趙晨光,楊 州
萊鋼新區(qū)50 MW發(fā)電機(jī)系統(tǒng)(1臺(tái)220 t/h高溫高壓鍋爐的補(bǔ)給水)、燒結(jié)機(jī)、煉鋼轉(zhuǎn)爐等余熱鍋爐發(fā)電系統(tǒng)、特鋼電爐改造工程將要陸續(xù)投建設(shè)。型鋼化水車間原有的除鹽水系統(tǒng)產(chǎn)量存在明顯的供應(yīng)不足的現(xiàn)象,相關(guān)單位除鹽水用量見(jiàn)表1。
表1 相關(guān)單位除鹽水用量一覽表
原有除鹽水系統(tǒng)總產(chǎn)量設(shè)計(jì)為360 t/h,隨著設(shè)備運(yùn)行時(shí)間增加實(shí)際產(chǎn)量在300 t/h,老系統(tǒng)3臺(tái)130 t/h中溫中壓鍋爐全年平均用量在120 t/h,采暖季節(jié)在200 t/h左右,老系統(tǒng)除鹽水系統(tǒng)不能滿足新增發(fā)電和軋鋼等設(shè)備的除鹽水供應(yīng)需求。
為保證相關(guān)用戶除鹽水的供應(yīng)需求和公司下一步的發(fā)展要求,50 MW除鹽水系統(tǒng)采用國(guó)內(nèi)比較先進(jìn)的處理技術(shù),在控制程序方面采用比較先進(jìn)的全自動(dòng)控制模式,這樣及能滿足生產(chǎn)需求又能滿足人員比較緊張的現(xiàn)實(shí)情況。
從圖1可以看出新工藝減少了過(guò)濾器的類型,該工程主要技術(shù)優(yōu)化改進(jìn)點(diǎn)為:改繁瑣的手動(dòng)溶酸堿再生為一鍵式自動(dòng)再生;交換器失效、切換、反洗、再生操作基本實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)控制;增加先進(jìn)的在線監(jiān)測(cè)儀表,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)水質(zhì)變化。預(yù)處理工藝由原來(lái)的多介質(zhì)和活性炭?jī)蓸O過(guò)濾改為多介質(zhì)過(guò)濾器一級(jí)過(guò)濾工藝。該項(xiàng)目采用現(xiàn)在的一級(jí)過(guò)濾加自清洗過(guò)濾模式可以節(jié)約生水的用量,超濾采用目前國(guó)內(nèi)比較先進(jìn)的外壓式超濾膜,這樣運(yùn)行過(guò)程可以避免出現(xiàn)大面積斷絲現(xiàn)象,可以節(jié)約運(yùn)行成本。為保證除鹽水水質(zhì),最后增加了混合離子交換器,保證了用戶對(duì)水質(zhì)的控制要求。
圖1 方案設(shè)計(jì)除鹽水工藝流程示意圖
3.1生產(chǎn)能力的論證
根據(jù)新增用戶的設(shè)計(jì)用量情況和下一步再增用戶需求能力的征集和區(qū)域工程擴(kuò)張計(jì)劃,論證擴(kuò)容能力為300 t/h,二期工程預(yù)留產(chǎn)能150 t/h。
3.2自動(dòng)酸堿再生改造
老系統(tǒng)酸堿再生由人工手動(dòng)操作,酸堿濃度控制不合理,再生時(shí)間比較長(zhǎng),效果也不理想。改造項(xiàng)目酸堿再生實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)程序管理,提高再生效率,降低職工勞動(dòng)強(qiáng)度。
3.3在線監(jiān)測(cè)升級(jí)
老系統(tǒng)除鹽設(shè)備水質(zhì)監(jiān)測(cè)采用人工監(jiān)測(cè),分析時(shí)間長(zhǎng)效率差,改造項(xiàng)目采用在線監(jiān)測(cè),同時(shí)將數(shù)據(jù)接入電腦,便于職工實(shí)時(shí)監(jiān)控,同時(shí)為保證生產(chǎn)穩(wěn)定,采用人工監(jiān)測(cè)為輔助。實(shí)現(xiàn)自動(dòng)和人工監(jiān)測(cè)同時(shí)控制,保證了生產(chǎn)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
3.4變頻控制
