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氣化爐錐底出現(xiàn)鐵渣環(huán)的原因及危害分析

2018-03-12 01:16張宏宇
設(shè)備管理與維修 2018年17期
關(guān)鍵詞:鐵渣耐火磚面磚

張宏宇

(中煤陜西榆林能源化工有限公司,陜西榆林 719000)

0 引言

目前,分公司采用的耐火磚氣化爐是水煤漿加壓氣化技術(shù)。耐火磚作為氣化爐內(nèi)襯重要組成部分,已經(jīng)運(yùn)行3 a多,耐火磚性能、筑砌質(zhì)量、工藝操作以及煤質(zhì)在很大程度上影響到爐磚的使用壽命。內(nèi)襯耐火材料中向火面磚的壽命直接決定了生產(chǎn)的長周期運(yùn)行[1]。

近期發(fā)現(xiàn)錐底磚運(yùn)行壽命大幅降低,且在拆除錐底磚時(shí)發(fā)現(xiàn)磚縫之間被大量的鐵質(zhì)材料填充,并將錐底T1905磚包裹為一個(gè)堅(jiān)固的環(huán)形整體,拆除極為困難。就煤漿中鐵鈣元素對Cr2O3—Al2O3—Zr02耐火磚壽命的損傷模式做詳細(xì)分析,找出鐵元素的來源及清除對策,討論降低耐火磚損傷的綜合因素。

1 氣化爐運(yùn)行情況及檢查介紹

3#氣化爐于2017年7月17日小修,9月24日發(fā)現(xiàn)該爐支撐板溫度突然升高,激冷室液位波動(dòng)且上漲,經(jīng)調(diào)整后無明顯改善,于9月25日計(jì)劃停車,擬單系列檢修并檢查爐磚狀況。停車時(shí)3#氣化爐拱頂磚運(yùn)行2769 h,筒體磚運(yùn)行2769 h,錐底磚運(yùn)行2769 h。

9月29日,爐磚檢查情況:拱頂磚燒蝕非常輕微,磚縫均勻飽滿,爐磚表面無剝落、無凹坑。筒體磚表面沖刷較小,磚縫之間沖刷的凹坑深度約20 mm,數(shù)量較少。錐底磚情況則燒損、沖刷較嚴(yán)重,T1904渣口磚縫之間已被沖刷呈縱向的深溝,上部呈尖銳的棱角,磚縫之間的溝槽寬約90 mm,深約100 mm,T1905磚已基本燒蝕沖刷,少量斷裂剝落的磚頭散落在T1905磚的位置,與T1906磚的高度差>200 mm。施工隊(duì)在拆除爐磚時(shí)發(fā)現(xiàn),鐵渣環(huán)隱藏在T1905磚的下方。鐵渣環(huán)取出時(shí)幾乎呈一整體圓環(huán),磚縫里填滿了鐵質(zhì)灰渣,并將殘缺不全的向火面磚包裹。

在錐底高速氣流的沖刷、流動(dòng)灰渣的磨損以及高溫燃燒區(qū)的下移等多重作用都將導(dǎo)致錐底區(qū)域損壞嚴(yán)重,錐底磚大面積剝落形成凹坑。在錐底磚縫之間出現(xiàn)鐵渣,磚縫已完全被侵蝕導(dǎo)致形成熔渣池,鐵及鐵的氧化物在熔渣池沉積,形成了上述鐵渣環(huán)(圖1)。在該處的鐵單質(zhì)和鐵的氧化物(FeO熔點(diǎn)1420℃,F(xiàn)e2O3熔點(diǎn)1565℃)經(jīng)過聚集、燒結(jié),經(jīng)過熱傳導(dǎo),導(dǎo)致支撐板溫度升高。

2 鐵、鈣元素及操作溫度對爐磚的損害分析

2.1 受力不同

圖1 錐底磚及鐵渣環(huán)

