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(唐山三友化工股份有限公司,河北 唐山 063305)
輕灰爐是純堿生產(chǎn)中的關(guān)鍵設(shè)備,其運(yùn)行平穩(wěn)與否直接關(guān)系到生產(chǎn)穩(wěn)定與否以及產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)劣。我公司輕灰爐進(jìn)料采用螺旋絞龍輸送方式,固定端為滾動(dòng)軸承,使用軸承型號(hào)為22236,浮動(dòng)端為軸瓦。使用過程中由于各種原因,軸承大約使用3~6個(gè)月便會(huì)損壞一次,造成生產(chǎn)波動(dòng),成為制約穩(wěn)定生產(chǎn)的瓶頸。
原設(shè)計(jì)輕灰爐進(jìn)料絞龍固定端支撐軸承采用調(diào)心滾子軸承,型號(hào)為22236,該類軸承可以承受較大的徑向載荷,而只能承受較小的軸向載荷,并具備0.5°~2°的自調(diào)心范圍,以調(diào)節(jié)兩端軸承的相對(duì)偏心。當(dāng)由于另一端軸瓦磨損、絞龍軸變形或安裝偏差等原因造成絞龍軸傾斜時(shí),可以自行調(diào)整軸承運(yùn)行狀態(tài),保證正常運(yùn)行。生產(chǎn)中使用一段時(shí)間后經(jīng)常出現(xiàn)由于保持架損壞或滾動(dòng)體脫出內(nèi)外圈滾道而造成停爐檢修的現(xiàn)象,使用壽命短,最短時(shí)使用三個(gè)月即出現(xiàn)損壞,嚴(yán)重制約生產(chǎn)的穩(wěn)定運(yùn)行。
為了改善設(shè)備運(yùn)行狀況,咨詢軸承生產(chǎn)廠家,針對(duì)上述現(xiàn)象產(chǎn)生原因進(jìn)行了仔細(xì)的研究分析。主要有以下幾個(gè)方面因素。
1)進(jìn)堿絞龍輸送物料含有的一定的水分,存在一定的粘度,并且長(zhǎng)時(shí)間使用會(huì)出現(xiàn)殼體以及絞龍葉片結(jié)疤的現(xiàn)象,造成推送物料時(shí)的附加軸向力,而且隨著設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間的延長(zhǎng),結(jié)疤有增厚趨勢(shì),該軸向力最終作用于軸承上,調(diào)心滾子軸承本身不具備承受較大軸向力的能力。引起軸承保持架以及滾道、滾動(dòng)體磨損加速。
2)該類軸承滾動(dòng)體為雙列,在絞龍運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,軸向力的產(chǎn)生造成兩排滾子運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)產(chǎn)生細(xì)微差別,干擾保持架的正常運(yùn)轉(zhuǎn),也會(huì)加速保持架的磨損,隨之保持架與內(nèi)外圈滾道之間的間隙增大,當(dāng)軸向力增大到超出軸承能夠承受的軸向力極限時(shí),發(fā)生保持架脫出內(nèi)外圈的現(xiàn)象,或者出現(xiàn)保持架損壞,導(dǎo)致設(shè)備故障而進(jìn)行檢修。
3)潤(rùn)滑油質(zhì)較臟,加速軸承的磨損。
4)絞龍推送物料為含一定水分的重堿,其中夾帶一定的游離氨,對(duì)銅材質(zhì)保持架有一定的腐蝕作用,加速保持架磨損損壞。此外,還有其他一些安裝等不確定因素造成的先期軸承隱性缺陷。其最直接的原因?yàn)榍皟蓷l因素。
根據(jù)原調(diào)心滾子軸承損壞原因的分析,經(jīng)過與軸承生產(chǎn)廠家技術(shù)人員交流,為了降低改造成本和難度,在不改動(dòng)軸及軸承座結(jié)構(gòu)尺寸的前提下,采用如下技術(shù)方案進(jìn)行軸承改造。同時(shí)公司從自身原因采取了一些強(qiáng)化管理措施,保證軸承檢修及保養(yǎng)質(zhì)量,提高運(yùn)行穩(wěn)定性。
