李小建
(西山煤電集團(tuán)公司東曲煤礦,山西 太原 030200)
現(xiàn)階段煤炭是我國(guó)的第一能源,我國(guó)無(wú)論是煤炭消耗還是生產(chǎn)都穩(wěn)居世界前列。對(duì)煤炭進(jìn)行選洗是節(jié)約利用資源及有效提高綜合利用率的重要方法。煤炭選洗又被稱為選煤,是利用煤與各種雜質(zhì)物理與化學(xué)性質(zhì)上的差異,通過(guò)各種方法與工藝使煤與其他雜質(zhì)分離的方法,一般通過(guò)選煤可以去掉煤中60%左右的灰分和30%左右的全硫。
山西太原某選煤廠是一座大型的現(xiàn)代化選煤廠,1985年開(kāi)始建設(shè)時(shí)設(shè)計(jì)年洗煤量為300萬(wàn)t,截止到目前選煤廠最高洗煤量達(dá)到了500萬(wàn)t,其主要的產(chǎn)品為各類精煤。
山西太原某選煤廠的主要選煤工藝流程如下。
1) 毛煤從礦井出來(lái)到達(dá)緩沖倉(cāng)后,通過(guò)帶式輸送機(jī)運(yùn)送至分級(jí)篩,兩臺(tái)分級(jí)篩通過(guò)篩孔為5 cm及30 cm的分級(jí)篩選,將超過(guò)30 cm的送到手選皮帶;把5 cm~30 cm的篩到動(dòng)篩系統(tǒng)來(lái)排矸石,排出來(lái)的矸石送到矸石山,其余的運(yùn)輸至塊煤倉(cāng);小于5 cm的被送到原煤倉(cāng)。
2) 小于5 cm的原煤經(jīng)過(guò)跳汰機(jī)入洗后,將跳汰矸石輸送到矸石倉(cāng);精煤被跳汰后然后經(jīng)過(guò)脫水篩脫水,接著被送至精煤倉(cāng)。分級(jí)篩下水后分別經(jīng)過(guò)濃縮機(jī)、壓濾機(jī)對(duì)其濃縮和脫水后,濾液水流入循環(huán)水系統(tǒng)。
通過(guò)對(duì)該選煤廠的工藝及其實(shí)地應(yīng)用研究,發(fā)現(xiàn)該選煤工藝主要存在如下幾方面問(wèn)題。
1) 利用原有工藝,很難使精煤灰分達(dá)到7%以下。太原鋼鐵集團(tuán)某分公司利用焦炭進(jìn)行煉鐵,其工藝要求對(duì)焦炭的各因素考慮較苛刻,后來(lái)經(jīng)過(guò)多地尋找實(shí)踐,發(fā)現(xiàn)該選煤廠的精煤完全符合太鋼公司的冶金需求,后來(lái)選擇該選煤廠被太鋼集團(tuán)確定為指定供精煤配套單位,但是其對(duì)精煤灰分的要求在7%以下。在該選煤廠的洗選工藝中,對(duì)易選的煤一般利用浮選、跳汰等聯(lián)合工藝;當(dāng)煤的可選性為難選時(shí),一般采用浮選、重介等聯(lián)合工藝。而用這兩種工藝,很難使精煤灰分達(dá)到7%以下,因此這就要求對(duì)該選煤廠使用的傳統(tǒng)工藝進(jìn)行優(yōu)化。
2) 煤泥水處理系統(tǒng)在使用過(guò)程中不能按照原設(shè)計(jì)要求進(jìn)行閉路循環(huán)。由于某選煤廠的礦井全部采用綜采,入浮煤的泥量達(dá)到了20%以上,原來(lái)設(shè)計(jì)的閉路循環(huán)系統(tǒng)不能再實(shí)際中采用,大量煤泥水排到了工廠外面,浪費(fèi)了水資源、污染了環(huán)境。
3) 煤泥浮精脫水設(shè)備處理能力下降。煤泥的脫水是選煤工藝?yán)锏闹匾襟E,它不僅決定著煤泥脫水后的含水量,而且還與以后煤泥的處理程度息息相關(guān)。該選煤廠利用真空過(guò)濾脫水工藝對(duì)浮精煤泥采取脫水,該脫水工藝是現(xiàn)階段運(yùn)用最廣泛、最普遍的脫水工藝。真空過(guò)濾脫水是通過(guò)真空過(guò)濾機(jī)來(lái)進(jìn)行的,隨著該設(shè)備服役時(shí)間的增長(zhǎng),真空過(guò)濾機(jī)的處理能力大不如以前,這樣會(huì)使人工捅餅的頻率增大,額外增加了勞動(dòng)強(qiáng)度;增大系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)成本;惡化浮選和過(guò)濾效果;增加濾餅的水分,加劇砸車埋道的現(xiàn)象,嚴(yán)重影響安全[1]。
為了充分利用能源及節(jié)省材料,有效降低三廢的排放量,降低某選煤廠洗煤對(duì)環(huán)境的污染,就要對(duì)先前的工藝進(jìn)行優(yōu)化,使污染在工藝生產(chǎn)中盡最大可能降低。結(jié)合上述分析存在的問(wèn)題,對(duì)選煤工藝及系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化研究。
