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一種石油鉆機(jī)自動(dòng)貓道遙控器控制系統(tǒng)

2018-01-18 09:55:38丁亮
電子技術(shù)與軟件工程 2017年21期
關(guān)鍵詞:遙控器自動(dòng)化

丁亮

摘 要隨著人力成本的不斷增加,鉆井自動(dòng)化已成為鉆機(jī)發(fā)展的迫切需求,自動(dòng)貓道逐漸成為鉆井設(shè)備的必需設(shè)備。常規(guī)自動(dòng)貓道操作需要在本體上操作,鉆臺(tái)面上有人指揮,配合司鉆操作頂驅(qū)。為此,本文設(shè)計(jì)了一套自動(dòng)貓道的控制方法,將遙控器的交互信號傳入貓道控制的PLC。這樣貓道控制人員可以在鉆臺(tái)面上操作,由于鉆臺(tái)面可以同時(shí)觀察到鉆臺(tái)面的設(shè)備操作和貓道本體的情況,貓道操作人員可以根據(jù)鉆臺(tái)面司鉆的操作配合貓道的操作,保證鉆具順利快速的安裝和卸載。遙控器由發(fā)送器和接收器組成,接收器接收到的信號轉(zhuǎn)換成CAN信號,本設(shè)計(jì)采用CAN/PROFIBUS協(xié)議轉(zhuǎn)換器將CAN信號接入PLC的PROFIBUS通訊系統(tǒng),和PLC交換信息。本設(shè)計(jì)保證了鉆具操作的可靠性和流暢性,節(jié)省了人力,為鉆機(jī)的自動(dòng)化和智能化提供了新穎的控制方式。

【關(guān)鍵詞】自動(dòng)貓道 遙控器 PLC 自動(dòng)化

石油鉆井智能化、自動(dòng)化、信息化是鉆井的發(fā)展方向,自動(dòng)貓道也是鉆井自動(dòng)化的重要組成部分。當(dāng)前市場上使用的自動(dòng)貓道,多數(shù)是進(jìn)口自動(dòng)貓道,由國內(nèi)自主研發(fā)的貓道仍占很少的一部分,并且多數(shù)未經(jīng)過現(xiàn)場測試使用。關(guān)于自動(dòng)貓道的遙控器,因?yàn)槠渚哂蟹辣?,目前國?nèi)研發(fā)的貓道很多都是采用進(jìn)口的遙控器,比如CAVOTEC、HBC等,國外進(jìn)口遙控器價(jià)格高昂,沒有針對性,面板功能太多且操作繁瑣。這些都會(huì)影響貓道操作的流暢可靠,操作員不得不花時(shí)間熟悉遙控器,無形中增加了貓道的操作失誤率。本項(xiàng)目采用國內(nèi)公司生產(chǎn)的遙控器,根據(jù)貓道的操作要求定制,能滿足貓道操作的特殊要求,提供了一種方便可靠,攜帶方便、不易誤操作的貓道遙控器系統(tǒng),能滿足鉆臺(tái)面操作貓道的需求。目前已經(jīng)在井隊(duì)測試使用,提高了鉆井效率,達(dá)到了理想的效果。

1 無線遙控工作原理

無線遙控開關(guān)時(shí)由發(fā)射器、接收器和執(zhí)行機(jī)構(gòu)組成。發(fā)射器主要包括編碼電路和發(fā)射電路。編碼電路由操縱器(操縱開關(guān)或電位計(jì))控制,操縱者通過操縱器,使編碼電路產(chǎn)生需要的控制指令,這些控制指令時(shí)具有某些特征的、相互間易于區(qū)分的電信號。但是編碼電路產(chǎn)生的指令信號都是頻率較低的電信號,無法直接傳送到遙控目標(biāo)上去,還要將指令信號送到發(fā)射電路,使它載在高頻信號(載波)上,才能由發(fā)射天線發(fā)送出去。指令信號載到載波上去的過程叫調(diào)制,調(diào)制作用由發(fā)射電路的調(diào)制器完成。發(fā)射電路的主要作用是產(chǎn)生載波,并由調(diào)制器將指令信號調(diào)制在載波上,經(jīng)天線降已調(diào)載波發(fā)送出去。

