武 書
(上汽通用五菱汽車股份有限公司,廣西 柳州545007)
發(fā)動(dòng)機(jī)缸體作為發(fā)動(dòng)機(jī)的核心部件之一,其清潔度對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)的裝配、性能、使用壽命具有重要的影響。缸體內(nèi)部的毛刺、雜質(zhì)將會(huì)造成異常磨損,軸瓦刮傷,曲軸抱死等問題[1]。缸體的外部的雜質(zhì)、毛刺將會(huì)影響發(fā)動(dòng)機(jī)的裝配,螺栓卡滯、滑牙等問題,目前對(duì)于發(fā)動(dòng)機(jī)缸體機(jī)加工的清潔度的控制主要通過中間清洗機(jī)和最終清洗機(jī)來實(shí)現(xiàn)。在現(xiàn)有的工藝控制條件下,主要還存在以下兩類問題:(1)工藝順序編排不合理,導(dǎo)致缸體外部的部分螺紋孔有毛刺,且無法去除;(2)缸體內(nèi)部主油道貫穿孔、曲軸孔缺少接觸式去毛刺功能,導(dǎo)致有殘留毛刺。它們嚴(yán)重影響了發(fā)動(dòng)機(jī)的使用性能[2]。本文旨在探索去除缸體毛刺以及提升缸體的清潔度的方法,確保發(fā)動(dòng)機(jī)的使用性能。
本文涉及的缸體的材質(zhì)為鑄鐵,該材質(zhì)具有較好的韌性、延展性。金屬在刀具的切屑刃與前刀面作用下,受擠壓產(chǎn)生滑移變形,工件的邊、角、棱等往往產(chǎn)生較大的塑性變形,切屑與工件斷裂分離后,部分殘留在工件上就會(huì)形成毛刺。對(duì)于發(fā)動(dòng)機(jī)缸體的來說,主要是在加工貫穿孔、通孔等特征時(shí)會(huì)產(chǎn)生毛刺。對(duì)于缸體的部分特征加工,毛刺無法避免。但可根據(jù)毛刺產(chǎn)生的機(jī)理去解決加工產(chǎn)生的毛刺及所帶來的對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)影響的問題。
該問題主要缸體上的啟動(dòng)電機(jī)安裝螺紋加工產(chǎn)生的毛刺的問題,如圖1所示,會(huì)導(dǎo)致安裝螺栓卡滯、滑牙問題。該特征加工包含以下加工過程:粗銑啟動(dòng)電機(jī)安裝面、精銑電機(jī)安裝面、鉆啟動(dòng)電機(jī)安裝孔、攻啟動(dòng)電機(jī)安裝孔。通過分析不同的加工順序,產(chǎn)生的毛刺的大小及其毛刺的朝向。
圖1 啟動(dòng)電機(jī)安裝面、安裝螺紋孔及毛刺示意圖
分析不同的加工方案順序如圖2所示,其中方案一、方案二產(chǎn)生的毛刺朝向均向內(nèi)側(cè),方案三的毛刺朝向外側(cè)。
圖2 不同工藝方案產(chǎn)生的毛刺朝向的分析圖
分析不同加工順序可能產(chǎn)生的最大毛刺尺寸情況,如表1所示,根據(jù)不同的工藝編排分析,方案一可能產(chǎn)生的最大毛刺為1.1 mm,方案二可能產(chǎn)生的最大毛刺為0.5 mm,方案三可能產(chǎn)生的最大毛刺為0.6 mm.
表1 不同工藝編排毛刺大小分析表
因此,通過分析對(duì)比毛刺的產(chǎn)生的朝向及其大小,結(jié)合零件的安裝需求,選擇合適的加工工藝順序,可以達(dá)到最優(yōu)的加工效率及加工質(zhì)量。
缸體內(nèi)部主油道、曲軸孔的毛刺會(huì)導(dǎo)致異常磨損,曲軸抱死,OCV閥芯卡滯等。缸體內(nèi)部毛刺的殘留問題,主要集中在兩個(gè)部位,一是曲軸孔精鏜刀具切出的位置,二是主油道與斜油道的貫穿孔位置處。
曲軸孔精鏜加工,由于曲軸孔的直徑過大,在現(xiàn)有工藝加工條件,在刀具切出的位置產(chǎn)生的很大的毛刺,如圖3所示,毛刺沿圓周方向連成一片。毛刺的粘附力大,在后期的去毛刺過程中,很難去除。
圖3 曲軸孔精鏜毛刺的示意圖
為了能夠順利的去除毛刺,首先需要考慮解決毛刺過大的問題。因此,針對(duì)毛刺過大的問題,需要優(yōu)化精鏜的加工工藝,選擇合適刀具切屑角度、加工參數(shù)等,確保在精鏜的加工過程中,改善切屑效果,降低刀具對(duì)工件的擠壓,減少待加工表面的滑移變形,使大部分的代加工的材料被刀具切屑掉,減小毛刺的尺寸。
發(fā)動(dòng)機(jī)缸體的主油道與輔助油道的貫穿處會(huì)產(chǎn)生毛刺。由于油道的直徑較小,所以產(chǎn)生的毛刺也較小。且加工工藝為先加工主油道,后加工斜油孔及其它輔助油道,所以毛刺的指向均朝向主油道內(nèi)側(cè),如圖4所示,毛刺朝向有利于毛刺的統(tǒng)一去除。
圖4 主油道毛刺示意圖
但是在現(xiàn)有的工藝下,僅在最終清洗機(jī)中采用高壓水(20~30 MPa)去毛刺的工藝。由于該方法為沒接觸式的去毛刺方法,對(duì)于毛刺粘附力稍大的毛刺就無法去除,去毛能力不高,可靠性不強(qiáng)。為了提高去毛刺的能力,可以增加接觸式的機(jī)械去毛刺工藝。
(1)采用新的工藝編排順序解決啟動(dòng)電機(jī)安裝螺紋孔毛刺的問題
根據(jù)前面分機(jī)理分析,得到了理論最優(yōu)去除毛刺的工藝順序,以減少產(chǎn)生毛刺的可能性,表2所示為現(xiàn)有的加工工藝順序與理論最優(yōu)工藝順序的對(duì)比分析?,F(xiàn)有的加工工藝不管是從毛刺的朝向或者是產(chǎn)生毛刺大小的可能性,都存在一定的問題。該問題將會(huì)直接導(dǎo)致安裝螺栓孔的卡滯及其滑牙問題。
表2 啟動(dòng)電機(jī)安裝孔加工工藝對(duì)比分析
根據(jù)理論最優(yōu)的加工順序加工驗(yàn)證,如圖5所示,啟動(dòng)電機(jī)的安裝螺紋孔切出的位置,已經(jīng)比較光潔,殘留的毛刺很小,而且朝向也是向外側(cè),對(duì)螺栓安裝無影響,不會(huì)造成螺栓卡滯,滑牙。
(2)采用新的線鏜刀工藝解決曲軸毛刺過大的問題
圖5 啟動(dòng)電機(jī)安裝螺紋毛刺示意圖
現(xiàn)有工藝采用的是導(dǎo)套式半精、精鏜組合刀具,如圖6所示,采用的單個(gè)曲軸孔加工,加工參數(shù)相對(duì)過快。優(yōu)化工藝新刀具,采用線鏜式半精、精鏜組合刀具,如圖7所示,一次性加工所有曲軸孔,可適當(dāng)降低進(jìn)給參數(shù),且線鏜刀有主軸承支撐,加工結(jié)果更加穩(wěn)定。
圖6 導(dǎo)套半精、精鏜組合刀具
圖7 線鏜式半精、精鏜組合刀具
新舊刀具結(jié)構(gòu)及其加工參數(shù)的對(duì)比如表3所示。通過對(duì)比,新刀的進(jìn)給速度半精鏜,由314 mm/min降低為 135 mm/min,精鏜由 198 mm/min降低為 70 mm/min,待加工表面受到的擠壓力得到有效降低,產(chǎn)生的滑移變形變小。主偏角由增加到減少,降低了吃刀抗刀力,減少了加工震動(dòng)與滑移變形。
表3 新舊刀具對(duì)比表
采用新刀具及新的加工參數(shù),加工驗(yàn)證,如圖8所示,曲軸孔的毛刺得到了有效的改善,由連續(xù)的大型片狀毛刺,變成了點(diǎn)狀的細(xì)小毛刺。
圖8 刀具優(yōu)化前后毛刺效果對(duì)比圖
(3)增加機(jī)械式毛刷去曲軸孔、主油道毛刺
為了強(qiáng)化去毛刺的效果,給主油道、曲軸孔增加去毛刺的專用毛刷。通過毛刷與毛刺的機(jī)械接觸,達(dá)到徹底去除毛刺的功能。為了保證去毛刺的效果,需要保證毛刷具備一定的硬度及其強(qiáng)度,同時(shí)需要保證與毛刷接觸的表面質(zhì)量,不能出現(xiàn)表面的劃傷問題。因此,選擇毛刷的材質(zhì)為碳化硅磨料絲,單根料絲的直徑控制在0.5~0.8 mm.
增加毛刷去毛刺后,主油道及曲軸孔的內(nèi)部的毛刺情況得到很好的改善,主油道貫穿孔處,毛刺被完全去除。曲軸孔毛刺去除效果良好。剩余小部分的突起,在后續(xù)的裝配及其發(fā)動(dòng)的運(yùn)行中不會(huì)脫落,不會(huì)造成發(fā)動(dòng)機(jī)的清潔度問題。增加毛刷后,去毛刺的效果圖如圖9所示。
圖9 增加毛刷后,去毛刺的效果圖
通過工藝順序的編排,加工工藝的優(yōu)化以及新增一些去毛刺的刀具,可以有效地改善發(fā)動(dòng)機(jī)的局部清潔度,提升發(fā)動(dòng)機(jī)的相關(guān)性能,降低制造成本等,但是對(duì)于整個(gè)發(fā)動(dòng)缸體的清潔度而言,需要從加工、轉(zhuǎn)運(yùn)、存儲(chǔ)各個(gè)環(huán)節(jié)出發(fā),才能從根本上來解決發(fā)動(dòng)機(jī)缸體的清潔度問題,提升發(fā)動(dòng)機(jī)的整體性能。
參考文獻(xiàn):
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