王麗暉,高巍,李奎
(鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司,遼寧 營(yíng)口115007)
鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司煉鋼前鐵水預(yù)處理使用活性石灰進(jìn)行脫硫[1],經(jīng)常出現(xiàn)部分活性石灰的實(shí)際使用質(zhì)量與檢測(cè)值不符的現(xiàn)象,易出現(xiàn)生產(chǎn)質(zhì)量事故和導(dǎo)致質(zhì)量異議。由于活性石灰在空氣中的不穩(wěn)定性,吸收二氧化碳、水而使活性氧化鈣成分失效,為了詳細(xì)解釋活性石灰在使用前因存放發(fā)生的質(zhì)量變化,有效指導(dǎo)使用部門,文中設(shè)計(jì)了一些實(shí)驗(yàn)條件下影響活性石灰的變化因素,觀察活性石灰品位隨堆放時(shí)間的質(zhì)量變化。國(guó)內(nèi)也有一些文獻(xiàn)對(duì)活性石灰在存放過(guò)程中的質(zhì)量變化進(jìn)行過(guò)報(bào)道[2],但是未發(fā)現(xiàn)對(duì)其變化規(guī)律進(jìn)行系統(tǒng)的定量分析。文中以活性石灰為研究對(duì)象,通過(guò)對(duì)活性石灰存放過(guò)程中主要成分氧化鈣含量的測(cè)量,建立氧化鈣含量隨時(shí)間變化的定量數(shù)學(xué)計(jì)算模型,通過(guò)模型推算出使用前活性石灰中氧化鈣含量的準(zhǔn)確值,對(duì)活性石灰脫硫前的使用起到精確指導(dǎo)作用。
蔗糖為分析純;氫氧化鈉濃度為20%;鈣指示劑(1+50):1 g鈣指示劑與50 g氯化鈉研細(xì)混勻;EDTA 標(biāo)準(zhǔn)溶液:c(EDTA)=0.01 mol/L。
根據(jù)石灰中有效氧化鈣可與蔗糖反應(yīng)生成溶解度較大的蔗糖鈣,而試樣中的碳酸鈣和其他鈣鹽則不與蔗糖反應(yīng),將其進(jìn)行過(guò)濾分離,最后用EDTA滴定法測(cè)定活性石灰中有效氧化鈣含量[3]。
實(shí)驗(yàn)選取活性石灰樣品約5 kg。模擬活性石灰倉(cāng)儲(chǔ)狀態(tài),在實(shí)驗(yàn)室將樣品保管在廣口玻璃瓶中,瓶口為開放環(huán)境存放,在溫度、濕度相對(duì)穩(wěn)定的情況,按照上述方法將制備完畢的樣品每隔2 h對(duì)樣品中氧化鈣的含量進(jìn)行檢測(cè)。
結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,多在春夏季節(jié),使用者對(duì)活性石灰的質(zhì)量異議較多,考慮到鞍鋼鲅魚圈地區(qū)冬季干冷,夏季溫濕度較高,對(duì)活性石灰的存放影響較大,本試驗(yàn)條件選擇氣溫在20~35℃、濕度40%~60%。每隔2 h對(duì)試樣中氧化鈣含量進(jìn)行一次檢測(cè),然后對(duì)6組數(shù)據(jù)繪制3D散點(diǎn)圖。氧化鈣檢測(cè)結(jié)果與溫度、時(shí)間的3D散點(diǎn)圖見(jiàn)圖1,氧化鈣檢測(cè)結(jié)果與濕度、時(shí)間的3D散點(diǎn)圖見(jiàn)圖2。
圖1 氧化鈣檢測(cè)結(jié)果與溫度、時(shí)間的3D散點(diǎn)圖
圖2 氧化鈣分析結(jié)果與濕度、時(shí)間的3D散點(diǎn)圖
由圖1和圖2可以看出,在不同溫度、濕度環(huán)境下,活性石灰中氧化鈣的含量隨時(shí)間的變化趨勢(shì)基本是一致的。說(shuō)明本實(shí)驗(yàn)條件下溫度在20~35℃、濕度在40%~60%范圍變化對(duì)活性石灰中氧化鈣含量的變化化學(xué)反應(yīng)的影響趨勢(shì)是相同的。
活性石灰的主要成分氧化鈣為堿性氧化物,存放在空氣中主要發(fā)生反應(yīng)原理見(jiàn)式 (1)和式(2)。式(1)生成的 Ca(OH)2釋放大量熱,且具有腐蝕性;式(2)生成的CaCO3為粉末狀,是煅燒活性石灰反應(yīng)的逆反應(yīng)。
通過(guò)反應(yīng)原理得知活性石灰對(duì)濕度敏感,在空氣中的不穩(wěn)定性較大,易于與空氣中的二氧化碳、水反應(yīng),生成較穩(wěn)定的碳酸鈣及氫氧化鈣。
通過(guò)實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)得到實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),繪制氧化鈣含量與時(shí)間的散點(diǎn)關(guān)系圖,見(jiàn)圖3。
