摘要:柜式喂料機(jī)在生產(chǎn)過程中,起到工序之間連續(xù)運(yùn)輸,防止流量波動和少量存貯的功能,柜式喂料系統(tǒng)是利用容量定量的一種裝置,可以連續(xù)均勻的輸送煙葉、煙絲等物料。并且確保上下工序間的流量平衡, 以滿足車間加工的工藝要求。
關(guān)鍵詞:柜式喂料機(jī);電機(jī);光電管;撥輥
一、問題描述
制絲車間二區(qū)主生產(chǎn)線共有11臺柜式喂料機(jī), 現(xiàn)在柜式喂料機(jī)的工作方式是,每個批次尾料時,喂料機(jī)出料撥輥由人工進(jìn)行反轉(zhuǎn),加速尾料輸出(如果不反轉(zhuǎn),稀稀拉拉的尾料跟不上設(shè)定流量,會影響后續(xù)加料或烘絲設(shè)備的工藝加工質(zhì)量),達(dá)到穩(wěn)定物料物料流量的目的。
但是由于人工判斷反轉(zhuǎn)時機(jī)的不確定性,有時候會過早反轉(zhuǎn)撥輥,卡住過多的物料,導(dǎo)致電機(jī)過載跳閘,造成加料機(jī)或烘絲機(jī)斷料停機(jī),對工藝質(zhì)量造成很大影響;有時反轉(zhuǎn)太晚,物料流量已經(jīng)太小跟不上設(shè)定流量,也影響了后續(xù)工藝加工質(zhì)量。
二、原因分析
操作工反轉(zhuǎn)操作的不準(zhǔn)確,體現(xiàn)在或過早或過晚,究其原因,是對撥輥反轉(zhuǎn)時機(jī)把握的不準(zhǔn)確。
每個操作工有不同的判斷反轉(zhuǎn)時機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)
在不同的批次當(dāng)中,物料尾料形狀不盡相同,同一個操作工也不容易準(zhǔn)確判斷反轉(zhuǎn)時機(jī)
三、制定對策
小組成員經(jīng)過討論和分析,決定給柜式喂料機(jī)增加撥輥?zhàn)詣臃崔D(zhuǎn)功能,由自動反轉(zhuǎn)系統(tǒng)根據(jù)尾料的物料形狀確定反轉(zhuǎn)時機(jī)。
自動反轉(zhuǎn)系統(tǒng)依靠兩對安裝在柜式喂料機(jī)出料端側(cè)壁上面的對射光電管來對物料形狀進(jìn)行采集,配合底帶的出料速度,判斷出一個確定的尾料狀態(tài),進(jìn)而進(jìn)行自動控制撥輥反轉(zhuǎn)。
四、改進(jìn)方案
(一)小儲柜出料端側(cè)板切割出方形洞,安裝有機(jī)玻璃,固定方形對射光電管,命名為尾料低光電管。切割位置位于小儲柜出料端一側(cè)的側(cè)板上,在垂直方向位于儲柜中下部,有機(jī)玻璃尺寸為10cm*20cm(寬*高),方形對射光電管通過支架固定在玻璃外側(cè),用于探測尾料長度,若探測不到物料,則尾料狀態(tài)的第一個條件導(dǎo)通。
(二)小儲柜出料端側(cè)板鉆圓孔,安裝圓形對射光電管,命名為尾料高光電管,光電管用于探測物料高度,當(dāng)物料高度低于探測高度時,則尾料狀態(tài)的第二個條件導(dǎo)通,兩個條件同時導(dǎo)通則允許進(jìn)入尾料狀態(tài)。
(三)對柜式喂料機(jī)監(jiān)控畫面進(jìn)行優(yōu)化:
操作工根據(jù)界面上“尾料高”和“尾料低”光電管的狀態(tài),就可以比較清楚地看到不同的料位狀態(tài),清楚知道喂料機(jī)物料儲量有多少,尾料出現(xiàn)撥輥反轉(zhuǎn)時,界面上顯示“撥輥正在反轉(zhuǎn)”提示操作人員。
(四)修改PLC硬件組態(tài),編寫PLC程序,對尾料狀態(tài)進(jìn)行判斷和控制,如下圖二所示
五、效果驗(yàn)證
方案實(shí)施后,小組成員對接下來一個月內(nèi)柜式喂料機(jī)生產(chǎn)的所有批次進(jìn)行了跟蹤。柜式喂料機(jī)的撥輥均在尾料狀態(tài)時進(jìn)行了自動反轉(zhuǎn),反轉(zhuǎn)時機(jī)準(zhǔn)確,柜式喂料機(jī)下游的電子皮帶秤的流量數(shù)據(jù)保持了整個批次的穩(wěn)定,沒有出現(xiàn)尾料時流量達(dá)不到設(shè)定值而波動的現(xiàn)象。
六、應(yīng)用推廣
根據(jù)改造的經(jīng)驗(yàn),制定改造計(jì)劃,對車間內(nèi)其他10臺柜式喂料機(jī)依次進(jìn)行改造。通過對柜式喂料機(jī)增加撥輥?zhàn)詣臃崔D(zhuǎn)功能的優(yōu)化改進(jìn),保證了批次生產(chǎn)的完整性,進(jìn)而大大提高了制絲的工藝品質(zhì)和產(chǎn)品質(zhì)量。
作者簡介:商太平(1986,07 -),男,福建人,廈門煙草工業(yè)有限責(zé)任公司,助理工程師,大學(xué)本科 ,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化。