接收器由接受電路及譯碼電路組成。接受電路又包括高頻部分和解調(diào)器部分。由接收天線送來的微弱信號經(jīng)接收高頻部分的選擇和放大后,送到調(diào)制解調(diào)器,解調(diào)器的作用是從載波上“卸下”指令信號。由于“卸”下來的各種指令信號時(shí)混雜在一起的,需要譯碼電路分類鑒別,送到相應(yīng)的執(zhí)行放大電路。執(zhí)行放大電路將指令信號放大到具有一定的功率,用以驅(qū)動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)。執(zhí)行機(jī)構(gòu)將電能轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)械動(dòng)作等,從而實(shí)現(xiàn)對被控目標(biāo)的控制。

2 貓道遙控器系統(tǒng)的通訊結(jié)構(gòu)和原理

如圖1所示,貓道遙控器由接收器和發(fā)射器(通常叫遙控器)組成,遙控器將貓道的操作信號編碼成無線信號發(fā)送出去,接收器接到無線信號并解析成數(shù)字信號,通過CAN協(xié)議向外傳輸給協(xié)議轉(zhuǎn)換模塊,協(xié)議轉(zhuǎn)換模塊將CAN協(xié)議轉(zhuǎn)換為PROFIBUS-DP協(xié)議,協(xié)議轉(zhuǎn)換模塊作為西門子S7300PLC的一個(gè)從站,通過對從站協(xié)議轉(zhuǎn)換模塊的訪問得到具體的遙控器操作信號,然后根據(jù)信號組成向貓道發(fā)出控制指令,控制貓道液壓閥的動(dòng)作,完成對貓道控制系統(tǒng)的操作。

3 遙控器CAN協(xié)議編碼說明

貓道接收器采用CAN2.0通訊協(xié)議,下面是貓道接收器的編碼說明:

3.1 接收板功能說明;

(1)接收板通過無線接收模塊接收遙控器發(fā)射器的各個(gè)開關(guān)量狀態(tài)和模擬量數(shù)據(jù);

(2)接收板通過無線發(fā)射模塊發(fā)送規(guī)定的數(shù)據(jù)給遙控器發(fā)射器;

3.2 CAN2.0通訊協(xié)議

(1)符合CAN 規(guī)范2.0B,ISO 11898-1;波特率為250K;

(2)數(shù)據(jù)功能定義:ID號:180+ID,默認(rèn)ID=0x08。

3.3 CAN2.0數(shù)據(jù)功能定義

如表1、表2所示。

4 PLC編程部分

本貓道控制系統(tǒng)采用西門子S7-300控制系統(tǒng),采用PROFIBUS-DP通訊網(wǎng)絡(luò)。協(xié)議轉(zhuǎn)換模塊作為西門子PLC的PROFIBUS通訊體系中的一個(gè)從站(需安裝GSD文件),在STEP7中進(jìn)行硬件組態(tài),分配從站地址,通過隊(duì)從站地址的數(shù)據(jù)訪問獲得遙控器的操作信號。具體實(shí)現(xiàn)方法如下:

4.1 接收和發(fā)送數(shù)據(jù)

