崔楊杰
(海南核電有限公司,海南昌江 572700)
M310機(jī)組的二回路高壓給水、蒸汽系統(tǒng)主要包括:主蒸汽系統(tǒng)、主給水調(diào)節(jié)系統(tǒng)、旁路蒸汽排放系統(tǒng)、汽水分離器再熱、高壓加熱給水、除氧器系統(tǒng)等。
(1)主蒸汽系統(tǒng)的功能是在電廠正常運(yùn)行時(shí),將高壓蒸汽由一回路傳遞到二回路汽輪發(fā)電機(jī)組,將蒸汽的熱能轉(zhuǎn)換成機(jī)械能,通過發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)換成電能,為電廠正常運(yùn)行期間的輔助蒸汽用戶提供高品質(zhì)蒸汽。事故工況下,如蒸發(fā)器傳熱管斷裂,隔離故障蒸汽回路設(shè)備,防止反應(yīng)堆回路過冷,避免對電廠核安全造成影響。
(2)汽機(jī)旁路系統(tǒng)的功能是當(dāng)發(fā)生汽輪機(jī)事故保護(hù)停機(jī)或發(fā)電機(jī)脫扣或突降負(fù)荷工況時(shí),將汽機(jī)無法帶出的剩余的二回路蒸汽帶出,維持一、二回路熱負(fù)荷匹配。否則如果一回路熱量無法正常帶出,可能導(dǎo)致一回路嚴(yán)重過熱、VVP主蒸汽管道上的安全閥達(dá)到定值被頂開。
(3)主給水系統(tǒng)從除氧器水箱出口,經(jīng)過主給水泵、高壓給水加熱器、給水調(diào)節(jié)閥到核島。
(4)再循環(huán)系統(tǒng),從給水泵出口到除氧器水箱入口,再循環(huán)系統(tǒng)維持給水泵最小流量,使給水泵不致過熱或汽蝕。
二回路水壓試驗(yàn)主要分為3大部分,即給水系統(tǒng)管道沖洗、蒸汽管道沖洗和二回路水壓試驗(yàn),前兩個(gè)是水壓試驗(yàn)執(zhí)行的必要條件,任何一個(gè)環(huán)節(jié)沒有準(zhǔn)備到位,水壓試驗(yàn)均無法正常完成。
給水系統(tǒng)管道沖洗主要包括高壓給水(包括核島管路,在高壓給水進(jìn)蒸發(fā)器前用臨時(shí)管聯(lián)通)、中壓給水管道、給水再循環(huán)管道、給水雜項(xiàng)管道。沖洗時(shí)文丘里管暫不安裝,在1#文丘里管處用臨時(shí)管道進(jìn)行連通;在2#文丘里管處也用臨時(shí)管道進(jìn)行連通并接一路臨時(shí)管道至排水井(開始沖洗時(shí)排水用),另接一臨時(shí)管道至3#低加處凝結(jié)水管道(閉式?jīng)_洗用),另外核島側(cè)逆止閥ARE040VL,ARE041VL暫不安裝,從核島區(qū)域用臨時(shí)管道把1#與2#連接起來構(gòu)成一閉式回路,形成一個(gè)完整的循環(huán)沖洗回路。
二回路蒸汽管道回路的吹洗主要分為3部分,即第二級(jí)汽水分離再熱器入口蒸汽段、主蒸汽旁路排放系統(tǒng)管段以及蒸發(fā)器至汽機(jī)高壓缸入口主汽門之間的主蒸汽管道、主蒸汽旁路系統(tǒng)管道、第二級(jí)再熱器加熱蒸汽管道。該系統(tǒng)由于正常運(yùn)行期間流通介質(zhì)主要是高品質(zhì)高溫、高壓蒸汽,因此相關(guān)管道沖洗主要采用壓縮空氣吹洗的辦法。具體方法為把蒸發(fā)器作為充氣儲(chǔ)罐,當(dāng)充氣壓力達(dá)到0.6 MPa時(shí)快速打開臨沖閥,使蒸發(fā)器的氣體迅速通過主蒸汽系統(tǒng)管道,達(dá)到?jīng)_洗的目的。吹洗的氣源采用儀用壓縮空氣,供氣點(diǎn)由蒸發(fā)器的小管道就近接入,隨后分3個(gè)階段吹掃。
