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廢紙制漿造紙廢水高含鹽量處理方式探討

2018-01-17 07:52劉昕松馬振英
設(shè)備管理與維修 2017年6期
關(guān)鍵詞:芬頓外排制漿

郭 浩,劉昕松,馬振英

(1.棗莊市環(huán)境監(jiān)測站,山東棗莊 277800; 2.棗莊市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所有限公司,山東棗莊 277800)

0 前言

為確保南水北調(diào)工程山東段水質(zhì)安全,控制工業(yè)廢水中的鹽分污染,實現(xiàn)全省水環(huán)境質(zhì)量明顯改善的目標(biāo),山東省環(huán)境保護(hù)廳和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局,在對常規(guī)污染因子化學(xué)需氧量COD(Chemical Oxygen Demand)、生化需氧量或生物耗氧量BOD(Biochemical Oxygen Demand)、氨氮等排放濃度嚴(yán)格要求的基礎(chǔ)上,在2014年1月3日發(fā)布的《<山東省南水北調(diào)沿線水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)>等4項標(biāo)準(zhǔn)增加全鹽量指標(biāo)限值修改單》的通知中,提出控制排入內(nèi)陸水體的工業(yè)廢水全鹽量濃度含量的要求。

造紙工業(yè)廢水與其他工業(yè)廢水相比,制漿造紙廢水具有排放量大,含有大量的木質(zhì)素和纖維素等難降解的大分子有機(jī)物,含生產(chǎn)過程添加的各種化學(xué)品,具有COD,SS(Suspended Solid)濃度高,耗氧量大、鹽分高等特性。在山東省加強(qiáng)水環(huán)境全鹽量指標(biāo)控制的現(xiàn)有環(huán)境政策下,如何有效處理制漿造紙廢水中的全鹽量成為境內(nèi)造紙企業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn)之一。以省內(nèi)較大規(guī)模的造紙企業(yè)為例,探討造紙廢水中全鹽量濃度控制的一種方法。

1 工程概況

某紙業(yè)集團(tuán)有限公司是一家外商獨(dú)資企業(yè),始建于1998年,擁有年產(chǎn)56萬t的制漿能力,年44萬t紙的生產(chǎn)能力,實際抄紙能力達(dá)到年44萬t。企業(yè)以國廢OCC與美廢ONP(Old News Papers)混合廢紙作為原料,年產(chǎn)44萬t高檔包裝紙。為了節(jié)水、保護(hù)環(huán)境、遵守國家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī),該企業(yè)對廢水進(jìn)行集中處理后大部分回用,少量多余廢水達(dá)標(biāo)排放。

2 污水處理工藝簡述

2.1 廢水處理工藝流程

該企業(yè)廢紙制漿造紙生產(chǎn)過程中不采用“含氯漂白工藝”,廢水中不含可吸收有機(jī)鹵化物AOX(Adsorbable Organic halides)、二噁英;廢水中主要含有高濃度的COD,BOD和SS。該紙業(yè)集團(tuán)有限公司污水處理廠結(jié)合國內(nèi)外相關(guān)項目設(shè)計運(yùn)行經(jīng)驗及自身水質(zhì)特點(diǎn),污水處理的主體工藝采用IC厭氧反應(yīng)器+活性污泥法,末端采用砂濾及芬頓工藝進(jìn)行深度處理后,部分回用,剩余水外排。污水處理站設(shè)計日處理量18 000 m3/d,處理后的回用水量約為12 000 m3/d,外排進(jìn)入周圍水環(huán)境的水量約6000 m3/d。

2.2 原水及設(shè)計出水水質(zhì)

污水處理站進(jìn)水及出水水質(zhì)設(shè)計指標(biāo)及各污染因子的去除效率見表1,其中出水水質(zhì)指標(biāo)為新增考核指標(biāo),原設(shè)計指標(biāo)未考慮。

表1 進(jìn)出水水質(zhì)設(shè)計表

該企業(yè)污水處理站造紙廢水排放執(zhí)行《山東省南水北調(diào)沿線水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB 37/599—2006)一般保護(hù)區(qū)及其修改單要求,且同時滿足《制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3544—2008)中表2標(biāo)準(zhǔn)及《山東省地方標(biāo)準(zhǔn) 造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB 37/336—2003)中表3標(biāo)準(zhǔn);全鹽量濃度滿足《關(guān)于批準(zhǔn)發(fā)布<山東省南水北調(diào)沿線水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)>等4項標(biāo)準(zhǔn)增加全鹽量指標(biāo)限制修改單的通知》(魯質(zhì)監(jiān)標(biāo)發(fā)[2014]7號文)標(biāo)準(zhǔn)。具體排放標(biāo)準(zhǔn)見表2。

表2 廢水排放標(biāo)準(zhǔn)一覽表

由表2可知,該企業(yè)設(shè)計出水水質(zhì)除全鹽量指標(biāo)未涉及外,其余水質(zhì)指標(biāo)均符合對應(yīng)的排放標(biāo)準(zhǔn)要求。

3 污水處理站現(xiàn)狀運(yùn)行效果、整改措施及達(dá)標(biāo)排放情況分析

3.1 污水處理站現(xiàn)狀運(yùn)行效果

為了解污水處理站的現(xiàn)狀運(yùn)行效果,2015年11月中旬對污水處理站排水口水質(zhì)達(dá)標(biāo)排放情況進(jìn)行取樣監(jiān)測,監(jiān)測結(jié)果見表3。

