趙雪鵬,張一波,朱傳宗,錢 力,李永杰
(河北張河灣蓄能發(fā)電有限責任公司,河北 石家莊 050300)
張河灣電站位于河北省石家莊市井陘縣境內(nèi),是一座日調(diào)節(jié)純抽水蓄能電站,電站樞紐工程包括上、下水庫、輸水系統(tǒng)、地下廠房、開關(guān)站等。電站單機容量250 MW,總裝機容量1 000 MW,安裝了4臺單級可逆式水泵水輪發(fā)電機組,以一回500 kV線路接入河北南部電網(wǎng)。
2017年 08月 15日 17:14,500 kV 張 廉 線5002、5003開關(guān)A相動作跳閘,自動重合閘成功。隨后1、4號機組各甩220 MW負荷到旋轉(zhuǎn)備用,值班員執(zhí)行停機流程,機組達到停機穩(wěn)態(tài)。廠用電運行方式正常。
監(jiān)控出現(xiàn)如下報警信息:
17:14:25 211 光差1保護(差動保護)動作;
17:14:25 220 光差2保護(接地距離一段)動作;
17:14:25 224 5002開關(guān)A相、5003開關(guān)A相跳開;
17:14:25 963 5002開關(guān)A相合閘;
17:14:26 211 5003開關(guān)A相合閘;
17:14:26 208 1號機出口開關(guān)分閘,機組停機;
17:14:26 353 4號機出口開關(guān)分閘,機組停機。
運維人員立即查看歷史記錄,檢查現(xiàn)場設(shè)備,發(fā)現(xiàn)500 kV張廉線A相避雷器動作一次。500 kV光差I(lǐng)保護動作,500 kV光差I(lǐng)I保護動作,兩套保護動作跳開5002開關(guān)A相、5003開關(guān)A相,后單相重合成功,保護裝置及重合閘裝置正確動作,檢查5002開關(guān)、5003開關(guān)重合閘定值分別為0.6 s、0.9 s,重合閘動作時間均正常。1號發(fā)變組保護裝置檢查無保護動作,4號發(fā)變組保護裝置檢查無保護動作。
(1)情況梳理:梳理分析可能導(dǎo)致缺陷發(fā)生的各種因素。
1)線路故障導(dǎo)致保護動作,機組發(fā)電解列。
2)監(jiān)控流程設(shè)置不合理。
(2)問題排查:對可能導(dǎo)致缺陷發(fā)生的各種因素檢查分析(排除法、直觀法、試驗法、待跟蹤)。
1)現(xiàn)場保護裝置檢查情況:
500 kV光差I(lǐng)保護動作,500 kV光差I(lǐng)I保護動作,2套保護動作跳開5002開關(guān)A相、5003開關(guān)A相,后單相重合成功,保護裝置及重合閘裝置正確動作,檢查5002開關(guān)、5003開關(guān)重合閘定值分別為0.6 s、0.9 s,重合閘動作時間均正常。
1號發(fā)變組保護裝置檢查無保護動作,4號發(fā)變組保護裝置檢查無保護動作。
2)監(jiān)控系統(tǒng)流程情況檢查:
經(jīng)查,監(jiān)控系統(tǒng)機組順控流程設(shè)置有發(fā)電甩負荷流程,當機組發(fā)電工況運行時,如果發(fā)生GCB分閘或500 kV開關(guān)分閘或當500 kV開關(guān)發(fā)生單相分閘,且分閘時間大于0.1 s,將會激活機組甩負荷流程,流程首先會斷開機組GCB,機組轉(zhuǎn)到旋轉(zhuǎn)備用狀態(tài)。
本次事件的直接原因為電站區(qū)域遭遇雷雨天氣,張廉線受雷擊發(fā)生瞬時故障,導(dǎo)致5002、5003開關(guān)A相跳開。
本次事件的間接原因為監(jiān)控系統(tǒng)機組甩負荷流程設(shè)置不合理,在流程輸入條件中,判斷500 kV開關(guān)5002/5003若有開關(guān)單相分閘,延時0.1 s觸發(fā)機組甩負荷流程,而500 kV開關(guān)重合閘定值分別為0.6 s,0.9 s,監(jiān)控延時無法躲開開關(guān)重合閘固有時間,從而導(dǎo)致1號、4號機組GCB斷開,機組與電網(wǎng)解列。
事件發(fā)生后,張河灣公司立即與監(jiān)控廠商原調(diào)試督導(dǎo)聯(lián)系,確認了當時在監(jiān)控系統(tǒng)甩負荷流程設(shè)計中,未考慮500 kV開關(guān)重合閘的情況,僅是片面認為500 kV開關(guān)缺相運行即為故障狀態(tài),機組應(yīng)在此情況下與電網(wǎng)盡快解列,而0.1 s的延時設(shè)置僅是考慮了對500 kV開關(guān)位置信號突變進行濾除的因素。
從500 kV線路兩套光差保護、5002開關(guān)重合閘、5003開關(guān)重合閘的動作情況來看,保護動作正確,重合閘動作正確。在張廉線A相遭遇雷擊后,跳閘后重合,故障持續(xù)時間為47 ms,為瞬時故障,保護及重合閘裝置反應(yīng)正確,切除故障后恢復(fù)了線路三相全相運行。故障點情況由河北省電力公司檢修公司安排進行巡線查找。
1號發(fā)變組保護檢查無異常,4號發(fā)變組保護檢查無異常,均未有保護動作。
1號機組處于發(fā)電工況運行時,如遇機組GCB偷跳或5002開關(guān)單相斷開,機組甩負荷流程將被觸發(fā)(4號機組與此類似)。
由于甩負荷流程觸發(fā)后,1號、4號機組均出現(xiàn)了過速報警,值守人員遂將2臺機組轉(zhuǎn)停機。
(1)監(jiān)控流程設(shè)計存在不合理。當時在監(jiān)控系統(tǒng)機組甩負荷流程設(shè)計中,未考慮500 kV開關(guān)重合閘的情況,僅是片面認為500 kV開關(guān)缺相運行即為故障狀態(tài),機組應(yīng)在此情況下與電網(wǎng)盡快解列,而0.1 s的延時設(shè)置僅是考慮了對500 kV開關(guān)位置信號突變進行濾除的因素。
(2)運維工作不到位,對流程設(shè)計沒有全面掌握,存在漏洞。
這是一次典型的因監(jiān)控流程設(shè)計存在不合理而造成的電氣跳機事故。為防止類似事故發(fā)生,采取了以下防范措施:
(1)對機組甩負荷流程進行深入研究論證,優(yōu)化流程啟動判別條件。
(2)舉一反三,與廠家和設(shè)計進行溝通,對監(jiān)控流程進行全面梳理,確保相同的錯誤不再發(fā)生。
目前國內(nèi)蓄能機組普遍進入 “大運行” 階段,要求年發(fā)電量按照設(shè)計值控制,這對蓄能機組的運行維護工作提出了新的考驗。本文介紹的因雷擊導(dǎo)致機組發(fā)電甩負荷跳機分析與處理,暴露出對監(jiān)控機組甩負荷流程設(shè)置不合理問題,對同類型蓄能電站具有參考借鑒意義。