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SCR型銅桿生產(chǎn)線豎爐故障分析及控制

2018-02-02 07:50張偉旗
中國有色冶金 2018年6期
關(guān)鍵詞:故障

張偉旗

(江西銅業(yè)集團(tuán)銅材有限公司, 江西 貴溪 335424)

燃?xì)庳Q爐最早與美國南方線材公司(SOUTHWIRE)開發(fā)的連鑄連軋銅桿生產(chǎn)線設(shè)備配套使用生產(chǎn)銅線桿,現(xiàn)已成為國內(nèi)外銅加工行業(yè)不可或缺的主要熱工裝備。SCR型燃?xì)庳Q爐僅是一種熔銅設(shè)備,而非精煉設(shè)備,其采用分批進(jìn)料、連續(xù)熔化方式,不能用來氧化、造渣及還原,也是銅加工行業(yè)能源、材料消耗最大的生產(chǎn)環(huán)節(jié),熔銅速率、噸銅能耗是燃?xì)庳Q爐兩個(gè)最基本的能力指標(biāo)。盡管SCR熔化技術(shù)目前在世界上領(lǐng)先,但其在爐型結(jié)構(gòu)、燃燒系統(tǒng)、熱能利用、耐火材料、熱工檢測、環(huán)境保護(hù)及控制系統(tǒng)等方面仍有不足之處,導(dǎo)致產(chǎn)品綜合能耗高、環(huán)境污染及產(chǎn)品存在缺陷等諸多問題,其熔銅工藝及設(shè)備具有一定的局限性。

江西銅業(yè)集團(tuán)銅材有限公司分別于2003年、2006年引進(jìn)了美國南方線材公司SCR3000/4500型連鑄連軋銅桿生產(chǎn)線,設(shè)計(jì)熔銅速率分別為25 t/h、35 t/h。SCR3000試生產(chǎn)期間,因豎爐熔化燃燒過程機(jī)理復(fù)雜,運(yùn)行工況變化頻繁,影響產(chǎn)品質(zhì)量因素多且復(fù)雜,若操作調(diào)整、維護(hù)保養(yǎng)不當(dāng),易引起生產(chǎn)不穩(wěn)定,豎爐故障率居高不下,“卡爐”、“回火”現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,噸銅能耗高,爐齡短,產(chǎn)品易出現(xiàn)疏松、氣孔、夾雜、夾渣等缺陷,無法滿足生產(chǎn)高端銅細(xì)線、超微銅線產(chǎn)品的苛求,嚴(yán)重制約了豎爐產(chǎn)能的進(jìn)一步釋放,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)的順行,成為生產(chǎn)技術(shù)的“瓶頸”[1]。因而針對(duì)SCR燃?xì)庳Q爐故障及控制進(jìn)行技術(shù)分析及研究,意義重大。

1 SCR型燃?xì)庳Q爐熱工過程分析

SCR3000/4500型燃?xì)庳Q爐是典型連續(xù)式高溫熔銅設(shè)備。從熱工的角度分析,在設(shè)計(jì)容量相同的前提下,圓筒形豎爐與矩形豎爐相比,爐內(nèi)體積更大,爐子容積熱強(qiáng)度更大,小時(shí)噸銅熔化率更高,且爐型結(jié)構(gòu)便于安裝燃燒器,有利于組織合理的爐內(nèi)氣流流動(dòng),熱交換效率更高,噸銅能耗更低。采用爐頂加料口加料方式,可縮短裝料時(shí)間,實(shí)現(xiàn)快速裝爐操作,提高裝料作業(yè)率。

豎爐檢修完畢,開爐前需預(yù)先將爐內(nèi)銅原料碼成圓柱狀料柱直至加料口;開爐生產(chǎn)后,燒嘴高溫火焰直接噴射至爐內(nèi)銅原料,將料柱熔化成銅液;銅原料從加料口緩慢下降過程中,高溫?zé)煔庠跓焽栊?yīng)的作用下逆銅原料流向上升,與料柱充分換熱后由爐頂排出,熱量利用充分,節(jié)能降耗效果顯著;煙氣溫度由爐底的約1 200 ℃降至加料口的約400 ℃,加料口作為補(bǔ)新風(fēng)口,最終排煙溫度降至約300 ℃[2];通過持續(xù)預(yù)熱、熔化料柱,在爐底會(huì)形成一股連續(xù)的銅液流,銅液在重力作用下,匯入爐底斜坡從出銅口流出。銅液在爐內(nèi)滯留時(shí)間短,難以提溫,向爐壁熱傳導(dǎo)也較少,熱損失少。

