劉富平
(霍州煤電集團(tuán) 辛置煤礦,山西 霍州 031412)
某礦一水平標(biāo)高為-823 m,該礦井底車場(chǎng)處于13#煤層底板、11#煤層頂板,西翼運(yùn)輸石門是井底車場(chǎng)重車線與西翼運(yùn)輸大巷連接的樞紐。西翼運(yùn)輸石門采用炮掘施工,巷道形狀為直墻半圓拱,巷道掘進(jìn)斷面高為4 850 mm、寬為5 800 mm,凈斷面高為4 540 mm、寬為5 200 mm,支護(hù)方式為U型棚+錨網(wǎng)索+注漿聯(lián)合支護(hù)方式,巷道底板無支護(hù)。運(yùn)輸石門沿11#煤頂板掘進(jìn),11#煤平均厚2.6 m,偽頂為0.3 m厚的泥巖,直接頂為厚約4 m的灰黑色砂質(zhì)泥巖,直接底為9.4 m厚的炭質(zhì)泥巖,老底為15.7 m厚的中細(xì)砂巖。該石門巷道掘成后巷道圍巖整體支護(hù)效果良好,巷道頂板及兩幫變形量較小,但大量級(jí)的底鼓嚴(yán)重影響了巷道的正常使用,巷道多處呈現(xiàn)沿底板中央開裂隆起現(xiàn)象,雖然多次臥底維護(hù),但臥底過后巷道扔持續(xù)底鼓,且底鼓速度增快,巷道維護(hù)困難。
軟巖巷道發(fā)生底鼓的原因是多樣的,通過工程地質(zhì)調(diào)查可知,運(yùn)輸石門直接底為泥巖等軟弱巖層,且會(huì)受到水的作用,因此會(huì)最終形成剪切滑移—物化膨脹型的復(fù)合型底鼓。
1) 物化膨脹變形機(jī)理。軌道石門底板泥巖中含有較多的高嶺石,高嶺石的化學(xué)結(jié)構(gòu)特殊,其分子的晶胞間連接緊密,因此水分子很難與之接觸,對(duì)外表現(xiàn)出較強(qiáng)的疏水性,并未顯示出明顯的膨脹變形。在高嶺石的外表面附著著游離價(jià)原子和離子,使其具備一定的靜電應(yīng)力,進(jìn)而在其表面形成了小范圍的引力場(chǎng),底板巖層中水分子在其作用下,在其外表面積聚越來越多,最終形成一層水化膜,由于水化膜的存在,巖體在宏觀上表現(xiàn)出體積膨脹,最終引起底鼓現(xiàn)象的發(fā)生。
2) 剪切滑移變形機(jī)理。軌道石門巷道在開挖后,會(huì)引起巷道周邊圍巖的應(yīng)力變化,頂板的壓力通過巷幫向巷道底板轉(zhuǎn)移,巷道底角部位的應(yīng)力集中現(xiàn)象最為嚴(yán)重,當(dāng)應(yīng)力超過其強(qiáng)度極限時(shí),在巷道底角處首先發(fā)生剪切破壞,形成剪切滑移面,隨著時(shí)間的推移,巷道底板巖層會(huì)沿著滑移面破壞并進(jìn)入巷道,最終產(chǎn)生巷道底鼓變形。
以西翼運(yùn)輸石門所處工程地質(zhì)條件為背景建立FLAC3D數(shù)值模擬模型,以巷道斷面方向?yàn)閄軸,掘進(jìn)方向?yàn)閅軸,豎直方向?yàn)閆軸,綜合考慮巷道掘進(jìn)巖體活動(dòng)影響范圍,建立模型尺寸為長60 m×寬10 m×高50 m,在模型中央進(jìn)行巷道開挖,巷道寬5.2 m,中高為4.6 m.針對(duì)巷道周圍巖體網(wǎng)格進(jìn)行加密,在模型上邊界施加q=18.45 MPa的均布載荷模擬到地表的豎直地應(yīng)力,該巷道平均埋深500 m,屬于深井巷道,考慮水平應(yīng)力的影響,側(cè)壓系數(shù)選1.5,固定水平方向X方向位移、前后方向Y方向位移及底部Z方向位移,該模型共有70 000個(gè)單元,84 609個(gè)單元節(jié)點(diǎn),選用Mohr-Coulomb本構(gòu)模型。通過數(shù)值模擬對(duì)底板無支護(hù)、錨索支護(hù)、深淺孔錨索注漿加固3種方案下,巷道圍巖塑性區(qū)、垂直位移量、圍巖應(yīng)力分布特征進(jìn)行對(duì)比分析,從而為現(xiàn)場(chǎng)支護(hù)提供參考依據(jù)。煤層及頂?shù)装逑嚓P(guān)巖層物理力學(xué)參數(shù)見表1.
