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減少裝煤時煙塵外逸的方法

2018-02-20 10:58
現(xiàn)代冶金 2018年6期
關(guān)鍵詞:裝煤爐門平煤

梁 穎

(南京鋼鐵聯(lián)合有限公司, 江蘇 南京 210035 )

引 言

南京鋼鐵聯(lián)合有限公司(以下簡稱“南鋼”)現(xiàn)有55孔JN60-6型焦爐2座;60孔JN60-6型焦爐1座,年生產(chǎn)能力170萬噸。在焦爐的裝煤過程中會產(chǎn)生大量的煙塵,南鋼裝煤消煙采取的手段主要有:高壓氨水噴射消煙、布袋式地面站除塵、順序裝煤及小爐門密封等。但焦爐投運初期,除塵效果并不理想,主要是裝煤時煙塵外逸以及小爐門開啟時大量煙塵的外逸;需要采取一系列的改進措施,進一步減少焦爐裝煤時煙塵外逸。

1 現(xiàn)狀分析

1.1 裝煤時,爐面上煙塵的外逸

裝煤車通過裝煤孔向炭化室中裝入煉焦煤時,產(chǎn)生的煙塵主要有以下幾方面:

(1)由于炭化室內(nèi)部灼熱高溫,入爐細粒煤與空氣接觸不完全燃燒形成黑煙;

(2)裝爐煤和高溫墻面接觸、升溫,產(chǎn)生大量水蒸氣和粗煤氣;

(3)因平煤不暢、裝煤孔堵塞、上升管清掃孔堵塞等爐頂空間瞬間堵塞而噴出的煤氣;

(4)裝煤過程中高壓氨水噴灑效果不好,導(dǎo)致裝煤煙塵大量逸出。

在南鋼,裝煤產(chǎn)生的煙塵一部分通過高壓氨水噴射消煙,其余的煙塵通過裝煤車上套筒收集匯總到總管,在風機吸力的作用下,煙塵經(jīng)管道達到地面除塵站,經(jīng)風機前脈沖袋式除塵器。實際生產(chǎn)中由于風機吸力不夠、除塵管道不密封、高壓氨水噴灑效果不好,導(dǎo)致除塵效果并不理想。

1.2 平煤時,打開小爐門時煙塵或焰火的外逸

裝煤時,平煤操作目的是由平煤桿將各裝煤孔下產(chǎn)生的裝煤圓錐推平,并增加煤的堆比度,提高成焦率。同時,為提高環(huán)保效果,減少煙塵排放,就必須使裝煤煙塵完全抽入集氣管,減少在焦爐小爐門開啟時放散煙塵,依靠的就是橋管處噴射的高壓氨水形成幾百帕的吸力。當小爐門處于關(guān)閉狀態(tài),此吸力是足以將裝煤煙塵完全抽走。正常情況下,只要通氣線路沒有完全被裝煤圓錐所阻擋,此吸力就足夠了。

但是,實際上要完成平煤作業(yè),就必須打開小爐門,使炭化室內(nèi)部吸力遭到破壞,爐內(nèi)氣壓徒然增加,裝煤煙塵或焰火就會從打開的小爐門、裝煤孔和套筒、閘板等處外逸。另外,在平煤過程中,爐頂自由空間的橫斷面不同程度地被平煤桿阻擋,也使裝煤煙塵的自由流動受阻。

2 采取措施

煉鐵新廠3,4,5號焦爐裝煤過程中煙塵外逸,在現(xiàn)場調(diào)查和分析的基礎(chǔ)上,主要采取了以下幾種控制措施:

2.1 高壓氨水的合理使用

裝煤前打開高壓氨水,在高壓氨水噴射力下產(chǎn)生160~200 Pa負壓吸引,部分煙塵通過荒煤氣管道進入集氣管。但單純增加高壓氨水壓力并不能完全做到這一點,反而帶來許多負面影響,爐墻密封的石墨被抽空,煤塵帶入量增加,造成下段工序堵塞嚴重,給煤氣凈化增加很多的問題,焦油中游離碳含量增多。經(jīng)過多次的實驗,最終將高壓氨水使用壓力由2.6 MPa降到2.4 MPa。

