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湘鋼高爐爐況優(yōu)化操作實踐

2018-03-26 01:05鋆,張
四川冶金 2018年6期
關鍵詞:爐況鐵口爐缸

邵 鋆,張 波

(1.湖南華菱湘潭鋼鐵集團有限公司,湖南_湘潭417009;2.湖南工業(yè)大學冶金與材料工程學院,湖南_株洲412000)

湘鋼1號高爐(2580m3)于2015年6月第二代爐役開爐,生產(chǎn)穩(wěn)定順行,各項技術指標居行業(yè)前列。但從2015年10月底,1號高爐爐況運行狀況逐漸變差,風量連續(xù)性惡化,高爐出現(xiàn)波動,導致高爐主要技術指標下滑。經(jīng)過仔細分析及研討其原因后,采取下部調(diào)整風口面積及相應參數(shù)、上部優(yōu)化裝料制度、操作上以活躍爐缸為基礎、強化爐前操作管理等措施。經(jīng)過一段時間的恢復,1號高爐順行狀況得以穩(wěn)定,之后繼續(xù)采取活躍爐缸的措施,不斷提升爐缸活躍性,上下部微調(diào),加強高爐操作的系統(tǒng)性管理,2016年5月爐況明顯改善,產(chǎn)量提升,燃料比穩(wěn)中有降,為下一步逐步降低燃料消耗水平創(chuàng)造條件。

1 爐況失常的主要表現(xiàn)

自開爐以來,1號高爐以非中心加焦模式運行,利用系數(shù)達2.5以上,煤氣利用率明顯改善達47%以上,燃料比控制在510kg/t以內(nèi),實現(xiàn)了高爐穩(wěn)產(chǎn)低耗,各項指標較上一代爐齡取得較大進步,但是由于高爐爐況未按預期方向發(fā)展,爐況出現(xiàn)波動,其主要問題表現(xiàn)為:

(1)氣流分布不合理。中心氣流偏弱,邊緣局部偏強,爐墻溫度不穩(wěn)定,系統(tǒng)水溫差波動幅度偏大,爐身銅冷卻壁溫度局部偏低,十字測溫邊緣溫度單點偏高。

(2)日常操作難度大。風量的連續(xù)性偏差,容易出現(xiàn)壓力突然上升導致減風,壓差控制水平偏高,甚至出現(xiàn)管道和懸料。高爐熱制度波動大,影響燃料比控制的因素波動大,操作燃料比難以把控,經(jīng)常出現(xiàn)低硅高硫現(xiàn)象。

(3)爐前渣鐵排放異常。風量連續(xù)性差,產(chǎn)量水平下降,爐前操作方面出現(xiàn)鐵口深度不穩(wěn)定,出鐵時間不穩(wěn)定,時間偏短的次數(shù)較多,堵口重開次數(shù)增加,鐵口出現(xiàn)卡焦等現(xiàn)象。

2 爐況失常的主要原因

2.1 原燃料質(zhì)量劣化

焦炭質(zhì)量波動大,焦炭灰份維持在12.5%以上,最高達13.5%,M40低至82.3%,M10高達8.6%,S含量長期維持在0.9%以上;燒結礦品位不斷下降,由57%降至55.6%,有害元素不斷升高,尤其是入爐鋅負荷升高明顯(如圖1所示);燒結礦、球團礦及塊礦小于5mm的比例上升,高爐熟料率也呈下降趨勢。

圖1 入爐燒結礦Zn含量趨勢圖

2.2 氣流調(diào)整失衡

1號高爐以非中心加焦模式開爐,上部穩(wěn)定中心,疏導邊緣,下部使用長風口680mm,小風口面積吹透中心,目的是穩(wěn)定產(chǎn)量,改善煤氣利用率,降低燃料消耗。但在調(diào)整的過程中,由于經(jīng)驗不足,調(diào)整頻繁,2015年10月下旬,中心氣流受阻,邊緣局部不穩(wěn)定,出現(xiàn)局部氣流,爐況順行變差甚至出現(xiàn)懸料等情況。其主要原因為:1操作爐型發(fā)生了變化,爐墻渣皮不穩(wěn)定,熱負荷波動較大;2布料不均勻,低料線、偏尺現(xiàn)象較為嚴重。2015年6月~12月十字測溫氣流分布模數(shù)趨勢,如圖2所示。

2.3 日常操作失當

首先,1號高爐在開爐后,爐況穩(wěn)定,各項指標較好,爐溫的控制水平逐步下降,低硅冶煉。高爐鐵水含硅量低,不但可降低焦比和生產(chǎn)成本,同時還可滿足轉(zhuǎn)爐少渣冶煉的要求[1]。但是低硅冶煉技術是一項系統(tǒng)工程,硅含量過低,物理熱不足會導致爐缸工作狀況變差,長時間在這種條件下操作就會形成爐缸不活甚至爐缸堆積[2]。1號高爐在爐況波動前,有一個明顯特征就是爐溫控制整體偏低,物理熱出現(xiàn)嚴重不足,硅含量低于0.3%,如圖3所示。物理熱低于1510℃的次數(shù)偏多,如圖4所示。不難看出,由于爐況的變化,爐內(nèi)操作在熱制度控制方面出現(xiàn)了偏差,操作燃料比控制在下限,使得爐溫及物理熱不佳。