加料時(shí),銅原料憑借自重滑入豎爐內(nèi),落至料柱頂部,可持續(xù)補(bǔ)充、維持料柱,連續(xù)供應(yīng)銅液自流入上溜槽、渣箱等,故成本能耗低。隨著爐內(nèi)料柱的熔化,料柱往爐底移動(dòng)時(shí),靠近爐壁處被熔化生成熔體,料柱形成“鉛筆”形,生產(chǎn)時(shí)維持該“鉛筆”形料柱,對(duì)穩(wěn)定爐況、提高爐子熱效率極為關(guān)鍵。為判斷料柱的形狀,可隨時(shí)通過各個(gè)燒嘴觀察孔進(jìn)行觀察。但因爐內(nèi)難以形成微還原氣氛,銅液含氧量及化學(xué)成分較難控制,難以保證桿線成分和氧含量均一。

豎爐燃燒系統(tǒng)采用燃料和空氣預(yù)先混合,通過各閥組的一系列精準(zhǔn)調(diào)節(jié)和PLC控制系統(tǒng)使空燃比達(dá)到最佳及CO可控,使豎爐中的CO達(dá)到較低水平,且保證燃燒系統(tǒng)具有微還原性,銅液中氧含量少,對(duì)耐火材料腐蝕小,可最大程度確保產(chǎn)品品質(zhì)。但其預(yù)混燃燒機(jī)理復(fù)雜,燃?xì)鈮毫?、空氣渦流、噴火狀況、燃料性質(zhì)及燃燒規(guī)律等影響因素多且復(fù)雜,運(yùn)行工況變化頻繁,易導(dǎo)致豎爐故障頻發(fā),生產(chǎn)不穩(wěn)定。爐內(nèi)加料過程和料位由設(shè)在豎爐加料口的攝像頭實(shí)時(shí)監(jiān)控,爐內(nèi)液位由閉路電視監(jiān)控。CO分析調(diào)節(jié)系統(tǒng)可在線檢測和分析燃燒煙氣成分,實(shí)現(xiàn)燃燒系統(tǒng)的火力及氧含量的自動(dòng)控制,可連續(xù)調(diào)節(jié)燒嘴空燃比,靈活控制爐內(nèi)燃燒氣氛,及時(shí)調(diào)控豎爐熔銅速度。豎爐停開爐極為便利,開爐后1 h即可供流,關(guān)閉后1 min即可停爐,生產(chǎn)組織安排十分靈活,可廣泛應(yīng)用于銅連鑄生產(chǎn),連鑄板坯和線桿質(zhì)量穩(wěn)定[3]。

從豎爐熔銅過程分析不難看出,其裝料、熔化、升溫及后續(xù)保溫各階段熱負(fù)荷的需求狀況及熱傳導(dǎo)方式差異很大,唯有針對(duì)以上特點(diǎn),加強(qiáng)豎爐故障分析及過程控制,方能實(shí)現(xiàn)SCR型燃?xì)庳Q爐的最優(yōu)化效果。

2 SCR型燃?xì)庳Q爐故障分析及控制

2.1 “卡爐”、“回火”現(xiàn)象

豎爐作業(yè)過程中,以“卡爐”危害最大,但完全可控。有時(shí)銅原料投料零亂,且豎爐各層火力未及時(shí)根據(jù)銅原料的變化而適當(dāng)調(diào)整,會(huì)引起各區(qū)域熔化速度不同步,當(dāng)銅原料直徑>過渡區(qū)域直徑時(shí),會(huì)懸掛于徑縮過渡區(qū)的耐火材料上,且爐內(nèi)形成局部電解銅燒空,產(chǎn)生“卡爐”現(xiàn)象,會(huì)引起銅液溫度突然升高,氧含量波動(dòng)大,易導(dǎo)致鑄造缺陷及危害設(shè)備,使熔化速度驟降,澆鑄速度降低,爐齡減短,甚至停爐。應(yīng)提高“卡爐”的預(yù)見性,保持平穩(wěn)投料和合適配比回料,靈活采用各種燃燒操作法,適時(shí)調(diào)整各區(qū)域的火力、CO值等,即使“卡爐”結(jié)束后,也需適時(shí)調(diào)整各區(qū)域的火力、CO值。