水壓試驗(yàn)分2個(gè)部分進(jìn)行,常規(guī)島給水系統(tǒng)水壓(簡稱一區(qū)水壓);核島高壓給水及主蒸汽系統(tǒng),常規(guī)島主蒸汽、旁路系統(tǒng)及MSR二級(jí)再熱加熱蒸汽系統(tǒng)水壓(簡稱二區(qū)水壓),2個(gè)部分的試驗(yàn)壓力分別為18.3 MPa,12.75 MPa(其中12.75 MPa以核島最高點(diǎn)壓力表讀數(shù)為準(zhǔn)),先進(jìn)行整個(gè)系統(tǒng)的上水,上水完畢以后依次進(jìn)行二區(qū)水壓及一區(qū)水壓。水壓采用pH=9的除鹽水,水溫控制在(35~65)℃(用輔助蒸汽加熱除氧器水溫至85℃左右,加熱過程與核島施工單位協(xié)調(diào),核島水溫需滿足要求)。二回路水壓試驗(yàn)壓力曲線見圖1。
圖1 二回路水壓試驗(yàn)壓力曲線
水壓試驗(yàn)注意事項(xiàng):①升壓速度<0.3 MPa/min,降壓速度<1 MPa/min。②試驗(yàn)時(shí)壓力穩(wěn)定時(shí)間為10 min。③設(shè)計(jì)壓力檢查時(shí)間為30 min。④一區(qū)壓力取值升壓泵出口壓力表,二區(qū)壓力取值蒸發(fā)器頂部壓力表。⑤水壓順序。二區(qū):主蒸汽管道、主蒸汽旁路管道、MSR二級(jí)再熱蒸汽管道、主蒸汽至除氧器系統(tǒng)和蒸汽轉(zhuǎn)換器系統(tǒng)部分管道。一區(qū):主給水及相關(guān)管道。
在用電鍋爐生產(chǎn)出來的輔助蒸汽暖管除氧器的加熱蒸汽管道時(shí),主管道上的一個(gè)大型電動(dòng)隔離閥閥前法蘭漏蒸汽,漏量較大,地面短時(shí)間積聚大量積水。同時(shí),在進(jìn)汽管道 上還有幾個(gè)疏水閥連接法蘭也存在不同程度的滴漏和滲漏。
為了避免在高溫高壓下,蒸汽漏量加大,試驗(yàn)人員立即關(guān)閉上游進(jìn)汽閥,拆開保溫進(jìn)行處理,后續(xù)也對疏水閥法蘭漏水進(jìn)行了緊固。為了避免同樣的情況再次發(fā)生,在隨后的用蒸汽暖管過程中,保持較慢的升溫速率,約60℃/h,同時(shí)在緩慢升溫的過程中,加強(qiáng)對蒸汽管道的排查,一旦發(fā)現(xiàn)泄漏,立即在低壓低溫狀態(tài)下處理掉。因?yàn)閴毫?、溫度越高,越難處理蒸汽泄漏,同時(shí)處理過程中人員的風(fēng)險(xiǎn)也越大。通過這種方式,后續(xù)又相繼查出并及時(shí)處理了幾個(gè)漏點(diǎn),確保二回路水壓試驗(yàn)順利進(jìn)行。經(jīng)驗(yàn)反饋是:冷態(tài)無壓狀態(tài)下緊固的設(shè)備,加熱承壓后,由于熱膨脹和介質(zhì)內(nèi)壓可能會(huì)使連接法蘭處產(chǎn)生泄漏。要求暖管時(shí),升溫速率要慢,在低溫低壓時(shí)發(fā)現(xiàn)有漏及時(shí)處理。
在對除氧器內(nèi)的水加熱到85℃加入聯(lián)氨打循環(huán)后,水質(zhì)的2個(gè)指標(biāo):pH值和氨濃度均不滿足要求,在斷斷續(xù)續(xù)加入聯(lián)氨和氨液的過程中,當(dāng)化學(xué)藥劑量已達(dá)同類型電廠經(jīng)驗(yàn)總藥劑量數(shù)值(聯(lián)氨200 kg;氨20 kg)時(shí),現(xiàn)場試驗(yàn)室測得的pH值仍為 9.7(要求>10);聯(lián)氨氨濃度為
兩次分析異常后試驗(yàn)人員提出更換取樣點(diǎn)的要求,并由二回路水壓試驗(yàn)相關(guān)負(fù)責(zé)人員重新確認(rèn)取樣點(diǎn)后再次進(jìn)行取樣、分析,水質(zhì)分析結(jié)果滿足二回路水壓試驗(yàn)用水要求。后對分析進(jìn)行仔細(xì)分析,才發(fā)現(xiàn)由于之前的取樣點(diǎn)是ADG001BA底部APA泵入口下降段的正式取樣點(diǎn),當(dāng)時(shí)試驗(yàn)時(shí)該管段為不流動(dòng)的死水,所以取該取樣點(diǎn)不具有代表性,導(dǎo)致測量結(jié)果不能準(zhǔn)確反映除氧器回路中水質(zhì)的真實(shí)狀況。
