楊育君
(陽泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司一礦,山西陽泉045008)
陽煤集團(tuán)一礦15號煤S8205小煤柱工作面煤層節(jié)理裂隙發(fā)育、松散破碎、抗壓強(qiáng)度小,開挖后原三向承壓狀態(tài)變?yōu)閮身?xiàng)承壓狀態(tài),淺部圍巖失去完整性,破碎區(qū)要大于其他礦區(qū)煤層巷道?;诖?,需要在S8205小煤柱工作面沿采空側(cè)空巷道開展煤柱滯后注漿加固技術(shù)。
S8205工作面設(shè)計(jì)可采走向長760m,采長170m,可采儲量115萬t。工作面回風(fēng)巷與相鄰已采工作面S8206工作面進(jìn)風(fēng)巷之間預(yù)留煤柱5 m。
本工作面地面標(biāo)高1 050~1 275 m,工作面標(biāo)高678.5~709.6 m。地表位于大西溝以東,張華溝以南,北溝以西,吳家掌村以北的山梁溝谷地帶,地表無建筑物,有部分農(nóng)田及山林。
本工作面井下位于南條帶二采區(qū)西部,東部為S8206工作面(已采),南部為新補(bǔ)皮帶巷,西部為S8207工作面(未掘),北部為k81106工作面(未掘)。本工作面為相鄰采空區(qū)工作面。
本工作面煤層賦存穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,煤層總厚度最大7.50 m,最小7.20 m,平均厚度7.33 m,煤層傾角最大14°,最小3°,平均6°。煤層中賦存1~2層不穩(wěn)定夾石,其中上夾石普遍存在,俗稱“八寸石”,厚度0.23 m左右,中下部的一層夾石不穩(wěn)定,呈凸透鏡體狀,俗稱“驢石”。預(yù)計(jì)絕對瓦斯涌出量50.0 m3/min,相對瓦斯涌出量19 m3/t,煤塵無爆炸危險(xiǎn)性,具有自燃傾向性。
工作面老頂為灰黑色石灰?guī)r,厚度8.65 m,夾兩層黑色泥巖,含有動(dòng)物化石和方解石脈;直接頂為灰黑色泥巖,厚度1.30 m,致密,性脆;直接底為深灰色砂質(zhì)泥巖,厚度5.04 m;老底為淺灰色細(xì)粒砂巖,厚度1.96 m,堅(jiān)硬,含有植物化石。
巷道頂板采用“錨桿+錨索+金屬網(wǎng)+鋼帶”聯(lián)合支護(hù),排距900 mm,間距960 mm。鋼帶使用BHW-960-220-4-5 100 mm的6眼W鋼帶;每排交錯(cuò)布置2根錨索,即:從左往右,第一排鋼帶的第2、4眼和第二排鋼帶的第3、5眼內(nèi)布置錨索,其他眼布置錨桿,依次交替進(jìn)行。頂錨桿使用Φ22 mm×2 000 mm的螺紋鋼錨桿,錨索使用Ф21.6 mm×5 200 mm的礦用錨索,頂網(wǎng)使用6 000 mm×1 100 mm的金屬網(wǎng)。
兩幫采用“錨桿+錨索+金屬網(wǎng)”聯(lián)合支護(hù),每排每幫布置2根錨桿2根錨索,從頂板往下第二眼和第四眼布置錨桿,第1、3眼布置錨索;錨桿錨索間距從頂板至底板間距為400/950/950/950/550 mm。幫錨桿使用Φ20 mm×2 000 mm的圓鋼錨桿,幫錨索使用Φ17.8 mm×5 200 mm的礦用錨索,幫網(wǎng)使用3 500 mm×1 100 mm的金屬網(wǎng)(豎向布置)。
對于破碎圍巖巷道,單獨(dú)采用錨桿與錨索支護(hù),由于錨固劑與破碎圍巖的黏結(jié)力小,錨固力不能保證,錨桿與錨索的力學(xué)性能不能充分發(fā)揮。在這種條件下,注漿加固是巷道圍巖控制的有效途徑。注漿采用物理或者化學(xué)方法,將可以固化的液體材料通過注漿泵或其他手段注入到破碎巖體或存在缺陷的構(gòu)筑物裂隙內(nèi),從而改善其物理力學(xué)性能的方法和過程。含裂隙煤巖體注漿加固后,其強(qiáng)度和抗?jié)B透性將有所提高。被注巖體的強(qiáng)度、抗?jié)B透性的提高程度以及對結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的影響,受巖體結(jié)構(gòu)、注漿材料和注漿過程的控制。因此,對注漿加固后圍巖力學(xué)性能的研究,是研究巷道圍巖注漿理論不可缺少的一個(gè)方面。目前,根據(jù)研究數(shù)據(jù)證明,注漿加固使砂巖強(qiáng)度增加50%~70%,粉砂巖和泥質(zhì)巖強(qiáng)度增加1~3倍,內(nèi)聚力增加40%~70%,巖體靜彈模提高22%~37.5%,動(dòng)彈模提高4.5%~17.5%。中國礦業(yè)大學(xué)葛家良在旗山礦軟巖動(dòng)壓巷道錨注支護(hù)試驗(yàn)中得出,錨注加固后,圍巖不同深度的物理力學(xué)性能得到了不同程度的改善,單軸抗壓強(qiáng)度提高0.77~1.49倍,抗拉強(qiáng)度提高6%~92%,內(nèi)聚力提高1.4~4.0倍,靜彈模提高12%~69%。
結(jié)合S8205工作面回風(fēng)巷掘進(jìn)實(shí)際情況,注漿加固最佳時(shí)機(jī)應(yīng)該距掘進(jìn)工作面70~100m左右,圍巖變形速度基本穩(wěn)定后開始注漿,此時(shí)施工方便高效。如果掘進(jìn)期間施工工序不允許,可以待整條巷道掘進(jìn)完成后,在本工作面回采影響前至少對煤柱幫噴設(shè)厚約30~50 mm左右混凝土層,待混凝土層凝固后進(jìn)行煤柱內(nèi)注漿加固,進(jìn)行S8205小煤柱工作面回風(fēng)巷滯后噴注加固煤柱幫。
注漿材料選用高水速凝材料。
1)水灰比。根據(jù)實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)結(jié)果,綜合考慮井下施工條件,漿液固結(jié)強(qiáng)度及材料消耗等因素,確定漿液的水灰比1.5∶1。
2)注漿壓力。注漿需要一定壓力克服裂隙阻力以便漿液滲入圍巖,對于S8205工作面回風(fēng)巷采用深孔注漿,因注漿孔深、圍巖裂隙發(fā)育程度較差,應(yīng)采用較大的注漿壓力,保證漿液的滲透范圍較大,因此,確定注漿壓力為2.0~3.0 MPa。
3)注漿量。從保證巷道圍巖裂隙被充填密實(shí)的角度出發(fā),注入的漿液盡量保證裂隙充填滿的需要,原則上注到不吃漿為止。每個(gè)注漿孔的注漿量可用以下公式估算:
式中:Q為每個(gè)孔的漿液注入量,m3;A為漿液消耗系數(shù),取1.2~1.5;L為鉆孔長度方向加固區(qū)厚度,m;R為漿液有效擴(kuò)散半徑,m;β為圍巖的裂隙率,1%~5%;λ為漿液的充填系數(shù),0.6~1.0。
根據(jù)煤體的裂隙發(fā)育程度及煤體的孔隙率確定注漿量:參照類似地質(zhì)條件資料判斷煤巖體的孔隙率為0.83%~1.05%,煤巖體孔隙充填率達(dá)到90%。
