楊仕祥,史文庫(kù),陳志勇,商國(guó)旭,劉 程
近年來(lái),隨著汽車行業(yè)的快速發(fā)展,人們對(duì)于汽車產(chǎn)品的要求不再僅僅局限于其動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性、安全性等方面,對(duì)于整車的NVH特性的要求也越來(lái)越高[1-3]。而轟鳴現(xiàn)象作為汽車噪聲的一種,會(huì)引起人耳不適,甚至頭暈、惡心,大大降低整車的舒適性,同時(shí)也不利于產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)[4]。因此轟鳴問(wèn)題的解決成為各汽車企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題。
目前針對(duì)轟鳴問(wèn)題產(chǎn)生機(jī)理的研究,主要采用傳遞路徑分析、相關(guān)性分析、模態(tài)分析和邊界元仿真分析等方法[5-7]。對(duì)于噪聲控制方法,研究人員提出了不同的解決方案。目前,關(guān)于轟鳴噪聲的控制措施主要有改進(jìn)車身結(jié)構(gòu)以避免結(jié)構(gòu)與聲腔的耦合、改進(jìn)懸架、修改后橋結(jié)構(gòu)和后橋加裝動(dòng)力吸振器等[8-12]。文獻(xiàn)[13]中針對(duì)某實(shí)驗(yàn)車低頻轟鳴聲的特性進(jìn)行了分析,確定發(fā)動(dòng)機(jī)的2階振動(dòng)是該低頻轟鳴聲的主要貢獻(xiàn),提出了安裝動(dòng)力吸振器來(lái)減小發(fā)動(dòng)機(jī)后懸置點(diǎn)處的振動(dòng)傳遞的方法,降低了轟鳴噪聲。但該方案增加了懸置負(fù)擔(dān),不利于整車輕量化;文獻(xiàn)[14]中通過(guò)對(duì)整車摸底實(shí)驗(yàn)和模態(tài)分析的方法找到引起某微型客車轟鳴的原因在于后懸架穩(wěn)定桿的共振,通過(guò)對(duì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn)和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,降低了整車轟鳴噪聲;文獻(xiàn)[15]中通過(guò)對(duì)轎車轟鳴噪聲產(chǎn)生機(jī)理和影響因素的分析,對(duì)某轎車建立了邊界元與有限元耦合模型,對(duì)噪聲產(chǎn)生的原因進(jìn)行了分析,并提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。此外,部分學(xué)者采用主動(dòng)控制的方法對(duì)整車噪聲進(jìn)行控制,并取得了相應(yīng)的改進(jìn)效果[16-17]。
本文中針對(duì)某輕型商用車定置工況發(fā)動(dòng)機(jī)常用轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)轟鳴問(wèn)題展開研究。首先通過(guò)主觀評(píng)價(jià)初步判斷轟鳴對(duì)應(yīng)工況,其次根據(jù)實(shí)車測(cè)試結(jié)果,利用模態(tài)分析法和階次分析法確定了轟鳴產(chǎn)生的主要原因,并提出了相應(yīng)的改進(jìn)措施??紤]實(shí)際成本,通過(guò)優(yōu)化動(dòng)力總成懸置剛度,提高懸置系統(tǒng)的解耦率,進(jìn)而改善懸置系統(tǒng)的隔振性能。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,本文的研究方法可有效改善商用車轟鳴問(wèn)題,對(duì)改善駕駛室NVH性能具有一定的參考價(jià)值。
以某輕型商用車為研究對(duì)象,該車型采用發(fā)動(dòng)機(jī)縱向前置,后輪驅(qū)動(dòng)布置形式,發(fā)動(dòng)機(jī)采用四缸四沖程柴油機(jī),怠速轉(zhuǎn)速約為810r/min,動(dòng)力總成懸置采用四點(diǎn)橡膠懸置,駕駛室懸置采用橡膠懸置。對(duì)其轟鳴現(xiàn)象進(jìn)行初步主觀評(píng)價(jià)診斷。