生產(chǎn)過程中,若總管的火力太小、燒嘴管子堵塞、蝶閥部分關(guān)閉、空氣- 燃料混合物流量突然中斷等,都易導(dǎo)致燒嘴回火。實(shí)際生產(chǎn)中,使用貴冶牌陰極銅產(chǎn)生“回火”的次數(shù)要遠(yuǎn)多于哈薩克銅業(yè)公司陰極銅,而且哈薩克銅業(yè)公司陰極銅使用小火力也可滿足熔銅速率的需要?!翱t”結(jié)束時(shí),隨著銅原料的熔化下滑,會(huì)不時(shí)撞擊豎爐內(nèi)的耐火材料,途經(jīng)燒嘴前易瞬間靠近堵塞燒嘴而引起頻繁“回火”,導(dǎo)致燒嘴冷卻水套鼓包,安全防爆膜爆炸次數(shù)多,備件消耗多,且停爐停產(chǎn)頻繁,對(duì)生產(chǎn)極為不利。

“卡爐”、“回火”現(xiàn)象是燃?xì)庳Q爐內(nèi)部故障的綜合反映,它表明豎爐燃燒性能已改變,有時(shí)可預(yù)告其事故性損傷,在某種程度上也反映了豎爐的使用、維修及保養(yǎng)狀況,是簡單而有效的故障診斷方法及依據(jù)之一。長期實(shí)踐證明,外方專家提供的上小下大的“正三角形燒爐”單一操作法難以適應(yīng)銅原料復(fù)雜和工況多變的苛求,為確保出銅口銅液溫度足夠和銅液暢通無阻,需根據(jù)爐況的不同而改變?nèi)紵僮鞣?,靈活運(yùn)用中間小、兩頭大“啞鈴式”或“倒三角”、“正三角形燒爐”等多種燃燒方式,可大幅減少“卡爐”、燒嘴“回火”次數(shù),豎爐損耗小[4]。

2.2 爐口襯板燒損變形及斜板墜爐

2.2.1 爐口襯板燒損、變形

豎爐爐殼上部設(shè)有加料口,加料段的內(nèi)、外鋼襯板在使用過程中,易產(chǎn)生燒損、變形,導(dǎo)致無法繼續(xù)使用。可整體割除燒損、變形的內(nèi)外鋼襯板,按設(shè)計(jì)圖紙技術(shù)要求,將預(yù)先加工好的內(nèi)外襯板進(jìn)行現(xiàn)場拼焊。

2.2.2 爐口斜板墜入爐內(nèi)

豎爐爐口斜板原采用普通鋼板制作、普通焊條焊接,焊縫強(qiáng)度較低,且原設(shè)計(jì)未設(shè)有效的防護(hù)措施,易形成事故隱患。爐口溫度高,反復(fù)停、開爐易使?fàn)t口斜板變形大、焊縫開裂,一旦爐口斜板脫焊掉入爐內(nèi),銅液中的鐵含量會(huì)嚴(yán)重超標(biāo),需被迫連續(xù)剪切廢錠2天,經(jīng)濟(jì)損失巨大。選用鍋爐鋼取代普通鋼板制作爐口斜板,具有焊接性能良好、變形小及一定的耐高溫強(qiáng)度、耐氧化性能;選用506焊條取代原普通焊條,爐口斜板焊縫抗裂性能良好;增設(shè)斜板防護(hù)掛耳且靠爐內(nèi)側(cè)加焊頂塊,爐口斜板不再脫焊墜爐。

2.3 爐墻破損、燒穿及耐火材料脫落

豎爐長期高溫大風(fēng)量生產(chǎn),對(duì)爐體結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性和耐火材料壽命影響極大。熔化過程中,受原設(shè)計(jì)影響,加料時(shí)銅板等原料落點(diǎn)偏前,砸至磚塊上部,爐墻及耐火材料長期受到撞擊、沖刷及侵蝕,耐火磚僅用2個(gè)月即會(huì)脫落,爐墻內(nèi)襯磚因磨損變薄,爐墻因沖刷形成凹坑,被迫多次停爐修補(bǔ)。豎爐內(nèi)部銅板燒得太低時(shí),會(huì)導(dǎo)致加料口正對(duì)面的鎖磚部位掉磚多,嚴(yán)重影響生產(chǎn)的順行及爐齡,一旦爐墻嚴(yán)重破損或燒穿時(shí),易引起豎爐坍塌等重大事故,后果相當(dāng)嚴(yán)重。