在二回路水壓試驗(yàn)用水加熱過程中,啟動(dòng)除氧器再循環(huán)泵給除氧器水箱打循環(huán)時(shí),發(fā)現(xiàn)再循環(huán)泵電機(jī)在轉(zhuǎn)了4 h后,電機(jī)軸承溫度最高上漲到93℃,而對應(yīng)的報(bào)警值是90℃,試驗(yàn)人員討論后,立即停泵,導(dǎo)致除氧器水箱無法打循環(huán),影響除氧器加熱和加化學(xué)藥劑均勻投加。據(jù)反饋,該電機(jī)在試車時(shí)就曾發(fā)現(xiàn)電機(jī)軸承溫度高的缺陷,但考慮到二回路水壓試驗(yàn)進(jìn)度太緊,一直沒有拆解處理,只是簡單在電機(jī)軸外部抹點(diǎn)油脂試轉(zhuǎn)勉強(qiáng)合格,留下了隱患。
經(jīng)過連續(xù)近30 h的拆除處理,重新啟動(dòng)后,在運(yùn)行的15 h期間,該點(diǎn)溫度穩(wěn)定運(yùn)行在83℃左右,仍離報(bào)警值90℃較近,已經(jīng)發(fā)廠家服務(wù)申請單要求廠家到廠處理。同時(shí)警醒電廠人員,在以后的大設(shè)備試轉(zhuǎn)時(shí),必須嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),不給后續(xù)的工作留下任何隱患。
由于缺乏對水壓試驗(yàn)臨時(shí)升壓泵性能和一區(qū)系統(tǒng)范圍小這2個(gè)特點(diǎn)的認(rèn)識(shí),調(diào)節(jié)一區(qū)系統(tǒng)壓力變化靠臨時(shí)升壓泵旁路閥和出口手動(dòng)閥來控制,導(dǎo)致壓力從0升到2 MPa時(shí),壓力梯度變化很大,且存在一次超出壓力變化范圍的現(xiàn)象,同時(shí)壓力也無法控制穩(wěn)定在第一個(gè)壓力平臺(tái)2 MPa上。
試驗(yàn)人員立即進(jìn)行原因分析,最后斷定是控制升壓的閥門管徑過粗(Φ60 mm),通流能力過大,不利于對水實(shí)體管道系統(tǒng)壓力的精確調(diào)節(jié)。通過對相關(guān)工藝流程圖紙的查找,并于現(xiàn)場實(shí)際位置核實(shí),確定主給水管道上的一根最細(xì)的管道、帶有2個(gè)手動(dòng)截止閥、位置操作高度和角度非常適宜的管閥組做為升壓調(diào)節(jié)閥門,通過雙閥門之間配合節(jié)流,將壓力的變化速率準(zhǔn)確和穩(wěn)定控制到要求值。該方法也成功應(yīng)用于隨后的一、二區(qū)聯(lián)合試驗(yàn)時(shí)控制壓力變化率。
在壓力升到第一個(gè)壓力平臺(tái)2.0 MPa時(shí),主給水管道上的一個(gè)流量測量文丘利管的7個(gè)儀表管閥有5個(gè)出現(xiàn)滴漏情況,現(xiàn)場用F扳手已經(jīng)緊固到極限仍然漏,導(dǎo)致無法繼續(xù)升壓。
試驗(yàn)人員嘗試采取在閥門內(nèi)漏的情況下,適當(dāng)開一個(gè)開度對閥門沖洗,再重新關(guān)閥的方式。在實(shí)施此方法后,重新關(guān)閉閥門,閥門不再外漏,問題得到解決。后將這一方法進(jìn)行改進(jìn),并作為實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)向國內(nèi)同類型機(jī)組進(jìn)行推廣,即:要求在二回路水壓試驗(yàn)時(shí),在低壓力下必須對二回路管道沖洗工作結(jié)束后再對增加的新管道閥門進(jìn)行沖洗,避免因閥門內(nèi)有臟物導(dǎo)致閥門無法關(guān)嚴(yán)事件的發(fā)生。
