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600 MW機(jī)組渣水系統(tǒng)零排放的技術(shù)改造

2018-05-07 09:32:12萬其武
電力安全技術(shù) 2018年3期
關(guān)鍵詞:底水水封井水

萬其武

(大唐淮南洛河發(fā)電廠,安徽 淮南 232008)

0 引言

當(dāng)前,燃煤發(fā)電廠面臨著越來越嚴(yán)厲的環(huán)保政策,國家對燃煤發(fā)電廠實(shí)現(xiàn)廢水零排放的要求已排出倒逼時(shí)間表,環(huán)境保護(hù)工作刻不容緩。

鍋爐燃燒過程中產(chǎn)生干灰,90 %的干灰進(jìn)入電除塵被收集,10 %的干灰落入爐膛底部,經(jīng)下部的撈渣機(jī)水箱浸潤后變成濕渣外運(yùn)。撈渣機(jī)水箱既起到浸潤干灰的作用,又作為水封起到防止冷風(fēng)漏入爐膛破壞燃燒的作用。長期以來,由于聚焦于機(jī)組安全問題,為防止水封破壞,一直選擇保持水封槽大流量溢流的運(yùn)行方式。溢流的灰渣廢水經(jīng)過2級廢水泵外排,既浪費(fèi)了大量的水資源和電能,又破壞了環(huán)境。面對國家采取的“零排放” 的嚴(yán)厲環(huán)保政策,這種溢流運(yùn)行方式已嚴(yán)重威脅到燃煤電廠的生存。

1 系統(tǒng)狀況

1.1 爐底水封

爐底水封分2層:第1層是爐底水封槽,第2層是撈渣機(jī)水封槽。爐底水封槽是指爐本體與渣井之間的水封,槽深800 mm。鍋爐冷態(tài)時(shí),插板插入水中深度200 mm;鍋爐熱態(tài)時(shí),依據(jù)鍋爐的膨脹量而定,一般膨脹后約伸長250 mm;撈渣機(jī)水箱深度2 400 mm,插板插入深度約350 mm(指水封槽滿水、持續(xù)溢流情況下)。

1.2 溢流水

外界水封補(bǔ)水進(jìn)入爐底水封槽,始終保持溢流,起到爐本體與渣井之間的密封作用,同時(shí)溢流的水自然落到撈渣機(jī)水箱,作為撈渣機(jī)水封的補(bǔ)水。為確保鍋爐燃燒不被破壞,長期以來,始終保持大流量的溢流,多余的溢流水排至爐底的廢水池,經(jīng)過渣水泵外排至灰漿池,再由灰漿泵外排至灰場。

2 改造思路

尋求一種運(yùn)行方式,保持爐底水封、撈渣機(jī)水封水位始終處于合適的高度,既能起到水封的作用,又不發(fā)生溢流,達(dá)到某種供水的動(dòng)態(tài)平衡,實(shí)現(xiàn)廢水零排放的環(huán)保要求,亦可節(jié)約大量的廠用電量。

3 改造中存在的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

按照上述設(shè)想的運(yùn)行方式,爐底水封槽、撈渣機(jī)水箱由持續(xù)溢流運(yùn)行方式變?yōu)榫S持水位,可保持不溢流的運(yùn)行方式。由于改變了運(yùn)行方式,難以滿足撈渣機(jī)水箱的水溫不超過60 ℃的要求,有可能帶來以下風(fēng)險(xiǎn):

(1) 產(chǎn)生蒸汽,影響燃燒;

(2) 撈渣機(jī)人孔門膠墊不耐高溫易損壞;

(3) 水溫高對后續(xù)的處理設(shè)備(如渣水泵等)都提出更高要求;

(4) 不利于設(shè)備安全運(yùn)行,對燃燒產(chǎn)生的灰渣不能很好的分離;

(5) 落大焦時(shí)熱水噴出傷人,對大塊焦的冷卻不好。

以上5條風(fēng)險(xiǎn),沒有現(xiàn)成的技術(shù)數(shù)據(jù)可做考證,必須自行開展試驗(yàn),以驗(yàn)證這種運(yùn)行方式對爐膛燃燒情況造成的影響,水封槽水溫升高情況以及灰渣的分離及裂解情況。只有排除以上所有的可能風(fēng)險(xiǎn),才有技術(shù)改造的可行性,并取得有效的經(jīng)濟(jì)性。

4 改造前的數(shù)據(jù)收集

4.1 試驗(yàn)前的數(shù)據(jù)采集

保持現(xiàn)有水封補(bǔ)水量不變,在不同負(fù)荷段,測量渣井水封槽、撈渣機(jī)水封槽水溫,并做好記錄,同時(shí)記錄渣水循環(huán)泵電流,分析耗水量的變化,如表1所示。

表1 不同負(fù)荷段的試驗(yàn)數(shù)據(jù)

4.2 試驗(yàn)過程

要求集控運(yùn)行人員配合,加強(qiáng)爐膛負(fù)壓監(jiān)視。由除灰運(yùn)行人員手動(dòng)關(guān)閉爐底水封補(bǔ)水門(視負(fù)荷情況、水封槽液位降低情況,決定需要關(guān)閉多長時(shí)間,以不影響爐膛負(fù)壓為準(zhǔn)則,發(fā)生負(fù)壓波動(dòng)或其他異常時(shí),及時(shí)終止試驗(yàn),恢復(fù)原方式),用以分析判斷水封槽水溫升情況及對爐膛燃燒的影響。

由于停止補(bǔ)水,水位開始下降,水溫開始升高,具體試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表2所示。

表2 渣井水封槽關(guān)閉前后的試驗(yàn)數(shù)據(jù)

水封補(bǔ)水門關(guān)閉后,撈渣機(jī)很快不溢流,停運(yùn)爐底廢水池的渣水循環(huán)泵。試驗(yàn)時(shí)間40—50 min,撈渣機(jī)水箱液位降低了約120 mm,水溫升高了2—3 ℃;由于無法看到渣井水封的液位,只能手摸感知,發(fā)現(xiàn)液位略有降低,溫度變化不大。在試驗(yàn)期間,爐膛的負(fù)壓正常,燃燒狀況沒有發(fā)生任何變化。

4.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)論

通過實(shí)驗(yàn)可以看出,采用間斷供水方式,可維持水封槽水位在一個(gè)安全的液位區(qū)間,保證既不發(fā)生溢流,也不會因水位低而破壞水封、影響燃燒,且對整個(gè)除渣系統(tǒng)和鍋爐燃燒系統(tǒng)沒有造成任何的影響。通過實(shí)驗(yàn)獲得的數(shù)據(jù),初步證明了改造方案的可行性。

5 改造前的準(zhǔn)備工作

5.1 改造的基本原則

確保機(jī)組安全運(yùn)行是改造的基本原則。雖然通過試驗(yàn)論證了方案的可行性,但由于涉及整個(gè)機(jī)組安全運(yùn)行問題,稍有差池,就會造成爐底水封破壞,涉及機(jī)組非停事件,而任何的改造工作都不能犧牲機(jī)組的安全運(yùn)行。

5.2 加裝設(shè)備

原系統(tǒng)之所以保持大流量的溢流,是因?yàn)闇y量監(jiān)視手段跟不上,只有通過用最大補(bǔ)水量的安全運(yùn)行方式,來滿足各種工況下的補(bǔ)水需要,以犧牲經(jīng)濟(jì)性來換取安全性。此次改造必須做到系統(tǒng)設(shè)備遠(yuǎn)方可監(jiān)控、調(diào)節(jié)要自動(dòng),為此需要加裝以下設(shè)備:

(1) 渣井水封槽加裝液位計(jì),實(shí)現(xiàn)渣井水封槽液位監(jiān)控(進(jìn)DCS);