可設(shè)計(jì)增大加料小車斜面,將銅原料傾倒角度改為36°,使銅原料落點(diǎn)靠后至爐體的中心線上,對(duì)爐墻及耐火材料的撞擊銳減;適當(dāng)改進(jìn)和優(yōu)化耐火磚結(jié)構(gòu)尺寸,使用大規(guī)格耐火磚取代小規(guī)格耐火磚;嚴(yán)格執(zhí)行操作技術(shù)規(guī)程,加強(qiáng)對(duì)叉車加料環(huán)節(jié)的控制,避免因燒空豎爐添加銅原料而造成對(duì)豎爐爐磚的沖擊;加大對(duì)豎爐出銅口、溜槽系統(tǒng)的巡檢力度,必要時(shí)更換耐火材料。

2.4 銅磚支撐板燒損或斷裂

銅磚支撐板燒損后,銅磚重量完全由連接螺桿承受,因受電銅的沖擊和高溫的影響,銅磚變形下墜擠壓下面的鎖磚,造成鎖磚脫落,嚴(yán)重時(shí)爐口被抬高,加料時(shí)料斗出現(xiàn)卡斗,嚴(yán)重影響豎爐的安全運(yùn)行。應(yīng)急處理時(shí),可臨時(shí)補(bǔ)全燒損區(qū)鋼板,但二次燒損脫落風(fēng)險(xiǎn)較大;從長期安全著想,需利用停爐時(shí)間將燒損區(qū)支承板整塊割除,更換新加工法蘭整板更為妥當(dāng)。

若渣箱、中間包的浮渣量突然增多且呈黑色泡沫狀時(shí),則與銅磚支撐板及鐵塊掉入豎爐后銅水中鐵超標(biāo)有關(guān),可明確判斷為銅磚支撐板發(fā)生斷裂事故。

出現(xiàn)鑄機(jī)澆注流量不穩(wěn)定、銅液流速明顯下降、降速效果不良、流量跟不上等問題時(shí),應(yīng)立即排查叉車加料情況、上料小車或銅磚支撐板結(jié)構(gòu)有無缺損、銅磚情況是否空架及螺桿緊固情況等,若確認(rèn)發(fā)生豎爐銅磚支撐板及鐵塊掉入豎爐事故時(shí),應(yīng)作如下處理:立即低速澆注、剪切廢錠,且根據(jù)銅液流量來控制速率和銅液溫度,取中間包內(nèi)銅水樣及鑄錠金相樣送質(zhì)檢中心,檢測鐵成份是否超標(biāo);快速(連續(xù)撈渣、加磷銅或外溢)處理渣箱、收集器和中間包內(nèi)的浮渣,并疏通澆管;待銅液流量穩(wěn)定后,再次檢查保持爐、渣箱及中間包的積渣狀況,確保清理干凈,在穩(wěn)定生產(chǎn)速率后恢復(fù)生產(chǎn);恢復(fù)生產(chǎn)期間,應(yīng)保持對(duì)缺損部位的跟蹤,防止?fàn)顩r惡化,且根據(jù)處理意見決定生產(chǎn)狀態(tài)。

2.5 出銅口堵塞

豎爐作業(yè)的重要要求是任何時(shí)候皆應(yīng)保持出銅口銅液流動(dòng)順暢且干凈,以防止下面一排燒嘴被銅液淹沒而堵塞。易產(chǎn)生銅粉覆蓋致使銅液缺氧、產(chǎn)生澆注斷錠等嚴(yán)重后果,甚至堵塞出銅口的狀況包括:高火力加熱前,爐子未充分預(yù)熱;投料凌亂,銅細(xì)線直徑過??;部分熔化物料或其它物料懸掛在出銅口;出銅口有難熔物質(zhì);爐渣堆積等。

為防止銅液在生產(chǎn)過程中二次污染,應(yīng)加強(qiáng)對(duì)銅原料管理、加料斗管理及爐口檢查等,特別是要把好銅原料加料關(guān),做到合理科學(xué)配比,實(shí)行定人、定時(shí)和定量控制,采用小批量、多批次投料,嚴(yán)禁添加非銅物料,如削邊料中夾有施工遺留的水泥塊、煙囪鋼結(jié)構(gòu)件脫落、豎爐加料平臺(tái)焊接件鐵板抖落入豎爐內(nèi)、銅磚固定螺栓脫落及加料斗內(nèi)混有鐵器等,避免發(fā)生豎爐出銅口堵塞燒嘴銅液倒灌、中間包澆鑄口SPOUT堵塞變小、銅液中鐵嚴(yán)重超標(biāo)等大型事故。

