王亮,吳國(guó)棟,趙文斌,趙旭東,熊培友
(濱州渤海活塞有限公司,山東 濱州 256602)
為了適應(yīng)不斷提高的發(fā)動(dòng)機(jī)排放及性能要求,柴油機(jī)活塞所需承受的最高爆發(fā)壓力已經(jīng)達(dá)到25 MPa以上,甚至有不斷提高的趨勢(shì)[1-4]。在高溫、高壓交變負(fù)荷的工作環(huán)境下,活塞銷孔作為承載最大機(jī)械應(yīng)力的關(guān)鍵部位將面臨著更大的考驗(yàn),不斷發(fā)生的高強(qiáng)化發(fā)動(dòng)機(jī)活塞銷孔疲勞開(kāi)裂失效也印證了這一事實(shí)[5-7]。因此,必須采取相應(yīng)措施來(lái)提高活塞銷孔的承載能力。在提高活塞的材料性能受限的情況下,通過(guò)優(yōu)化活塞銷孔設(shè)計(jì)來(lái)改善銷孔的壓力分布成為提高活塞銷孔承載能力的最有效措施[8-14]。
通過(guò)有限元模擬分析,對(duì)比研究了不同活塞銷孔型線對(duì)銷孔接觸壓力的影響,并進(jìn)行了活塞銷孔液壓脈沖機(jī)械疲勞試驗(yàn),驗(yàn)證了模擬分析結(jié)果的可信度,確定了活塞銷孔可承載的極限載荷范圍。該研究對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)活塞的銷孔設(shè)計(jì)、分析計(jì)算及試驗(yàn)方法等方面都有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
圖1 銷孔型線示意圖
活塞在工作狀態(tài)時(shí),熱負(fù)荷及機(jī)械負(fù)荷會(huì)使活塞銷孔發(fā)生變形,成為外側(cè)小、內(nèi)側(cè)大的圓錐梯形,而活塞銷也會(huì)因?yàn)閴毫Ξa(chǎn)生較大的彎曲變形。為了使在工作狀態(tài)下變形后的活塞銷和銷孔之間有合理的配合間隙,從而能夠有效地形成液體動(dòng)力油膜潤(rùn)滑,避免銷孔壓力過(guò)高而出現(xiàn)干摩擦現(xiàn)象導(dǎo)致磨損甚至開(kāi)裂失效。高強(qiáng)化柴油機(jī)活塞一般不采用正圓柱型的銷孔結(jié)構(gòu),通常將銷孔內(nèi)、外側(cè)設(shè)計(jì)為喇叭型結(jié)構(gòu),如圖1所示。
其中BC段為直線,此段銷孔為圓柱形,其直徑為銷孔名義直徑;AB段和CD段分別為不同系數(shù)的冪函數(shù)曲線,其曲線方程如分別如式(1)、(2)所示:
外側(cè)AB段:
y外=ax2,
(1)
內(nèi)側(cè)CD段:
y內(nèi)=bx2,
(2)
圖2 活塞銷孔型線
式中:a、b為系數(shù),根據(jù)以往的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)及失效案例,此活塞磨損或開(kāi)裂失效通常發(fā)生在銷孔外側(cè),因此對(duì)銷孔外側(cè)型線進(jìn)行優(yōu)化,其優(yōu)化方案銷孔型線如圖2所示,銷孔內(nèi)側(cè)最大增量約為0.016 mm,初始方案V1外側(cè)最大增量約為0.014 mm,V2、V3最大增量則分別為0.018 mm、0.042 mm。
利用UG軟件建立了精確的活塞、連桿小頭及活塞銷3D數(shù)字化模型,通過(guò)Ansys有限元分析軟件對(duì)模型進(jìn)行網(wǎng)格劃分,其中將活塞銷孔網(wǎng)格進(jìn)行細(xì)化處理,并將活塞銷孔與活塞銷、連桿小頭與活塞銷之間定義接觸對(duì),通過(guò)迭代計(jì)算得到活塞銷孔接觸壓力如圖3所示。
