閆長(zhǎng)江
(山東臨沂恒昌焦化股份有限公司 山東臨沂 276132)
空分裝置的持續(xù)調(diào)整及節(jié)能改造
閆長(zhǎng)江
(山東臨沂恒昌焦化股份有限公司 山東臨沂 276132)
針對(duì)空分裝置電耗較高的實(shí)際情況,對(duì)其進(jìn)行了持續(xù)的工藝調(diào)整和節(jié)能改造。改造后,每天節(jié)電20 000 kW·h,年節(jié)約運(yùn)行成本超過(guò)500萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)了空分裝置的經(jīng)濟(jì)、安全、穩(wěn)定運(yùn)行。
空分;分子篩再生氣;蒸汽加熱器
山東臨沂恒昌焦化股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)恒昌焦化公司)100 kt/a焦?fàn)t煤氣制甲醇裝置的弛放氣供恒昌科技公司用于生產(chǎn)合成氨,KDON- 8000/15000型空分裝置所生產(chǎn)的高純度氧氣全部供純氧甲烷轉(zhuǎn)化爐使用,部分氮?dú)庾鳛樯a(chǎn)合成氨的原料氣??辗盅b置中的空氣壓縮機(jī)采用離心式壓縮機(jī)(功率4 300 kW,電壓1 000 V),氮?dú)鈮嚎s機(jī)和氧氣壓縮機(jī)為往復(fù)式壓縮機(jī),再生氣加熱采用電加熱器作為熱能來(lái)源(功率1 092 kW)。該套空分裝置于2010年7月投產(chǎn)后生產(chǎn)穩(wěn)定,但日電耗達(dá)140 000 kW·h,實(shí)際運(yùn)行成本較高。
設(shè)備制造企業(yè)最初調(diào)整再生污氮?dú)饬髁繛?5 000~16 000 m3/h(標(biāo)態(tài)),整個(gè)過(guò)程中污氮?dú)夂苌僬{(diào)整,造成空氣壓縮機(jī)和電加熱器的負(fù)荷較大,為此,分子篩再生氣進(jìn)行如下調(diào)整。
(1) 加熱。在壓縮空氣中CO2含量基本不變的情況下,分子篩再生氣的流量逐步降至12 500 m3/h(標(biāo)態(tài)),同時(shí)加熱溫度由183 ℃降至182 ℃。根據(jù)純化系統(tǒng)各項(xiàng)再生工藝指標(biāo)看,完全可滿(mǎn)足要求。
(2) 冷吹。吸附器冷吹時(shí),將再生污氮?dú)饬髁恐鸩浇抵?4 500 m3/h(標(biāo)態(tài)),保證有足夠的冷吹氣源以滿(mǎn)足吸附器解析要求。
(3) 再生。根據(jù)壓縮空氣中CO2含量不變的情況,將再生冷吹氣流量降至12 500 m3/h(標(biāo)態(tài)),冷吹峰值溫度由148 ℃降至147 ℃。根據(jù)純化系統(tǒng)冷吹階段再生工藝指標(biāo)看,效果良好。
隨著純化系統(tǒng)再生加熱氣和冷吹氣流量的下降,逐步關(guān)小空氣壓縮機(jī)組導(dǎo)葉開(kāi)度并降低排氣量。在甲醇生產(chǎn)裝置產(chǎn)量不斷增加、產(chǎn)品氧氣流量也隨之提高的情況下,空氣壓縮機(jī)組平均排氣量由42 000 m3/h(標(biāo)態(tài))降至40 000 m3/h(標(biāo)態(tài)),平均電流由235 A降至228 A。通過(guò)對(duì)不同階段再生氣流量的調(diào)整,運(yùn)行月電耗下降至4 100 000 kW·h。
空分裝置開(kāi)車(chē)后,氧氣純度一直控制在96%(體積分?jǐn)?shù),下同)以上。因轉(zhuǎn)化爐純氧轉(zhuǎn)化對(duì)氧氣純度沒(méi)有明確的要求,故逐步調(diào)整氧氣純度至92%后生產(chǎn)情況無(wú)變化,而氧氣提取率由92%提高至94%以上,空氣量由40 000 m3/h(標(biāo)態(tài))下降至38 000 m3/h(標(biāo)態(tài)),空氣壓縮機(jī)運(yùn)行電流下降8 A左右。
甲醇裝置正常運(yùn)行時(shí),氮?dú)庥昧坎淮螅蛞旱a(chǎn)量小、銷(xiāo)售價(jià)格不高,經(jīng)與設(shè)備制造企業(yè)協(xié)商后新增1臺(tái)液氮汽化器,液氮儲(chǔ)槽內(nèi)的液氮經(jīng)液氮汽化器升壓后供后工序使用,日節(jié)電1 600 kW·h。
甲醇裝置滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行后,經(jīng)不斷技術(shù)改造及工藝優(yōu)化調(diào)整,甲醇合成塔及轉(zhuǎn)化廢熱鍋爐自產(chǎn)蒸汽量得到大幅提升,富余的中壓蒸汽經(jīng)二次減壓后并入低壓蒸汽管網(wǎng)造成熱量損失。為此,采用蒸汽加熱器代替電加熱器加熱污氮再生氣,并對(duì)原有的污氮?dú)夤艿肋M(jìn)行改造,將壓力12 kPa、流量10 000~12 000 m3/h的污氮?dú)庖琳羝訜崞?,用蒸汽將污氮?dú)鉁囟壬?80~190 ℃,然后進(jìn)入純化器活化分子篩。改造后的工藝流程如圖1所示。