初步主觀評(píng)價(jià)診斷表明,定置工況下,該輕型商用車怠速工況發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速附近,駕駛室內(nèi)存在明顯轟鳴現(xiàn)象,雙耳有明顯壓迫感。當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速超過(guò)875r/min時(shí),轟鳴噪聲逐漸衰減直至消失。因此本文中主要針對(duì)車輛定置工況發(fā)動(dòng)機(jī)怠速轉(zhuǎn)速附近的轟鳴現(xiàn)象進(jìn)行分析和解決。
根據(jù)主觀評(píng)價(jià)結(jié)果,對(duì)駕駛室內(nèi)噪聲和相關(guān)部件振動(dòng)特性進(jìn)行實(shí)車測(cè)量,以便于根據(jù)測(cè)量結(jié)果找到問(wèn)題根源并提出轟鳴問(wèn)題的解決方案。
測(cè)試設(shè)備采用LMSSCADASMobile數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),如圖1所示。
參考噪聲測(cè)試標(biāo)準(zhǔn),在駕駛員右耳側(cè)布置1個(gè)B&K傳聲器,如圖2所示。
圖1 LMS數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
圖2 傳聲器布置圖
為方便確定噪聲源和主要傳遞路徑,分別在發(fā)動(dòng)機(jī)上方、車架上方和駕駛室座椅導(dǎo)軌各布置1個(gè)PCB三向加速度傳感器,如圖3所示。
對(duì)定置工況下,發(fā)動(dòng)機(jī)勻速和勻加速分別進(jìn)行測(cè)量,測(cè)量結(jié)果分別如圖4和圖5所示。由圖4可知,當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)工作在怠速工況(810r/min)和轉(zhuǎn)速900r/min時(shí),噪聲峰值頻率分別為27.2和30.2Hz。對(duì)于四缸四沖程發(fā)動(dòng)機(jī),其主要激振階次為2階激勵(lì),激勵(lì)頻率分別為27和30Hz,與轟鳴噪聲峰值頻率基本對(duì)應(yīng)。因此,駕駛室轟鳴噪聲主要激勵(lì)能量來(lái)自于發(fā)動(dòng)機(jī)的激勵(lì)。
由圖5可知,當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速?gòu)?10r/min勻加速到1 500r/min時(shí),駕駛室內(nèi)轟鳴噪聲出現(xiàn)峰值68.94dB,峰值轉(zhuǎn)速為874r/min,對(duì)應(yīng)的發(fā)動(dòng)機(jī)2階激勵(lì)頻率為29.14Hz。當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速超過(guò)該轉(zhuǎn)速后,轟鳴噪聲峰值開始下降,轟鳴現(xiàn)象逐漸消失,與主觀評(píng)價(jià)結(jié)果相吻合。
考慮商用車實(shí)際結(jié)構(gòu),振動(dòng)能量一方面可能是由發(fā)動(dòng)機(jī)經(jīng)動(dòng)力總成懸置,再經(jīng)駕駛室懸置傳遞到駕駛室,并在傳播過(guò)程中引起部件振動(dòng)發(fā)聲;另一方面可能是由于發(fā)動(dòng)機(jī)輻射噪聲引起的。因此,本文中利用階次分析法,對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)激勵(lì)瀑布圖以及噪聲響應(yīng)瀑布圖進(jìn)行分析,結(jié)果分別如圖6和圖7所示。
圖3 加速度傳感器布置圖
圖4 發(fā)動(dòng)機(jī)勻速工況噪聲
圖5 發(fā)動(dòng)機(jī)勻加速噪聲
圖6 發(fā)動(dòng)機(jī)振動(dòng)加速度瀑布圖
