, , , , 海昕, 斯亮,
(1. 甘肅藍科石化高新裝備股份有限公司, 甘肅 蘭州 730070;2. 上海藍濱石化設(shè)備有限責任公司, 上海 201518)
中石化普光氣田天然氣凈化廠為川氣東送工程配套建設(shè)單位,該廠6套高含硫天然氣凈化聯(lián)合裝置中的12臺尾氣焚燒爐余熱鍋爐系統(tǒng)(以下簡稱余熱鍋爐)均由意大利FBM/MACCHI公司2008年設(shè)計、制造。裝置自投用以來,由于多種原因,如過熱段爆管、低溫段腐蝕穿孔(高溫硫腐蝕、低溫露點腐蝕)等造成裝置數(shù)次停車,嚴重影響正常操作及生產(chǎn)。停車后的修復(fù)難度比較大,需要經(jīng)過工藝吹掃隔離、熱交換器內(nèi)部清理、試漏、消氫、修復(fù)及試壓等環(huán)節(jié)才能完成。最后一次事故的發(fā)生是蒸發(fā)段管束泄漏后鍋爐水進入到煙氣之中,由此在換熱管壁溫相對較低局部部位形成露點腐蝕的環(huán)境。隨著裝置的運行時間加長,泄漏量也在逐步增加,進一步加劇換熱管的腐蝕直至造成失效。文中對此進行了詳細的分析,并提出了改造方案。
此余熱鍋爐為煙道式余熱鍋爐,主要由過熱器、蒸發(fā)器、汽包及液包等部分組成。鍋爐水通過蒸發(fā)器與高溫煙氣換熱,通過汽包產(chǎn)生飽和蒸汽,飽和蒸汽再通過過熱器與高溫煙氣換熱,產(chǎn)生過熱蒸汽后并入蒸汽管網(wǎng),其工藝流程見圖1。
圖1 改造前余熱鍋爐系統(tǒng)流程圖
從圖1可以看出,①煙氣系統(tǒng)。自廢尾氣焚燒爐來的870 ℃高溫煙氣依次經(jīng)過過熱器(分為一級過熱器、二級過熱器、三級過熱器)、蒸發(fā)器,溫度降低至260 ℃,經(jīng)煙囪排出。②汽、水系統(tǒng)。自除氧器來的104 ℃鍋爐水進入汽包后,通過在汽包、液包、蒸發(fā)器內(nèi)循環(huán)流動與煙氣進行換熱,最終在汽包產(chǎn)生250 ℃的飽和蒸汽。隨后,飽和蒸汽經(jīng)過過熱器與高溫煙氣進行換熱,產(chǎn)生380 ℃的過熱蒸汽后并入全廠蒸氣管網(wǎng),為其他裝置提供能源,從而實現(xiàn)了高溫煙氣余熱的利用。
裝置自2008年投用以來,余熱鍋爐連續(xù)發(fā)生腐蝕泄漏現(xiàn)象,嚴重影響裝置的長周期穩(wěn)定運行。為保證正常運行,降低設(shè)備腐蝕頻次,臨時將裝置排煙溫度由原設(shè)計260 ℃提高至315 ℃,結(jié)果出現(xiàn)裝置能耗大幅度升高的現(xiàn)象,也由此造成環(huán)保不達標及能源浪費等問題,液包泄漏腐蝕情況見圖2。
圖2 余熱鍋爐液包泄漏腐蝕情況
根據(jù)理論分析研究可知,余熱鍋爐系統(tǒng)能夠?qū)煔鉁囟冉档椭镰h(huán)境溫度。但由于受傳熱效率的限制,實際中是無法實現(xiàn)的。通常情況下,一般氣-氣換熱的溫差在40~70℃,氣-液換熱的溫差為30~60℃[1-2]。
普光氣田天然氣具有高含硫(硫的質(zhì)量濃度為230 g/m3)特性,當煙氣溫度降低時,煙氣中的含硫氧化物在高溫環(huán)境下與冷凝的水結(jié)合,在余熱鍋爐受熱面上形成酸性露珠,進而對受熱面金屬造成腐蝕。因此,對于這種工況下的余熱鍋爐系統(tǒng),設(shè)計時需考慮受熱面金屬壁溫比酸性露珠形成溫度點至少高15 ℃(API 560要求8~14 ℃)[3],才能夠保證設(shè)備免受酸性露點腐蝕。
2.2.1降低煙氣中的三氧化硫含量
通過在系統(tǒng)流程中增加燃料脫硫、低氧燃燒以及增加吸附劑等工藝手段,從源頭斷絕低溫露點腐蝕的發(fā)生,進而降低煙氣出口溫度,最大化地回收煙氣余熱。
此方案的優(yōu)點是從根本上解決了露點腐蝕發(fā)生的可能,但是也存在投資大、對硫磺回收裝置整體改動大、改造周期長以及成本高等缺點,改造的實用性較差。
2.2.2升級受熱面材質(zhì)
