:20,4號(hào)機(jī)組升負(fù)荷,啟C磨,電流為空載電流30 A;啟C給煤機(jī),不下煤,且C給煤機(jī)跳閘,磨出口溫度快速上升。為避免跳磨,運(yùn)行人員緊急停磨,此時(shí)磨輥并未落下。磨停運(yùn)后,運(yùn)行人員給磨通風(fēng)冷卻至正常溫度。后來,查明給煤機(jī)不下煤的原因是原煤倉中襯板脫落卡在給煤機(jī)皮帶上導(dǎo)致的。查看歷史曲線,2012-01-21T13:28:35,4C磨正常停給煤機(jī)后,磨電流至空載電流30 A。運(yùn)行人員停磨后,一直到13:33:35仍保持C磨通風(fēng)量99.8 t/h以上,完全符合操作規(guī)程中磨停運(yùn)時(shí)的吹掃要求,所以不存在停磨未有效吹掃造成積粉的可能性。
2.3.2 燃燒器噴嘴處結(jié)焦引起積粉
2012-01-22,4號(hào)爐C磨單燒塔山煤,塔山煤灰熔點(diǎn)為1 500 ℃,從PM型直流燃燒器特點(diǎn)(相對(duì)較高的風(fēng)壓、直流射流,很難使焦塊在一次風(fēng)管噴嘴處積聚)及4號(hào)爐垂直水冷壁特點(diǎn)分析,再根據(jù)摻燒褐煤經(jīng)驗(yàn),基本不存在結(jié)焦現(xiàn)象。特別是燃燒器周圍比較干凈,在持續(xù)摻燒印尼褐煤期間,后墻水冷壁存在一定程度的沾污,但無掛焦現(xiàn)象。
通過C3濃燃燒器粉管、C2淡燃燒器粉管入爐膛彎頭處檢查孔觀察,燃燒器噴口無結(jié)焦、變形。
2.3.3 燃燒器淡粉管存在死角或異物
拆除C3燃燒器淡粉管后,檢查分叉管后的彎頭內(nèi)堆積有大量的陶瓷片,如圖2所示。彎頭未拆除前拍攝其余管路部分,均未發(fā)現(xiàn)異物或死角。
圖2 脫落的陶瓷片
脫落的陶瓷片為安裝在管內(nèi)的防磨片,形狀多為正方形,有的已磨損得較光滑,有的比較粗糙,有的存在煙熏灼燒痕跡,有的兩面均無熏黑,這說明著火前陶瓷片已堆積較多。另外,從著火管道外壁觀察,分叉管后管外油漆剝落痕跡與內(nèi)表面陶瓷片脫落位置一致,這說明此處曾受到高溫烤灼。此處陶瓷片的大量堆積,成為淡燃燒器運(yùn)行的一個(gè)重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。造成煤粉沉積的可能原因有以下2點(diǎn)。
(1) 陶瓷片在彎頭處對(duì)管道流體形成局部阻力,淡燃燒器粉管中的一次風(fēng)粉混合物在此離心分離,靠近彎管底部處較濃的煤粉以較高流速順著管壁上升至水平管段內(nèi),但由于阻力的存在,使彎管后的一次風(fēng)粉流動(dòng)呈湍流狀,易造成煤粉的沉積。
(2) 由于陶瓷片本身存在許多凹凸不平的死角,易造成煤粉沉積。
目前,普遍認(rèn)為積粉易自燃。在磨停運(yùn)時(shí),由于缺乏足夠的氧氣與煤粉補(bǔ)充,彎管處的煤粉處于高溫狀態(tài),由熱輻射引發(fā)陰燃,是本次故障中可能的點(diǎn)火源。在啟磨后,隨著新煤粉的不斷聚積,此處煤粉自燃產(chǎn)生的能量足夠滿足風(fēng)粉混合物燃燒的點(diǎn)燃能量,火焰會(huì)隨風(fēng)粉混合物的流動(dòng)向后傳播。由于二次風(fēng)箱內(nèi)的粉管溫度較高,提前著火的煤粉會(huì)在二次風(fēng)箱內(nèi)的一次風(fēng)管內(nèi)劇烈燃燒,最后導(dǎo)致淡燃燒器粉管與二次風(fēng)箱法蘭接合處斷裂。斷裂的一次風(fēng)管中已著火煤粉繼續(xù)向四周噴出,殃及周圍的控制電纜、光纜等,這些也可從粉管著火痕跡加以判斷。另外,2號(hào)爐C1,C5燃燒器在單燒塔山煤期間,多次在燃燒器蝸殼(此處一次風(fēng)存在轉(zhuǎn)角,由于密封材料磨損易積粉)處著火,溫度超過500 ℃,并有燒紅現(xiàn)象,最后被迫停磨,也說明積粉自燃的危險(xiǎn)性。
