摘要:隨著鐵路行業(yè)的不斷發(fā)展,養(yǎng)路機(jī)械產(chǎn)品逐步趨向網(wǎng)絡(luò)化,目前生產(chǎn)的大型養(yǎng)路機(jī)械網(wǎng)絡(luò)控制平臺(tái)控制箱是采用底層模塊與顯示模塊實(shí)現(xiàn)功能的異型柜,都是通過操作按鍵模塊的功能鍵來實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)作業(yè)功能。本文介紹了用于養(yǎng)路機(jī)械網(wǎng)絡(luò)電氣控制系統(tǒng)按鍵模塊裝配過程中的問題及處理方法,針對(duì)裝配過程中發(fā)生的問題,提出了相應(yīng)的改進(jìn)方案,為類似按鍵產(chǎn)品在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造過程中質(zhì)量控制提供參考。
關(guān)鍵詞:按鍵模塊;裝配問題;改進(jìn)方案
中圖分類號(hào):U216 文獻(xiàn)識(shí)別碼:A 文章編號(hào):1001-828X(2018)004-0-01
一、緒論
背景:
網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)的按鍵模塊是大型養(yǎng)路機(jī)械網(wǎng)絡(luò)控制平臺(tái)的重要組成部分,目前已裝備了多種大型養(yǎng)路機(jī)械。由于型號(hào)較多、批次較小等原因,一直由外協(xié)廠生產(chǎn),即整體外購。因存在電路設(shè)計(jì)及PCB設(shè)計(jì)不合理、電路板裝配不良、電子元器件質(zhì)量差等原因,為了消除網(wǎng)絡(luò)控制平臺(tái)的質(zhì)量隱患,加速推廣網(wǎng)絡(luò)控制平臺(tái),公司決定從設(shè)計(jì)、工藝、原材料等方面入手大幅提升按鍵模塊的質(zhì)量,生產(chǎn)模式由整體外購逐步轉(zhuǎn)換為自制。
二、養(yǎng)路機(jī)械按鍵模塊產(chǎn)品特點(diǎn)
各大車型按鍵模塊均由7種零件組成,分別為插頭安裝盒、后蓋板、電路板、導(dǎo)光板、按鍵帽、面板、導(dǎo)光柱。
以下為各按鍵模塊組件功能簡述:
插頭安裝盒:固定電路板上的2個(gè)M12圓形連接器,通過4個(gè)螺釘與后蓋板連接;
后蓋板:支撐插頭安裝盒,同時(shí)與面板連接成一個(gè)整體;
電路板:安裝三角形金屬彈片、背光燈、信號(hào)指示燈等;
導(dǎo)光板:將背光、信號(hào)指示分別傳導(dǎo)到按鍵帽、導(dǎo)光柱;
按鍵帽:將按壓力傳導(dǎo)到三角形金屬彈片上;
面板:支撐按鍵帽及導(dǎo)光柱,作為按鍵模塊的主框架;
導(dǎo)光柱:將電路板上信號(hào)指示燈傳導(dǎo)到面板正面。
三、按鍵模塊生產(chǎn)過程問題現(xiàn)狀
(一)按鍵帽油漆脫落問題
按鍵模塊在使用過程中,出現(xiàn)批量按鍵帽油漆脫落的問題。
(二)導(dǎo)光板串光問題
在上電測(cè)試過程中發(fā)現(xiàn)黃色背光被導(dǎo)向面板正面,存在背光燈和信號(hào)指示燈串光的情況,不符合正常情況下不點(diǎn)亮的設(shè)計(jì)要求。
(三)按鍵帽下壓出現(xiàn)無觸感及卡滯問題
按鍵模塊組裝完成后,由于面板鍵帽框與按鍵帽的累積誤差,造成兩者配合存在問題,導(dǎo)致按鍵帽卡死,無法正常彈起。
四、按鍵模塊生產(chǎn)過程問題分析與處理
針對(duì)按鍵模塊生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題,我們從外協(xié)加工、圖紙標(biāo)準(zhǔn)、模塊組裝等方面進(jìn)行了改善并進(jìn)行優(yōu)化。
(一)改變按鍵帽材質(zhì)及加工方式,解決油漆附著力不合格問題
根據(jù)售后反饋的問題及對(duì)裝車現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)環(huán)境的反饋,組織了由工藝、質(zhì)量及設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)質(zhì)量、外協(xié)廠家技術(shù)人員參加的質(zhì)量分析會(huì)。并進(jìn)行了油漆成分驗(yàn)證、油漆脫落問題重現(xiàn)及對(duì)比試驗(yàn), 從以上推測(cè)結(jié)果及各項(xiàng)實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析油漆脫落主要與下列因素有關(guān):
