關來慶,何永憲
篦冷機作為新型干法水泥生產(chǎn)線的主要工藝設備,其使用效果不僅直接影響熟料的產(chǎn)量和質量,同時也會影響到水泥的生產(chǎn)和品質。影響篦冷機冷卻效果的因素較多,比如篦冷機的結構、各室的配風、熟料的煅燒工況、篦冷機的操作、系統(tǒng)的漏風以及系統(tǒng)內風機的匹配等。河南省豫鶴同力水泥有限公司有一條5 000t/d預分解窯熟料生產(chǎn)線,于2005年建成投產(chǎn),配套的篦冷機是第三代液壓推動篦式冷卻機,冷卻效果基本能滿足生產(chǎn)需求。2007年10月純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)投入運行,2015年初窯頭電收塵器改為袋式收塵器,系統(tǒng)的每次改變都對篦冷機的使用效果產(chǎn)生了重要影響,本文重點從窯頭系統(tǒng)風的角度來談一下對篦冷機冷卻效果的影響。
1.2.1第三代篦冷機供風情況(見表1)
1.2.2窯頭煤粉燃燒空氣需要量
根據(jù)當時我公司煤粉工業(yè)分析,煤粉低位發(fā)熱量Qnet,ad=24 460.5kJ/kg(抽樣平均值)。
煤粉燃燒理論空氣需要量:
實際空氣需要量:
我公司窯頭實際投煤量12t/h(熟料產(chǎn)量5 400t/d時),窯頭煤粉燃燒空氣需要量:
7.051×12 000=84 612m3(標)/h
1.2.3二次風、三次風風量
正常操作時,一次風(凈風+送煤風)占窯頭煤粉燃燒空氣需要量的10%~15%,取12%,一次風風量為84 612×12%≈10 153m3(標)/h。
因此,二次風風量為(84 612-10 153)=74 459m3(標)/h;
三次風風量約為74 459×1.5=111 688.5m3(標)/h。
圖1 余熱發(fā)電投用前窯頭工藝流程圖
表1 5 000t/d預分解窯生產(chǎn)線第三代篦冷機風機配置表
1.2.4篦冷機冷卻風機總風量
根據(jù)篦冷機冷卻風機參數(shù),熟料冷卻總用風量為551 258m3/h(常態(tài)),折算為513 649m3(標)/h標況風量。
1.2.5篦冷機余風標況風量
513 649-74 459-111 688.5=327 501.5m3(標)/h
1.2.6余熱發(fā)電未投入運行前的管道總阻力
當未投入余熱發(fā)電時,篦冷機余風直接進電收塵器,煙氣溫度200℃,根據(jù)1.2.5計算出的標況風量327 501.5m3(標)/h,折算為相應的工況風量為567 297.6m3/h,煙氣管道管徑為φ3.8m,氣體密度γ=0.746kg/m3(由于含塵濃度低,入收塵器風管近似用凈空氣管道計算)。各管段阻力計算見表2。
1.2.7窯頭排風機參數(shù)與系統(tǒng)阻力、篦冷機余風的匹配性
窯頭排風機型號為Y4-2×73-14No.26F,風量為650 000m3/h,全壓為1 650Pa(200~250℃)??紤]到原電收塵阻力200Pa,篦冷機余風取風口負壓400Pa,管道總阻力128.6Pa,篦冷機余風在工況條件下(200℃)風量為567 297.6m3/h。漏風量按4%考慮,可以看出窯頭排風機的能力能滿足系統(tǒng)阻力以及篦冷機余風的需要。
表2 篦冷機余風至窯頭排風機各管段阻力計算表
由于此階段熟料產(chǎn)能較低,一般產(chǎn)量在5 000~5 400t/d左右,同時窯頭排風機的能力能夠滿足窯頭系統(tǒng)阻力以及篦冷機余風風量的需要,篦冷機在正常操作的情況下,熟料冷卻效果較好,篦冷機的故障率也較低。
2.2.1AQC鍋爐正常投運時各管段風量、風速以及密度
不同管段的煙氣溫度不同,需根據(jù)篦冷機余風標況風量327 501.5m3(標)/h折算為相應的工況風量。具體結果如下:
篦冷機至沉降室管段:
氣體溫度350℃,工況風量為747 144.6m3/h,相應矩形彎頭3.2m×2.0m×2m截面風速為w=16.21m/s,彎頭φ3.8m圓截面的風速w=18.31m/s,氣體密度γ=0.56kg/m3。
沉降室至余熱鍋爐管段:
圖2 余熱發(fā)電投用后窯頭工藝流程圖
氣體溫度330℃,工況風量為723 165.0m3/h,相應φ3.8m彎頭圓截面的風速w=17.72m/s,氣體密度γ=0.58kg/m3。
余熱鍋爐至電收塵器入口管段:
