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基于PLC的物料機(jī)械手送料控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)與應(yīng)用

2018-01-30 10:51武鵬飛
機(jī)械管理開(kāi)發(fā) 2018年1期
關(guān)鍵詞:機(jī)械手西門(mén)子觸摸屏

武鵬飛

(陽(yáng)泉煤業(yè)集團(tuán)七元煤業(yè)有限責(zé)任公司,山西陽(yáng)泉045000)

引言

目前,機(jī)械手被廣泛應(yīng)用于汽車制造、冶金和輕工等多個(gè)先進(jìn)制造領(lǐng)域。機(jī)械手可搬運(yùn)和分揀物品,代替人進(jìn)行繁重的勞動(dòng),實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的機(jī)械和自動(dòng)化,且能在一些有害和危險(xiǎn)環(huán)境下作業(yè)。機(jī)械手的執(zhí)行機(jī)構(gòu)一般以壓縮空氣為介質(zhì),結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、重量輕便,尤其是對(duì)周圍環(huán)境沒(méi)有任何污染,因此本文設(shè)計(jì)的機(jī)械手采用空氣作為介質(zhì),并采用西門(mén)子S7-200系列的PLC來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)氣動(dòng)機(jī)械手的控制。

圖2 氣動(dòng)送料系統(tǒng)工作原理

1 送料控制系統(tǒng)

如下圖1所示,該系統(tǒng)由真空吸盤(pán)、帶動(dòng)真空吸盤(pán)升降的升降氣缸、水平行動(dòng)送料板、帶動(dòng)送料板水平位移的水平運(yùn)動(dòng)氣缸和帶動(dòng)送料板做升降運(yùn)動(dòng)的升降電機(jī),以及若干檢測(cè)氣缸到位和送料板到位的傳感器構(gòu)成。

氣動(dòng)送料系統(tǒng)的工作原理如下圖2所示。

由于本設(shè)計(jì)是應(yīng)用在實(shí)際工程項(xiàng)目中,考慮到客戶需求、資金成本等各方面因素,最后選擇了西門(mén)子S7-200的CUP和西門(mén)子觸摸屏的控制方式來(lái)實(shí)現(xiàn)[1],如圖3所示。

本設(shè)計(jì)的氣動(dòng)送料系統(tǒng)主要由西門(mén)子S7-200PLC控制單元、歐姆龍光電開(kāi)關(guān)、限位開(kāi)關(guān)、輥道電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)、氣缸電磁閥和觸摸屏界面等組成。其中PLC是控制系統(tǒng)的“大腦”,整個(gè)系統(tǒng)由PLC控制完成全部氣動(dòng)送料系統(tǒng)的自動(dòng)控制。

圖3 系統(tǒng)控制方案結(jié)構(gòu)示意圖

2 硬件系統(tǒng)設(shè)計(jì)

通過(guò)輸入的PLC程序,CPU對(duì)整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行控制,CUP也可接受從觸摸屏輸入的各種指令要求來(lái)完成一系列制定動(dòng)作。CPU是整個(gè)送料氣動(dòng)機(jī)械系統(tǒng)的中樞,因此選取合適的CPU是整個(gè)系統(tǒng)能夠順利完成的關(guān)鍵,要保證CPU有效的可靠性、維護(hù)方便及最佳性價(jià)比。首先要先根據(jù)工藝對(duì)全系統(tǒng)I/O點(diǎn)數(shù)進(jìn)行精確計(jì)算,并且為后續(xù)系統(tǒng)的改擴(kuò)建留有余量,使得所設(shè)計(jì)系統(tǒng)有一定的可改造性,同時(shí)也方便后續(xù)工程師調(diào)試階段臨時(shí)增加相關(guān)點(diǎn)數(shù)。由此,本文采用西門(mén)子S7-200的262CPU主機(jī),及16個(gè)I/O的擴(kuò)展模塊PLC的I/O分配表如下頁(yè)表1所示。

PLC的主要控制流程如下:當(dāng)整個(gè)系統(tǒng)上電后,在送料板中有料的狀態(tài)下,工作人員按下氣動(dòng)按鈕(I0.0),Q0.4輸出信號(hào)控制氣缸左移至左限位處,Q0.2輸出信號(hào)控制吸盤(pán)上移至上限位處,上述幾點(diǎn)準(zhǔn)備就緒后,Q0.6控制電機(jī)上至上限位處,Q0.3控制吸盤(pán)下降,Q1.1控制吸盤(pán)吸氣產(chǎn)生真空,抓取物料;Q0.4控制使物料又移動(dòng)至限位處,Q0.3輸出,Q1.1釋放,物料放置到打標(biāo)輥道處,延時(shí)一段時(shí)間與此同時(shí)Q1.0定位完成,Q0.1、Q0.0同時(shí)動(dòng)作將物料送至打標(biāo)區(qū)域完成打標(biāo),打標(biāo)完成后,所有區(qū)域檢測(cè)開(kāi)關(guān)都檢測(cè)無(wú)料后,在PLC控制下都恢復(fù)初始位置等待下一次無(wú)料的到來(lái),如此循環(huán)往復(fù),完成每次打標(biāo)任務(wù)[2]。

表1 I/O分配表

3 軟件系統(tǒng)設(shè)計(jì)

氣動(dòng)機(jī)械手送料控制程序的編寫(xiě)依據(jù)是根據(jù)系統(tǒng)的工藝流程而來(lái),由系統(tǒng)流程圖如圖4所示,編寫(xiě)相應(yīng)的PLC梯形圖,合理優(yōu)化的分配I/O端口、內(nèi)部寄存器、定時(shí)器等。

如圖5所示是氣動(dòng)機(jī)械手控制系統(tǒng)的部分梯形圖。首先,送料板中安裝有光電感應(yīng)傳感器,送料板中有料時(shí),光電開(kāi)關(guān)檢測(cè)有無(wú)物料,無(wú)料時(shí)料板下降到下限位置等待物料到來(lái);有料時(shí)料板托舉物料上升至上限位,通過(guò)限位開(kāi)關(guān)控制料板的運(yùn)動(dòng)狀態(tài),上升結(jié)束后,PLC控制下降氣缸至物料處由吸盤(pán)吸取物料,吸取完成后將物料送至打標(biāo)輥道上,此時(shí),PLC控制氣缸將吸盤(pán)放置在打標(biāo)輥道上,PLC控制輥道電機(jī)將物料運(yùn)輸至達(dá)標(biāo)區(qū)域完成打標(biāo)[4]。

4 結(jié)語(yǔ)

圖4 氣動(dòng)機(jī)械手送料控制程序流程圖

圖5 氣動(dòng)機(jī)械手控制系統(tǒng)梯形圖

本文設(shè)計(jì)的氣動(dòng)機(jī)械手送料控制系統(tǒng)采用PLC控制,以空氣為介質(zhì)驅(qū)動(dòng)相應(yīng)物件,實(shí)現(xiàn)了對(duì)平整物料快速可靠的抓取送料,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,成本低廉,在某項(xiàng)目中得到了較好應(yīng)用,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試使用以后,該系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,狀態(tài)良好,有效提高了購(gòu)買(mǎi)廠家的生產(chǎn)效率。

[1]廖常初,西門(mén)子人機(jī)界面(觸摸屏)組態(tài)與應(yīng)用技術(shù)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社出版,2008.

[2]廖常初,PLC編程及應(yīng)用:第4版[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社出版,2014.

[3]鐘肇?zé)觯删幊炭刂破髟砑皯?yīng)用:第2版[M].廣州:華南理工大學(xué)出版社,2016.

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