圖3 氧化鈣檢測(cè)結(jié)果與時(shí)間的散點(diǎn)圖
由圖3可以看出,每一個(gè)實(shí)驗(yàn)組氧化鈣含量隨時(shí)間降低的趨勢(shì)明顯,在前24 h階段降低幅度最大,在24 h之后,表面活性氧化鈣基本反應(yīng)穩(wěn)定。同時(shí)發(fā)現(xiàn)不同樣品中氧化鈣含量在相同溫度、濕度的環(huán)境下保存,氧化鈣含量變化趨勢(shì)是一致的??紤]本試驗(yàn)樣品量與實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中存放在料倉(cāng)內(nèi)存儲(chǔ)量相比較小,故反應(yīng)程度受接觸空氣的表面積小,反應(yīng)速度還要緩慢。
根據(jù)圖3不同樣品曲線的分布規(guī)律,雖然反應(yīng)曲線變化趨勢(shì)相同,但每一曲線相對(duì)于Y軸的位置分布由初始氧化鈣含量決定。所以,活性石灰在存放過(guò)程中,在某一反應(yīng)時(shí)間段后活性石中氧化鈣的絕對(duì)百分含量與初始氧化鈣含量的多少有關(guān)。
根據(jù)計(jì)算軟件模擬實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),找出最符合氧化鈣含量變化的曲線見(jiàn)圖4?;钚允抑醒趸}含量隨時(shí)間變化的函數(shù)模型見(jiàn)表1。由于鞍鋼鲅魚圈鋼鐵分公司煉鋼活性石灰的氧化鈣含量均在80%以上,所以本方法考慮85%與89%左右兩檔的含量作為初始含量進(jìn)行推算,同時(shí)在數(shù)學(xué)模型后進(jìn)行了初始含量修正。經(jīng)過(guò)與儀器檢測(cè)比對(duì),誤差在1%以內(nèi)的準(zhǔn)確度達(dá)到95%以上?;钚允抑醒趸}含量的化學(xué)分析值與數(shù)學(xué)模型推算值的比較見(jiàn)表2。通過(guò)與化學(xué)分析方法比對(duì),氧化鈣含量誤差在0.6%之內(nèi)的符合性在95%以上。
4氧化鈣含量變化的曲線
表1 活性石灰中氧化鈣含量隨時(shí)間變化的函數(shù)模型
表2 氧化鈣含量的化學(xué)分析值與數(shù)學(xué)模型推算值比較
在煉鋼實(shí)際生產(chǎn)中,活性石灰生產(chǎn)后一般存放約24~48 h后才能應(yīng)用在煉鋼脫硫過(guò)程,其中,氧化鈣含量隨時(shí)間變化逐漸衰減,所以在脫硫前,根據(jù)活性石灰生產(chǎn)后存放的時(shí)間間隔,應(yīng)用本方法推算出實(shí)際應(yīng)用時(shí)煉鋼活性石灰氧化鈣的含量,能更加有效準(zhǔn)確地確定活性石灰的加入量。
基于上述試驗(yàn)結(jié)果,注意煉鋼用活性石灰成品檢驗(yàn)完成后,應(yīng)避免長(zhǎng)時(shí)間存放后,再使用時(shí)的氧化鈣品位與檢測(cè)結(jié)果不符,造成活性石灰使用時(shí)質(zhì)量偏差;其次,合理控制活性石灰的庫(kù)存,根據(jù)生產(chǎn)和使用時(shí)間間隔,推測(cè)入爐活性石灰質(zhì)量情況,動(dòng)態(tài)調(diào)整白灰入爐量,保證爐渣堿度,達(dá)到精細(xì)操作的目的,有效地降低煉鋼生產(chǎn)成本。
通過(guò)研究活性石灰中氧化鈣隨時(shí)間變化的規(guī)律,建立了石灰活性與存放時(shí)間變化的二次曲線數(shù)學(xué)模型。根據(jù)該數(shù)學(xué)模型,可以推算出隨存放時(shí)間變化活性石灰中氧化鈣的含量,通過(guò)與化學(xué)分析方法比對(duì),氧化鈣含量誤差在0.6%之內(nèi)的符合性在95%以上,所以在煉鋼過(guò)程中,使用活性石灰時(shí)要根據(jù)存放時(shí)間的長(zhǎng)短預(yù)判活性石灰的質(zhì)量,保證使用過(guò)程中正確預(yù)判活性石灰的加入量,保證爐渣堿度,有效降低煉鋼生產(chǎn)成本。
[1]劉麟瑞,王丕珍.冶金爐料手冊(cè)(第二版)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2000.
[2]陽(yáng)仁貴.活性石灰在貯存、運(yùn)輸過(guò)程中氧化鈣含量與活性度變化測(cè)試分析[J].耐火與石灰, 2013, 38(1): 18-19.
[3]楊俊命,顧明.通實(shí)用冶金分析 [M].遼寧:科學(xué)技術(shù)出版社,1989.