文/趙彥博,李曉超,齊康寧·長城汽車股份有限公司技術(shù)中心,河北省汽車工程技術(shù)研究中心
在保證沖壓件強度以及汽車行駛中的安全性、舒適性的過程中,拼焊板技術(shù)在汽車行業(yè)中以其降低成本、減輕車重和環(huán)保等諸多優(yōu)勢而得到了廣泛的應(yīng)用。但是,隨著拼焊板技術(shù)的應(yīng)用,也隨之產(chǎn)生了各種技術(shù)上的疑難問題,其中,拼焊板回彈問題成為拼焊技術(shù)上最為難以解決的問題之一。拼焊板的回彈,不僅來自板料本身應(yīng)力釋放的回彈,也來自因為拼焊板的強度、拉伸性、薄厚度存在差異而產(chǎn)生的回彈,而往往這種回彈分析以及控制都是非常困難的。
在板料沖壓成形過程中,由于板料在成形過程中存在彈性、塑性變形,所以回彈是不可避免的現(xiàn)象,完成沖壓成形以后,板件彈性變形的恢復(fù)現(xiàn)象,這就是所謂的回彈,彈性變形的恢復(fù)量即為回彈量,當回彈量超過檢測要求的公差范圍,這就有可能影響整車的裝配以及焊裝線體的焊接性能,因此,消除沖壓件的回彈就顯得十分重要,以U形件來舉例說明(如圖1所示)。
與一般傳統(tǒng)模具相比,關(guān)于拼焊板模具的主要差異在于壓邊圈以及凹模需要區(qū)分薄厚板之間的落差以及成形后的拼焊縫位移量,本文以薄厚板落差反映在凹模上為例進行論證,圖2為拼焊板成形過程示意圖。
圖1 U形件回彈示意圖
圖2 拼焊板成形過程示意圖
結(jié)合實際工作中沖壓模具調(diào)試生產(chǎn)經(jīng)驗,對某一拼焊板制件進行重點介紹,該零件的材質(zhì)為DX54D,外形尺寸為1510mm×395mm×125mm,型面曲率較大,造型復(fù)雜(如圖3所示),此件由4工序?qū)崿F(xiàn),即OP10 :DR(拉伸),OP20:TR+PI(修邊+沖孔),OP30:RST(整形),OP40:CPI+CTR+PI(側(cè)沖孔+側(cè)修邊+沖孔),根據(jù)機床設(shè)備參數(shù)要求,制件工藝采用的是雙動拉延工藝。
圖3 產(chǎn)品尺寸示意圖
如圖4所示,紅色線為拼焊縫位置,兩側(cè)為厚板,料厚t=1.0mm,中間為薄板區(qū),料厚t=0.7mm。
圖4 板料尺寸示意圖
初始工藝
由于制件造型復(fù)雜,無法采用一次修邊沖孔,并且需要側(cè)修邊、側(cè)沖孔機構(gòu),因此分為兩序沖裁,為保證修邊沖孔精度,將沖孔序安排在整形序之后;將壓料面做隨形過渡處理,對其工藝補充適當?shù)膱A角以及光順處理,保證拉深過程中板料的平緩均勻進料,完成后的OP10工藝數(shù)模如圖5所示。
圖5 OP10工藝數(shù)模示意圖
成形過程
制件成形過程中,一般需要采用拉延筋或者拉延坎調(diào)節(jié)材料的流入量以及流入方向。CAE采用等效拉延筋的方式進行分析(見圖6,圖7,圖8),根據(jù)分析結(jié)果,再做一些針對性調(diào)整。
圖6 CAE分析工具體示意圖
圖7 成形過程中截面示意圖
圖8 等效拉延筋示意圖
工藝分析結(jié)果
綜合考慮全工序排布要求,在沖孔及修邊角度的嚴格約束條件下,制件成形的最大拉延深度為125mm,對應(yīng)位置的拔模角度為5°,而恰巧的是,最大拉延深度的位置正好就是拼焊板對接的位置,也正是回彈最嚴重的區(qū)域,工藝分析回彈量3mm左右,圖9為CAE分析結(jié)果。
圖9 成形后回彈趨勢示意圖
一般汽車覆蓋件調(diào)試的主要問題是開裂、起皺和回彈,因為涉及到的回彈補償量很難準確預(yù)測,所以回彈的調(diào)試也是模具調(diào)試的重點和難點,下面針對模具調(diào)試過程中的主要問題進行逐一剖析。
拼焊縫開裂
在拉延工序影響開裂的因素有很多種,包括頂桿頂出高度、模具光潔度、拉延筋高度、板料材質(zhì)、拉深深度、成形R角大小、壓邊圈的壓力等等。但是,對于拼焊縫位置的開裂還需要考慮拼焊板薄厚板間的相對進料速度。
現(xiàn)場調(diào)試過程中,凹??谖恢玫钠春缚p開裂為其中一個典型問題,圖10所示為制件對應(yīng)開裂位置減薄率示意圖,最大值為0.205。
通過反復(fù)調(diào)試得出,將薄板的寬度加大可以減小拼焊縫起始部位的開裂情況;反之,板料越小,開裂越嚴重;通過CAE分析可以發(fā)現(xiàn),板料加大的情況下,拼焊縫起始點距離產(chǎn)生次應(yīng)變集聚的位置越遠,受到的橫向次應(yīng)力愈小,開裂消除,見圖11。