2.2 減少小爐門開啟時裝煤煙塵的外逸

確立最適合的開啟小爐門時間,減少小爐門無用的敞開時間。推焦車和裝煤車最優(yōu)化配合,實際裝煤過程中,當煤車螺旋轉(zhuǎn)數(shù)到32轉(zhuǎn)時,煤車通知推焦車準備平煤,螺旋轉(zhuǎn)數(shù)到48轉(zhuǎn)時,通知推焦車平煤,此時正好平煤接槽伸到小爐門頸,前進信號燈亮,滿足平煤條件,開始進行平煤,采取“長—短—短—短—長”的平煤方法,減少焦側(cè)煤料堵塞大蓋口異常情況出現(xiàn)。同時,加強司機對小爐門頸部位焦油石墨的清鏟,保證其密封性。

在小爐門開啟時,爐內(nèi)的平衡被打破,而爐內(nèi)的壓力比大氣壓高,因此會有大量的煙塵竄出。先在1#推焦車小爐門機構(gòu)附近安裝兩塊平行的擋板(如圖1所示),可有效阻止空氣流動,使小爐門前面形成靜壓區(qū),一定程度達到與關(guān)閉小爐門相同的效果。投用后證明,有效地減少了平煤時煙塵的外逸,有風的天氣效果更加明顯。

圖1 平煤桿及小爐門安裝擋板示意圖

2.3 保證除塵風機吸力的最大化利用

目前,裝煤除塵風機是變頻式風機,其轉(zhuǎn)速已達到1290 r/min,已經(jīng)達到風機的額定運行速度,進一步通過提高風機轉(zhuǎn)速來增加吸力,已不可能實現(xiàn),只有在現(xiàn)有的風機吸力條件下采取措施, 保證除塵風機吸力的最大化利用。

2.3.1 操作方法的改進

(1)優(yōu)化裝煤方法。南鋼三輛煤車全部采用螺旋給料機裝煤,在生產(chǎn)中不斷摸索總結(jié),調(diào)整1,4號螺旋機變頻參數(shù),使同等時間內(nèi)1,4號螺旋機下煤量多,4個螺旋同步裝煤,由分段裝煤方法實現(xiàn)一次性裝煤,各裝煤孔的裝煤順序、裝煤量、裝煤速度達到最優(yōu)化,整個裝煤時間控制在160 s之內(nèi)。

(2)裝煤除塵高速信號的連鎖。南鋼采用的布袋式地面除塵,裝煤除塵高速信號通過煤車除塵連接桿到前限,送信號地面除塵站,風機開始由低速到高速運轉(zhuǎn),這個過程需要30 s的時間。因此在裝煤前,將除塵連接桿和除塵連接管操作擺在其它操作步驟之前,并在程序中設(shè)定只有連接桿前限信號燈亮后20 s,方能進行“外套下”等其后操作步驟。同樣在裝煤結(jié)束后,將除塵連接桿和除塵連接管操作擺在其它操作步驟之后,并有20 s的延時。

2.3.2 除塵設(shè)備的密封

(1)裝煤除塵使用一段時間后,除塵管道接口閥變形較多、密封性差。需要定期檢查校正除塵接口閥,安裝密封墊,并涂抹黃油提高密封性。

(2)煤車外套的升降腳采用螺桿連接,并使之上下活動自如,同時保持爐面的平整,尤其是大蓋口周圍的平整,當外套下時,使之與爐面盡可能地貼緊,減少縫隙。

(3)煤車閘板的合理使用。在實際操作中,滑道內(nèi)經(jīng)常堵塞煤粉,造成閘板開啟困難,需要將閘板動作延時3 s,保證閘板順利開啟,杜絕火或煙從閘板處的外逸。由于閘板直接受裝煤時竄出的火焰的烘烤,很容易變形,維修工需要加大維修力度,同時采用耐高溫的鋼板制作閘板,延長閘板使用壽命。

(4)對煤車4個煤斗除塵套筒閥位開度進行調(diào)節(jié),合理分配每個煤斗的吸力,并定期清理除塵管道的積灰,保證風機吸力的最大化使用。

3 結(jié)束語

通過實施一系列的改進措施,經(jīng)實際運行表明,南鋼焦爐的地面裝煤除塵效果達到了最佳,杜絕了裝煤時煙塵的外逸,改善了操作環(huán)境。但煉焦行業(yè)煙塵治理是一個綜合性的問題,并隨著焦爐壽命的增加越來越困難,今后一定要加強操作管理和技術(shù)改造。

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