關(guān)鍵 張星 王強
[摘 要]本文通過對甲烷尾氣放火炬現(xiàn)象進行原因分析,并提出相應(yīng)的流程優(yōu)化方案,有效地解決甲烷氣放火炬的問題,使得乙烯裝置能耗大幅下降。
[關(guān)鍵詞]乙烯;優(yōu)化;能耗;甲烷氣
中圖分類號:S653 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-914X(2018)02-0042-01
石化公司100萬噸/乙烯裝置是石化公司100萬噸/年乙烯裝置配套項目乙烯工程的核心裝置,也是中石化建設(shè)的第一套百萬噸級乙烯裝置,采用ST/Lummus順序深冷分離、二元制冷技術(shù),規(guī)模為年100萬乙烯/年(按8000小時計算),裝置內(nèi)主要由裂解、急冷、壓縮、分離冷區(qū)和熱區(qū)、廢堿氧化、火炬氣汽化、污水預(yù)處理等組成,其主要生產(chǎn)流程為以石腦油、加氫尾油及飽和液化氣為裂解原料,在裂解爐經(jīng)高溫裂解,后經(jīng)急冷、壓縮、分離工序,生成氫氣、甲烷、乙烯、丙烯、混合碳四、粗裂解汽油、2#裂解重餾分及裂解重餾分等產(chǎn)品。
自2010年1月乙烯裝置首次投料開車以來,隨著裝置負(fù)荷逐步提高及裂解原料中異構(gòu)烷烴含量較高,裝置生產(chǎn)的甲烷除在滿足裂解爐使用外,還有富裕的甲烷氣排入火炬系統(tǒng),不僅使裝置能耗增加,還限制了裝置高負(fù)荷運行。為解決此問題,乙烯裝置對燃料系統(tǒng)進行優(yōu)化,決定利用現(xiàn)有管線。
1 原因分析
1.1 設(shè)計情況
乙烯裝置采用的是高溫蒸汽裂解,能耗主要集中在裂解爐、分離過程和壓縮機上,節(jié)能應(yīng)立足于能量的回收及減少能量的消耗上。乙烯裝置建有11臺年產(chǎn)10萬噸乙烯的SL-1型裂解爐,其使用燃料為裝置自產(chǎn)甲烷或氫氣。原設(shè)計的燃料系統(tǒng)流程為來自再生系統(tǒng)的甲烷尾氣進入燃料氣系統(tǒng),同時過量的氫氣和乙烷也進入燃料氣罐,燃料氣罐的甲烷尾氣優(yōu)先去裂解爐的側(cè)壁燒嘴,過量的甲烷尾氣和汽化的LPG去裂解爐的底部燒嘴。正常生產(chǎn)時,系統(tǒng)所生產(chǎn)的甲烷氣不富裕,不能外送。
乙烯裝置燃料平衡表
1.2 物料平衡數(shù)據(jù)
設(shè)計物料平衡數(shù)據(jù)乙烯裝置設(shè)計物料平衡2010年乙烯裝置物料平衡數(shù)據(jù):
裝置名稱投入產(chǎn)出原料名稱本期產(chǎn)品名稱本期生產(chǎn)收率,%乙烯裝置1號石腦油1328323.618
2號石腦油301608.208氫氣25628.0110.912芳烴抽余油38750.220甲烷404364.69414.394
加氫裂化尾油916376.570乙烯854942.11330.433飽和液化氣223921.245丙烯432753.26115.405丙炔氣270.976混合碳四296560.82810.5572809250.836粗裂解汽油607728.95121.6332號裂解重餾分28104.0151.000裂解重餾分138482.6244.930。
從上述數(shù)據(jù)可得出,在2010年乙烯裝置甲烷收率為14.394%,高于設(shè)計值13.88%,而在裝置原設(shè)計中沒有甲烷外送線,所以,裝置所生產(chǎn)的甲烷除供裂解爐作燃料、EO/EG裝置制穩(wěn)劑、苯酚裝置焚燒爐燃料及火炬長明線使用外,還有部分富裕量,因無下游用戶,只能排入火炬系統(tǒng)。裝置內(nèi)無甲烷外送線,不能適應(yīng)裝置高負(fù)荷運行的需要,所以,優(yōu)化燃料系統(tǒng),及時將富裕甲烷外送,保證燃料系統(tǒng)穩(wěn)定,是裝置急需解決的問題。
2 新增甲烷1#線改造
2.1 改造原因
在實際生產(chǎn)過程中因裝置負(fù)荷逐年提高、裂解原料中異構(gòu)烷烴含量較高,裝置生產(chǎn)的甲烷除在滿足裂解爐使用外,還有富裕的甲烷氣,使燃料系統(tǒng)壓力升高,造成多余的甲烷氣排放至火炬。