燃燒器粉管中防磨陶瓷片的脫落,易引起多米諾效應(yīng),誘導(dǎo)更多的陶瓷片脫落。查閱4號(hào)爐C磨運(yùn)行曲線,自2011年11月底至2012年1月初,該磨一直保持連續(xù)運(yùn)行。此后,由于負(fù)荷下降,該磨的啟停次數(shù)有所增多。事故發(fā)生前1天,由于機(jī)組負(fù)荷波動(dòng)大,4號(hào)爐C磨啟停4次,多次啟停磨操作均按規(guī)程執(zhí)行。但由于粉管中風(fēng)粉混合物在啟停過程中的流動(dòng)性變差,造成此處積粉劇增,加劇了防磨陶瓷片的脫落。
所以,初步分析此次燃燒器燒損是由于C3燃燒器淡粉管彎管處堆積陶瓷片導(dǎo)致的積粉自燃。
加強(qiáng)設(shè)備維護(hù),對(duì)濃淡燃燒器濃淡煤粉分離器后的淡粉管彎管進(jìn)行檢查,對(duì)有脫落陶瓷片的管壁進(jìn)行修補(bǔ),避免陶瓷片大面積脫落。調(diào)研陶瓷片耐磨性及耐溫性,必要時(shí)更換為耐磨、耐高溫、不易脫落的材料。
增加燃燒器壁溫檢測點(diǎn),在PM型燃燒器粉管靠近分離器、濃淡粉管水平段增加金屬溫度測點(diǎn)。
運(yùn)行時(shí),磨煤機(jī)一次風(fēng)粉管溫度由磨出口至燃燒器逐漸降低,至爐前燃燒器水平段溫降可能達(dá)10—15 ℃(隨環(huán)境溫度變化,有所改變)。若此處溫度異常低,可能為煤粉堵管;若此處溫度異常上升,可能為堵管后一次風(fēng)速降低導(dǎo)致的積粉自燃或粉管內(nèi)存在死角導(dǎo)致的積粉自燃(堵管表現(xiàn)為磨煤機(jī)出口粉管壓力上升)。
對(duì)運(yùn)行中磨煤機(jī)出現(xiàn)爐前一次風(fēng)粉管溫度異常上升(接近磨出口溫度),首先加大磨煤機(jī)通風(fēng)量,判斷是否為堵管。若判斷為堵管,按相關(guān)防止堵管措施執(zhí)行。若無法判斷為堵管,應(yīng)當(dāng)降低磨出口溫度,并加大風(fēng)量吹掃;若仍無法恢復(fù)正常溫度(高于正常粉管溫度20 ℃以上,或不正常上升),應(yīng)及時(shí)停磨并大風(fēng)量吹掃,待溫度恢復(fù)正常后啟磨。對(duì)常發(fā)性溫度異常的粉管,應(yīng)聯(lián)系檢修檢查管內(nèi)是否存在積粉死角(異物或焦塊在管內(nèi)存積)。
運(yùn)行中,若磨煤機(jī)出口粉管(包括爐前一次風(fēng)粉管)各部位出現(xiàn)燒紅或明火,或判斷內(nèi)部有著火跡象(檢測溫度超過200 ℃),應(yīng)立即停止磨煤機(jī)(目前3,4號(hào)爐磨煤機(jī)任一出口門關(guān)且對(duì)應(yīng)粉管出口壓力低至1 kPa以下時(shí),保護(hù)動(dòng)作跳磨),關(guān)閉對(duì)應(yīng)粉管出口氣動(dòng)插板門,或隔絕磨煤機(jī)入口冷、熱風(fēng)關(guān)斷門、磨密封風(fēng)門、給煤機(jī)密封風(fēng)門(若給煤機(jī)出口門無法正常關(guān)閉),隔絕空氣滅火。待溫度恢復(fù)正常,則大風(fēng)量吹掃此粉管,并交由檢修人員清理高溫點(diǎn)處可能存在的焦塊或異物。
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