表1 煤層及頂?shù)装逑嚓P(guān)巖層物理力學(xué)參數(shù)表
1) 在底板無支護(hù)、錨索支護(hù)及深淺孔錨索注漿加固3種支護(hù)方案下,西翼運(yùn)輸石門的塑形區(qū)分布見圖1.
圖1 不同支護(hù)方案下巷道圍巖塑性區(qū)分布圖
由圖1可知,巷道底板不進(jìn)行支護(hù)情況下,底板會(huì)出現(xiàn)較大范圍的塑形區(qū);在采用錨索支護(hù)情況下,底板塑性區(qū)減小,說明錨索通過其預(yù)緊力可加強(qiáng)底板圍巖完整性,底板抗剪能力得到提高;采用深淺孔錨索注漿加固后底板塑性區(qū)進(jìn)一步減小,錨索在發(fā)揮其預(yù)緊力同時(shí)漿液擴(kuò)散到底板巖層,底板性質(zhì)得到改善,底鼓現(xiàn)象得到控制。
2) 在底板無支護(hù)、錨索支護(hù)及深淺孔錨索注漿加固3種支護(hù)方案下,西翼運(yùn)輸石門的垂直位移見圖2.
圖2 不同支護(hù)方案下巷道圍巖垂直位移分布圖
由圖2可知,巷道的開挖對(duì)周圍巖體產(chǎn)生工程擾動(dòng),導(dǎo)致圍巖移動(dòng)變形,在底板無支護(hù)情況下,最大底鼓位置出現(xiàn)在巷道底板中央位置,最大底鼓量可達(dá)到712.6 mm;采用錨索支護(hù)后,巷道最大底鼓量減小到213.5 mm,與無支護(hù)條件相比,底鼓量減小70.3%;當(dāng)采用深淺孔錨索注漿加固方式后,巷道底鼓量持續(xù)減小,最大底鼓量僅為62.5 mm,相比無支護(hù)和錨索支護(hù)條件下,巷道底鼓量同比減小91.3%和70.7%.
3) 在底板無支護(hù)、錨索支護(hù)及深淺孔錨索注漿加固3種支護(hù)方案下,西翼運(yùn)輸石門的垂直應(yīng)力見圖3.
圖3 不同支護(hù)方案下巷道圍巖垂直應(yīng)力分布圖
由圖3可知,巷道底板在無支護(hù)條件下,垂直應(yīng)力集中程度及影響范圍均最大;采用錨索支護(hù)后可降低底板應(yīng)力集中程度,高應(yīng)力轉(zhuǎn)向深部;采用深淺孔錨索注漿加固后,底板應(yīng)力集中程度及影響范圍大大減小,巷道底板處于低應(yīng)力狀態(tài),可有效維護(hù)巷道底板穩(wěn)定。
通過以上數(shù)值模擬可發(fā)現(xiàn),西翼運(yùn)輸石門在底板無支護(hù)情況下,該巷道砂質(zhì)泥巖直接底板為強(qiáng)度較低的軟弱巖層,巷道的開挖會(huì)引起圍巖應(yīng)力的變化,巷道頂板所受支承壓力會(huì)通過兩幫向底板轉(zhuǎn)移,兩幫底角處應(yīng)力集中現(xiàn)象較為嚴(yán)重,最先發(fā)生剪切變形破壞,隨著時(shí)間的推移,底板剪切滑移范圍逐步擴(kuò)大,最終導(dǎo)致712.6 mm的底鼓量。采用深淺孔錨索注漿加固方案較錨索支護(hù)方案可將巷道底鼓量由213.5 mm減小到62.5 mm,底鼓治理效果明顯。
西翼運(yùn)輸石門變形破壞主要以巷道底鼓為主,頂板及兩幫支護(hù)良好,針對(duì)底鼓問題,結(jié)合數(shù)值模擬結(jié)果,最終提出了“反底拱配合深淺孔注漿”的支護(hù)方案。
施工工藝流程:
1) 人工起底。以巷道腰線為基準(zhǔn),對(duì)巷道進(jìn)行風(fēng)鎬人工起底,礦車出渣,人工起底高度為腰線至底板2 031 mm,起底工作應(yīng)分層進(jìn)行,每次起底高度不超過300 mm.起底工作完成后,在棚腿底角打兩根d22 mm×2 500 mm的高強(qiáng)左旋螺紋鋼錨桿,每根錨桿配合2支Z2860樹脂錨固劑,用以保護(hù)棚腿。
2) 反底拱施工。反底拱材質(zhì)選用36U型鋼,將其加工成兩段分別長3 073 mm和3 071 mm的圓弧鋼梁,在鋼梁的末端焊接長300 mm的卡槽,兩段鋼梁搭接部分長700 mm,誤差范圍為±50 mm,由卡攬鎖住。該反底拱的安裝,由錨桿將棚腿和卡槽鎖緊,并保持同一水平位置,將鋼梁搭接好后由卡攬鎖緊。反底拱底梁結(jié)構(gòu)示意圖見圖4.