一旦出銅口堵塞,要及時(shí)進(jìn)行清理且采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施,即降低上面幾排燒嘴的火力,提高下面幾排燒嘴的火力,若可行的話也可在溜槽中進(jìn)行;預(yù)熱時(shí)間要充分,以保證溜槽和出銅口是熱的;查尋堵塞物,立即作燒氧槍處理,熔化堵塞物。

2.6 爐殼、煙囪燒紅或燒穿

豎爐整體結(jié)構(gòu)經(jīng)過多次灌漿,但爐殼及煙囪部位仍易燒紅、跑風(fēng)、冒火,隨著燃燒溫度的提高,燃燒室壓力升高,膨脹加劇,爐墻外側(cè)不能抵擋爐內(nèi)高溫爐料的熱負(fù)荷沖擊,導(dǎo)致爐殼及煙囪產(chǎn)生燒紅、變形甚至燒穿,會(huì)引起爐內(nèi)氣流的分布不均,進(jìn)而影響豎爐產(chǎn)能和銅液質(zhì)量,也嚴(yán)重影響豎爐的安全生產(chǎn)及爐齡。

豎爐密封性較好,通常難以知曉豎爐內(nèi)部爐墻的實(shí)際工況,可使用Raytek手持式紅外測溫儀檢測銅磚部位的溫度,且關(guān)注超過500 ℃的狀況,再根據(jù)爐殼發(fā)紅現(xiàn)象進(jìn)行綜合判斷,該測溫儀具有響應(yīng)時(shí)間快、非接觸、操作簡單、使用安全及壽命長等優(yōu)點(diǎn)。

2.7 豎爐燒嘴總成故障

2.7.1 燒嘴、回火過濾器堵塞

飛濺的銅渣和銅液、脫落的耐火材料、斷裂的原料材料或來自堵塞出銅口的銅液倒灌等,會(huì)導(dǎo)致燒嘴部分或完全堵塞。若出銅口保持加熱和打開,部分燒嘴堵塞或關(guān)閉,爐子仍可正常運(yùn)行時(shí),可根據(jù)燒嘴堵塞程度確定必要的補(bǔ)救措施,即燒嘴堵塞較輕時(shí),可利用燒嘴上的“氣密切斷”手動(dòng)蝶閥消除;燒嘴嚴(yán)重堵塞時(shí),應(yīng)關(guān)閉部分燒嘴蝶閥,以改變火焰的特征和長度,熔化部分堵塞物;關(guān)閉燒嘴蝶閥、燒嘴,拆卸燒嘴管路上的窺視鏡,用棍子敲下堵塞物;拆卸燒嘴管道,作燒氧槍處理,熔化掉堵塞物;保持下面一排燒嘴的出口壓力≥35 cm水柱[注]1 cm水柱=98.066 5Pa。

因受條件限制,江西銅業(yè)集團(tuán)銅材有限公司原來一直使用石油液化氣(LPG),油氣成份復(fù)雜,含焦油量高,且現(xiàn)場灰塵大,易堵塞燒嘴回火過濾器,對(duì)豎爐內(nèi)銅原料的熔銅速率影響極大。該公司于2015年底實(shí)施了液化天然氣(LNG)改造工程,新的優(yōu)質(zhì)清潔能源油污極少,可有效地改善環(huán)境,提高空氣質(zhì)量,減輕大氣污染;每天應(yīng)堅(jiān)持對(duì)比各燒嘴壓力,若發(fā)現(xiàn)個(gè)別燒嘴壓差過低時(shí),可在更換大系統(tǒng)如鑄輪、中間包、鋼帶時(shí),更換回火過濾網(wǎng);燒嘴堵塞較多時(shí),可有計(jì)劃地分批進(jìn)行更換,以確保豎爐始終處于正常運(yùn)行狀態(tài)。

