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S 油田套損井治理技術(shù)探討

2018-02-01 07:07:10馬春暉李陳若琪張虎平
石油化工應(yīng)用 2018年1期
關(guān)鍵詞:損井示意圖井筒

馬春暉,李陳若琪,程 康,馮 帥,張虎平

(中國石油長慶油田分公司第四采油廠,寧夏銀川 750006)

1 S油田套損井現(xiàn)狀

目前S油田套損油井75口,日損失產(chǎn)能84 t(由115 t下降到31 t),目前在生產(chǎn)55口,無潛力關(guān)井20口。2002年大規(guī)模開發(fā)以來,隨著開發(fā)年限的增加,綜合含水的上升,套管腐蝕程度逐漸加劇,套損油井數(shù)量逐年增加,近三年來增加46口。

S油田套損井典型生產(chǎn)特征:(1)含水突升或是直接上升至100%;(2)含鹽突降;(3)液面突升至一定液面后保持穩(wěn)定。

套損后對油田造成的危害:(1)產(chǎn)能損失大;(2)洛河層套損后,地層水倒灌污染生產(chǎn)層位;(3)套損后,井筒狀況惡化,措施作業(yè)難度增大;(4)錄取地層壓力困難,不能及時掌握地層能力保持狀況。

2 套損原因探討

通過分析歷年來套損井的工程測井、拔套檢查、水質(zhì)分析以及掛片測試等資料,認為油田套管外腐蝕微弱,內(nèi)腐蝕是導(dǎo)致套管破損的主要原因。

(1)套管外腐蝕主要發(fā)生在延安組及上部淺層。洛河水中含有O2和CO2,腐蝕性極強,水泥返高以上的套管長期浸泡在洛河水里,既受井筒中地層水的內(nèi)腐蝕,又受洛河水的外腐蝕。

H2S在水介質(zhì)中與Fe直接反應(yīng):

CO2溶于水生成H2CO3:

O2與Fe直接反應(yīng):

(2)套管的內(nèi)腐蝕存在于油井動液面以下。油井隨著開采年限的增加,產(chǎn)水量逐年增加,水中含有大量的鹽,最主要的成分是氯化鈉,極易溶于水,形成強的電解質(zhì)溶液,油層水中含有H2S、CO2及地層水和注入水中各種腐蝕性物質(zhì),腐蝕介質(zhì)含量高,加劇套管損壞,其主要表現(xiàn)為內(nèi)腐蝕。CO2是普遍的腐蝕源,并伴隨H2S、O2的共同腐蝕,表現(xiàn)形式為嚴重的均勻腐蝕和局部腐蝕,以點蝕為主要破壞形式[1,2]。

3 套損井治理措施

歷年治理情況:目前已治理55口(隔采45口,化學堵漏7口,套管補貼3口),日恢復(fù)產(chǎn)能33 t(由30 t上升到63 t),產(chǎn)能恢復(fù)率67%。

治理思路及流程:套損井治理主要通過隔采措施,恢復(fù)套損井產(chǎn)能;針對隔采有效期短的油井,深化套損井隔采坐封研究,開展雙封隔器及長膠筒封隔器隔采;針對多次隔采無效油井,實施化學堵漏、套管補貼、側(cè)鉆等措施恢復(fù)油井產(chǎn)能。

表1 S油田常規(guī)隔采類型統(tǒng)計表

3.1 套損井隔采

近年套損井治理以常規(guī)隔采為主,包括普通封隔器隔采、雙封隔器隔采、長膠筒封隔器隔采三類(見表1)。根據(jù)套損井的井筒狀況選取封隔器組合方式進行隔采(見圖1)。

圖1 套損井單封隔器改造成雙封隔器示意圖

封隔器選型及優(yōu)化流程:

(1)套損井坐封位置研究:結(jié)合工程測井結(jié)果及井斜數(shù)據(jù)合理確定每口隔采井封隔器坐封位置,確保隔采效果;

(2)封隔器類型優(yōu)選研究:根據(jù)不同井筒情況及前期隔采效果選擇對應(yīng)的封隔器型號及優(yōu)化封隔器的組合。

技術(shù)優(yōu)點:工藝簡單、施工周期短、使用范圍廣、費用低。

技術(shù)缺點:有效期短、頻繁換封增加生產(chǎn)成本、封隔器失效后易卡鉆形成事故隱患。針對大段腐蝕套管密封效果不理想。

3.2 化學堵漏

自針對多次隔采無效油井,采取化學堵漏工藝進行套損井產(chǎn)能恢復(fù)。2017年采用低密度封堵+樹脂水泥封堵液體系,通過先堵后封,提高地層承壓能力的同時有效封堵近井地帶,效果較好(見圖2、圖3)。

技術(shù)特點:熱固性樹脂水泥固化后結(jié)構(gòu)致密,彈性變量大,不易因受外力變形產(chǎn)生界面微間隙,可起到長期有效封隔作用。

圖2 堵劑材料示意圖

圖3 堵漏管柱示意圖

工藝流程:

(1)在套損段底部填砂至套破段底界以下20 m~30 m;

(2)下油管+斜尖至套破段底界,關(guān)環(huán)空,注入化學堵漏封堵液;

(3)油管環(huán)空頂替;