1.鍵帽的素材:PC料注塑成型,表面成鏡面;
2.油漆:底漆是白色透光油漆,面漆是黑色油漆,都不是耐高溫和UV的油漆;
3.油漆噴涂的工藝過程管控,前期按鍵帽的油漆是手工噴漆,噴的油漆厚度控制不準(zhǔn)確,厚度在0.15mm~0.3mm,誤差較大。
針對(duì)上述可能出現(xiàn)問題的原因,制定以下改善措施:
1.鍵帽的素材:PC料注塑成型,表面做了細(xì)微的砂紋,增加油漆的附著力;
2.油漆:底漆是白色透光油漆,面漆是黑色油漆都改成耐高溫和UV的油漆;
3.油漆噴涂的工藝過程管控,鍵帽的油漆改成自動(dòng)化得流水線噴漆,漆膜的厚度一般控制在0.05mm~0.07mm之間。
后續(xù)加工的經(jīng)過砂紋處理后的按鍵帽,通過劃格實(shí)驗(yàn)和布基膠帶粘貼實(shí)驗(yàn),未出現(xiàn)油漆脫落的現(xiàn)象。
(二)導(dǎo)光板內(nèi)鑲嵌不透光黑色PC解決漏光問題
導(dǎo)光板采用8mm亞克力材料進(jìn)行加工,信號(hào)指示燈位置進(jìn)行避空并遮光處理,目前的遮光處理措施為噴涂黑色漆。
電路板上采用兩種不同顏色的SMD發(fā)光二極管,單個(gè)黃色背光燈和單個(gè)綠色信號(hào)指示燈的發(fā)光強(qiáng)度分別為1400mcd(max)和2.8mcd(min),背光燈和信號(hào)指示燈分別被嵌套入導(dǎo)光板中,套入尺寸深度約為2mm。背光燈的光強(qiáng)度遠(yuǎn)大于信號(hào)指示燈的強(qiáng)度,而目前使用的導(dǎo)光柱為透明PC,透光性能良好,故極易發(fā)生漏光現(xiàn)象。
經(jīng)過分析,在8mm的臺(tái)階孔內(nèi)采用手工涂油漆存在噴涂不受控,噴涂不到位,兩個(gè)?6.3mm和?3.5mm的臺(tái)階孔相交面棱角無法上漆,故導(dǎo)致背光投射到導(dǎo)光柱上導(dǎo)致漏光被點(diǎn)亮。
針對(duì)該串光問題,提出了采用在導(dǎo)光板內(nèi)鑲嵌不透光黑色PC,對(duì)導(dǎo)光柱進(jìn)行遮蔽的方案,以提高其遮光性。
該方案的實(shí)施解決了導(dǎo)光板因涂油漆不到位導(dǎo)致的漏光問題。
(三)完善按鍵帽、按鍵框的加工標(biāo)準(zhǔn),提高加工精度,解決按鍵卡死問題
按鍵模塊部件在裝配過程中出現(xiàn)尺寸偏差的現(xiàn)狀,造成組裝難度大、效率低,并且容易出現(xiàn)卡死或者晃動(dòng)的情況。對(duì)按鍵帽尺寸進(jìn)行測(cè)量并進(jìn)行分析:
(1)按鍵帽的基準(zhǔn)尺寸為29mm,其面板安裝孔基準(zhǔn)尺寸為29.2mm;
(2)面板安裝孔尺寸低于下偏差,部分孔X方向尺寸小于29.2mm,按鍵帽下壓時(shí)與按鍵面板干涉;按鍵帽尺寸超過上偏差,超過29mm,導(dǎo)致按鍵帽無法回彈或下壓卡滯;
(3)面板安裝孔內(nèi)面存在臺(tái)階,導(dǎo)致按鍵下壓無觸感。
針對(duì)以上問題制定以下措施:
(1)修改按鍵帽和按鍵面板安裝孔的基準(zhǔn)尺寸,均修改為29mm;
(2)按鍵面板加工時(shí)尺寸按照29.20mm~29.25mm控制,同時(shí)消除氧化著色過程對(duì)安裝孔尺寸的影響;按鍵帽四周油漆噴涂保證不透光的情況下盡量少噴涂,以保證按鍵帽的尺寸滿足公差要求;同時(shí)制作專用檢具檢查安裝孔及按鍵帽,防止不合格品流入裝配現(xiàn)場(chǎng);
(3)核對(duì)并修改數(shù)控加工程序。
通過以上措施的實(shí)施,按鍵模塊一次裝配合格率由原來的不到10%提升到90%以上。
五、結(jié)語
通過對(duì)生產(chǎn)過程中發(fā)生的問題和現(xiàn)象進(jìn)行分析,完善了圖紙尺寸和技術(shù)要求,改變了按鍵帽材質(zhì)及油漆加工工藝,優(yōu)化了導(dǎo)光板的結(jié)構(gòu),改進(jìn)加工過程公差控制、油漆噴涂要求,保證加工配合公差滿足設(shè)計(jì)要求,提高了外協(xié)件加工精度,整體提升了養(yǎng)路機(jī)械按鍵模塊制造質(zhì)量。
作者簡介:劉衡香(1972-),女,漢族,湖南株洲人,株洲南車時(shí)代電氣股份有限公司-制造中心-質(zhì)量部,質(zhì)量工程師。