2.7.2 燒嘴冷卻水套鼓包

盡管SCR3000型與SCR4500型豎爐結(jié)構(gòu)類似,但卻極少發(fā)生水套鼓包現(xiàn)象,其主因是SCR3000型的各燒嘴火力遠(yuǎn)小于SCR4500型,其燒嘴“回火”時(shí)水套內(nèi)腔壁吸熱也遠(yuǎn)小于SCR4500型“回火”產(chǎn)生的熱量;因豎爐燒嘴冷卻水流回水池水管處皆設(shè)有截止閥,SCR4500型“回火”時(shí)冷卻水套內(nèi)瞬間會(huì)產(chǎn)生大量高溫高壓水蒸氣,若因出口閥門開口過小或淤泥堵塞而無法完全泄壓,水套內(nèi)腔壁既受到“回火”高溫燃燒的影響,又會(huì)因局部缺水而燒紅軟化,促使內(nèi)腔壁向內(nèi)變形鼓包。針對(duì)這種現(xiàn)象,應(yīng)嚴(yán)禁調(diào)節(jié)豎爐回水管閥門,且保持閥門全開,同時(shí)將工藝回水管道全部改為不銹鋼制作,以使得水蒸氣得以完全泄壓,回火對(duì)冷卻水套破壞減少,再無鼓包現(xiàn)象發(fā)生。

2.8 回火器和防爆片炸裂

對(duì)多次點(diǎn)爐、拆開回火器和燒嘴,利用廢布在爐口燃燒實(shí)驗(yàn)等措施進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)造成綠色、紫色回火器炸裂的主因是C排以上形成“鍋蓋”,爐內(nèi)燃燒氣氛上行受阻,導(dǎo)致回火器和防爆片炸裂;而“鍋蓋”成因主要是C5水冷套管內(nèi)部有3個(gè)砂眼漏水,停爐后吹掃過程中,由于被汽化的水蒸汽比空氣的比熱大,冷卻過程中帶走熱量更多,散熱速度快,C排以上一些已熔化的銅在吹風(fēng)時(shí)下落,下落至C排以上立即凝固,因此堵塞氣體上行的縫隙,加之爐內(nèi)上部電銅的重力作用,使得C排以上電銅形成一層密封嚴(yán)實(shí)的電銅塊,即形成“鍋蓋”;點(diǎn)爐過程中,將易燃的廢布、木塊丟進(jìn)爐口后,未見明顯火焰、氣流上升,則說明爐內(nèi)氣氛上升受阻。

月修中應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注回火器濾網(wǎng)的清洗、安裝情況,對(duì)濾網(wǎng)片不好安裝的,要對(duì)底盤進(jìn)行攻絲,以免松脫造成防爆片爆炸;要利用月中更換系統(tǒng)的機(jī)會(huì)清洗回火器,且根據(jù)各燒嘴壓力情況適時(shí)更換干凈的回火器;水冷套管變形較多時(shí),應(yīng)排查、更換回火器;確認(rèn)爐區(qū)各燒嘴處是否有冷銅,若冷銅距燒嘴較近,宜先用大火燒融,確認(rèn)后再停爐吹風(fēng)冷卻;做好漏風(fēng)、漏水等管道密封工作;后期要將各燒嘴冷卻水一律開至最大,更換使用狀況不良的蝶閥和不帶鋼絲的軟管。

2.9 安全防爆膜爆炸

安全防爆膜是第二道防回火安全屏障。試生產(chǎn)期間,因工藝技術(shù)不成熟,且燒嘴回火過濾網(wǎng)內(nèi)干性、油性臟物多,易堵死豎爐燒嘴,“回火”現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,燒嘴回火過濾網(wǎng)夾套易從回火底座內(nèi)蹦出,其故障主因是底座頻繁回火、溫度增高而產(chǎn)生反復(fù)變形(不銹鋼濾網(wǎng)片重復(fù)使用或多次回火后,強(qiáng)度明顯降低,需及時(shí)清洗、篩查及剔除),使底座內(nèi)螺牙與夾套螺牙磨耗劇增,持續(xù)長久的或未檢測到的未熄滅回火,易導(dǎo)致安全防爆膜故障或突然爆炸,引起頻繁停機(jī)。

應(yīng)利用壓縮空氣往回吹掃,能輕易地除去安全防爆膜內(nèi)的干性臟物;拆洗網(wǎng)格襯墊或采用超聲波浴清潔,可清除粘附有顆粒和泥漿狀的油性臟物;確保燒嘴回火過濾網(wǎng)套夾固定支座安裝到位,緊固情況良好,且將螺牙維護(hù)列入月修項(xiàng)目,安裝時(shí)更換螺牙磨損夾套,將夾套安裝至最低位置上緊固,可大幅降低防爆膜爆炸次數(shù)。

