袁德權(quán),潘 晶,李彥龍
(1.華電電力科學(xué)研究院有限公司,浙江 杭州 310030;2.國網(wǎng)遼寧省電力有限公司電力科學(xué)研究院,遼寧 沈陽 110006)
對燃煤機組鍋爐而言,煤質(zhì)水平偏離設(shè)計值應(yīng)在合理范圍[1],煤質(zhì)不宜偏離設(shè)計值過大,否則不僅影響機組運行經(jīng)濟性[2-3],機組安全穩(wěn)定運行也將受到嚴(yán)重挑戰(zhàn)。
某電廠300 MW機組配備中速磨煤機直吹式制粉系統(tǒng),設(shè)計煤種為霍林河褐煤,由于煤炭市場價格逐漸升高,為了降低標(biāo)煤單價而不得不大比例摻燒低質(zhì)煙煤,導(dǎo)致鍋爐出現(xiàn)灰渣含碳量升高、鍋爐兩側(cè)汽溫?zé)煖仄畲?,低?fù)荷下再熱汽溫不足、一次風(fēng)管經(jīng)常堵塞等問題。此外由于煤質(zhì)灰分較大,除塵系統(tǒng)超負(fù)荷運行而導(dǎo)致設(shè)備被迫停運,機組設(shè)備安全均無法保證,更談不上經(jīng)濟運行。
鍋爐為哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司設(shè)計制造的一次中間再熱、亞臨界汽包鍋爐,型號為HG-1025/17.5-HM35,設(shè)計煤種為霍林河褐煤。鍋爐采用四角布置切向燃燒直流燃燒器,兩級噴水減溫調(diào)節(jié)過熱汽溫,再熱汽溫依靠擺動的燃燒器調(diào)節(jié)。鍋爐配置5套MPS200HP-Ⅱ型中速磨煤機正壓直吹式制粉系統(tǒng),額定負(fù)荷下4臺運行,1臺備用。鍋爐主要設(shè)計參數(shù)見表1,設(shè)計煤質(zhì)特性見表2。
表1 鍋爐主要設(shè)計參數(shù)(BMCR)
表2 鍋爐設(shè)計煤質(zhì)特性
對5臺磨煤機出口一次風(fēng)管道風(fēng)速進行調(diào)平工作,由表3可見,調(diào)平前B、E磨偏差分別達(dá)到13.3%和16.8%,其中A磨偏差最大達(dá)23.1%,D磨偏差最低在5.3%。調(diào)平后偏差基本在5%左右,一次風(fēng)配風(fēng)均勻性得到有效改善。另外由于煙煤水分低,磨煤機通風(fēng)量較低,個別粉管風(fēng)速嚴(yán)重偏低,最低風(fēng)速達(dá)不到18 m/s的低限要求,存在嚴(yán)重堵管傾向。調(diào)平后各管風(fēng)速比較均勻,堵管幾率大大下降。
表3 調(diào)整前后試驗結(jié)果 %
對于燃用混煤的鍋爐來說,煤粉細(xì)度一般介于兩者之間,具體應(yīng)根據(jù)實際試驗情況來確定。由于原煤粉細(xì)度是根據(jù)設(shè)計煤種褐煤而確定的,不適用于燒劣質(zhì)煙煤的煤種,燃燒效率將會變差。調(diào)整前后結(jié)果見表4,調(diào)整后煤粉細(xì)度R90在24%~30%,爐渣可燃物含量下降2%左右,飛灰可燃物也有所下降,鍋爐經(jīng)濟性明顯好轉(zhuǎn)。
表4 調(diào)整前后煤粉細(xì)度變化情況 %
過量空氣系數(shù)是電廠運行的重要指標(biāo),一般隨著煤種變化,其最佳運行氧量應(yīng)通過試驗確定,最終得出氧量控制曲線指導(dǎo)運行操作。氧量大小對灰渣含碳量和再熱汽溫均有影響,提高氧量后灰渣含碳量一般會下降,排煙溫度會升高,但同時NOx生成量增大,噴氨量增大,環(huán)保指標(biāo)偏高,若降低氧量又不利于再熱汽溫控制,在當(dāng)前混煤情況下試驗得出不同負(fù)荷下氧量控制參數(shù)見表5。
表5 不同負(fù)荷下最佳氧量控制
在機組負(fù)荷不變時,氧量維持恒定,把主燃燒器二次風(fēng)門開大同時關(guān)小SOFA風(fēng)門后,再熱汽溫有所下降。若只將最下層AA二次風(fēng)門從60%關(guān)到20%,其他風(fēng)門開度不變時,左右汽溫偏差有增大的趨勢,再熱汽溫變化不大。從試驗總體情況來看,改變二次風(fēng)配風(fēng)方式對汽溫偏差影響有限。