圖2 高爐十字測溫氣流分布模數(shù)趨勢圖

圖3 高爐[Si]含量控制趨勢圖

圖4 高爐物理熱變化趨勢圖

其次,2015年10月中旬爐況開始劣化后,風量連續(xù)性變差,操作上壓差水平控制偏高,出現(xiàn)多次懸料,產(chǎn)量水平也逐步下降,爐前操作方面出現(xiàn)鐵口深度不穩(wěn)定,出鐵時間偏短堵口重開次數(shù)增加,鐵口出現(xiàn)卡焦等現(xiàn)象,渣鐵排放不佳,風口小套損壞的個數(shù)明顯增加,風口更換不及時,風口小套漏水使得爐缸的活躍性進一步變差。

3 爐況優(yōu)化的主要措施

3.1 改善原燃料質(zhì)量

對焦炭質(zhì)量提出明確要求,焦炭灰份需低于12.5%,S含量低于0.85%,改善焦炭冷態(tài)和熱態(tài)性能,關注焦炭實物質(zhì)量。適當提高燒結礦品位,穩(wěn)定燒結礦堿度,有針對性地控制有害元素的入爐,尤其是鋅負荷。加強槽下精料工作,控制合理篩速,減少粉末入爐;提高熟料率至90%。

3.2 摸索合理的煤氣流分布

合理的煤氣流分布的目標是在保持爐況長期穩(wěn)定順行的前提下,實現(xiàn)邊沿和中心氣流的合理匹配分布,最大限度地改善煤氣利用,降低燃料消耗,以實現(xiàn)高爐生產(chǎn)“優(yōu)質(zhì)、低耗、高效、環(huán)保、長壽”為目的,但是高爐的煤氣流分布沒有一個固定的模式,它隨著原燃料條件的改變和冶煉技術的發(fā)展而不斷變化[3]。

(1)第一階段(2015年10月上旬—11月中旬),此階段的操作調(diào)整主要以高爐退焦炭負荷、退礦批、布料矩陣調(diào)整等手段恢復爐況。焦炭負荷由4.42逐漸退至3.5,礦批由63t逐漸退至55t,布料矩陣調(diào)整上采取了兩頭疏導,邊緣減輕礦焦比,小焦角內(nèi)移的方式,調(diào)整幅度不大,高爐運行狀態(tài)未見明顯好轉(zhuǎn)。

(2)第二階段(2015年11月16日—2016年3月5日),此階段高爐受風狀況逐漸變差,高爐全風水平進一步降低,壓量關系穩(wěn)定性下降,操作壓差持續(xù)緊張,高爐受熱、受憋能力下降,高爐出現(xiàn)多次懸料現(xiàn)象,系統(tǒng)水溫差下降明顯至1.5℃,熱負荷大幅下降,銅冷卻壁溫度整體偏低,爐身上部鑄鐵冷卻壁溫度低且呆滯,表現(xiàn)為爐墻粘結的征兆。

根據(jù)入爐原燃料狀況及高爐運行狀況,高爐堅持以下部調(diào)整為主、上下部調(diào)整相結合的方針,采用中心加焦模式恢復爐況,11月20日休風堵4個風口恢復爐況,同時進一步退礦批、退焦炭負荷,1月18日開始全焦冶煉(焦炭負荷3.0),上述措施解決了中心氣流不穩(wěn)定的問題,逐漸改善了邊緣氣流不均勻的狀況。至2月中下旬,高爐爐況各項運行參數(shù)、指標逐漸好轉(zhuǎn),不順行狀況得以糾正,但高爐燃料比水平偏高。

(3)第三階段(2016年3月6日至2016年7月底),此階段高爐布料矩陣未作大的調(diào)整,適當調(diào)整中心焦炭量,氣流分布以穩(wěn)定中心氣流為主,提高富氧率,提升產(chǎn)量水平為原則,隨著爐況的好轉(zhuǎn),逐步加重礦焦比,焦炭負荷至3.95,礦批擴至60噸,高爐穩(wěn)定性、壓量關系有改善但仍偏緊,技術經(jīng)濟指標逐步恢復。

因此,在調(diào)整過程中正確認識了煤氣流分布的特性,以確保爐況順行為前提,不斷優(yōu)化煤氣流分布,煤氣利用率逐步從38.5%提升至44.5%的水平,隨著原燃料的變化以穩(wěn)定中心氣流為主,確保高爐全風水平,爐況穩(wěn)定性得以長期保持。

