于泳
摘要:齊40塊自1987 年以蒸汽吞吐方式投入開發(fā),2008年整體轉(zhuǎn)入蒸汽驅(qū)開發(fā)至今已有34 年, 吞吐開發(fā)21年,汽驅(qū)開發(fā)14年。隨著開發(fā)時(shí)間的延長(zhǎng),井下技術(shù)狀況逐年變差, 轉(zhuǎn)入汽驅(qū)開發(fā)后,井況惡化日益嚴(yán)重, 事故井嚴(yán)重影響了區(qū)塊的開發(fā)生產(chǎn), 導(dǎo)致儲(chǔ)量損失、注采失調(diào)、油井增產(chǎn)、增注措施受到制約、產(chǎn)量遞減加大。因此, 分析井況惡化的原因, 進(jìn)而采取相應(yīng)的防治措施加以控制, 對(duì)于提高油田整體開發(fā)效益是十分必要的。
關(guān)鍵詞:蒸汽驅(qū)井 套管損壞
1 井況現(xiàn)狀及套損井分布規(guī)律
截止2020 年12月, 在齊40塊油井722口中, 井況有問(wèn)題的各類事故井344口, 占井?dāng)?shù)的47.6% , 共計(jì)損失控制儲(chǔ)量267.5* 104噸 , 日均影響液量783噸,影響油量187噸。
通過(guò)統(tǒng)計(jì),將我區(qū)塊套損井按套管損壞類型、套損井段最小內(nèi)徑、套損井段井深位置、套損井地層巖性以及套損井的判斷方法等五個(gè)方面,對(duì)全區(qū)塊套損井進(jìn)行了分類。
1.1按套損類型分類
對(duì)齊40塊套損井套損類型進(jìn)行分類整理,其中套變井263口,占套損井76.5%,套管破裂59口,占套損井17.2%,套管錯(cuò)斷22口,占套損6.4%。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看,齊40塊套損主要以套變?yōu)橹鳌?/p>
1.2按套損最小內(nèi)徑分類
根據(jù)打印落實(shí)后的最小內(nèi)徑統(tǒng)計(jì)齊40塊238口套損井,具體分類見下表:
我區(qū)塊套損井井段內(nèi)徑在130~150mm井有77口井,占統(tǒng)計(jì)井?dāng)?shù)的32.4%,說(shuō)明有大部分井可以使用或通過(guò)簡(jiǎn)單大修后使用φ105mm或φ110mm小直徑封隔器達(dá)到分注的目的。
以上238口井全部是通過(guò)下鉛印等井下工具情況判斷的,所反映的情況并不十分全面、準(zhǔn)確,因此,今后還需進(jìn)行進(jìn)一步驗(yàn)證工作,取得準(zhǔn)確資料。
1.3按套損油層位置分類
統(tǒng)計(jì)344口套損井,從套損位置分布來(lái)看,位于油層上部泥巖71口,占套損井總井?dāng)?shù)的20.6%;位于油層段232口,占套損井總數(shù)井?dāng)?shù)的67.4%;位于油層下部泥巖41口,占套損井總井?dāng)?shù)的11.9%。由此可見,我區(qū)塊套管在射孔井段內(nèi)的井比例很大,而且這部分井對(duì)采取一般的增產(chǎn)增注措施影響都很大,因此需要重點(diǎn)進(jìn)行研究分析,搞清機(jī)理,拿出預(yù)防及治理措施。
1.4按套損井段巖性分類
統(tǒng)計(jì)344口套損井,套損井段在砂巖部位有232口,占67.4%,在泥巖部位的有112口,占32.6%,從此可以看出,我區(qū)塊套損井段大部分集中在砂巖部位,這也和套損井段在射孔井段內(nèi)相吻合。
1.5按套損判斷方法分類
統(tǒng)計(jì)344口套損井,套損通過(guò)鉛印判斷的有238口,占69.2%,通過(guò)通井規(guī)判斷的有49口,占14.2%,通過(guò)其他方式判斷的有57口,占16.6%。
通過(guò)以上分析,我們比較清楚的掌握了我區(qū)塊套管損壞情況,總結(jié)起來(lái)有以下幾點(diǎn):
(1)我區(qū)塊套管損壞情況以套管變形為主;
(2)套管變形井段最小內(nèi)徑在130mm~150mm之間的比重大;
(3)套管損壞在射孔井段的比較多;
(4)套管損壞位置多在砂巖(既滲透性)巖層位置;
(5)我們判斷套管損壞的方法還是依靠打鉛印等井下工具為主,為進(jìn)一步驗(yàn)證井下變形情況,還需要進(jìn)行測(cè)井驗(yàn)證。
2 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用效果
2.1開井率提高
通過(guò)加強(qiáng)套損井生產(chǎn)管理, 2020年開井率76.2%,和2019年相比,上升3.1%。
2.2新增套損下降
轉(zhuǎn)驅(qū)以來(lái),齊40塊年均新增套損井35井次,通過(guò)加強(qiáng)套損井的生產(chǎn)管理,與2019年相比,新增套損井次減少了10井次。以套損井平均影響日產(chǎn)液5噸,日產(chǎn)油1噸計(jì)算,減少因新增套損導(dǎo)致液量損失2.7375萬(wàn)噸, 減少油量損失0.5475萬(wàn)噸。
2.3檢泵周期延長(zhǎng)
平均檢泵周期由2018年的792天延長(zhǎng)至2020年的810天,延長(zhǎng)了18天。
3 結(jié)論和認(rèn)識(shí)
(1)高溫腐蝕和油層出砂是導(dǎo)致齊40塊井況惡化的主要原因,注采不平衡、頻繁作業(yè)也加劇了井況惡化的進(jìn)程。
(2)通過(guò)對(duì)套損修復(fù)措施的探討,針對(duì)不同的套損類型,采取最佳的修復(fù)措施,提高套管的完整性,恢復(fù)井筒的正常運(yùn)行狀態(tài),滿足油氣田勘探開發(fā)的技術(shù)要求。隨著修井技術(shù)的不斷發(fā)展,加強(qiáng)對(duì)套損修復(fù)技術(shù)的研究,提高套損修復(fù)的質(zhì)量,滿足油田開發(fā)的技術(shù)要求。
(3)井下狀況的惡化不僅影響油井生產(chǎn)時(shí)率和生產(chǎn)效果,還導(dǎo)致井溫等測(cè)試資料無(wú)法錄取,無(wú)法為下步工作提供有力支持。