在壓力升到8.9 MPa左右時(shí),主蒸汽隔離閥閥前充壓空管線上的2個(gè)閥門,閥前與管道連接的臨時(shí)墊片均爆開,導(dǎo)致系統(tǒng)壓力快速下降,無法控制。
當(dāng)試驗(yàn)人在壓力監(jiān)視時(shí),發(fā)現(xiàn)試驗(yàn)壓力快速下降,在組織試驗(yàn)人員查漏點(diǎn)時(shí),發(fā)現(xiàn)了這個(gè)大漏點(diǎn),立即將漏點(diǎn)前面的手動(dòng)隔離閥關(guān)閉,將壓力穩(wěn)定并重新更換墊片。在分析墊片損壞的原因時(shí),發(fā)現(xiàn)破損墊片是試驗(yàn)前才裝入的臨時(shí)墊片,考慮到試驗(yàn)后該墊片還要重新取出,因此當(dāng)時(shí)未安裝正式的墊片?;谶@個(gè)事實(shí),試驗(yàn)人員立即查找試驗(yàn)設(shè)備清單,在清單中列出類似的臨時(shí)墊片附近安排專人值守,并準(zhǔn)備好備用墊片,一旦發(fā)現(xiàn)內(nèi)漏,立即隔離出來更換備用墊片。同時(shí)將該良好實(shí)踐推廣到其他國內(nèi)機(jī)組,即做2#機(jī)試驗(yàn)前,要對臨時(shí)墊片的安裝更加重視并提出更高要求
因?yàn)榍捌谌狈?jīng)驗(yàn),在二回路水壓總體試驗(yàn)方案中,未明確具體做出水壓試驗(yàn)后SG和VVP,ARE等管道、設(shè)備的狀態(tài)控制、保養(yǎng)方案及執(zhí)行計(jì)劃,導(dǎo)致試驗(yàn)結(jié)束后,水壓試驗(yàn)組織機(jī)構(gòu)取消,設(shè)備保養(yǎng)無專人負(fù)責(zé),進(jìn)展緩慢且無序,浪費(fèi)了大量人力和物量(除鹽水)。
針對這種狀況,試驗(yàn)負(fù)責(zé)人根據(jù)各個(gè)區(qū)域管道材質(zhì)及運(yùn)行工藝特性,詳細(xì)制定了一一對應(yīng)的5區(qū)設(shè)備保養(yǎng)方案(表1),并在后續(xù)安裝單位執(zhí)行過程中,定期抽查設(shè)備保養(yǎng)情況是否滿足要求。因此在后續(xù)進(jìn)行二回路水壓試驗(yàn)時(shí),在試驗(yàn)前的總體方案中必須列入試驗(yàn)后的保養(yǎng)計(jì)劃,并安排好保養(yǎng)專項(xiàng)負(fù)責(zé)人。同時(shí)還要重新定義二回路水壓試驗(yàn)的結(jié)束點(diǎn),即:在主蒸汽管道中水排完并投入相應(yīng)的專用保養(yǎng)除濕機(jī);二回路主要給水管道、設(shè)備已進(jìn)入到標(biāo)準(zhǔn)的加藥保養(yǎng)狀態(tài)。
表1 二回路水壓試驗(yàn)5區(qū)保養(yǎng)方案
詳細(xì)介紹某電廠進(jìn)行的二回路水壓試驗(yàn),分析試驗(yàn)過程中發(fā)生的問題。電廠二回路水壓試驗(yàn),是電廠二回路部分安裝結(jié)束期的重要承壓試驗(yàn)。該階段缺乏一定的電廠工藝系統(tǒng)的運(yùn)行、檢修經(jīng)驗(yàn),在試驗(yàn)前期、試驗(yàn)過程期間及試驗(yàn)結(jié)束后均存在在諸多問題,對試驗(yàn)人員和試驗(yàn)設(shè)備的運(yùn)行安全造成一定影響。試驗(yàn)人員認(rèn)真分析問題的根源,徹底解決問題,解決問題的思路和方法形成良好實(shí)踐,供本電廠其他機(jī)組及國內(nèi)同類型機(jī)組借鑒。
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