圖7 轟鳴噪聲瀑布圖
由圖6可知,整車坐標(biāo)系下,發(fā)動(dòng)機(jī)3個(gè)方向的主要激勵(lì)均為2階激勵(lì),且隨著轉(zhuǎn)速的變化,發(fā)動(dòng)機(jī)上方3個(gè)方向加速度信號(hào)變動(dòng)不大,說(shuō)明發(fā)動(dòng)機(jī)工作平穩(wěn),沒(méi)有異常振動(dòng)激勵(lì)。由圖7可知,噪聲響應(yīng)在27.20~32.81Hz范圍內(nèi)具有明顯峰值。結(jié)合圖6和圖7可排除發(fā)動(dòng)機(jī)異常激勵(lì)導(dǎo)致的輻射噪聲,且轟鳴產(chǎn)生的原因可判定為在振動(dòng)能量傳播過(guò)程中被放大,導(dǎo)致某些部件的共振。
振動(dòng)能量由動(dòng)力總成經(jīng)懸置系統(tǒng)傳遞到車架,再由車架經(jīng)駕駛室懸置傳遞到駕駛室。任一環(huán)節(jié)都可能導(dǎo)致共振并引發(fā)轟鳴噪聲。因此,將發(fā)動(dòng)機(jī)勻加速工況下轟鳴噪聲與各測(cè)點(diǎn)加速度信號(hào)進(jìn)行對(duì)比,并分析其相關(guān)性,可進(jìn)一步確定噪聲源,如圖8所示。
圖8 轟鳴噪聲與各測(cè)點(diǎn)加速度變化關(guān)系
由圖8(a)可知,駕駛室轟鳴噪聲與發(fā)動(dòng)機(jī)3個(gè)方向振動(dòng)信號(hào)沒(méi)有明顯的相關(guān)性,進(jìn)一步驗(yàn)證了前文分析內(nèi)容;由圖8(b)可知,怠速轉(zhuǎn)速范圍內(nèi),駕駛室轟鳴信號(hào)與車架3個(gè)方向振動(dòng)信號(hào)相關(guān)性不大,無(wú)峰值重合現(xiàn)象。因此可判斷怠速轟鳴不是來(lái)自于車架的共振;由圖8(c)可知,怠速轉(zhuǎn)速范圍內(nèi),當(dāng)座椅導(dǎo)軌處X方向振動(dòng)信號(hào)出現(xiàn)峰值時(shí),轟鳴噪聲也出現(xiàn)峰值,且二者變化趨勢(shì)基本一致。當(dāng)轉(zhuǎn)速超過(guò)874r/min后,座椅加速度和轟鳴噪聲都開始下降,二者相關(guān)性較大。因而可初步判定噪聲源主要是由于駕駛室+X方向產(chǎn)生了鈑金件共振,進(jìn)而激發(fā)駕駛室內(nèi)空氣產(chǎn)生振動(dòng)而出現(xiàn)轟鳴現(xiàn)象。
此外,分析怠速工況時(shí)動(dòng)力總成懸置+Z向隔振效果,如圖9所示。由圖9可知,動(dòng)力總成懸置隔振效果較差,振動(dòng)傳遞率達(dá)到80%,因此對(duì)于振動(dòng)能量的衰減作用較小,導(dǎo)致振動(dòng)能量大部分傳遞到車架上。
圖9 怠速工況加速度頻率分布圖
為驗(yàn)證是否由駕駛室鈑金件共振引起的轟鳴噪聲,對(duì)駕駛室進(jìn)行有限元彈性模態(tài)分析并提取關(guān)鍵模態(tài)[18]。為便于有限元分析,通過(guò)給白車身施加集中質(zhì)量代替原有內(nèi)飾結(jié)構(gòu),有限元分析結(jié)果如圖10所示。
圖10 駕駛室關(guān)鍵模態(tài)仿真結(jié)果云圖
結(jié)合圖5和圖10可知,發(fā)動(dòng)機(jī)激勵(lì)頻率為29.14Hz時(shí),轟鳴噪聲出現(xiàn)峰值,此時(shí)激發(fā)對(duì)應(yīng)駕駛室X向錯(cuò)動(dòng)模態(tài),引起駕駛室鈑金件共振,進(jìn)而導(dǎo)致轟鳴現(xiàn)象。
針對(duì)上述問(wèn)題,改進(jìn)方案可從以下3個(gè)方面進(jìn)行考慮:
(1)對(duì)噪聲源加以控制。即減小發(fā)動(dòng)機(jī)輸入系統(tǒng)的振動(dòng)能量。但該方法需改變發(fā)動(dòng)機(jī)的結(jié)構(gòu),成本較高,在現(xiàn)有車型上實(shí)施較困難。