(4)若擠封壓力較低,等停間歇頂替,每等停15 min~30 min擠注100 L~200 L直至起壓明顯,頂替完剩余頂替液;

(5)關(guān)井候凝,起管柱,鉆塞,試壓,沖砂。

生產(chǎn)現(xiàn)狀:T23-21是D井區(qū)一口采油井,1998年8月投產(chǎn)。2017年2月進行工程測井,在1 195.92 m~1 199.67 m、1 206.87 m~1 225.66 m、1 228.94 m~1 472.00 m井段套管普遍存在嚴重腐蝕,套管存在多處穿孔(射孔段1 472 m~1 477 m)。該井自2015年6月發(fā)現(xiàn)套破以來,隔采9次。

套損井工程測井后套破段較長,達到243 m,試劑壓力大,采取如下措施:(1)采用下封隔器、填砂分段堵漏;(2)采用低排量間隔擠注的方法,提高堵漏效果。

圖4 套管補貼示意圖

3.3 套管補貼

針對措施隔采無效套損井,實施套管補貼。以“重塑有效坐封井段”為目的,對“腐蝕嚴重、隔采難度大、隔采周期短”套損井實施套管補貼,降低后期生產(chǎn)維護費用。

工藝原理:利用地面高壓泵打壓,壓力傳遞至膨脹頭,迫使膨脹頭從鋼制膨脹管中穿過,達到擴張膨脹管、修復(fù)受損套管的目的(見圖4)。

機械性能:實體膨脹管膨脹后,機械性能良好,隨著管體的屈服強度增加,抗擠強度也隨著增加,技術(shù)真正實現(xiàn)石油工程要求。

特點:操作簡單方便,用橡膠筒密封,懸掛力度大,不易松動脫落,密封可靠,耐高溫,適用于套管損壞的任意井深。

補貼材料:新型無縫鋼管、ERW直縫焊管。

存在問題:(1)成功率低:對套損段整形、磨銑,刮削處理,處理精度不夠,貼補時易卡死;(2)措施費用高。

生產(chǎn)現(xiàn)狀:Y42-29是B井區(qū)一口采油井,2003年5月投產(chǎn)。2012年11月進行工程測井發(fā)現(xiàn):(1)993.9 m~996.5 m 嚴重變形并套破;(2)1 609.45 m、1 423.48 m、1 317.51 m、1 305.77 m處存在穿孔現(xiàn)象;(3)1 620.00 m~1 631.00 m、1 766.71 m~1 767.71 m也存在嚴重內(nèi)腐蝕,實施套管補貼前隔采生產(chǎn)(見圖5)。

膨脹管補貼情況:(1)膨脹管:1 745 m~1 752 m,長度7 m,最大內(nèi)徑Φ107 mm;(2)補貼:膨脹初始啟動壓力為28 MPa,噸位降30 kN,繼續(xù)打壓至40 MPa,噸位再次下降30 kN,上提管柱鉆具懸重變化由200 kN下降到 150 kN,補貼成功;(3)磨銑堵頭:下 Φ102 mm×0.20 m平底磨鞋+螺桿泵體4.40 m磨至1 757.84 m,磨鉆完畢;(4)通井:下Φ100 mm×1.45 m通井規(guī)通井至人工井底;(5)對補貼管試壓:下Y111-90 mm封隔器試壓,打壓坐封,油套打壓25 MPa~30 MPa,停泵觀察壓降情況,30 min壓降小于0.5 MPa試壓合格,膨脹管補貼密封效果達到完井技術(shù)要求(見圖6)。

3.4 套損井側(cè)鉆

因套管腐蝕等原因無法正常生產(chǎn),但上部套管完好的套損井,儲量動用程度低,有較大挖潛價值;砂體發(fā)育穩(wěn)定、油層厚度大且井網(wǎng)控制程度高,剩余油富集程度高。

圖5 施工工序

套損井通過實施側(cè)鉆,以滯油區(qū)為靶向,改變地下滲流場和壓力場,達到動用剩余油、恢復(fù)套損井產(chǎn)能的目的。

圖6 典型井Y42-29套管補貼示意圖

4 認識及結(jié)論

(1)電化學腐蝕是影響套損的主要因素,主要表現(xiàn)為套管內(nèi)腐蝕。套管的內(nèi)腐蝕存在于油井動液面以下,CO2是普遍的腐蝕源,并伴隨H2S、O2的共同腐蝕,以點蝕為主要破壞形式。

(2)外腐蝕發(fā)生在延安組及上部淺層,CO2、O2腐蝕是主要根源。

(3)隨著開發(fā)時間的延長,套損井數(shù)逐年增加,井況進一步復(fù)雜化,治理難度越來越大。

(4)封隔器隔采工藝還是目前套破井的主要治理手段,但有效期短、封隔器失效將會形成事故隱患,且頻繁換封也增加了生產(chǎn)成本。

(5)針對多次隔采無效油井,采取化學堵漏、套管補貼、側(cè)鉆等方式治理套損井、恢復(fù)油井產(chǎn)能。

[1]齊國森.吳起油田油套管腐蝕與防治[D].西安:西安石油大學,2015.

[2]周宗強.長慶油田油水井套管腐蝕機理及防腐工藝技術(shù)研究[D].成都:西南石油大學,2009.

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