2.2 改造方案
利用中沙公司與烯烴部之間的DN100甲烷線,將乙烯裝置多產(chǎn)的甲烷氣送至熱電部燃料系統(tǒng),按外送量4/h考慮,甲烷氣輸送管道自PV30003閥前引出,引出點壓力為0.55MPa~0.6MPa,按壓力0.55MPa考慮,熱電部燃料氣系統(tǒng)緩沖罐操作壓力0.3MPa。按照DN100,當(dāng)量長度4120m,輸送起點壓力為0.55MPa,熱電部現(xiàn)有燃料氣系統(tǒng)緩沖罐終點0.3MPa核算,根據(jù)weymouth公式計算得,在保證壓力的情況下,輸送量為1.173t~1.393t。
2.3 實施后效果
2011年1月乙烯裝置新增1#甲烷外送線投用,外送甲烷能力為2.0噸/小時,降低裝置能耗14.28千克標(biāo)油/噸乙烯。2011年乙烯裝置高負(fù)荷運行,共外送天津石化甲烷氣15880噸,實現(xiàn)銷售收入1905萬元。
2011年1月新增甲烷外送1#線投用后,乙烯裝置在滿足下游裝置使用及外送需求的條件下,仍有部分甲烷氣排放至火炬。為解決此問題,提高裝置整體經(jīng)濟效益,乙烯裝置決定對甲烷外送線流程再次進行優(yōu)化。
3 新增甲烷2#線改造1)改造原因
當(dāng)乙烯裝置進一步提升負(fù)荷或出現(xiàn)1臺加氫尾油爐運行時,每小時約有2.5t的甲烷富裕量,會造成富裕甲烷氣排放至火炬。
2012年乙烯裝置利用低位能的急冷水熱量給裂解爐助燃空氣預(yù)熱,降低裂解爐燃料氣的使用量,項目實施完畢后,每小時節(jié)約1.0t/h的燃料氣。
苯酚裝置對焚燒爐進行改造,增加空氣預(yù)熱器、更換廢熱鍋爐及氧化尾氣預(yù)熱器,每小時可節(jié)約0.5t燃料氣,又會產(chǎn)生0.5t的甲烷富裕量。
3.2 改造方案
在保證脫甲烷塔(DA301)和燃料系統(tǒng)壓力穩(wěn)定的情況下,甲烷氣外送壓力:0.55MPa,甲烷外送熱電部最大量5.3噸/小時,從乙烯裝置“E-E”接口,甲烷送出管線引接一條6“的管線引接至中沙公司與烯烴部之間的火炬管線上,并將乙烯裝置內(nèi)“F-F”接口的甲烷管線12“FG90003-A1A-T上的流量計FIQ-90805移位,安裝在新引接的6”管線上。
3.3 實施效果
2012年10月投入35萬元利用原有的火炬管線,新增一條甲烷外送線,外送甲烷能力為4.4噸/小時,降低裝置能耗10.69千克標(biāo)油/噸乙烯。2013年乙烯裝置高負(fù)荷運行,共外送天津石化甲烷氣49000噸,實現(xiàn)銷售收入約4600萬元。
4 燃料系統(tǒng)的日常管理
為保證燃料系統(tǒng)的穩(wěn)定,最大限度地將富裕甲烷外送至天津石化,杜絕甲烷放火炬,在日常操作中進行如下管理:
4.1 優(yōu)化燃料系統(tǒng)操作,最大限度地外送甲烷。在正常生產(chǎn)時,燃料系統(tǒng)不引入飽和液化氣或剩余碳四作為裂解爐燃料,當(dāng)燃料氣系統(tǒng)壓力波動時,通過調(diào)節(jié)裂解爐出口溫度及稀釋比,保證燃料系統(tǒng)壓力穩(wěn)定,杜絕燃料氣放火炬現(xiàn)象。
4.2 對空氣預(yù)熱器、火炬回收壓縮機等節(jié)能設(shè)備進行定期檢查,保證其運行正常。
4.3 通知調(diào)度及時與天津石化公司聯(lián)系,將甲烷及時外送至天津石化,保證燃料系統(tǒng)壓力穩(wěn)定,確保火炬回收壓縮機穩(wěn)定運行,最大量地回收火炬氣。
4.4 每周兩次對乙烯裝置外送甲烷產(chǎn)品進行組成分析,確保外送產(chǎn)品質(zhì)量合格。
5 結(jié)論
為適應(yīng)乙烯裝置原料性能及高負(fù)荷運行的需要,先后2次對甲烷外送流程進行優(yōu)化。項目實施后,2013年在裝置高負(fù)荷運行時,在保證系統(tǒng)穩(wěn)定的情況下,能最大限度地外送甲烷氣,為乙烯裝置的各項經(jīng)濟指標(biāo)的創(chuàng)優(yōu)奠定良好基礎(chǔ)。
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