凹模口位置主要通過加大凹??赗角,減少板件成形過程中的成形阻力,達到消除開裂的目的。
圖10 開裂位置減薄率示意圖
圖11 整改前后效果對比示意圖
側(cè)壁內(nèi)凹
制件OP10成形后側(cè)壁內(nèi)凹就已經(jīng)產(chǎn)生,內(nèi)凹量最大位置為3mm,見圖12。
圖12 內(nèi)凹示意圖
經(jīng)過多輪調(diào)試,將壓料面及凸凹模間隙反復(fù)研合,研合率達到95%以上,側(cè)壁內(nèi)凹問題仍未得到有效解決。
通過CAE回彈分析,查看回彈效果,回彈后制件狀態(tài)與工具體的比較,能明顯的表現(xiàn)出側(cè)壁的內(nèi)凹狀態(tài),且回彈數(shù)值基本與實際制件檢測數(shù)值接近,見圖13。
圖13 CAE分析回彈數(shù)據(jù)以及與工具體對比示意圖
工藝信息:制件側(cè)面的拔模角度為5°,拉伸深度為125mm,制件側(cè)壁造型加強筋高度1mm,在拉延工序成形到位。
⑴查看板料成形過程中的走料過程發(fā)現(xiàn),板料從起始接觸點走料開始,一直到凹模口R角接觸,相當于經(jīng)凹??赗角的板料呈現(xiàn)“弧形”,變形板件在完成塑性變形以后的回彈仍有應(yīng)力集中在板料的走料位置中無法釋放出來,造成板件的翹曲回彈。
⑵通過對成形過程中產(chǎn)生的塑性變形程度進行控制,塑性變形性越大,其剛性越好。
結(jié)合上述分析結(jié)論,更改接觸點位置的凹??赗角,由原來的單一R角改變成臺階式的兩個R角組成的凹??谛问剑鐖D14所示。
圖14 更改方案截面圖
這樣更改的主要目的基于以下方面考慮:
⑴板料經(jīng)過凹模口圓弧角時的“滾”料,變成由兩個R角組成的“折線式”進料,來達到減緩翹曲的目的,如圖15所示。
圖15 板料凹??诮佑|點位置變更示意圖
⑵更改后的凹??诨【€長度比原始的弧線長度延長了3mm,增大了制件的塑性變形量。
具體實施方案為:分模線往外移8mm;凸模更改位置開槽,增加鑲塊,鑲塊與模具之間過盈配合,采用螺釘緊固的方式固定在凸模上;凹模直接加工到位;壓邊圈直接加工到位;后工序做符型處理。模具加工效果如圖16所示。
圖16 模具結(jié)構(gòu)實施效果示意圖
完成此方案整改,側(cè)壁內(nèi)凹現(xiàn)象基本消除,效果圖如圖17所示。
圖17 整改完成后效果示意圖
制件回彈補償
根據(jù)歷年來的工作經(jīng)驗,一般分為兩個階段制作回彈補償:
⑴模具初次加工的回彈補償量。
模具的初次加工補償量主要是通過CAE分析趨勢,再結(jié)合現(xiàn)場經(jīng)驗來確定補償量和補償方向的。
初始工藝分析,制件側(cè)壁是正回彈,基本同現(xiàn)場經(jīng)驗相同,所以初始對側(cè)面做了1°的回彈補償,同時根據(jù)分析結(jié)果中產(chǎn)生翹曲位置,進行反翹曲補償,但是,這樣的更改量有限,無法改善制件成形后嚴重的翹曲問題。
模具增加臺階以后,制件呈負回彈趨勢,同分析結(jié)果有差異,這樣就需要查看制件完全修完邊以后應(yīng)力釋放最終的回彈量,這就涉及到整改的回彈補償量。
⑵整改過程中的回彈補償量。
整改過程中的回彈補償量主要受板件材質(zhì)、制件成形穩(wěn)定性、數(shù)控的加工精度、鉗工的研合情況等多方面因素影響。
根據(jù)經(jīng)驗總結(jié),制件的回彈補償更改量一般比實際測量值大20%~30%,補償量沒有具體的規(guī)律,需要通過針對制件整改過程中的總結(jié)進行補償。
經(jīng)過歷次整改,制件最終合格率達到要求,且在整車匹配上無問題,圖18為單件符檢時檢測數(shù)據(jù)示意圖。
圖18 整改完成后檢測數(shù)值示意圖
綜合來說,在制件設(shè)計和模具開發(fā)階段結(jié)合現(xiàn)場累積經(jīng)驗,針對制件制作回彈補償,這種方式是當下模具設(shè)計與制造中通用的回彈補償方案。一般廠家采用分析回彈的軟件基本是Autoform、Dynaform和PAM這三種。
在模具調(diào)試階段,需要嚴格按照工藝分析的指導(dǎo)來試模,這樣才能與CAE分析結(jié)果相接近,便于設(shè)計人員收集數(shù)據(jù)和后期的改進工作、積累經(jīng)驗;經(jīng)過如此往復(fù)的反饋、積累,制件的設(shè)計和調(diào)試時間才會漸漸縮短。
制件回彈對于汽車沖壓制件來說是較難解決的問題,目前還沒有一個完美的方法根治沖壓制件回彈,需要針對沖壓制件回彈問題進一步的深入研究。