氣體溫度110℃,工況風量為459 389.3m3/h,相應φ3.8m 彎頭圓截面的風速 w=11.26m/s,相應φ 3.0m 彎頭圓截面的風速w=18.06m/s,氣體密度γ=0.91kg/m3。
電收塵器出口至頭排風機管段:
氣體溫度100℃,工況風量為447 399.5m3/h,相應φ3.8m彎頭圓截面的風速w=10.96m/s,氣體密度γ=0.93kg/m3。
2.2.2管道阻力計算(見表3)
2.2.3窯頭排風系統(tǒng)阻力計算
原電收塵器阻力200Pa,篦冷機余風取風口負壓400Pa,加上AQC鍋爐阻力1 100Pa,沉降室阻力100Pa,以及由表3計算的管道總阻力483.5Pa,合計系統(tǒng)阻力為2 283.5Pa。100℃時系統(tǒng)風量(排風機進口風量)由2.2.1可知為447 399.5m3/h??紤]系統(tǒng)10%的漏風因素,則需要排風量為492 139.45 m3/h、靜壓>2 283.5Pa的排風機,與原排風機的能力風量為650 000m3/h、全壓為1 650Pa(200~250℃)相比,可以判斷出,原排風機的能力不能滿足系統(tǒng)阻力的需要。
此階段熟料產(chǎn)量一般在5 200~5 500t/d左右,窯頭排風機并未因投運余熱發(fā)電系統(tǒng)而進行技術改造或更新,所以窯頭系統(tǒng)阻力與窯頭排風機的能力不匹配,系統(tǒng)漏風>10%時,導致篦冷機三段的風機閥門無法開全,篦冷機的冷卻效果差,細料側經(jīng)常出現(xiàn)“紅河”,三段篦板經(jīng)常燒壞,篦冷機的實際故障率比較高,嚴重影響了系統(tǒng)的正常運行。同時由于出廠熟料溫度高,對水泥的正常生產(chǎn)也產(chǎn)生了不利的影響。
表3 篦冷機余風經(jīng)余熱發(fā)電至窯頭排風機各管段阻力計算表
為保證電收塵器改為袋收塵器后,窯頭排風機的選型與系統(tǒng)阻力相匹配,我們不僅進行了理論計算,同時還請國家建筑材料工業(yè)能效環(huán)保評價檢驗測試中心于2014年7月14日~16日對窯頭系統(tǒng)進行了熱工標定(見表4)。
表4 窯頭各主要測點的熱工標定結果
標定時,當?shù)卮髿鈮?1.6kPa,環(huán)境溫度為30℃,天氣晴。熟料產(chǎn)量為5 400t/h,篦冷機三段風機有部分風機閥門沒有開全,窯頭排風機前的閥門已經(jīng)全開。
從實際標定結果可以看出,AQC鍋爐前的風量與篦冷機的計算余風量相比,篦冷機的風機沒有滿負荷運行;系統(tǒng)漏風嚴重,漏風量>20%;窯頭排風機超負荷運行仍不能滿足篦冷機的最大供風需要。從運行實踐看,篦冷機的三段篦板經(jīng)常被燒壞,易出現(xiàn)篦下室漏紅料現(xiàn)象,熟料冷卻效果差,弧形閥、灰斗燒壞等故障甚至會導致篦冷機系統(tǒng)停機維修,不能滿足5 400t/d的產(chǎn)能需要。
3.2.1根據(jù)原窯頭排風機推算新風機風壓
原窯頭排風機風量650 000m3/h,全壓為1 650 Pa(200~250℃),考慮到原電收塵阻力200Pa,篦冷機余風取風口負壓400Pa,動壓按150Pa考慮,管道阻力為128.6Pa,則上AQC鍋爐之前,原風機有771.4Pa靜壓富余量。
增加AQC鍋爐之后,新增管道的阻力(483.5-128.6)=354.9Pa,加 上 AQC 鍋 爐 的 阻 力1 100Pa,沉降室的阻力100Pa,小計1 554.9Pa。
電收塵器改袋收塵器后,收塵器阻力再增加1 100Pa(袋收塵的壓差按1 300Pa計算)。
則,新風機全壓:1 650-771.4+1 554.9+1 100=3 533.5Pa(100℃)。
3.2.2根據(jù)實測數(shù)據(jù)推算新風機風壓
根據(jù)公司實測數(shù)據(jù),電收塵器出口的靜壓為-2 200Pa,風機入口靜壓為-2 246Pa,電收塵器改袋收塵器后,收塵器阻力再增加1 100Pa。則,新風機入口靜壓為:2 246+1 100=3 346Pa(100℃)。
加上動壓150Pa,新風機的全壓:3 496Pa(100℃)。
3.2.3根據(jù)理論計算新風機風壓
AQC鍋爐篦冷機取風口處負壓400Pa,沉降室阻力100Pa,AQC鍋爐阻力1 100Pa,袋收塵器阻力1 300Pa,管道阻力483.5Pa。
加上動壓150Pa,風機全壓:400+100+1 100+1 300+483.5+150=3 533.5Pa(100℃)。
3.2.4窯提產(chǎn)后新風機風壓