4)注漿孔布置和孔深。注漿孔布置的原則主要是保證漿液盡可能多、均勻滲透到破碎圍巖中,根據(jù)注漿工程實(shí)踐及實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)結(jié)果,注漿孔布置見圖1,注漿孔排距為2排錨桿排距即1.6 m,考慮到鉆孔及機(jī)具條件及施工方便,確定注漿孔水平投影長度4 m,每排2個(gè)孔。布置的注漿孔鉆孔用Φ42 mm鉆頭,成孔孔徑不得超過Φ45 mm,并保持圓度。下排鉆孔開孔高度1.2 m,上排鉆孔開孔高度2.8 m,下排孔以俯角15°施工,鉆孔直徑為42 mm,孔深4.1 m;上排孔為上仰鉆孔,鉆孔直徑為42 mm,鉆孔上仰角度約5°,孔深約4m。
圖1 注漿孔布置圖
1)噴漿。為了防止?jié){液沿著錨桿孔、裂隙向外流,漿液難以深入破碎圍巖深部,在注漿前對回風(fēng)平巷割煤側(cè)噴50~70 mm的混凝土,形成止?jié){層,保證注漿效果。
2)制漿。嚴(yán)格按水灰比供水上料,攪拌均勻。3)封孔。采用布袋或用錨固劑和麻絲進(jìn)行封孔。封孔長度為1.8 m。
4)注漿封孔40 min后,可進(jìn)行注漿。為了防止串漿,注漿順序?yàn)殚g隔注漿。
5)清洗。每班結(jié)束注漿或暫停一段時(shí)間,如封孔結(jié)束,等待封孔段固結(jié)期間需要沖洗注漿泵和管路,直到管路最末端出清水。
注漿作業(yè)包括鉆注漿孔、運(yùn)料、制漿、封孔、注漿、清洗、移動(dòng)注漿系統(tǒng)等工序,其中鉆注漿孔、封孔和注漿為三個(gè)主要工序。
鉆注漿孔要求較高,安排專人施工,一般由2人操作。2人作注漿前的準(zhǔn)備工作,連接注漿管路,準(zhǔn)備注漿管及封口器,連接好注漿系統(tǒng),搬運(yùn)高水速凝材料,向攪拌桶內(nèi)放清水,攪拌制漿。注漿時(shí)分工協(xié)調(diào),2名工人上料攪拌,觀察吸漿情況,1名司機(jī)開泵,觀察壓力表,監(jiān)控注漿狀態(tài),2名工人連接封孔管與注漿管,另設(shè)專人仔細(xì)觀察注漿孔周邊滲透情況,指揮注漿工作。
2016年9月工作面開始回采,通過在工作面回風(fēng)巷落山往外300 m范圍,每隔50 m在回風(fēng)煤柱側(cè)設(shè)置一個(gè)礦壓觀察站,工作面通過3個(gè)月的回采觀察,S8205工作面回風(fēng)巷煤柱在注漿加固后頂?shù)装鍑鷰r移近量較小,未注漿的煤柱及巷道頂?shù)装寮皟蓭鸵平枯^大。當(dāng)工作面與未加固段煤柱之間的距離小于15 m時(shí),尤其是小于10 m以后,頂?shù)装寮皟蓭臀灰屏匡@著增大。采用高水材料充填加固的巷道頂?shù)装寮皟蓭鸵平恐挥形醇庸滔锏赖?0%,兩幫移近量從未加固煤柱支護(hù)的1 500 mm降低到500 mm,頂?shù)装逡平恳矎哪径庵ёo(hù)的最大99 mm降低到了50 mm,充填加固效果十分明顯。
對小煤柱工作面煤柱采區(qū)高水注漿加固技術(shù),不但加固了煤柱,提高了煤柱的強(qiáng)度,而且改善了煤柱的承壓性能,同時(shí)注入的高水材料對煤柱裂隙和破碎區(qū)域進(jìn)行了封堵,大大減少了工作面回采過程中采空區(qū)與工作面間的氣體交換,保障了工作面推進(jìn)過程中不會存在自燃隱患。因此,高水加固技術(shù)是治理小煤柱開采煤柱破碎、裂隙發(fā)育、圍巖特性差的有效方法之一,高水加固技術(shù)在一礦小煤柱工作面的成功應(yīng)用,可為后續(xù)陽泉礦區(qū)小煤柱工作面的開采治理提供借鑒。