圖3 銷孔接觸壓力模擬計(jì)算結(jié)果
方案最大接觸壓力/MPa相對(duì)于V1變化率/%V1127.9—V2116.0-9V3103.3-19
由計(jì)算結(jié)果可知,三種型線設(shè)計(jì)方案的活塞銷孔最大接觸壓力都出現(xiàn)在銷孔外側(cè)上部,初始設(shè)計(jì)方案V1活塞銷孔最大接觸壓力為127.9 MPa,且壓力分布面積較小,易產(chǎn)生應(yīng)力集中,V2方案活塞銷孔最大接觸壓力有所降低,其值為116.0 MPa;而方案V3活塞銷孔最大接觸壓力為103.3 MPa,相對(duì)于V1降低了約19%,且接觸面積分布更均勻,表1所示為三種方案活塞銷孔最大接觸壓力值。
目前,國(guó)內(nèi)外對(duì)活塞銷孔進(jìn)行非臺(tái)架機(jī)械疲勞試驗(yàn)主要采用液壓脈沖機(jī)械疲勞試驗(yàn)裝置。此試驗(yàn)裝置可通過(guò)模擬活塞在發(fā)動(dòng)機(jī)缸內(nèi)爆發(fā)壓力狀態(tài)下循環(huán)施加載荷,以考核活塞銷孔的疲勞強(qiáng)度。
該試驗(yàn)裝置主要有能源動(dòng)力系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)和試驗(yàn)主機(jī)三部分組成。其中,能源動(dòng)力系統(tǒng)可提供最大28 MPa 液壓壓力;計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)包括控制主程序、模擬及反饋控制單元等;試驗(yàn)主機(jī)主要由試驗(yàn)平臺(tái)上固定的單缸活塞運(yùn)動(dòng)副組成,其中缸套采用與缸套內(nèi)徑尺寸相同的特制高壓油缸代替,固定在試驗(yàn)平臺(tái)上,連桿采用與連桿小頭尺寸相同的工裝代替,活塞、活塞環(huán)活塞銷均采用發(fā)動(dòng)機(jī)正常使用的部件,如圖4所示。
圖4 銷孔疲勞試驗(yàn)裝置
活塞銷孔疲勞試驗(yàn)機(jī)的工作原理如圖5所示,液壓泵站產(chǎn)生的高壓液壓油通過(guò)模擬控制單元所控制的電控伺服閥提供液壓動(dòng)力進(jìn)入到高壓油腔,計(jì)算機(jī)發(fā)出控制信號(hào)來(lái)驅(qū)動(dòng)電控伺服閥,電控伺服閥驅(qū)動(dòng)直線作動(dòng)器在電腦上輸出壓力的波形。
圖5 銷孔疲勞試驗(yàn)機(jī)工作原理
液壓伺服閥將輸入進(jìn)來(lái)的電流信號(hào)轉(zhuǎn)換為液壓輸出能,使工作腔內(nèi)的液壓油達(dá)到控制系統(tǒng)所需求的壓力;伺服控制器與放大器對(duì)系統(tǒng)輸入、輸出的信號(hào)進(jìn)行校正、比較與放大。通過(guò)壓力傳感器來(lái)測(cè)量活塞頂部和內(nèi)腔所受到的壓力大小,并將此結(jié)果反饋到控制器,控制器通過(guò)所反饋的壓力信號(hào)進(jìn)而控制流入到活塞頂部和內(nèi)腔的液壓油的流量,通過(guò)調(diào)節(jié)流量的大小來(lái)控制工作腔內(nèi)的壓力變化,從而實(shí)現(xiàn)了閉環(huán)的反饋控制。
為了模擬活塞在氣缸中在實(shí)際工作循環(huán)中所受的燃?xì)鈮毫?,?duì)其頂面施加機(jī)械負(fù)荷p1;施加在活塞底部的壓力p2,可以模擬柴油機(jī)運(yùn)行過(guò)程中活塞受到的慣性力,壓力按照正弦波施加,如圖6所示。