表3 污水處理廠排水口水質(zhì)水量監(jiān)測結(jié)果統(tǒng)計表

根據(jù)表3分析可知,污水處理站外排廢水水質(zhì)除全鹽量因子外,其余各水質(zhì)因子可滿足《山東省南水北調(diào)沿線水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB 37/599—2006)一般保護(hù)區(qū)及其修改單要求,且同時滿足《制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3544—2008)中表2標(biāo)準(zhǔn)及《山東省地方標(biāo)準(zhǔn) 造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB 37/336—2003)中表3標(biāo)準(zhǔn)。即廢水水質(zhì)中全鹽量因子不能滿足自2016年1月1日起執(zhí)行的指標(biāo)限值1600 mg/L的要求,其外排廢水不能實現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。

3.2 針對廢水中全鹽量含量偏高情況的整改措施及效果

針對外排廢水中全鹽量超標(biāo)的現(xiàn)狀,紙業(yè)公司深層次分析全鹽量含量超標(biāo)的原因:主要是由于生產(chǎn)車間回用水較多,造成鹽分積累,同時污水處理廠深度處理投加化學(xué)藥品較多,造成外排水全鹽量增加。

(1)提出的整改思路及措施。優(yōu)化污水處理運(yùn)行工藝,降低芬頓深度處理前端COD指標(biāo),進(jìn)而減少芬頓工序的化學(xué)藥品投加量,以降低外排水含鹽量。

增加回流二沉出水進(jìn)入酸化池,該水pH位7.8左右,中和酸化降低的pH,酸化池酸化后pH達(dá)3~5,正常運(yùn)行pH值需6.5~6.8,這樣每天增加回流二沉出水4000 t,可減少投加液體燒堿3 t(含量30%),折合固體燒堿0.9 t,降低了水中的全鹽量,但增加回流水泵1臺18.5 kW,厭氧系統(tǒng)增加開1臺提升泵(45 kW)。

通過多回流二沉出水,同時降低了酸化池COD濃度,厭氧出水COD濃度也進(jìn)一步降低,為提高好氧曝氣池的去除效率,增加曝氣量,多開2臺鼓風(fēng)機(jī)(各110 kW),使好氧出水COD降低,這樣外排水達(dá)標(biāo)的情況下,芬頓深度處理可減少投加化學(xué)藥品,進(jìn)而降低排水全鹽量,芬頓需要投加5種化學(xué)藥品(雙氧水、硫酸亞鐵、硫酸、燒堿、聚丙烯酰胺),在進(jìn)水COD濃度降低的情況下,雙氧水、硫酸亞鐵、硫酸及燒堿可減少投加,聚丙烯酰胺變化較小,由于芬頓前端COD的降低,芬頓反應(yīng)池pH可由3.8提高到4.8,這樣濃硫酸每天可減少投加1 t,芬頓后端pH回調(diào)池液體燒堿可減少投加1 t,主要占鹽分的為硫酸亞鐵及燒堿,經(jīng)核算,每天外排水以均值5240 t計算,每去除10 mg/L的COD,需減少投加硫酸亞鐵0.5 t。

(2)整改后的效果分析。污水處理站內(nèi)部工藝優(yōu)化后,芬頓進(jìn)水COD降低了10 mg/L,可減少投加硫酸亞鐵1 t,加上酸化池及芬頓節(jié)約的液體燒堿每天4 t(折合1.2 t固體),共計減少投加2.2 t化學(xué)藥品,以每天排水5240 t計算,全鹽量濃度可降低420 mg/L,按照2015年11月16日和17日的監(jiān)測數(shù)據(jù),外排水全鹽量最大1895 mg/L,工藝優(yōu)化后全鹽量濃度為1475 mg/L,滿足不超過標(biāo)準(zhǔn)限值1600 mg/L的要求。經(jīng)過1周的運(yùn)行后,實測外排水全鹽量1500~1600 mg/L。

為了了解污水處理站工藝優(yōu)化后的水質(zhì)處理效果是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,紙業(yè)公司于2016年4月23和24日委托有資質(zhì)的監(jiān)測單位對污水處理站出口廢水水質(zhì)情況進(jìn)行監(jiān)測,監(jiān)測結(jié)果見表4。

表4 整改后水質(zhì)監(jiān)測表

4 結(jié)論

該企業(yè)污水處理工藝優(yōu)化后排水口外排廢水中全鹽量穩(wěn)定在1500~1600 mg/L,最大值1584 mg/L,滿足自2016年1月1日起《山東省南水北調(diào)沿線水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中的全鹽量指標(biāo)限值≤1600 mg/L標(biāo)準(zhǔn)要求。說明該公司針對廢水中全鹽量的整改措施有效、可行。

即優(yōu)化后的污水處理工藝可滿足外排廢水中各污染因子分別滿足《山東省南水北調(diào)沿線水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB 37/599—2006)一般保護(hù)區(qū)及其修改單要求,且同時滿足《制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3544—2008)中表2標(biāo)準(zhǔn)及《山東省地方標(biāo)準(zhǔn) 造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB 37/336—2003)中表3標(biāo)準(zhǔn),實現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。

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