通過選用耐腐蝕性的材料,提高余熱鍋爐抗腐蝕性能,減少發(fā)生腐蝕泄漏的頻次,進而延長設(shè)備運行時間。目前國內(nèi)普遍采用此種方案,如省煤器材質(zhì)采用國內(nèi)自行研制的ND鋼(GB 150附錄H中的鋼號為09CrCuSb),其具有較好的耐酸露點腐蝕的性能,已經(jīng)在很多場合得到了廣泛應(yīng)用[7-9]。
此方案的優(yōu)點是改造方案簡單、投資少、可操作性好、對現(xiàn)有系統(tǒng)改動量小等,缺點是靠升級換熱管材質(zhì)來延長設(shè)備壽命,并沒有改變余熱鍋爐的腐蝕環(huán)境,只能作為輔助改造方案。
2.2.3工藝與設(shè)備綜合考慮[10-12]
(1)熱風(fēng)回流 將高溫煙氣通過旁路引至易發(fā)生露點腐蝕的低溫段部分,與低溫煙氣混合后達到提高煙氣溫度,從而避免設(shè)備發(fā)生露點腐蝕的目的。此方案的缺點是排煙溫度較高、熱回收效率低、余熱浪費等。
(2)增加前置預(yù)熱器 通過增加前置預(yù)熱器,將進入余熱鍋爐系統(tǒng)的鍋爐水進行預(yù)熱,使得鍋爐受熱面金屬壁溫剛好高于煙氣的酸露點溫度,進而在降低排煙溫度的前提下,避免設(shè)備發(fā)生露點腐蝕。
(1)增加省煤器 降低排煙溫度,提高余熱回收效率。
(2)增加前置預(yù)熱器 提高受熱面金屬壁溫,防止發(fā)生露點腐蝕。
(3)增加露點監(jiān)測儀和金屬壁溫熱電阻 實現(xiàn)煙氣露點溫度及受熱面金屬壁溫的監(jiān)測,確保設(shè)備受熱面金屬壁溫高于露點溫度,避免設(shè)備發(fā)生露點腐蝕。
由于腐蝕,原余熱鍋爐系統(tǒng)設(shè)備已經(jīng)無法使用。在不改變原系統(tǒng)流程的基礎(chǔ)上增加省煤器和前置預(yù)熱器,見圖3。
圖3 改造后余熱鍋爐系統(tǒng)流程圖
從圖3可知:①煙氣系統(tǒng)。 自前端來的870 ℃高溫煙氣依次經(jīng)過過熱器(分為一級過熱器、二級過熱器、三級過熱器)、蒸發(fā)器、省煤器,煙氣溫度降低至230 ℃,經(jīng)煙囪排出。②汽、水系統(tǒng)。 自上游來的104 ℃鍋爐水先經(jīng)過前置預(yù)熱器進行加熱,溫度升高至180 ℃,進入省煤器,與低溫煙氣進行換熱,溫度升高至220 ℃,進入汽包后,通過在汽包、液包、蒸發(fā)器內(nèi)循環(huán)流動與煙氣進行換熱,最終在汽包產(chǎn)生250 ℃飽和蒸汽。飽和蒸汽再經(jīng)過過熱器與高溫煙氣進行換熱,產(chǎn)生380 ℃過熱蒸汽。
(1)在原系統(tǒng)中增加1臺省煤器,能夠降低排煙溫度,解決了裝置能耗高、回收熱效率低的問題。同時省煤器換熱管的材質(zhì)采用ND鋼,其具有較高的耐低溫酸露點腐蝕的性能,提高了余熱鍋爐的可靠性。
(2)在原汽、水系統(tǒng)中增加1臺前置預(yù)熱器,對進入省煤器的鍋爐水進行預(yù)熱,保證省煤器的換熱管金屬壁溫高于露點溫度,進一步為防止設(shè)備發(fā)生露點腐蝕提供了保障。
(3)增加1臺省煤器換熱管金屬壁溫熱電阻和煙氣露點測試儀,實現(xiàn)對換熱管金屬壁溫及煙氣露點溫度的有效監(jiān)控,可以有效確保裝置可靠安全地運行。
余熱鍋爐系統(tǒng)改造后,能夠?qū)⒃O(shè)計排煙溫度降低30 ℃,相比原系統(tǒng)能夠多回收余熱約1.5 MW,每年可多節(jié)省標準燃料油約1 500 t,年折合節(jié)能收入約400萬元。同時,該余熱鍋爐系統(tǒng)改造屬于首臺國產(chǎn)化改造,其成功實施解決了進口設(shè)備供貨周期長、維修周期長、成本高等問題,具有巨大的經(jīng)濟效益及社會效益。通過對該余熱鍋爐系統(tǒng)的改造,不僅能夠有效解決目前余熱鍋爐系統(tǒng)所存在的各種腐蝕失效問題,而且還能夠進一步提高裝置余熱回收效率,為其余11套余熱鍋爐系統(tǒng)改造奠定了良好的基礎(chǔ)。
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