老系統(tǒng)除鹽水泵采用工頻模式運(yùn)行,不能根據(jù)用戶的需求及時(shí)調(diào)整用量。特別是在用戶用量較小的情況下,造成電量消耗大,無(wú)法更好的節(jié)約成本,新項(xiàng)目采用變頻和工頻共用模式,在用量較大時(shí)采用工頻運(yùn)行,在用量較小時(shí)采用變頻模式運(yùn)行,可以根據(jù)外供用量及時(shí)調(diào)整用電頻率,節(jié)約了生產(chǎn)成本。
3.5運(yùn)行自動(dòng)化
老系統(tǒng)通過(guò)改造后,離子交換器和過(guò)濾器系統(tǒng)需要人工進(jìn)行再生、反洗等操作,特別是過(guò)濾的氮?dú)夥聪床僮?,用氣量控制不穩(wěn)定,反洗效果不理想,對(duì)后續(xù)的膜設(shè)備影響較大,再生過(guò)程操作復(fù)雜,出現(xiàn)再生效果較差的現(xiàn)象。改造項(xiàng)目采用交換器、過(guò)濾器、失效、切換、再生實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)控制。實(shí)現(xiàn)過(guò)濾器、交換器運(yùn)行及再生實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)控制,系統(tǒng)主要完成數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理、超限報(bào)警、實(shí)時(shí)趨勢(shì)、歷時(shí)趨勢(shì)、生產(chǎn)過(guò)程的邏輯順序控制等功能。
3.6外壓式超濾膜
根據(jù)老系統(tǒng)超濾運(yùn)行過(guò)程經(jīng)常出現(xiàn)超濾污堵現(xiàn)象的情況,采用外壓式超濾膜,保證運(yùn)行過(guò)程中超濾不出現(xiàn)大面積斷絲現(xiàn)象,同時(shí)減少了膜污堵現(xiàn)象。減少了化學(xué)清洗的頻率,對(duì)膜也起到了相應(yīng)的保護(hù)作用。
4.1過(guò)濾器自動(dòng)反洗、交換器失效切換及再生、重要水質(zhì)參數(shù)在線監(jiān)控、酸堿再生等操作基本實(shí)現(xiàn)了全自動(dòng)操作。勞動(dòng)強(qiáng)度大幅下降,操作人員由原來(lái)的12人減少至8人。
4.2新工藝由于新式超濾的投運(yùn)和酸堿再生液配制過(guò)程的改進(jìn),離子交換器的周期出水量增大,交換器內(nèi)部的中排裝置由原來(lái)的一年一次更換提高到運(yùn)行2年多來(lái)尚未進(jìn)行更換,運(yùn)行狀態(tài)良好。
4.3由于變頻器的投運(yùn),除鹽水供應(yīng)一直比較穩(wěn)定,可以根據(jù)生產(chǎn)需求及時(shí)調(diào)整除鹽水水泵的運(yùn)行頻率,節(jié)約電量,電耗一直維持在2.0 kWh/t,比計(jì)劃單耗降低0.4 kWh/t。
4.4由于采用一級(jí)除鹽加混合離子交換器除鹽,保證了水質(zhì)的安全穩(wěn)定,同時(shí)為各用戶的安全穩(wěn)定運(yùn)行提供了可靠的保證,自運(yùn)行以來(lái)沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)失效水現(xiàn)象。
4.5由于采用全自動(dòng)再生技術(shù),再生酸堿耗和老系統(tǒng)相比有所減低,單臺(tái)離子交換器再生可以節(jié)約酸堿0.2 t。
經(jīng)過(guò)投入運(yùn)行以來(lái)一年多時(shí)間的試運(yùn)及系統(tǒng)消缺,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。實(shí)現(xiàn)了除鹽水全自動(dòng)生產(chǎn),大大地減輕了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,達(dá)到了預(yù)期目的。
[參 考 文 獻(xiàn)]
[1]喬力,馬明武,劉世雄.反滲透技術(shù)在鍋爐除鹽水制備中的應(yīng)用研究[J].化工管理,2016(20).
[2]趙曉雷,彭建軍.除鹽水作為低壓省煤器介質(zhì)在高爐煤氣鍋爐上的應(yīng)用[J].冶金動(dòng)力,2016(3).