根據(jù)對(duì)該選煤廠原煤樣本調(diào)查分析,要使精煤灰分達(dá)到7%以下,分選密度就要在1.4以下。國(guó)內(nèi)外洗煤產(chǎn)業(yè)實(shí)踐證實(shí),當(dāng)分選密度在1.7時(shí),此時(shí)為最佳分,數(shù)量效率可以達(dá)到95%左右;而把該選煤廠的分選密度降到1.4時(shí),此時(shí)數(shù)量效率僅有80%左右,主要是由于隨著分選密度的降低,跳汰機(jī)器系統(tǒng)的自身精度大幅度下降。而選用重介質(zhì)旋流器,分選精度會(huì)隨著分選密度的下降反而會(huì)上升。因此運(yùn)用投資費(fèi)用少的跳汰機(jī)作粗選,運(yùn)用重介質(zhì)旋流器來(lái)作精選可以很好地滿足現(xiàn)在工藝要求。其優(yōu)點(diǎn)主要有以下幾點(diǎn)。
1) 利用跳汰機(jī)可以先排除掉矸石和高灰中煤,然后通過(guò)脫泥使進(jìn)入重介質(zhì)旋流器的物料大幅度減少,同時(shí)不影響低灰精煤的產(chǎn)量。
2) 利用該工藝可以少用一套高密度介質(zhì)機(jī),進(jìn)而達(dá)到簡(jiǎn)化工藝系統(tǒng)、減少生產(chǎn)與維護(hù)成本。
3) 利用該工藝,可以靈活應(yīng)用,滿足不同煤品種的生產(chǎn)需求[2]。
通過(guò)實(shí)地調(diào)查研究,發(fā)現(xiàn)要使煤泥水處理系統(tǒng)在使用過(guò)程中按照原設(shè)計(jì)要求進(jìn)行閉路循環(huán)必須滿足兩個(gè)條件:首先,使洗水中不再有煤泥聚集;其次,水處理系統(tǒng)要達(dá)到洗水平衡。針對(duì)以上條件,對(duì)煤泥脫水工藝及系統(tǒng)優(yōu)化如下。
1) 對(duì)跳汰機(jī)的洗水量由以前的1 300 m3/h減少到1 100 m3/h,進(jìn)而有效減少了入料礦漿量。
2) 重新選擇合適的絮凝劑和凝聚劑用在煤泥水處理設(shè)備的濃縮機(jī)上來(lái)減少循環(huán)水中含有的煤泥。
3) 把以前壓濾機(jī)上使用的過(guò)濾塑料網(wǎng)板全換成透水性好、壽命長(zhǎng)、濾餅易脫落的無(wú)紡濾布,這樣就能使以前不能循環(huán)使用的壓縮機(jī)濾液全部能循環(huán)使用。
通過(guò)以上優(yōu)化,煤泥水處理系統(tǒng)在使用過(guò)程中能按照原設(shè)計(jì)要求很好地進(jìn)行閉路循環(huán),避免了水資源的浪費(fèi)及污染。
真空過(guò)濾機(jī)是通過(guò)壓力差來(lái)進(jìn)行工作的,通過(guò)其過(guò)濾的濾餅水分高、脫餅效率還低。而篩網(wǎng)沉降離心機(jī)這種通過(guò)離心力及螺旋推進(jìn)器原理工作的設(shè)備其無(wú)論是在濾餅水分還是在對(duì)脫餅的處理能力都優(yōu)于真空過(guò)濾機(jī)。同時(shí)使用篩網(wǎng)沉降離心機(jī)的維護(hù)及運(yùn)行費(fèi)用也低廉,會(huì)使維修工人的工作量降低。因此我們用篩網(wǎng)沉降離心機(jī)來(lái)替代真空過(guò)濾機(jī),同時(shí)還省去了浮選工藝環(huán)節(jié)。
通過(guò)篩網(wǎng)沉降離心機(jī)的使用,可以發(fā)現(xiàn):
1) 相比真空過(guò)濾器,它使濾餅水分降低了5%左右,同時(shí)還使細(xì)煤泥在整個(gè)系統(tǒng)中的循環(huán)減少。
2) 減少了浮選工藝,使得整體工藝指標(biāo)更好控制,操作方法愈加便捷,工作人員及其相關(guān)配套也在減少,使得生產(chǎn)成本下降。
3) 篩網(wǎng)沉降離心機(jī)脫水效果明顯且穩(wěn)定,是一種可以大范圍推廣的煤泥脫水系統(tǒng)。
根據(jù)太原某選煤廠的實(shí)際情況,為使精煤灰分達(dá)到7%以下,保證煤泥水處理系統(tǒng)按照原先設(shè)計(jì)要求達(dá)到閉路循環(huán),提高煤泥浮精脫水設(shè)備處理能力,本文探索了切實(shí)可行、經(jīng)濟(jì)有效的工藝及系統(tǒng)優(yōu)化方案,該選煤廠采用這些優(yōu)化后的工藝及系統(tǒng)方案之后,不僅很好地解決了上述問(wèn)題,而且還使企業(yè)生產(chǎn)成本下降許多,取得了社會(huì)效益、環(huán)境效益、經(jīng)濟(jì)效益三者之間的完美平衡。