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馬鋼2130連續(xù)退火爐內(nèi)寬規(guī)格帶鋼跑偏分析及對策

2017-12-19 12:31桂國胡裕龍
科學(xué)與財富 2017年33期
關(guān)鍵詞:跑偏

桂國+胡裕龍

摘 要: 隨著市場競爭的不斷加劇,客戶對冷軋帶鋼的產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品規(guī)格都提出了更高的要求,尤其是極限寬規(guī)格產(chǎn)品的需求量逐漸極大,而2130連續(xù)退火線因連續(xù)退火爐內(nèi)跑偏嚴(yán)重,導(dǎo)致生產(chǎn)線出現(xiàn)停機(jī)開爐情況,通過現(xiàn)場跟蹤,提出解決馬鋼2130連續(xù)退火線跑偏的方案并付諸實踐,取得了良好的效果。

關(guān)鍵詞: 寬規(guī)格帶鋼;連續(xù)退火;跑偏

1前言

馬鋼2130連續(xù)退火線投產(chǎn)于2007年,設(shè)計能力為年產(chǎn)93.68萬t,產(chǎn)品規(guī)格范圍為:0.25~2.0mm×900~2000mm,產(chǎn)品等級為:一般商品級(CQ)、普通沖壓級(DQ)、深沖壓級(DDQ)、超深沖壓級(EDDQ)、特超深沖壓級(S-EDDQ)、高強(qiáng)鋼(IF-HSS、BH-HSS、HSLA、DP、TRIP等),作為目前國內(nèi)能夠生產(chǎn)2000mm寬度帶鋼的少有的連續(xù)退火產(chǎn)品機(jī)組之一,承擔(dān)了生產(chǎn)和開發(fā)馬鋼集團(tuán)極限寬規(guī)格冷軋產(chