袁曉云,趙 飛,李雅華,陳 晗,武彥勇,孫曉飛
(1.中國石油長慶石化公司,陜西 咸陽 712000;2.中國石油工程建設(shè)公司華東設(shè)計分公司)
經(jīng)計算,在沉降器旋風(fēng)分離器軟連接條件下,因操作波動等原因并不能完全使一級旋風(fēng)分離器出口的反應(yīng)油氣全部進入二級旋風(fēng)分離器,并在軟連接接口處形成“呼吸效應(yīng)”[1]。反應(yīng)油氣在沉降器內(nèi)的平均停留時間為20~28 s,汽提油氣最高停留時間為180 s。未汽化油組分與濕催化劑在沉降器內(nèi)長時間停留,極易黏附在設(shè)備器壁上發(fā)生縮合生焦[2]。圖1為沉降器油氣流場分布示意。
圖1 沉降器油氣流場分布示意
圖2為改造后沉降器示意。將旋風(fēng)分離器的軟連接結(jié)構(gòu)改為直連,避免了反應(yīng)油氣在軟連接接口處的“呼吸效應(yīng)”導(dǎo)致的油氣外溢。沉降器稀相空間通過防焦蒸汽將逃逸的油氣壓在沉降器下部[3]。汽提油氣通過設(shè)置在沉降器下部的導(dǎo)氣管進入二級旋風(fēng)分離器入口,避免了汽提油氣在沉降器稀相空間的長時間停留,減少了油氣的二次反應(yīng)[4]。通過以上措施,達到消除沉降器結(jié)焦、改善產(chǎn)品分布和降低干氣產(chǎn)率的目的。
圖2 改造后沉降器示意
在裝置技術(shù)改造中,主要有3個方面的風(fēng)險。一是因沉降器旋風(fēng)分離器采用直連結(jié)構(gòu),提升管出口油氣經(jīng)旋風(fēng)分離后進入集氣室,集氣室僅通過導(dǎo)氣管與沉降器的空間相連,沉降器壓力控制是否更加敏感,操作波動是否更容易導(dǎo)致沉降器跑劑是改造中最擔心的問題。另外導(dǎo)氣管位于沉降器下部,可能會因?qū)夤艿某槲?yīng),將二級旋風(fēng)分離器翼閥出口處的催化劑倒吸,導(dǎo)致油漿固含量超標和油漿管線磨損增大。三是可能使導(dǎo)致結(jié)焦的未汽化油直接進入分餾塔,可能會形成結(jié)焦位置轉(zhuǎn)移而導(dǎo)致分餾塔塔底結(jié)焦,影響裝置長周期運行。
自裝置改造后已持續(xù)運行14個月,在這期間經(jīng)歷過原料性質(zhì)波動、加工量調(diào)整、低壓蒸汽溫度波動等,已經(jīng)能完全評估裝置技術(shù)改造成功與否。
沉降器有4只熱電偶監(jiān)測溫度變化,分別位于沉降器的上部和中部。技術(shù)改造前,開工初期的沉降器溫度為505 ℃,與反應(yīng)油氣溫度基本一致;隨著裝置運行時間的延長,4個測溫點的溫度呈持續(xù)下降趨勢,溫降幅度約為每月12~15 ℃;當溫度降至320 ℃時,沉降器即開始有掉焦風(fēng)險[1]。
裝置改造后,開工初期的沉降器稀相溫度為410 ℃,與防焦蒸汽溫度一致,隨著運行時間延長,4個測溫點的溫度與開工初期相比基本沒有下降。期間也發(fā)生數(shù)次因低壓蒸汽管網(wǎng)溫度變化影響防焦蒸汽溫度,其沉降器溫度顯示與防焦蒸汽溫度波動一致,也說明沉降器基本不結(jié)焦。
為避免沉降器催化劑跑劑,在裝置開工過程中,實行先噴汽油后噴原料的方案,以此來提高旋風(fēng)分離器的油氣線速,而且還可實現(xiàn)開工時不放火炬[1]。在裝置運行期間,發(fā)生兩次因原料帶水導(dǎo)致沉降器壓力波動的情況,其沉降器壓力波動為20 kPa,從油漿固含量監(jiān)測數(shù)據(jù)看,未發(fā)生明顯的催化劑跑損現(xiàn)象,說明旋風(fēng)分離器直連改造后沉降器的抗壓力波動能力較強,且沉降器催化劑不跑損。
在日常運行過程中,離心法測得油漿固含量持續(xù)維持在3.0 gL,其固含量滿足要求,說明導(dǎo)氣管不會將沉降器旋風(fēng)分離器料腿附近的催化劑倒吸入二級旋風(fēng)分離器,沉降器旋風(fēng)分離器效率滿足運行需求。
裝置技術(shù)改造后,在運行過程中發(fā)生了分餾塔塔底結(jié)焦情況,從油漿外甩泵入口濾網(wǎng)處能清理出結(jié)焦物,而且油漿蒸汽發(fā)生器(E2215)也發(fā)生了管束結(jié)焦,從而導(dǎo)致循環(huán)量降低、分餾塔塔底溫度升高等情況,最短時間僅維持半個月就必須進行E2215的切換。
為解決分餾塔塔底結(jié)焦情況,分別從優(yōu)化原料性質(zhì)和調(diào)整油漿阻焦劑入手,通過溶劑脫瀝青裝置降低催化裂化原料中的膠質(zhì)含量,提高阻焦劑中清凈劑和分散劑的比例,截止目前E2215已持續(xù)運行8個月。因此,沉降器旋風(fēng)分離器直連改造后引起的分餾塔底結(jié)焦問題可以通過工藝及生產(chǎn)調(diào)整來解決。
沉降器的旋風(fēng)分離器料腿下泄的催化劑所夾帶的油氣量,可以通過理論夾帶量來進行計算[5]。
(1)
式中:WG為催化劑夾帶的油氣量,kgt;MG為提升管出口處油氣的平均相對分子質(zhì)量;T為汽提段入口溫度,K;p為汽提段入口壓力,MPa;ρB為汽提段入口催化劑床層密度,kgm3;ρS為催化劑骨架密度,kgm3。
通過物料平衡計算出提升管出口油氣的平均相對分子質(zhì)量為75.5,代入式(1)得到夾帶的油氣量為6.41 kgt,通過兩器熱平衡計算出催化劑的循環(huán)量為1 245 th。最終得到汽提段夾帶的總油氣量為7 980 kgh。
受沉降器結(jié)構(gòu)影響,汽提段油氣線速在汽提段料面處最高,在導(dǎo)氣管口截面處最低,其平均線速按下式計算[5]:
(2)
式中:u為汽提段油氣平均線速,ms;u1為汽提段導(dǎo)氣管口處油氣線速,ms;u2為汽提段藏量料面處油氣線速,ms。
沉降器內(nèi)催化劑藏量為34 t,催化劑料面距離導(dǎo)氣管口2.26 m,即油氣在沉降器的停留時間為13.56 s。導(dǎo)氣管平均線速為15.33 ms。
技術(shù)改造前后均使用LVR-60R催化劑,技術(shù)改造前后的操作參數(shù)對比見表1。由表1可見,技術(shù)改造前后反應(yīng)溫度等未發(fā)生明顯變化,但再生溫度有所降低。
表1 技術(shù)改造前后的操作參數(shù)對比
表2 技術(shù)改造前后物料平衡數(shù)據(jù)對比
隨著油品質(zhì)量的不斷升級,減少乃至不產(chǎn)催化裂化柴油將是大勢所趨[6]。因此,技術(shù)改造后產(chǎn)品分布進一步改善,經(jīng)濟效益提高。
表3為技術(shù)改造前后的穩(wěn)定汽油性質(zhì)對比。由表3可見,改造前后穩(wěn)定汽油餾程基本保持穩(wěn)定,汽油辛烷值由改造前的91.55升至改造后的92.02,提高0.47個單位,烯烴體積分數(shù)增加3.92百分點,芳烴體積分數(shù)增加0.73百分點,油氣二次反應(yīng)減少,烯烴飽和率降低[6],穩(wěn)定汽油辛烷值提高。
表3 技術(shù)改造前后穩(wěn)定汽油性質(zhì)對比
表4為技術(shù)改造前后的柴油性質(zhì)對比。由表4可見:技術(shù)改造后柴油質(zhì)量控制良好,初餾點基本保持穩(wěn)定,95%餾出溫度提高約2 ℃,柴油餾程略微拓寬;受原料密度變大及反應(yīng)深度提高的影響,柴油密度(20 ℃)提高5.6 kgm3。
表4 技術(shù)改造前后柴油性質(zhì)對比
表5為技術(shù)改造前后的液化氣組成對比。由表5可見:改造前后液化氣組成基本保持穩(wěn)定;因二次反應(yīng)減少,氫轉(zhuǎn)移反應(yīng)降低[6],丙烯體積分數(shù)提高0.54百分點。
表5 技術(shù)改造前后液化氣組成對比 φ,%
(1)沉降器旋風(fēng)分離器直連的操作彈性較強,在裝置開工及操作波動情況下旋風(fēng)分離器系統(tǒng)的操作彈性較大,導(dǎo)氣管不會導(dǎo)致油漿固含量增加,油漿固含量為3.0 gL。
(2)沉降器旋風(fēng)分離器直連技術(shù)改造后,沉降器上部基本無油氣停留,沉降器結(jié)焦問題得到解決。油氣二次反應(yīng)減少,汽油收率提高1.29百分點,柴油收率降低0.68百分點,輕質(zhì)油收率提高0.61百分點,穩(wěn)定汽油辛烷值提高0.47個單位,液化氣丙烯體積分數(shù)提高0.54百分點。
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