宋麗娟
(冀中能源邢礦集團(tuán)金牛鉀堿分公司,河北 邢臺 054000)
包裝秤運(yùn)行環(huán)境惡劣,周圍堿塵密度大,電磁閥和汽缸易受堿塵腐蝕,容易造成設(shè)備停止工作。由于環(huán)境噪音的影響,停機(jī)報警不明顯,只有職工在巡檢時才能發(fā)現(xiàn),大大減弱了包裝秤報警裝置的作用。
(1)包裝秤的現(xiàn)場周圍堿塵密度大,極易受堿塵腐蝕。調(diào)查2015年9月-2016年2月《包裝秤維修記錄》,匯總原始數(shù)據(jù)做出調(diào)查表,包裝秤故障次數(shù)調(diào)查見表1。
表1 包裝秤故障次數(shù)調(diào)查
由表1可以看到,2015年9月-2016年2月包裝秤故障次數(shù)平均8.9次/月,這與鉀堿分公司提出的提高品質(zhì),穩(wěn)定生產(chǎn),建設(shè)全國最大鉀堿生產(chǎn)基地以及提高設(shè)備完好率,保證穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)、高質(zhì)尚有較大差距。
(2)通過對分公司現(xiàn)狀的調(diào)查研究,初步提出將包裝秤的故障次數(shù)由原來的8.9次降低為5.5次的目標(biāo)。
通過對所查閱的記錄進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計,對53次包裝秤故障的產(chǎn)生問題進(jìn)行了分析,統(tǒng)計出了造成包裝秤故障的主次問題,故障統(tǒng)計表見表2。
表2 包裝秤故障主次問題統(tǒng)計表
從表2不難看出,包裝秤不掉袋占到總故障的73.5%,是造成設(shè)備故障的主要問題。因此,研究初步設(shè)定故障目標(biāo)從8.9次/月降到4.5次/月。
主要問題確定后,經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)查和分析,從人員、設(shè)備、運(yùn)行環(huán)境、操作、誤差5個方面找出導(dǎo)致主要問題的原因,并進(jìn)行逐一分析。
(1)人員??赡艹霈F(xiàn)的原因有人員素質(zhì)低、新調(diào)入人員多以及培訓(xùn)效果差等。
(2)設(shè)備。可能出現(xiàn)的原因有夾子不動作、氣管不過氣引起的電磁閥故障次數(shù)多及設(shè)備震動大引起的汽缸故障次數(shù)多等。
(3)運(yùn)行環(huán)境。可能出現(xiàn)的原因有工作環(huán)境惡劣中的堿塵濃度高等。
(4)操作??赡艹霈F(xiàn)的原因有操作人員作業(yè)指導(dǎo)書不完善及操作標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范等。
(5)誤差??赡艹霈F(xiàn)的原因有片堿包裝袋流量誤差大引起的零點(diǎn)偏移量過高等。
包裝稱故障次數(shù)主要原因確認(rèn)計劃見表3。
表3 要因確認(rèn)計劃表
(1)針對電磁閥故障次數(shù)多和堿塵濃度高2種要因制定對策評價表見表4。
表4 對策評價選擇表
(2)由表4對策評價表制定出針對2個要因的對策表,見表5。
(1)電磁閥選型
鉀堿分公司以前包裝秤所用電磁閥全部是從國外進(jìn)口,一個電磁閥1800元,到貨周期在6周左右。通過翻閱資料,做實驗,并對多家生產(chǎn)電磁閥廠家進(jìn)行比較,確定了一種性能優(yōu)異電磁閥代替。
表5 要因?qū)Σ弑?/p>
(2)安裝調(diào)試
經(jīng)過和片堿操作崗位協(xié)調(diào)后,2016年5月10日和11日2天內(nèi),保全車間電氣聯(lián)合儀表班組對包裝秤控制箱內(nèi)的電磁閥全部更換為國產(chǎn)電磁閥,并增加1組備用電磁閥;另外,氣源管也進(jìn)行改造,將從過濾減壓閥分離出一路氣源,供備用電磁閥使用。
當(dāng)主電磁閥組發(fā)生故障時,會使用備用電磁閥組這一路控制氣缸動作,具體實施步驟是:(1)關(guān)閉過濾減壓閥,停止進(jìn)氣;(2)打開氣源手動閥門,也就是備用電磁閥的這一路氣源;(3)撥動電源轉(zhuǎn)換開關(guān),給備用電磁閥組供電;(4)打開過濾減壓閥,開始進(jìn)氣。備用電磁閥組切換完成,見圖1。
圖1 電磁閥安裝調(diào)試圖
(3)調(diào)試結(jié)束效果
安裝完成后,無擾1開1備切換使用正常,實現(xiàn)了電磁閥故障次數(shù)<2次/月;平均檢修時間<0.5 h/次這個目標(biāo),整理2016年6月-8月檢修記錄見表6。
表6 調(diào)試后電磁閥檢修記錄
(1)堿塵吸收裝置的選型
通過查閱相關(guān)資料,對比了應(yīng)用舊設(shè)備和采購新設(shè)備的優(yōu)缺點(diǎn)。所謂的舊設(shè)備是倉庫幾年前采購的設(shè)備,這些設(shè)備可以改造成堿塵吸收的1套裝置,見表7。
表7 堿塵吸收裝置的選型
(2)安裝位置及調(diào)試情況
通過多次現(xiàn)場考察,分析管道的安裝位置,為了使堿塵濃度降到最低,找出了吸收口的最佳安裝位置。然后經(jīng)過多次驗證,畫出了管道的布置圖和泵的位置,并開始實施。
(3)調(diào)試效果
安裝完成后,堿塵吸收裝置運(yùn)行正常,實現(xiàn)了堿塵濃度低于100mg/m3的目標(biāo)值。整理化驗室2016年5月20日-30日現(xiàn)場取樣分析記錄見表8。
表8 調(diào)試后堿塵濃度記錄 單位:mg/m3