圖1 改造后工藝流程
具體操作:①分子篩吸附器加熱再生時(shí),蒸汽加熱器前自動(dòng)切換閥門(mén)開(kāi)啟,污氮再生氣旁路自調(diào)閥V1218關(guān)閉,手動(dòng)調(diào)整污氮?dú)庾哉{(diào)閥V1217開(kāi)度,將污氮再生氣的流量控制在10 000~13 500 m3/h(標(biāo)態(tài)),流量穩(wěn)定后閥門(mén)投自動(dòng),其余污氮?dú)馀欧胖令A(yù)冷系統(tǒng)水冷塔;②手動(dòng)調(diào)整蒸汽自調(diào)閥開(kāi)度,將污氮再生氣加熱至180~190 ℃,然后閥門(mén)投自動(dòng),加熱蒸汽減壓后進(jìn)入低壓蒸汽管網(wǎng);③分子篩加熱完畢,吸附器進(jìn)入冷吹階段,系統(tǒng)自動(dòng)開(kāi)啟污氮再生氣旁路蝶閥,然后先開(kāi)通污氮?dú)饫浯禋饴?,再關(guān)閉加熱器前污氮?dú)庾詣?dòng)切換閥,切斷污氮再生加熱氣路;④加熱完畢后,手動(dòng)調(diào)節(jié)蒸汽自調(diào)閥開(kāi)度,降低蒸汽加熱器加熱溫度至150 ℃后投自動(dòng)保溫,如影響冷吹污氮?dú)鉁囟?,則關(guān)閉蒸汽加熱器污氮?dú)獬隹诘y;⑤冷吹時(shí),手動(dòng)調(diào)節(jié)污氮?dú)饬髁恐?3 000~14 000 m3/h(標(biāo)態(tài)),徹底滿(mǎn)足分子篩再生要求(冷吹峰值溫度150 ℃,末期低于20 ℃)。在整個(gè)操作過(guò)程中,實(shí)時(shí)觀(guān)察露點(diǎn)分析儀,確保在線(xiàn)數(shù)據(jù)在規(guī)定范圍內(nèi)。
蒸汽加熱器投入運(yùn)行后,一直較為穩(wěn)定,實(shí)際所用蒸汽量約為14 t/d,加上10%熱損失,共需蒸汽量約為14.3 t/d。原部分中壓蒸汽直接減壓后并入低壓管網(wǎng),現(xiàn)改為蒸汽加熱器使用減壓后再并入低壓管網(wǎng),實(shí)際使用蒸汽費(fèi)用可忽略不計(jì),直接經(jīng)濟(jì)效益超過(guò)150萬(wàn)元。
通過(guò)近幾年的持續(xù)改造,空分裝置日電耗基本穩(wěn)定在120 000 kW·h,比改造前每天節(jié)電20 000 kW·h,年節(jié)約運(yùn)行成本超過(guò)500萬(wàn)元??辗盅b置節(jié)能潛力巨大,應(yīng)結(jié)合各自裝置實(shí)際運(yùn)行工況進(jìn)行合理改造、優(yōu)化,從而真正實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗的目的。
ContinuousAdjustmentandEnergy-SavingRenovationofAirSeparationUnit
YAN Changjiang
(Shandong Linyi Hengchang Coking Co., Ltd., Linyi 276132, China)
In connection with actual condition of higher power consumption of air separation unit, continuous process adjustment and energy-saving renovation of the unit is carried out. After the revamp, daily power saving is 20 000 kW·h, annual saving of operation cost is 5 million yuan, and economic, safe and stable operation of the air separation unit is achieved.
air separation; regeneration gas of molecular sieve; steam heater
閆長(zhǎng)江,工程師,負(fù)責(zé)甲醇廠(chǎng)設(shè)備管理工作;13210430288@163.com
TQ028.8
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1006- 7779(2017)05- 0046- 02
2015- 12- 08)