陳營(yíng)波,陳日興,張 濤
韶鋼低壓飽和蒸汽余熱利用機(jī)組是將煉鋼轉(zhuǎn)爐產(chǎn)生的低壓飽和蒸汽回收,經(jīng)過鍋爐加熱提升過熱度后用于發(fā)電和供汽。低壓飽和蒸汽的壓力0.6~1.2 MPa,溫度159~188℃(壓力對(duì)應(yīng)的飽和溫度)。該機(jī)組于2013年8月底投產(chǎn),年均發(fā)電量5300萬kWh,效益顯著。該機(jī)組在投產(chǎn)之后出現(xiàn)多次真空急劇下降,導(dǎo)致汽輪機(jī)因真空低跳閘,給生產(chǎn)造成了不良影響。經(jīng)過多次跳機(jī)后的排查,才徹底解決影響真空的因素,使機(jī)組真空不再受外界干擾。
機(jī)組幾次因真空低跳閘的共同特點(diǎn)就是真空在1 min內(nèi)從-92 kPa下降至-61 kPa以下,即使啟動(dòng)備用射水泵、將發(fā)電機(jī)緊急解列,仍會(huì)造成跳機(jī)。事故后,在不對(duì)機(jī)組系統(tǒng)做任何調(diào)整的情況下,開機(jī)時(shí)真空正常。查詢曲線,真空下降、排汽溫度上升,根據(jù)飽和關(guān)系,證明真空信號(hào)是真實(shí)的,并非誤信號(hào)。
從汽輪機(jī)本體及其輔機(jī)方面來分析,導(dǎo)致真空急劇下降的因素應(yīng)當(dāng)包括以下一點(diǎn)或幾點(diǎn):
(1)凝汽器循環(huán)冷卻水量急劇減少或凝汽器水側(cè)存有大量空氣。
(2)真空系統(tǒng)管道破裂,漏入大量空氣。
(3)排汽缸安全保護(hù)裝置膜片破裂,漏入大量空氣。
(4)凝汽器銅管大量泄漏,水位迅速異常升高。
(5)射水箱水位過低,水位未能淹沒抽氣器的出水口,導(dǎo)致漏入大量空氣。
鑒于事故后在不對(duì)機(jī)組系統(tǒng)做任何調(diào)整的情況下開機(jī)時(shí)真空正常,可以排除以上5個(gè)原因,也就是說排除了機(jī)組本體及其輔機(jī)的故障。
回歸原點(diǎn)思考問題。在運(yùn)行過程當(dāng)中,汽輪機(jī)真空的建立主要是在循環(huán)水冷卻作用下使蒸汽凝結(jié)、比容驟然縮小而形成,其次是靠真空泵或射水抽氣器抽出蒸汽中微量的不凝結(jié)性氣體來維持。既然經(jīng)過多次事后判斷排除了機(jī)組本體及輔機(jī)故障,那么問題的焦點(diǎn)就指向蒸汽攜帶大量不凝結(jié)性氣體。這是一個(gè)大膽的推測(cè)。
該機(jī)組所配套的射水抽氣器型號(hào)為CS-7.5,抽氣量7.5 kg/h(便于理解換算約為190 mL/s,40℃時(shí)飽和空氣密度1.097 kg/m3)。即使2套射水抽氣器同時(shí)運(yùn)行,每秒鐘也只能抽走不凝結(jié)性氣體380 mL,相當(dāng)于1支小礦泉水瓶大的體積。如果蒸汽中攜帶的不凝結(jié)性氣體體積超過該值,就會(huì)表現(xiàn)出真空下降,攜帶越多、下降越快。
該機(jī)組蒸汽參數(shù)是0.6~1.2 MPa,蒸汽來源于煉鋼轉(zhuǎn)爐,而轉(zhuǎn)爐煉鋼所需的氮?dú)獾冉橘|(zhì)壓力正好涵蓋此蒸汽壓力范圍,如果操作不當(dāng)或設(shè)備缺陷就會(huì)竄入低壓飽和蒸汽中,引起機(jī)組真空急劇下降。