根據(jù)當(dāng)前鍋爐出現(xiàn)的嚴(yán)重問題,由于煤種偏離設(shè)計值較大,為了避免問題進一步惡化,建議采用降低劣質(zhì)煙煤比例,而增加褐煤摻燒量(應(yīng)不低于50%),煤種改變后試驗發(fā)現(xiàn)灰渣含碳量下降較多,結(jié)合其他燃燒優(yōu)化手段,鍋爐效率得到提高,鍋爐經(jīng)濟性明顯好轉(zhuǎn)。較大的褐煤摻燒量保證了磨煤機遠(yuǎn)離最低通風(fēng)量運行,一次風(fēng)速明顯提高,粉管也未發(fā)生堵管等安全問題。試驗結(jié)果見表6和表7。
表6 配燒煙煤和褐煤試驗結(jié)果
表7 不同工況下鍋爐效率測試結(jié)果
相同負(fù)荷下當(dāng)燃用100%煙煤時,飛灰和爐渣可燃物分別為1.42%和5.1%,而全燒褐煤時,飛灰和爐渣可燃物僅為0.83%和3.2%,下降較為明顯,配燒煙煤時鍋爐排煙溫度升高5 ℃左右,雖節(jié)省了風(fēng)機電耗,但鍋爐效率相對偏低,而全燒褐煤較全燒煙煤時鍋爐效率升高0.45%,總體經(jīng)濟性變好。
當(dāng)鍋爐燃用混煤時也進行了針對性試驗,分別在高中低負(fù)荷下了解鍋爐經(jīng)濟性水平。從結(jié)果來看,在295 MW和240 MW負(fù)荷時劣質(zhì)煙煤配比均達(dá)到60%以上,中高負(fù)荷下排煙溫度偏高,由于煤粉細(xì)度對于燃燒煙煤來說偏粗,且煙煤配比較多,導(dǎo)致爐渣含碳量升高,鍋爐效率必然較低。在這2種負(fù)荷下磨煤機石子煤排量也偏大,試驗得出分別占總?cè)济毫康?.45%和0.85%,偏離設(shè)計值較大,從而分別增加了固體未完全燃燒熱損失為0.28%和0.19%,鍋爐效率偏低。在165 MW低負(fù)荷運行時,采用100%全燒褐煤,鍋爐排煙損失和固體未完全燃燒熱損失均相對較低,鍋爐呈現(xiàn)較高的運行經(jīng)濟性。
對任何1臺鍋爐而言,適用燃燒煤種均有一定適用范圍,不宜偏離設(shè)計過大,對本鍋爐煙煤摻燒量過多,導(dǎo)致了燃用煤種發(fā)生重大變化,本身設(shè)計煤種為褐煤的鍋爐來摻燒煙煤,對鍋爐及其輔機設(shè)備都會帶來諸多不利的影響。當(dāng)前摻燒的煙煤灰分甚至達(dá)到50%以上,而熱值又低于褐煤,屬于劣質(zhì)煙煤,水分不到褐煤水分的50%,造成磨出口溫度偏高且控制較難,特別是劣質(zhì)煙煤過多導(dǎo)致除塵器除灰能力已不能滿足運行需求,除塵系統(tǒng)嚴(yán)重超負(fù)荷運行,給設(shè)備的安全運行帶來嚴(yán)重隱患,因此綜合來看,煤種是鍋爐問題產(chǎn)生的主要原因,建議合理控制煙煤量,不超過50%且比例越低越好。
雖燃用煤種發(fā)生改變,但磨煤機分離器擋板開度未做相應(yīng)調(diào)整,仍然按照燃用褐煤的煤粉細(xì)度(R90=35%)運行,煤粉嚴(yán)重偏粗,必然導(dǎo)致煤粉燃盡度變差,鍋爐灰渣含碳量升高。通過控制合適的煤粉細(xì)度后,鍋爐燃盡狀況明顯好轉(zhuǎn),經(jīng)濟性得到提升。
鍋爐長時間運行未進行相應(yīng)的燃燒調(diào)整試驗,管道上的可調(diào)縮孔大小已嚴(yán)重偏離原有位置,導(dǎo)致一次風(fēng)管道風(fēng)速出現(xiàn)嚴(yán)重偏差,3層一次風(fēng)速偏差嚴(yán)重,其中最大達(dá)到23%,一次風(fēng)配風(fēng)不均容易導(dǎo)致爐內(nèi)動力場混亂,破壞爐內(nèi)切圓導(dǎo)致產(chǎn)生偏斜,燃燒工況惡化,以致兩側(cè)汽溫和煙溫出現(xiàn)偏差。
煤粉的燃燒及燃盡受鍋爐運行氧量影響很大,而氧量變化也會間接影響再熱汽溫,氧量提高能促進煤粉燃燒,降低灰渣含碳量,但排煙溫度也會相應(yīng)提高,NOx生成量增大。若降低氧量雖有利于環(huán)保指標(biāo)但對再熱汽溫控制不利,實際運行中建議應(yīng)兼顧鍋爐效率和環(huán)保指標(biāo),控制合理運行氧量。
對于褐煤鍋爐大比例摻燒劣質(zhì)煙煤,通過燃燒優(yōu)化調(diào)整等措施,可以緩解鍋爐出現(xiàn)的灰渣含碳量高、汽溫?zé)煖仄畲?、再熱汽溫不足以及一次風(fēng)管堵塞等問題,但更為重要的是不能忽視燃料本身的特性,實踐證明,合理的燃料特性能夠保證機組安全、高效運行。