2.10 CO分析儀故障

發(fā)生空氣燃?xì)獗嚷矢淖儠r(shí),CO分析儀讀數(shù)無變化故障排除措施:取樣管路中有縫隙時(shí),應(yīng)更換或緊固管路;管路或過濾器探頭臟污時(shí),需清掃管路或過濾器;管爐溫度太低時(shí),應(yīng)檢查設(shè)定點(diǎn),修理熱電偶或修理加熱器;儀表超出量程時(shí),需校準(zhǔn)零點(diǎn)或量程;取樣泵、電磁閥故障時(shí),需進(jìn)行修理或予以更換;真空變換器堵塞時(shí),應(yīng)清掃且打開一段;發(fā)生到分析儀、爐子或旁通的流量低故障,取樣泵故障時(shí),需及時(shí)修理或更換;燃燒管故障或泄漏時(shí),應(yīng)更換管子或修復(fù)縫隙;過濾器或流量控制閥門臟污時(shí),要及時(shí)清掃;冷凝器流量損失時(shí),應(yīng)檢查溫度或調(diào)整恒溫器,否則會(huì)產(chǎn)生結(jié)冰;分離器中水體積損失時(shí),應(yīng)填充至溢出且監(jiān)視其流量,以便準(zhǔn)確找到水流失原因,排查冷凝器溫度是否過高。

2.11 電氣儀表故障

啟動(dòng)器線圈過熱或電機(jī)控制中心MCC斷電,使豎爐風(fēng)機(jī)不能啟動(dòng)時(shí),應(yīng)排查過熱或斷電原因,排查電機(jī)軸承和葉輪是否故障;監(jiān)視器背面開關(guān)、電氣盤柜中斷路器斷開或電氣盤柜無電源,監(jiān)視器無畫面時(shí),應(yīng)排查原因,接通監(jiān)視器背面開關(guān)、電氣盤柜斷路器或電源;因管中縫隙、阻塞或凝結(jié),燒嘴阻塞或防回火器臟污,引起燒嘴壓力儀表讀數(shù)之間偏差時(shí),需清掃或修理管子、檢查燒嘴堵塞、清潔防回火器篩網(wǎng);爐區(qū)燃?xì)鈿鈮翰▌?dòng)或燒嘴“回火”時(shí),易引起爐區(qū)控制器跳電,需排查原因、排除故障。

2.12 爐體整體傾斜

根據(jù)豎爐爐況及檢測數(shù)據(jù)分析,導(dǎo)致豎爐爐體整體傾斜的主因:烘爐或熔化時(shí),爐內(nèi)溫度場不均勻,爐體受熱面受熱不均勻;安裝時(shí)水平度不合格;爐殼長期被氧化、腐蝕,易燒紅、燒穿或變形,使其強(qiáng)度削弱;爐體偏離中心后,其自重重心與爐體中心會(huì)產(chǎn)生一個(gè)力矩,使?fàn)t體整體傾斜約5°。

可利用J2型經(jīng)緯儀動(dòng)態(tài)監(jiān)測豎爐傾斜狀況,同時(shí)優(yōu)化豎爐烘爐曲線,改變料制以改善爐內(nèi)氣流分布,合理調(diào)整空燃比,并根據(jù)實(shí)測的爐內(nèi)銅液、爐殼及爐口溫度采取相應(yīng)的整改措施;整體拆除豎爐內(nèi)耐火材料,通過調(diào)整爐體連接螺桿的松緊度糾偏。

3 結(jié)語

為了進(jìn)一步提高SCR型連鑄連軋銅桿生產(chǎn)線豎爐的穩(wěn)定可靠性,大幅減少設(shè)備故障率,減少或杜絕“卡爐”、“回火”事故的發(fā)生,保障豎爐系統(tǒng)安全順行,做到防患于未然,就必須針對(duì)豎爐燒嘴回火過濾器、冷卻水套、安全防爆膜、CO分析儀等關(guān)鍵備件進(jìn)行重點(diǎn)維護(hù)保養(yǎng)、及時(shí)監(jiān)控、定期檢修及適時(shí)更換,且根據(jù)爐況的不同,靈活運(yùn)用各種燃燒操作法,從而達(dá)到延長豎爐爐齡、節(jié)能降耗及提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益之目的。

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