經(jīng)與上工序詳細(xì)了解,在機(jī)組出現(xiàn)真空急劇下降的幾次故障中,煉鋼工序正好是吹掃、切換密封氣源時(shí),與故障時(shí)間重合,氮?dú)馐褂昧窟h(yuǎn)遠(yuǎn)超過射水抽氣器的出力。
在煉鋼系統(tǒng)中與低壓飽和蒸汽有直接或間接連接關(guān)系的能源介質(zhì)是氮?dú)?,氮?dú)庥兄袎旱c低壓氮之分,壓力分別為0.8、1.6 MPa,主要使用設(shè)備是氧槍口和轉(zhuǎn)爐煤氣吹掃系統(tǒng)。
煉鋼廠在2008年利用自產(chǎn)低壓飽和蒸汽成功替代密封轉(zhuǎn)爐氧槍口的氮?dú)?,同時(shí)蒸汽管道與氮?dú)夤艿肋M(jìn)行了碰接。爐子在檢修時(shí)兩路汽(氣)源相互共存、交替使用,以及在轉(zhuǎn)爐開爐階段或蒸汽壓力低時(shí)使用氮?dú)饷芊狻?/p>
煉鋼廠的轉(zhuǎn)爐煤氣風(fēng)機(jī)三通閥用自產(chǎn)的低壓飽和蒸汽吹掃,同時(shí)配有一路氮?dú)鈧溆脷庠?,這兩路(汽)氣源進(jìn)行碰接,當(dāng)?shù)蛪猴柡驼羝麎毫Φ突蛴袡z修時(shí)會(huì)切換為氮?dú)狻?/p>
以上設(shè)備狀態(tài)可能會(huì)出現(xiàn):
(1)氮?dú)忾y與蒸汽閥同時(shí)內(nèi)漏時(shí),會(huì)造成壓力高的氮?dú)饴┤雺毫Φ偷娘柡驼羝到y(tǒng)中。
(2)在氮?dú)馀c蒸汽的切換使用過程,會(huì)導(dǎo)致一定量的氮?dú)膺M(jìn)入飽和蒸汽系統(tǒng)中。
(3)誤操作,使氮?dú)忾y與蒸汽閥同時(shí)打開,造成氮?dú)飧Z入蒸汽中。
為避免蒸汽攜帶氮?dú)庥绊懮a(chǎn),制定以下解決方案:
(1)在氧槍口、轉(zhuǎn)爐煤氣吹掃系統(tǒng)的氮?dú)?、蒸汽管道上安裝一、二次閥,確保關(guān)閉嚴(yán)密。
(2)切換汽(氣)源時(shí),要保證蒸汽壓力高于氮?dú)鈮毫Σ拍苓M(jìn)行,防止氮?dú)飧Z入蒸汽。
(3)密封、吹掃時(shí),禁止氮?dú)馀c蒸汽同時(shí)投入使用。氮?dú)鈮毫κ枪灸腹苤七\(yùn)行,壓力變化小,而低壓飽和蒸汽壓力受轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)、自用以及發(fā)電機(jī)負(fù)荷影響較大。氮?dú)馀c蒸汽同時(shí)投入密封、吹掃,當(dāng)蒸汽壓力低時(shí)會(huì)使蒸汽攜帶大量氮?dú)膺M(jìn)入汽輪機(jī)。
(4)當(dāng)轉(zhuǎn)爐從檢修轉(zhuǎn)生產(chǎn)后,將前兩爐蒸汽放散,保證蒸汽管道及蓄熱器內(nèi)的氮?dú)獾炔荒Y(jié)性氣體全部排盡。
從2014年實(shí)施以上方案以來,韶鋼低壓飽和蒸汽余熱利用機(jī)組真空未出現(xiàn)急劇下降的現(xiàn)象,因此驗(yàn)證了之前的推測(cè)。
蒸汽攜帶氮?dú)獾炔荒Y(jié)性氣體從而影響機(jī)組真空,在電力行業(yè)中是少之又少,或許只有在冶金行業(yè)自備電廠中存在。這些不凝結(jié)性氣體包括氮?dú)狻嚎s空氣、氬氣等氣體在鋼廠得到普遍使用。隨著各鋼廠大力回收轉(zhuǎn)爐飽和蒸汽的同時(shí),在設(shè)計(jì)或操作時(shí)要保證蒸汽不得攜帶氮?dú)獾炔荒Y(jié)性氣體,以免影響機(jī)組安全運(yùn)行。