張航舟,孫繼勇,寧曉東,李志愿
起落架是飛機在地面停放、滑行、起降滑跑時用于支持飛機重量、吸收撞擊能量的重要部件[1]。起落架主要靠緩沖器和機輪輪胎吸收能量,兩者之間主要通過輪軸連為一體,為了避免輪軸磨損增加軸套來防護。某型飛機在低速滑跑階段輪軸軸套出現(xiàn)配合表面周向劃傷故障,為確定故障原因,本文對輪軸劃傷進行針對性分析,并給出解決措施。
某型飛機在低速滑行過程中主起落架機輪出現(xiàn)隔熱屏脫出現(xiàn)象,隨后為了檢查所有主機輪隔熱屏的受損情況,對所有主機輪進行了拆卸,在拆卸主機輪過程時發(fā)現(xiàn)拆卸下的右主起落架兩個機輪外側(cè)安裝軸套與其機輪內(nèi)側(cè)軸承配合表面均出現(xiàn)不同程度的周向劃傷(手觸感覺劃手);左主起落架兩個機輪(左外和左內(nèi))外側(cè)安裝軸套與機輪間拆卸困難,這兩個軸套表面比右主起落架軸套的受損程度更為嚴(yán)重,并且在軸套與剎車殼體配合表面處有鑲嵌的銅粉、油封與軸承端面接觸處有不同程度的磨損痕跡,詳見圖1~圖2所示。
如圖3所示,某型主機輪通過導(dǎo)向套和軸套安裝在輪軸上,主機輪通過內(nèi)、外兩個軸承安裝在軸套上,剎車裝置一端通過剎車殼體安裝在導(dǎo)向套上,一端通過剎車殼體安裝在軸套上,機輪通過端面螺母擰緊固定在輪軸上,機輪內(nèi)側(cè)軸承內(nèi)環(huán)止動在軸套軸肩上。軸套與內(nèi)、外兩個軸承的配合為間隙配合。
軸套及導(dǎo)向套的材料為15-5PH不銹鋼,HRC36,σb=1 170±100 MPa;內(nèi)、外兩個軸承材質(zhì)為滲碳合金鋼20Cr2Ni4A,HRC62。
圖3 機輪安裝示意圖
首先從軸套表面損傷的情況來看,軸套損傷的部位主要集中在兩處,一處損傷方向沿周向且集中出現(xiàn)在與軸承內(nèi)環(huán)所配合的部位;軸套另一處擠傷,集中出現(xiàn)在與剎車殼體配合表面局部,且周向斷續(xù)痕跡2道,與剎車殼體襯套的銅基配合表面對應(yīng),且其上金黃色金屬應(yīng)為剎車裝置上安裝的襯套銅基支撐上咬掉的銅基材料。為進一步確認(rèn)此軸套上鑲嵌的金黃色物質(zhì),對其進行分光檢查,其中銅元素含量為6.9%,據(jù)查15-5PH材料入廠復(fù)驗化學(xué)試驗報告中銅元素含量為3.33%(AMS5659標(biāo)準(zhǔn)要求為2.50%~4.50%),因此可以斷定軸套上鑲嵌的金黃色物質(zhì)來自于剎車裝置上安裝的銅襯套。
從軸套上述損傷情況看,不銹鋼黏著磨損后產(chǎn)生的咬合損傷一般在相互運動的零件間發(fā)生,表明軸承內(nèi)環(huán)和軸套之間存在一定的轉(zhuǎn)動。
從油封支架端面的磨損情況看,油封支架內(nèi)端面內(nèi)沿圓周有較深劃痕,且局部有金黃色金屬粘連物,外端面外沿沿圓周有劃痕,表明與其兩側(cè)接觸的剎車殼體安裝的銅基支撐襯套和內(nèi)側(cè)軸承內(nèi)環(huán)端面均有接觸并有轉(zhuǎn)動產(chǎn)生。
再從輪軸與軸套配合表面的檢查情況來看,輪軸與軸套配合表面均無明顯磨損痕跡,表明軸套和輪軸之間沒有產(chǎn)生轉(zhuǎn)動。
由圖3所示機輪安裝及相關(guān)結(jié)構(gòu)可知,機輪安裝后,通過端面螺母擰緊固定在輪軸上,由于軸承外圈與軸承內(nèi)圈之間的運動是滾動摩擦,而軸承內(nèi)圈和軸套之間存在擰緊力矩產(chǎn)生的軸向壓緊力和地面載荷傳遞的徑向載荷的共同作用,理論上不會產(chǎn)生轉(zhuǎn)動,而飛機主機輪內(nèi)側(cè)軸承內(nèi)環(huán)和軸套之間卻出現(xiàn)轉(zhuǎn)動的現(xiàn)象。
分析引起該轉(zhuǎn)動繼而引起損傷的原因主要有以下幾種可能情況:
(1)相關(guān)零件制造問題;
(2)安裝和拆卸;
(3)軸承卡死;
(4)其他外力。
據(jù)返廠零件復(fù)查結(jié)果可知,該飛機起落架上所裝的活塞桿、軸套、導(dǎo)向套、軸承等零件以及機輪的安裝調(diào)試均符合設(shè)計圖紙的要求,相關(guān)零件的材料入廠復(fù)驗合格,熱表處理符合設(shè)計文件要求,產(chǎn)品尺寸檢測合格。因此排除由于生產(chǎn)制造所產(chǎn)生的軸套損傷。
對于安裝和拆卸,機輪安裝順序為:先將軸套、導(dǎo)向套安裝在輪軸上,之后將剎車裝置安裝在導(dǎo)向套上,再將包含了軸承、油封支架和旋轉(zhuǎn)密封的機輪安裝在一起后安裝在軸套和剎車裝置上,最后機輪通過端面螺母擰緊固定在輪軸上。安裝時需將軸套和軸承內(nèi)孔中心、機輪上的導(dǎo)軌與剎車裝置上的導(dǎo)槽對齊安裝,由于機輪較重,需不斷沿軸向晃動機輪向內(nèi)安裝到位,在此過程中軸承內(nèi)環(huán)與軸套之間存在一定的轉(zhuǎn)動。從而使軸套表面產(chǎn)生損傷,繼而產(chǎn)生咬傷,為了徹底排除此因素,廠內(nèi)利用研發(fā)試驗件,反復(fù)拆裝機輪8次(模擬裝機件拆卸次數(shù)),拆卸后檢查軸套表面情況如圖4所示,可見安裝產(chǎn)生可見的輕微的環(huán)狀紋路,最深處用手可感覺到由磨損產(chǎn)生的表面輕微的不平整,這是由于軸套材料為15-5PH不銹鋼,表面硬度HRC36,與之相配的軸承材質(zhì)為滲碳合金鋼20Cr2Ni4A,表面硬度HRC62,兩者硬度相差較大,雖未產(chǎn)生001架機現(xiàn)場軸套表面嚴(yán)重的咬傷現(xiàn)象,但在機輪拆裝過程中軸套表面存在損傷的可能。
繼續(xù)對軸承情況進行分析,經(jīng)咨詢軸承供應(yīng)商,如果軸承卡死,其內(nèi)部因卡死會產(chǎn)生高溫,由此會引起軸承零件表面和內(nèi)部潤滑脂的變化,現(xiàn)軸承除磨損外其內(nèi)部完好,潤滑脂無變化,由此可以斷定軸承未卡死。
圖4 反復(fù)拆裝機輪后軸套表面示意圖
而后對相關(guān)的機輪結(jié)構(gòu)設(shè)計進行了復(fù)查,發(fā)現(xiàn)剎車殼體支撐和軸承油封支架之間無間隙,雙方的機輪安裝接口尺寸為153±0.2 mm,而復(fù)查裝機件4件主機輪安裝接口尺寸均在153.05~153.09 mm之間,輪軸對應(yīng)的安裝接口尺寸在152.85~152.93 mm之間,機輪通過端面螺母擰緊固定在輪軸上時,機輪軸承內(nèi)環(huán)應(yīng)被壓在軸套軸肩止動,而現(xiàn)在剎車殼體支撐和軸承油封支架之間無間隙,且裝機件4件主機輪安裝接口實際尺寸均大于輪軸對應(yīng)的安裝接口實際尺寸,由此機輪通過端面螺母擰緊固定在輪軸上時,機輪軸承內(nèi)環(huán)并沒有壓在軸套軸肩上,而是通過油封支架壓緊在剎車殼體上止動。而剎車裝置在剎車時由于連接間隙和變形會繞輪軸微動旋轉(zhuǎn),微動旋轉(zhuǎn)帶動壓緊的油封支架及軸承內(nèi)環(huán)產(chǎn)生微動旋轉(zhuǎn),飛機滑行時,在不斷的剎車-松剎過程下,這種微動旋轉(zhuǎn)使機輪軸承內(nèi)環(huán)繞外軸套產(chǎn)生斷續(xù)的微動旋轉(zhuǎn),在地面載荷的作用下軸套和軸承內(nèi)環(huán)的下半部接觸部分沿周向在高擠壓載荷作用下滑動,從而導(dǎo)致較軟的軸套先是發(fā)生表面黏著磨損,而后累積產(chǎn)生不銹鋼咬合損傷。從油封端面的損傷情況也可以驗證剎車殼體繞輪軸微動旋轉(zhuǎn)使剎車殼體壓緊了油封端面并和其有相對轉(zhuǎn)動,從而使得剎車殼體支撐銅基材料遷移至油封端面。另外由于剎車殼體支撐在軸向力的作用下發(fā)生變形,使得剎車殼體支撐抱緊了軸套,剎車殼體在剎車過程中產(chǎn)生的微動旋轉(zhuǎn),使得剎車殼體上的銅基材料擠壓粘連在軸套上。如果安裝和拆卸過程中軸套表面已產(chǎn)生磨痕等缺陷,也會進一步加劇軸套表面的損壞。
綜上所述,此次主輪安裝軸套及相關(guān)零件損傷的原因為:機輪剎車殼體支撐和軸承油封支架之間無間隙,剎車裝置在剎車時由于連接間隙和變形會繞輪軸微動旋轉(zhuǎn),微動旋轉(zhuǎn)帶動壓緊的油封支架及軸承內(nèi)環(huán)產(chǎn)生微動旋轉(zhuǎn),在地面載荷的作用下軸套和軸承內(nèi)環(huán)的下半部接觸部分沿周向在高擠壓載荷作用下滑動,從而導(dǎo)致較軟的軸套先是發(fā)生表面黏著磨損,而后累積產(chǎn)生不銹鋼咬合損傷。軸承和軸套表面硬度相差較大,在裝拆過程中產(chǎn)生的磨痕等缺陷,進一步加劇了軸套表面的損傷。
針對上述的故障原因,提出以下解決措施:
(1)機輪結(jié)構(gòu)進行改進設(shè)計,在剎車殼體支撐和軸承油封之間保持一定的間隙;
(2)對軸套及相關(guān)零件進行改進設(shè)計,對與軸承和剎車殼體配合表面增加鍍鉻要求,增加軸套配合表面硬度和耐磨性;
(3)對機輪的安裝增加油封和軸套之間的間隙檢查要求,確保安裝后機輪止動在軸套上。
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