新軸承選用特殊的軸承結(jié)構(gòu),采用兩個(gè)圓錐滾子軸承背對(duì)背安裝方式為主體結(jié)構(gòu),以承受徑向力及與由于推送物料所產(chǎn)生的較大軸向力。同時(shí),為了保有軸承原有的自調(diào)心功能,軸承外圈滾道內(nèi)表面加工成球面,在外圈與滾動(dòng)體之間加裝外球面的中間體,保證其與軸承外圈有一定的自由度,可以達(dá)到約2°的調(diào)心范圍,結(jié)構(gòu)如圖1。使得軸承在保持原有結(jié)構(gòu)優(yōu)點(diǎn)的前提下,增加了整體強(qiáng)度,提高了承受軸向力的能力。
圖1 軸承結(jié)構(gòu)改進(jìn)
由于此次改造需要在原有絞龍軸不進(jìn)行改動(dòng)、軸承座改動(dòng)最小的前提下進(jìn)行,選用新軸承結(jié)構(gòu)為非標(biāo)形式,結(jié)合生產(chǎn)廠家研究確定具體方案如下:軸承外徑、內(nèi)徑尺寸不變,與原軸承型號(hào)尺寸相同,以適應(yīng)絞龍軸以及軸承座不進(jìn)行改動(dòng)的原則。在此基礎(chǔ)上,由軸承生產(chǎn)廠家進(jìn)行設(shè)計(jì)核算,減小軸承滾動(dòng)體直徑尺寸,增加滾動(dòng)體數(shù)量,達(dá)到既保證軸承承載能力,又可以滿足增加球面座所需的空間位置,軸承內(nèi)圈寬度較原設(shè)計(jì)軸承略有增加,通過減小軸承定位軸套尺寸來(lái)保證,鎖緊螺母由原設(shè)計(jì)兩個(gè)改為一個(gè)。與原軸承對(duì)比情況如表1。
表1 軸承改進(jìn)前后對(duì)比表
球面座加工工藝:
球面座由生產(chǎn)廠家選擇合適的軸承鋼材料制作,加工工藝要求與軸承內(nèi)外圈一致,采用如下工藝:選材——鍛造——車削加工——熱處理——粗磨——精磨——精研或拋光——檢驗(yàn)。
要求其外球面及內(nèi)錐面表面粗糙度達(dá)到Ra0.4。
考慮到絞龍推送物料為含一定水分的重堿,其中夾帶一定的游離氨,對(duì)銅保持架有腐蝕作用,為此該軸承保持架采用碳鋼材質(zhì),降低由于腐蝕保持架帶來(lái)的隱患。
在對(duì)軸承本體結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn)的同時(shí),強(qiáng)化其潤(rùn)滑管理,提高潤(rùn)滑脂質(zhì)量以及優(yōu)化保養(yǎng)頻次及效果,延長(zhǎng)軸承使用壽命。此外,加強(qiáng)檢修人員培訓(xùn),提高檢修能力及精度,制定檢修標(biāo)準(zhǔn),保證檢修質(zhì)量,杜絕由于檢修不佳帶來(lái)的軸承加速損壞因素。
新軸承于2017年3月安裝于我公司2#輕灰爐進(jìn)堿絞龍?jiān)囉?,運(yùn)行過程中檢查使用良好,四個(gè)月后發(fā)生損壞,根據(jù)現(xiàn)象分析原因是由于軸承在安裝過程當(dāng)中主軸上鎖緊螺母緊固的螺紋太少,其預(yù)緊力不足,而設(shè)備在工作過程振動(dòng)引起螺母的松動(dòng),導(dǎo)致無(wú)法有效對(duì)軸承進(jìn)行軸向緊固,軸承在工作過程中的受力狀況不穩(wěn)定,進(jìn)而造成軸承保持架部分脫出滾道的故障,軸承各零部件沒有明顯磨損或損壞等跡象,說明軸承結(jié)構(gòu)、受力能力沒有問題。
針對(duì)螺母鎖緊量不夠的問題,與軸承供應(yīng)商進(jìn)行了溝通,進(jìn)一步改進(jìn)措施確定為:在軸承原有寬度110 mm的基礎(chǔ)上再減少3 mm,相對(duì)提高螺母的預(yù)緊效果,并采用螺紋膠強(qiáng)化螺母的鎖緊效果,同時(shí)在絞龍軸以后的設(shè)計(jì)采購(gòu)中,將螺紋部位尺寸加長(zhǎng)。即可解決預(yù)緊力問題,效果有待后續(xù)改造完成后使用過程中進(jìn)行檢驗(yàn)。
通過新軸承試用結(jié)果可以看出,軸承結(jié)構(gòu)改進(jìn)收到了明顯效果,承受軸向力能力大大提高,約提高2.6倍,由于此次改造立足于最小的改動(dòng),軸承座及絞龍軸沒有進(jìn)行改進(jìn),限于軸承寬度可以調(diào)整范圍較小,鎖緊螺母預(yù)緊效果有所降低。后期對(duì)軸頭部分結(jié)構(gòu)尺寸調(diào)整后必將大大延長(zhǎng)軸承的使用壽命,降低因軸承問題造成的設(shè)備故障率,確保設(shè)備長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。