在氣化爐升降溫過程中,由于錐底磚及注澆料速率不同,以及在發(fā)生熱位移過程中所受到的約束和阻力不同,磚與磚之間發(fā)生相對位移導(dǎo)致在以后的每次位移中擴(kuò)展[2]。耐火磚在每次受熱發(fā)生的漲縮過程中,磚側(cè)面受力過度,易產(chǎn)生裂紋。此時(shí),爐渣在磚縫的軸徑向同時(shí)產(chǎn)生侵蝕作用,特別是軸向裂紋侵蝕速度更快,使表面發(fā)生塊狀剝落?;以闹饕煞譃镕e2O3,F(xiàn)eO,Al2O3,SiO2,CaO,MgO等,熔融狀態(tài)下Fe2O3和FeO的密度相對較大,在流動(dòng)過程中沉積在底部,隨著不斷侵蝕,最終將磚縫填充,并將殘磚包裹。

2.2 鐵的價(jià)態(tài)變化引起體積效應(yīng)

在氣化爐強(qiáng)還原性氣氛下,F(xiàn)eO可能被還原為Fe,F(xiàn)e與FeO密度不同,在工況條件變化(如還原—氧化轉(zhuǎn)變)時(shí)兩者之間的轉(zhuǎn)變會引起較大體積效應(yīng),造成耐火磚產(chǎn)生裂紋、斷裂、膨脹等現(xiàn)象,加速高鉻磚的損毀。

滲入耐火磚中的FeO,對CO反應(yīng)生成碳起催化作用,導(dǎo)致碳在耐材內(nèi)部沉積,最終會加劇耐火材料鼓脹開裂,發(fā)生剝落損毀。

2.3 FeO與耐火材料的反應(yīng)

當(dāng)耐火材料中含有大量獨(dú)立存在的Cr2O3或Al2O3時(shí),熔渣中的FeO與磚和澆注料中的Cr2O3或Al2O3會發(fā)生反應(yīng),生成鐵鉻尖晶石和鐵鋁尖晶石,反應(yīng)如下:

(FeO)渣+Cr2O3(S)→FeO·Cr2O3(S)

(FeO)渣+Al2O3(S)→FeO·Al2O3(S)

停爐時(shí),F(xiàn)e2+轉(zhuǎn)化為Fe3+,鐵鉻尖晶石和鐵鋁尖晶石發(fā)生脫溶反應(yīng),引起較大的體積效應(yīng),導(dǎo)致爐磚(澆注料)工作面結(jié)構(gòu)疏松,甚至產(chǎn)生剝落。按GB/T 10325—2012取樣,向火面磚的化學(xué)成分:Cr2O3≥86%,ZrO2為 3.0%~6.0%,F(xiàn)e2O3和SiO2分別≤0.2%。

灰渣內(nèi)大量的鐵,與渣或磚中的Al2O3和SiO2生成低熔點(diǎn)化合物,導(dǎo)致錐底掛渣差或無掛渣,使灰渣對耐火磚侵蝕滲透加快,氧化鐵與耐火磚反應(yīng)生成尖晶石及其自身的價(jià)態(tài)變化引起體積效應(yīng),構(gòu)成了耐火磚損毀的主要原因。

對爐磚的損壞作用不僅僅只有鐵元素,灰渣中的CaO對高鉻磚的損傷不容忽視。因?yàn)镃aO在與FeO和SiO2的共存環(huán)境中,在高溫下容易生成一種熔點(diǎn)較低的化合物:CaO·2FeO(熔點(diǎn)1180 ℃),CaO·FeO·SiO2(熔點(diǎn) 1223 ℃),CaO·Fe2O3(熔點(diǎn)1240℃),CaO·2Fe2O3(熔點(diǎn)1280℃)。如果灰渣中CaO含量足夠高,可以形成上述低熔相化合物,這些共存的低熔相化合物可使灰渣熔點(diǎn)降到1200℃(甚至以下),同時(shí)灰渣的黏度更低,流動(dòng)性更好。有這種特性的灰渣對向火面磚的滲透性更強(qiáng),對磚縫的侵蝕作用也會更強(qiáng),危害更大。如果CaO含量更高,除了生成上述化合物外還有剩余,還會增大灰渣黏度,不利于灰渣在向火面磚上附著,起不到以渣抗渣的作用。如果CaO含量過低,生成的低熔相化合物數(shù)量較少,灰熔點(diǎn)將會提高,操作溫度也會相應(yīng)提高。