活塞銷孔疲勞試驗(yàn)過(guò)程中,使用變載荷階梯試驗(yàn)法,研究活塞銷孔在滿足循環(huán)壽命要求的前提下所能承受的極限壓力載荷。發(fā)動(dòng)機(jī)最大爆發(fā)壓力p0為18 MPa,疲勞試驗(yàn)第一次加載載荷p1為p0的1.2倍,若在107次循環(huán)下發(fā)生失效,則采用低一級(jí)的載荷條件下進(jìn)行試驗(yàn),否則在高一級(jí)的載荷條件下繼續(xù)進(jìn)行試驗(yàn),如此反復(fù)進(jìn)行,試驗(yàn)參數(shù)如表2所示。
圖6 銷孔疲勞試驗(yàn)載荷相位示意圖
表2試驗(yàn)參數(shù)
參數(shù)數(shù)值活塞最大爆發(fā)壓力/MPa18頂部壓力/MPa22底部壓力/MPa1.8試驗(yàn)頻率/Hz15循環(huán)次數(shù)1×107
圖7 V1和V3單次銷孔疲勞試驗(yàn)結(jié)果
根據(jù)有限元模擬計(jì)算結(jié)果,V3方案相對(duì)V1活塞銷孔接觸壓力明顯降低,且接觸分布情況也有所改善,因此對(duì)初始方案V1和優(yōu)化方案V3進(jìn)行銷孔液壓脈沖疲勞試驗(yàn),初次試驗(yàn)載荷為22 MPa,107次循環(huán)試驗(yàn)后活塞銷孔如圖7所示。
通過(guò)試驗(yàn)結(jié)果可見(jiàn),在進(jìn)行第一次試驗(yàn)后V1方案活塞銷孔上部外側(cè)出現(xiàn)了明顯的磨損,而V3方案活塞銷孔接觸狀況良好,試驗(yàn)結(jié)果也很好的驗(yàn)證了有限元分析的可信度。因此,繼續(xù)對(duì)V3方案進(jìn)行銷孔液壓脈沖階梯載荷疲勞試驗(yàn),對(duì)其疲勞強(qiáng)度及可承載的最大極限壓力載荷情況進(jìn)行考核。
圖8 銷孔階梯疲勞試驗(yàn)分布圖
對(duì)V3方案活塞進(jìn)行階梯載荷疲勞試驗(yàn)的結(jié)果分布如圖8所示。顯然,壓力為22 MPa的第一次試驗(yàn)T1和23 MPa時(shí)的3次試驗(yàn)均沒(méi)有發(fā)生失效;壓力為24 MPa時(shí)的4次試驗(yàn)中有兩次通過(guò)試驗(yàn),兩次發(fā)生疲勞開(kāi)裂失效,而在壓力為25 MPa時(shí)進(jìn)行的兩次試驗(yàn)均發(fā)生疲勞開(kāi)裂失效。
根據(jù)液壓脈沖階梯疲勞試驗(yàn)結(jié)果分布,通過(guò)計(jì)算得到置信度在95%時(shí),V3方案活塞在滿足循環(huán)壽命要求前提下所能承受的極限壓力載荷為24 MPa。
圖9所示為試驗(yàn)后活塞銷孔探傷結(jié)果,試驗(yàn)T3、T6、T8、T9均出現(xiàn)了疲勞裂紋。
圖9 疲勞試驗(yàn)后銷孔探傷圖
1)合理的銷孔型線可以明顯減小銷孔的最大接觸壓力,改善壓力分布,有利于銷孔潤(rùn)滑油膜的形成,避免出現(xiàn)干摩擦現(xiàn)象。
2)V3方案活塞銷孔外側(cè)型線增量增大后,接觸壓力減小了約19%,對(duì)于改善活塞銷孔磨損效果明顯。
3)通過(guò)有限元模擬計(jì)算和活塞銷孔液壓脈沖疲勞試驗(yàn)等方法,可以快捷有效地校核活塞銷孔疲勞強(qiáng)度、確定活塞銷孔可以承受的極限載荷,節(jié)省了設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)時(shí)間及成本。
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