PLC在接收到協(xié)議轉(zhuǎn)換模塊發(fā)送過來的信號后,需要根據(jù)CAN地址進(jìn)行解析。PLC編程采用梯形圖編程,在編程中可采用西門子STEP的模塊SFC14和SFC15來讀寫遙控器從站的數(shù)據(jù),注意調(diào)用SFC14和SFC15的數(shù)據(jù)塊地址要和需要存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)塊地址一致。SFC14用作讀取狀態(tài)字,即讀取遙控器發(fā)來的狀態(tài)信號,SFC15用作控制字,即將當(dāng)前貓道系統(tǒng)的監(jiān)測信號發(fā)送給遙控器用作顯示,比如點(diǎn)亮當(dāng)前液壓站的壓力正常指示燈等。在實(shí)際編程中,最好將信號的狀態(tài)字和控制字放在一個(gè)DB塊中,便于貓道編程的尋址調(diào)用。

4.2 解析數(shù)據(jù)并存儲(chǔ)

貓道遙控器發(fā)送給PLC的數(shù)據(jù)是不斷循環(huán)連續(xù)的,如果要提取具體的對應(yīng)信號狀態(tài),需要根據(jù)地址分別存貯將提取的數(shù)據(jù)到相應(yīng)的數(shù)據(jù)塊地址中,做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí),以便于進(jìn)行后期貓道程序的編程。根據(jù)CAN2.0協(xié)議,每組數(shù)據(jù)的地址位和數(shù)據(jù)位都是固定的,只要找出得到的數(shù)據(jù)流中對應(yīng)地址的對應(yīng)數(shù)據(jù),分別進(jìn)行存貯就可以。因?yàn)閿?shù)據(jù)發(fā)送過程是不斷循環(huán)的,所以通過判斷地址的方法就可以取到相應(yīng)地址對應(yīng)的數(shù)據(jù)信號,進(jìn)而得到貓道遙控器的當(dāng)前操作信號。這個(gè)地址就是CAN協(xié)議編碼的地址,做出相應(yīng)的16進(jìn)制到10進(jìn)制轉(zhuǎn)換后,在PLC中需要進(jìn)行梯形圖地址判斷后存貯對應(yīng)的數(shù)據(jù)到相應(yīng)的數(shù)據(jù)塊,如圖2所示:

取到當(dāng)前遙控器的數(shù)據(jù)狀態(tài)后,就可以監(jiān)測到當(dāng)前遙控器的操作狀態(tài),從而根據(jù)遙控器的操作狀態(tài)進(jìn)行相應(yīng)的PLC編程,PLC經(jīng)過程序操作對相應(yīng)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)進(jìn)行指令輸出,從而達(dá)到對貓道的控制。

5 結(jié)論

(1)本遙控器系統(tǒng)采用無線電遙控控制原理,無線電控制控制距離經(jīng)測試,在有障礙物的情況下,可以達(dá)到50米,無障礙物情況下可以達(dá)到100米,可以滿足鉆臺(tái)面控制貓道操作的要求。

(2)經(jīng)測試,在鉆臺(tái)面控制貓道操作,可以有效的和司鉆進(jìn)行配合動(dòng)作,提高鉆具上送和卸載效率,保證工作安全。

(3)遙控器和PLC的傳輸速度響應(yīng)比較快,能夠滿足控制需求,保證鉆桿操作的連續(xù)性。

(4)現(xiàn)場反饋和改進(jìn):經(jīng)現(xiàn)場使用反饋,遙控器在操作人員操作期間去鉆臺(tái)面司鉆房和司鉆交流時(shí),因?yàn)樗俱@房是個(gè)金屬房體,對遙控器有屏蔽信號,所以接收器接收不到信號會(huì)停油泵電機(jī)。為此,我們經(jīng)過改進(jìn)在遙控器短暫丟失信號后停止貓道操作但是不停電機(jī),只是在長時(shí)間丟失遙控器信號時(shí)停止主油泵電機(jī)。

目前貓道系統(tǒng)已經(jīng)在伊拉克現(xiàn)場投入生產(chǎn)使用,我們將根據(jù)客戶反映需求跟蹤改進(jìn),達(dá)到客戶理想的效果,為鉆臺(tái)自動(dòng)化做出貢獻(xiàn)。

作者單位

上海中曼石油裝備有限公司 上海市 201413endprint

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