2.4 操作溫度對向火面磚使用壽命的影響

操作溫度越高,侵蝕越大,爐磚使用壽命越低,主要原因是高溫會改變黏溫特性,溫度越高,黏度越低,流動(dòng)性越好。導(dǎo)致鐵的化合物對磚的侵蝕和滲透性也會越嚴(yán)重。操作溫度應(yīng)在熔渣的最佳黏度時(shí)的熔融溫度(30~50)℃以上。此處最佳黏度指的是既能使熔渣呈玻璃狀小塊從下降管順利掉落、不堵塞渣口,又能使在運(yùn)行過程中灰渣附著在爐磚上的黏度。國內(nèi)外長期實(shí)踐和研究認(rèn)為,合適熔融溫度下的黏度為(15~25)Pa·s,合適的操作溫度下的黏度為(25~40)Pa·s,最好控制在(25~35)Pa·s,即為最佳黏度。從近期的氣化爐爐磚檢查結(jié)果看,筒體、錐底和渣口磚掛渣幾乎沒有,僅從操作溫度來看,似乎高了一些。氣化爐停車時(shí),將溫度提高50℃,實(shí)施熔渣值得商榷。

3 煤漿鐵元素的來源分析

(1)原料碎煤中可能含鐵礦石。

(2)鋼棒研磨碎煤后,自身也在被磨損。

(3)碎煤里的小螺釘、鐵絲等(表1)。

表1 煤質(zhì)取樣分析結(jié)果 (鐵含量%)

4 注意事項(xiàng)

4.1 保證氣化爐向火面磚的質(zhì)量穩(wěn)定、可靠

(1)提高向火面磚的Cr2O3含量。Cr2O3含量越高,產(chǎn)品抗侵蝕能力越強(qiáng)。選用體積密度較大的耐火磚,使兩者氣孔細(xì)微化,提高抗?jié)B透能力,降低化學(xué)侵蝕的幾率。利用ZrO2的相變增韌原理,在ZrO2顆粒周圍形成微裂紋,在氣化爐開停車過程中,因溫度變化產(chǎn)生的熱效應(yīng)會釋放在這些微裂紋中。

(2)嚴(yán)格按照烘爐曲線進(jìn)行烘爐,防止由于爐溫變化過快而引起的耐火磚產(chǎn)生位移。

(3)保證爐磚及澆注料的施工質(zhì)量,要筑實(shí),防止在澆注過程中出現(xiàn)不嚴(yán)密、有氣孔的現(xiàn)象發(fā)生,保證向火面磚磚縫均勻、不能超過允許值。

4.2 控制氧煤比、選擇匹配性好的燒嘴、控制好爐溫,防止渣口結(jié)渣

選擇灰分、CaO和FeO含量低的煤種,保證煤質(zhì)穩(wěn)定。但煤中CaO含量過低又會導(dǎo)致煤的灰熔點(diǎn)偏高,所以CaO含量也不宜過低。加大磨煤機(jī)除鐵器的定期清理力度,檢查除鐵器的鐵磁性強(qiáng)度,強(qiáng)度較低時(shí)需及時(shí)更換。

4.3 保證氣化爐操作工況的穩(wěn)定,避免過大波動(dòng)

營造運(yùn)行過程中向火面磚表面良好的掛渣效果,同時(shí)保證熔渣具有一定的流動(dòng)性,避免渣口堵渣。操作人員留意氣化爐內(nèi)溫度的變化,如果偏高則注意合成氣中CO含量的變化,爐渣狀態(tài)及排渣情況,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)調(diào)整甲烷含量。

5 結(jié)語

通過國內(nèi)某煤化工企業(yè)氣化爐在實(shí)際運(yùn)行過程中出現(xiàn)的異常情況進(jìn)行剖析,全面分析出現(xiàn)異常的原因,針對存在的問題,提出了有效的控制措施。對保證氣化爐安穩(wěn)常滿優(yōu)運(yùn)行提供寶貴的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),具有極大指導(dǎo)意義。

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