(2)對(duì)響應(yīng)點(diǎn)進(jìn)行控制。通過(guò)修改駕駛室結(jié)構(gòu),調(diào)整模態(tài)頻率,使其固有頻率遠(yuǎn)離激勵(lì)頻率,以減小共振的可能性,進(jìn)而降低轟鳴噪聲。但是該方案需要對(duì)駕駛室結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整,由于車型已經(jīng)量產(chǎn),因此改進(jìn)成本較高。
(3)對(duì)傳遞路徑進(jìn)行控制。通過(guò)優(yōu)化動(dòng)力總成懸置,提高各個(gè)方向模態(tài)解耦率,進(jìn)而減少振動(dòng)耦合,提高懸置系統(tǒng)的隔振率,減少動(dòng)力總成的能量傳遞。
考慮實(shí)際成本和實(shí)際操作簡(jiǎn)便性,從優(yōu)化動(dòng)力總成懸置的角度出發(fā),通過(guò)優(yōu)化懸置橡膠塊的剛度提高懸置系統(tǒng)解耦率,進(jìn)而減少共振的產(chǎn)生,改善隔振效果,減少振動(dòng)能量向駕駛室的傳遞,最終降低甚至消除轟鳴。
汽車動(dòng)力總成懸置系統(tǒng)能量解耦的數(shù)學(xué)模型與懸置參數(shù)之間的函數(shù)關(guān)系復(fù)雜,存在許多局部最優(yōu)解,因而本文中采用遺傳算法,以最大化能量解耦率為目標(biāo),同時(shí)考慮各階固有頻率分布和位移量控制,以懸置剛度為設(shè)計(jì)變量進(jìn)行優(yōu)化。
3.2.1 動(dòng)力總成懸置系統(tǒng)模型
動(dòng)力總成橡膠懸置系統(tǒng)為6自由度系統(tǒng),系統(tǒng)的微分方程為
式中:M,C,K分別為系統(tǒng)的質(zhì)量矩陣、阻尼矩陣和剛度矩陣;{Q}為系統(tǒng)的廣義坐標(biāo),包含動(dòng)力總成的3個(gè)平移和3個(gè)轉(zhuǎn)動(dòng)自由度;{F(t)}為系統(tǒng)所受外力。
3.2.2 目標(biāo)函數(shù)
同時(shí)考慮能量解耦率和固有頻率分布進(jìn)行多目標(biāo)優(yōu)化。系統(tǒng)的能量解耦函數(shù)[19]為
式中:i為系統(tǒng)固有頻率階次;w1i為第i階模態(tài)能量解耦的加權(quán)因子;DIPii(x)為第i階模態(tài)振動(dòng)占優(yōu)方向振動(dòng)能量百分比;x為設(shè)計(jì)變量。
建立以系統(tǒng)固有頻率合理配置為目標(biāo)的函數(shù)為
式中:w2i為第i階固有頻率加權(quán)因子;Si為當(dāng)前第i階固有頻率求解值與目標(biāo)值的差值的絕對(duì)值。
現(xiàn)將能量解耦函數(shù)和固有頻率分布函數(shù)進(jìn)行加權(quán),使用統(tǒng)一目標(biāo)函數(shù)法,把多目標(biāo)優(yōu)化問(wèn)題轉(zhuǎn)化為單目標(biāo)優(yōu)化問(wèn)題,統(tǒng)一目標(biāo)函數(shù)J為
式中Ji為第i個(gè)子目標(biāo)函數(shù)。
由于上述兩個(gè)子目標(biāo)函數(shù)在數(shù)量級(jí)上相差較大,因此需要進(jìn)行歸一化處理。若原子目標(biāo)函數(shù)Ji∈[αi,βi],則新的子目標(biāo)函數(shù) JTi為
歸一化后的統(tǒng)一目標(biāo)函數(shù)JT為
3.2.3 優(yōu)化變量和約束條件
在已有車型基礎(chǔ)上,很難改進(jìn)懸置的安裝位置來(lái)進(jìn)行優(yōu)化,且動(dòng)力總成質(zhì)心特性不便調(diào)整,因此可以優(yōu)化的變量通常只有懸置的剛度。本文中將懸置的三向剛度作為優(yōu)化變量,kix,kiy,kiz分別為第 i個(gè)懸置的 x,y,z向剛度。
每個(gè)設(shè)計(jì)變量均有上下限范圍:
約束條件:(1)限制動(dòng)力總成位移,一般要求最大位移量不超過(guò)10mm,垂向位移量不超過(guò)5mm;(2)限制各階固有頻率范圍,最大頻率應(yīng)盡量小于發(fā)動(dòng)機(jī)主要激勵(lì)頻率的1/2;各階固有頻率間隔在1Hz以上。