圖4 反底拱底梁結(jié)構(gòu)示意圖
3) 淺孔注漿。采用風(fēng)動(dòng)鑿巖機(jī)鉆孔,每排鉆4個(gè)直徑為25 mm,深度為2 600 mm的淺孔,淺孔間距為1 600 mm,排距為1 800 mm.鉆孔完成后安裝長度為2 600 mm、直徑為20 mm、壁厚1.8 mm的無縫注漿管,該注漿管注漿段共開四組交錯(cuò)孔,每組孔間距為200 mm,孔直徑為8 mm。 通過棉紗和水泥漿封孔,封孔段長度不小于300 mm,注漿完成后須澆筑混凝土,澆筑后注漿管外露段長度50~80 mm.
4) 深孔注漿。鉆孔采用地錨機(jī),鉆孔深度為6 000 mm、孔徑為32 mm,鉆孔完成后安裝中空注漿錨索,每排布置3根,間距為1 600 mm、排距為1 800 mm,中部錨索垂直于底板布置,兩幫處錨索傾斜45°布置,中空注漿錨索規(guī)格為d29 mm×6 300 mm,該錨索外露長度為300 mm,通過止?jié){塞和毛巾水泥漿液封孔,封孔段長度約800 mm,封孔后24 h進(jìn)行注漿,注漿壓力為8 MPa, 深淺孔注漿孔布置平面圖見圖5.
圖5 深淺孔注漿孔布置平面圖
施工完成后在西翼運(yùn)輸石門設(shè)置測(cè)站KD1進(jìn)行巷道底鼓量礦壓觀測(cè),通過67 d的觀測(cè),將監(jiān)測(cè)所得數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析,底鼓變形情況見圖6.
圖6 巷道底鼓變形情況圖
1) 整巷施工完成后5~10 d內(nèi)巷道變形量及變形速度較大,測(cè)站KD1最大底鼓速度為3.2 mm/d,此后變形速度減緩,測(cè)站KD1在30 d后變形基本趨于穩(wěn)定,底鼓變形速度大多低于0.24 mm/d,最終底鼓量為31 mm.
2) 礦壓觀測(cè)結(jié)果表明,“反底拱配合深淺孔注漿”可以改善底板巖性,提高其承載能力,有效控制圍巖變形,取得良好的工程實(shí)踐效果。
1) 西翼運(yùn)輸石門巷道砂質(zhì)泥巖直接底板為強(qiáng)度較低的軟弱巖層,巷道的開挖會(huì)引起圍巖應(yīng)力的變化,運(yùn)輸石門直接底為泥巖等軟弱巖層,且會(huì)受到水的作用,因此會(huì)最終形成剪切滑移—物化膨脹型的復(fù)合型底鼓。
2) 通過FLAC3D數(shù)值模擬,在底板無支護(hù)、錨索支護(hù)、深淺孔錨索注漿加固3種支護(hù)方案下,巷道底鼓量分別為712.6 mm、213.5 mm、62.5 mm,采用深淺孔錨索注漿加固方式可將巷道底鼓量減小90%以上。
3) 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐表明,采用“反底拱配合深淺孔注漿”可以改善底板巖性,提高其承載能力,有效控制巷道底鼓變形。
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