目前公司窯產(chǎn)量5 400t/d,考慮到將來窯產(chǎn)量提高為5 800t/d后,風量增加,新增管道阻力由354.9Pa變?yōu)?.074×1.074×354.9≈409.4Pa。
提產(chǎn)后新風機全壓:
(1)根據(jù)原頭排風機推算:1 650-771.4+1 100+409.4+1 100+100=3 588Pa(100℃)。
(2)根據(jù)實測數(shù)據(jù)推算:2 246+1 100+(1.074×1.074×483.5-483.5)+1.074×1.074×150≈3 593.2Pa。
(3)根據(jù)理論推算:3 533.5+(1.074×1.074×483.5-483.5)≈3 607.7Pa。
3.2.5窯頭排風機的確定
AQC鍋爐停運旁路時,篦冷機余風直接進收塵器,煙氣溫度200℃,原窯頭排風機全壓為1 650Pa(200~250℃),電收塵器改袋收塵器后,新增收塵器阻力1 100Pa,因此新風機的風壓為:1 650+1 100=2 750Pa。
根據(jù)以上計算,電收塵器改袋收塵器后,窯產(chǎn)量提高為5 800t/d。
AQC鍋爐投運時,風機入口煙氣溫度100℃,工況風量為447 399.5×1.074≈480 507.1m3/h,考慮系統(tǒng)10%總漏風系數(shù),風量為528 557.8m3/h,風壓取計算最大值3 607.7Pa。
AQC鍋爐停運旁路時,風機入口煙氣溫度200℃,工況風量為 567 297.6×1.074=60 9277.6m3/h,考慮系統(tǒng)4%總漏風系數(shù),風量為633 648.7m3/h,風壓為2 750Pa。
綜上所述,頭排風機工作點:
工作點A(AQC鍋爐投運):風量530 000m3/h,風壓3 700Pa,溫度100℃。
工作點A風機電機功率:
式中:
Q——530 000m3/h
ΔP——3 700Pa
0.8——風機內效率估計值
0.98——機械效率估計值
1.15——儲備系數(shù)
工作點B(AQC鍋爐停運):風量640 000m3/h,風壓2 800Pa,溫度200℃。
工作點B風機電機功率:
式中:
Q——640 000m3/h
ΔP——2 800Pa
0.8——風機內效率估計值
0.98——機械效率估計值
1.15——儲備系數(shù)
考慮到同力集團已有3家公司選用功率為1 250kW的電機,為保證集團設備的可互換性,同時也為窯頭收塵器進一步提產(chǎn)改造預留足夠的功率儲備,最終確定選用窯頭排風機型號:Y4-2×65-3№22F,全壓3 900Pa,工作溫度200℃,流量660 000m3/h,配電機YRKK-710-6,轉速980r/min,功率1 250kW,并通過增加變頻控制的方式來實現(xiàn)設備的節(jié)能。
系統(tǒng)投用以來,變頻器正常使用輸出轉速在42~44Hz之間,最大轉速曾經(jīng)短時間達到45Hz。根據(jù)變頻器轉速可大致推算出窯頭排風機電機的輸出功率P。
式中:
n——變頻器轉速,Hz
0.85——電機功率因數(shù)
1 250——電機功率,kW計算結果:變頻器輸出功率P在630~724kW之間,與生產(chǎn)實際相吻合。
3.3.1電收塵和袋收塵系統(tǒng)設備參數(shù)對比(表5)
表5 電收塵器和袋收塵器系統(tǒng)設備對比表*
3.3.2電收塵器改袋收塵器后篦冷機的使用效果
從2015年3月投入運行至今,熟料產(chǎn)能可達5 600~5 800t/d,由于窯頭排風機的排風能力與篦冷機的供風及系統(tǒng)阻力相適應,同時,也對余熱發(fā)電的漏風處進行了堵漏的情況下,出篦冷機的熟料溫度在100~150℃左右,滿足了生產(chǎn)的需要,篦冷機的故障率大幅降低,滿足了高產(chǎn)、穩(wěn)定、安全、連續(xù)運行的生產(chǎn)要求。
窯頭排風機的能力與篦冷機的供風以及窯頭整個系統(tǒng)風量阻力應相互匹配,另外,要經(jīng)常檢查系統(tǒng)漏風情況,并及時進行堵漏,確保系統(tǒng)漏風在合理的范圍內,只有這樣篦冷機的冷卻效果才能得到充分實現(xiàn),系統(tǒng)熱效率才能得到充分發(fā)揮。任何工藝系統(tǒng)的改變,都應進行詳細計算并在保證相互匹配的基礎上進行改變。否則,不僅影響設備的安全運行,更會直接影響生產(chǎn)?!?/p>