3.2.4 優(yōu)化方法
使用懲罰函數(shù)法將原目標(biāo)函數(shù)和約束函數(shù)構(gòu)成輔助函數(shù),把約束問(wèn)題轉(zhuǎn)換成輔助函數(shù)的無(wú)約束問(wèn)題:
式中:α為懲罰因子;P為約束表達(dá)式。
利用MATLAB軟件編寫程序,完成對(duì)動(dòng)力總成懸置系統(tǒng)的優(yōu)化。
優(yōu)化前后,懸置解耦率和頻率分布結(jié)果分別如表1和表2所示。
表1 (優(yōu)化前)懸置解耦率和固有頻率分布
表2 (優(yōu)化后)懸置解耦率和固有頻率分布
對(duì)比表1和表2可知,優(yōu)化前后固有頻率分布變化不大,且都滿足相關(guān)頻率分布要求。其中,垂向(Z)和側(cè)傾(RX)兩個(gè)方向模態(tài)解耦率得到較大的改善,改善率分別為20%和18%,由于這兩個(gè)方向是主振動(dòng)方向,因此通過(guò)優(yōu)化其解耦率,可有效降低懸置系統(tǒng)的振動(dòng)耦合,進(jìn)而減少駕駛室振動(dòng)能量的輸入。
通過(guò)優(yōu)化懸置元件剛度,改善了懸置系統(tǒng)解耦效果。為驗(yàn)證隔振性能改善效果,對(duì)比優(yōu)化前后懸置Z向振動(dòng)傳遞率,如圖11所示。
圖11 優(yōu)化前后振動(dòng)傳遞率對(duì)比
由圖11可知,優(yōu)化后振動(dòng)傳遞率明顯降低,怠速轉(zhuǎn)速范圍內(nèi),振動(dòng)傳遞率由之前的80%降低到43%,改善幅度為46.25%,隨轉(zhuǎn)速增加,振動(dòng)傳遞率逐漸降低,振動(dòng)衰減效果明顯。說(shuō)明該方案具有明顯的改善效果,大大減少了振動(dòng)能量的傳遞,進(jìn)而有利于降低轟鳴噪聲。
對(duì)實(shí)車進(jìn)行怠速工況轟鳴噪聲驗(yàn)證,結(jié)果如圖12所示。由圖12可知,轟鳴噪聲峰值由66.28降低到57.49dB,峰值削弱了8.79dB,大大降低了轟鳴噪聲。
圖12 怠速噪聲優(yōu)化前后對(duì)比
此外,對(duì)定置發(fā)動(dòng)機(jī)勻加速工況進(jìn)行轟鳴噪聲測(cè)量,測(cè)量結(jié)果如圖13所示。對(duì)比圖13和圖7可知,改進(jìn)后的駕駛室轟鳴噪聲在怠速轉(zhuǎn)速范圍內(nèi),峰值明顯降低,與前文討論結(jié)果一致。說(shuō)明該方案具有良好的改善效果,證明了本文中研究方法的合理性。同時(shí),主觀感受也表明,改進(jìn)后的駕駛室轟鳴明顯衰減,不適感基本消失。
圖13 優(yōu)化后轟鳴噪聲瀑布圖
針對(duì)某商用車怠速工況發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)駕駛室轟鳴問(wèn)題進(jìn)行仿真和實(shí)驗(yàn)研究。針對(duì)該轟鳴問(wèn)題,首先進(jìn)行了主觀評(píng)價(jià),初步確定問(wèn)題工況。然后利用LMS測(cè)試系統(tǒng)對(duì)定置發(fā)動(dòng)機(jī)勻速以及勻加速工況振動(dòng)和噪聲進(jìn)行了測(cè)量。利用階次分析方法和模態(tài)分析法確定了轟鳴問(wèn)題產(chǎn)生的原因在于發(fā)動(dòng)機(jī)激勵(lì)引起駕駛室共振。針對(duì)該問(wèn)題進(jìn)行了方案分析,考慮實(shí)際成本,最終選擇通過(guò)優(yōu)化懸置剛度的方法來(lái)提高懸置系統(tǒng)隔振率,進(jìn)而減少駕駛室振動(dòng)能量的輸入。仿真表明,優(yōu)化后的懸置系統(tǒng)解耦率得到較大改善。實(shí)車實(shí)驗(yàn)證明,改進(jìn)后的懸置系統(tǒng)使懸置傳遞率降低幅度為46.25%,怠速轟鳴噪聲降低8.79dB,證明了該方案的合理性。本文的研究方法為商用車轟鳴問(wèn)題的解決提供了一定的參考。
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