3.3 活躍爐缸

隨著高爐的大型化和高爐操作技術研究的不斷深入,高爐爐缸的活躍性問題已成為大型高爐操作的重要議題[4]。爐缸中心溫度對爐缸的活躍性反應較為敏感,日常工作中密切監(jiān)視該溫度點的變化情況,爐缸工作正常時,該點溫度應維持在一個合理的水平[5],1號高爐結合上代爐齡的實際狀況,合理區(qū)間在600-900℃。5月中旬,隨著1號高爐產(chǎn)量水平提升至6000噸/天的水平,高爐全風率達95%以上,操作上嚴格控制壓差,杜絕懸料現(xiàn)象,燃料比控制確保穩(wěn)定,保證充沛的渣鐵熱量(如圖5所示),不斷活躍爐缸,1號高爐的鐵水溫度保證在1510℃以上,日平均鐵水含硅量在0.45%以上,杜絕硅量低于0.3%以下,使得風口小套損壞個數(shù)明顯減少,整個爐缸工作狀況逐步改善,爐缸中心溫度逐步上升(如圖6所示),爐缸活躍性增強。

圖5 高爐鐵水溫度和[Si]含量的變化趨勢圖

3.4 強化爐前操作管理

爐前作業(yè)好壞,與爐況及爐缸側壁是相互影響的,也是爐況與爐缸發(fā)生變化的體現(xiàn)[6],在此階段,爐前的日常工作得到充分重視,主要采取的措施有:

圖6 爐缸中心溫度變化趨勢圖

(1)維持穩(wěn)定且均勻的鐵口深度,減少鐵口間出鐵時間偏差,保證爐缸圓周方向的均勻性,1號高爐鐵口深度維持在3.2-3.4m有利于爐前作業(yè);

(2)選取合適的炮泥,既要考慮炮泥的抗渣性和防鐵口孔道噴濺,也要考慮炮泥是否有利于泥包生成和泥包穩(wěn)定,避免泥包因素影響出鐵狀況及鐵口區(qū)域側壁溫度;

(3)實現(xiàn)一次開口法,既減少爐前勞動強度和降低耗材消耗,又有利于鐵口孔道的保護,降低鉆漏機會,減少漏鐵口出鐵;

(4)鉆頭型號選擇合理,配合大小鉆頭,控制好出鐵時間,減少卡焦等現(xiàn)象,確保出鐵合格率。

3.5 重視爐型管理

高爐冷卻系統(tǒng)的管理關鍵在于控制合適的高爐爐體熱負荷,熱負荷反映了高爐爐體各部分的冷卻狀況,引起熱負荷的變化的主要因素是冷卻水量和水溫差,正常生產(chǎn)水量是保持不變的,熱負荷的變化往往是冷卻水溫差變化引起的,實質(zhì)是爐體內(nèi)部通過冷卻設備向外導出的熱量變化,從而導致爐墻渣皮的粘結與脫落造成熱負荷大幅波動[7~8]。本次波動的初期高爐系統(tǒng)溫差逐步下降,熱負荷變化較大,未能引起足夠的重視。因此,在后續(xù)的調(diào)整過程中加強了對爐墻溫度的監(jiān)控,尤其是對爐缸中心溫度下降的重視,各段、各層、各區(qū)的溫度及水溫差變化體現(xiàn)在操作層面,崗位人員記錄相關數(shù)據(jù),密切關注其變化趨勢,匯報至爐長,請示專業(yè)技術人員及時調(diào)整,主要采取控制進水溫度,調(diào)整中部和爐底水量等措施,系統(tǒng)地管理好高爐爐型。

經(jīng)過6個多月的調(diào)整和優(yōu)化,高爐產(chǎn)量和燃料比消耗指標取得了較大的進步,各項經(jīng)濟技術指標逐步提升(見表1),高爐操作參數(shù)逐步恢復正常(見表2)。但煤氣利用改善還不夠,雖然中心的穩(wěn)定性較好,仍存在著較大的提升空間。目前,煤氣利用維持在44.5%左右的水平,焦炭負荷未達預期目標,后續(xù)繼續(xù)對煤氣利用進行攻關,降低燃料消耗。

表1 高爐主要技術經(jīng)濟指標

表2 高爐主要技術參數(shù)

4 結語

通過半年多的操作實踐,高爐爐況得以優(yōu)化,在此過程中積累的一些經(jīng)驗教訓,為以后的高爐操作管理有非常重要的指導意義。

(1)尋找適合當前送風制度下的裝料制度,摸索上部裝料制度與下部的匹配,合理煤氣流分布是高爐操作的關鍵。

(2)活躍爐缸是爐況穩(wěn)定的基礎。爐缸必須保證充沛的熱量,一方面是為了防止爐缸不活而造成爐缸堆積,另一方面也是確保高爐長壽。

(3)爐型管理有待提高。對高爐爐型的研究偏少,后續(xù)需要逐步完善爐型管理。

(4)建立穩(wěn)定的高爐操作系統(tǒng)。高爐各項技術指標恢復正常之后,系統(tǒng)性地優(yōu)化操作,以保證高爐長周期的穩(wěn)定。

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