劉金海
(西山煤電集團馬蘭礦,山西 古交 030205)
西山煤電集團28307工作面位于北三下組煤采區(qū)右翼,工作面運輸順槽里程1130~1158 m東南側(cè)為28110采空區(qū),回風(fēng)順槽938~1130 m西北側(cè)為28106采空區(qū),工作面上部實體間隔35 m為22307、22308、22310采空區(qū)。
28307工作面設(shè)計走向長度為1400 m,傾向長度為178 m,回采煤層為石炭系太原組8#煤層,煤層平均厚度為3.5 m,煤層直接頂主要為深褐色的炭質(zhì)泥巖,裂隙發(fā)育,平均厚度為2.85 m,基本頂主要以灰白色的中細砂巖為主,平均厚度為3.5 m。
根據(jù)28307工作面水文地質(zhì)資料顯示,工作面回采至970 m處揭露一條逆斷層F11,斷層落差為1.2 m,傾角為45°,斷層貫穿整個工作面,從回風(fēng)順槽970 m處揭露,從運輸順槽1105 m貫穿,斷層與工作面呈15°夾角。如圖1所示。當(dāng)工作面尾巷揭露斷層時,頭巷與斷層最大間距為45 m,此時受工作面構(gòu)造應(yīng)力以及兩翼及上覆巖層采動壓力影響,工作面煤壁出現(xiàn)嚴重片幫現(xiàn)象,片幫最大深度達1.5 m,片幫處頂板破碎,造成工作面回采效率低,回采速度僅為1.2 m/d。為了進一步提高工作面回采效率,綜采一隊通過技術(shù)研究,對工作面煤壁片幫機理進行分析,并提出有效的預(yù)防措施。
工作面回采至938~1158 m處時工作面兩翼分別為28106及28110采空區(qū),上覆巖層35 m處為22307、22308、22310采空區(qū),受采空區(qū)壓力及回采壓力影響,工作面煤體前方20 m范圍內(nèi)超前支承壓力加大,而工作面在接近F11斷層時煤體穩(wěn)定性差,抗壓能力低,煤體無法承載超前支承壓力,從而造成煤壁片幫。
工作面在過斷層前,頂板出現(xiàn)破碎現(xiàn)象,局部地段出現(xiàn)冒頂致使支架上方處于空頂狀態(tài),支架與頂板接觸不嚴實,從而造成支架初撐力、工作阻力降低。實測發(fā)現(xiàn)28307工作面在過斷層前,支架平均初撐力為1334.6 kN,為額定初撐力的41.7%;工作阻力為 2311.53 kN,為額定工作阻力的57.24%;當(dāng)支架初撐力及工作阻力不足時,頂板壓力與支架支撐力無法取得平衡,頂板壓力向煤壁側(cè)移動,造成工作面煤壁壓力加大,發(fā)生煤壁片幫。
28307工作面在過F11斷層前平均回采進度僅為1.2 m/d,工作面回采速度慢,停采時間長,隨著頂板的周期性垮落,頂板的下沉量增加,且停采時間越長,頂板下沉量越大,從而造成端面空頂處及煤壁上方頂板壓縮破壞嚴重,頂板對煤壁產(chǎn)生剪切破壞,當(dāng)煤壁剪應(yīng)力大于抗剪強度時煤壁發(fā)生片幫。
研究后決定對28307工作面中上部煤壁采取“聚氨酯加固技術(shù)+撞楔超前支護”等聯(lián)合預(yù)防措施。
(1)采用的聚氨酯材料主要由聚醚、多異氰酸脂組成,采用藥包法對片幫煤壁進行加固。
(2)由于28307工作面煤壁片幫高度達2.0m,所以采用手持式鉆機在工作面施工兩排聚氨酯加固孔,鉆孔排距為1.0m,間距為1.0m,鉆孔深度為2.0m,第一排鉆孔距工作面頂板距離為0.5m,兩排鉆孔成三花布置。
(3)在每個鉆孔內(nèi)依次填裝A、B兩種藥包,藥包長度為0.35 m,直徑為300 mm,A藥包內(nèi)裝入聚醚,B藥包內(nèi)裝入多異氰酸脂,每個藥包裝藥量為250 g,每個加固孔內(nèi)填裝4卷藥包,且兩種藥包相間填裝。
(4)加固孔內(nèi)藥卷填裝完成后,采用端頭為方形的錨桿插入孔內(nèi),另一端連接鉆機,并開動鉆機進行藥包攪拌混合,攪拌時間為30 s,攪拌到位后立即采用木塞封孔,封孔深度不得低于0.5 m。
(5)煤壁通過聚氨酯加固后,在割煤過程中,應(yīng)根據(jù)實際情況決定是否繼續(xù)循環(huán)加固,當(dāng)割煤時發(fā)現(xiàn)煤壁仍較松軟,工作面每推進2.0 m必須再次進行加固,直至煤壁穩(wěn)定為止。
(1)為了防止割煤過程中造成采煤機截割部損壞,28307工作面施工撞楔超前支護體采用特制加長高預(yù)應(yīng)力玻璃鋼樹脂錨桿,樹脂錨桿長度為3.5m,直徑30 mm。
(2)首先在工作面煤頂位置施工一排超前支護孔,支護孔垂直煤壁布置,孔徑為42 mm,孔深為3.0 m,孔間距為1.5 m。
(3)支護孔施工完后,在鉆孔內(nèi)依次填裝三支錨固劑及樹脂錨桿,錨固劑采用礦用快速型及超快型,即一支MSKC23/35型,兩支MSKC23/80型;采用手持式鉆機連接樹脂錨桿并轉(zhuǎn)動鉆機進行支護體錨固,鉆機轉(zhuǎn)動時間不得低于45 s。
(4)撞楔超前支護施工完后,在割煤移架時使支架頂梁緊貼超前支護體,并進行帶壓擦頂移架,工作面每推進2.5 m施工一排撞楔超前支護,相鄰兩排超前支護交錯布置,交錯距離為1.0 m,直至工作面頂板及煤壁穩(wěn)定后停止施工。
(1)28307工作面片幫煤壁采取聚氨酯加固技術(shù)后,破碎煤體形成一個整體,有效提高了煤體抗壓強度,通過實驗表明,聚氨酯加固后的煤體單軸抗壓強度提升至11.87 MPa,大大提高了破碎煤壁穩(wěn)定性,在后期回采過程中未發(fā)生嚴重片幫現(xiàn)象,當(dāng)工作面機頭15#~4#支架回采至距F11斷層5.0 m處片幫相對嚴重,但最大片幫深度僅為0.3m,工作面煤壁片幫現(xiàn)象得到了有效控制。
(2)28307工作面頂板施工撞楔超前支護后,提高了液壓支架初撐力及工作阻力,現(xiàn)場數(shù)據(jù)收集顯示,撞楔支護施工完后有效控制頂板破碎現(xiàn)象,工作面移架時緊貼超前支護體,未發(fā)生支架傾倒、頂梁插入破碎頂板等現(xiàn)象,支架初撐力提高至2848.4 kN,為額定值的89%,工作阻力提高至3634.5 kN,為額定值的90%,而且加快了工作面移架、割煤速度,平均回采量達5.8 m/d。