(2) 撈渣機(jī)水箱加裝液位計(jì),實(shí)現(xiàn)撈渣機(jī)箱體液位監(jiān)控(進(jìn)DCS);

(3) 爐底水封補(bǔ)水電動(dòng)門換為電動(dòng)調(diào)門,實(shí)現(xiàn)液位自動(dòng)控制(進(jìn)DCS);

(4) 水封槽增設(shè)溫度測量儀,作為輔助判別調(diào)控手段(進(jìn)DCS)。

5.3 液位整定值的依據(jù)數(shù)據(jù)

根據(jù)爐底水封的參數(shù)介紹,可以確定出各個(gè)設(shè)定值;待運(yùn)行一段時(shí)間后,進(jìn)一步優(yōu)化確定最終的設(shè)定值。

5.4 爐底水封補(bǔ)水電動(dòng)調(diào)門動(dòng)作初步邏輯

渣井水封和撈渣機(jī)水封液位均滿足液位上限要求時(shí),調(diào)門關(guān)閉;渣井水封和撈渣機(jī)水封液位任一值達(dá)到下限值時(shí),開啟調(diào)門進(jìn)行補(bǔ)水。

5.5 輔助要求

為確保渣井水封和撈渣機(jī)水封不出現(xiàn)水封破壞,影響爐膛燃燒,務(wù)必要保證測量、控制可靠。為此水封槽要加裝監(jiān)控探頭,進(jìn)行輔助監(jiān)視,以便在液位調(diào)節(jié)失靈時(shí),及時(shí)進(jìn)行手動(dòng)補(bǔ)水干預(yù)。另外,渣井水封槽和撈渣機(jī)水封槽要設(shè)溫度測點(diǎn),當(dāng)溫度達(dá)到某一高限時(shí),進(jìn)行自動(dòng)補(bǔ)水或手動(dòng)補(bǔ)水。

6 試運(yùn)實(shí)施

(1) 改造工作于2015-10-05施工完成,并在3天后開展調(diào)試試運(yùn)行。

(2) 制定詳細(xì)的安全措施。運(yùn)行成立試運(yùn)小組,按措施執(zhí)行試運(yùn)方案,保持就地、遠(yuǎn)方連續(xù)監(jiān)視,一旦出現(xiàn)異常苗頭,立即終止試驗(yàn),恢復(fù)原方式,待查明原因后繼續(xù)。

(3) 試運(yùn)行時(shí),熱控、檢修人員到場,確保測量值準(zhǔn)確可靠,補(bǔ)水調(diào)門動(dòng)作靈敏。

(4) 記錄水溫升高值、液位動(dòng)作值,并與設(shè)定值比較,同時(shí)觀察記錄爐膛燃燒情況。

(5) 經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行觀察,確認(rèn)改造方案取得了預(yù)期的效果。

7 改造效益分析

7.1 機(jī)組渣水系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了環(huán)保零排放

通過技術(shù)改造,該電廠機(jī)組渣水系統(tǒng)取消了水封槽大流量溢流方式,做到了系統(tǒng)設(shè)備遠(yuǎn)方可監(jiān)控、調(diào)節(jié)要自動(dòng),實(shí)現(xiàn)了環(huán)保零排放的要求。

7.2 單臺機(jī)組年節(jié)約水量

改造前,渣水系統(tǒng)需連續(xù)補(bǔ)水,補(bǔ)水量為150 t/h,按年運(yùn)行7 500 h計(jì),每年需水量112.5萬t。改造后,采用間斷補(bǔ)水,每小時(shí)只需補(bǔ)水10 min,耗水量是改造前的1/6,每年需18.75萬t。改造后,年節(jié)約水量93.75萬t。

7.3 單臺機(jī)組年節(jié)約廠用電量

改造前,溢流至廢水池的渣水需要渣水泵輸送至灰漿池,再由灰漿泵輸送至灰場。改造后,將節(jié)省大量廢水輸送電量。

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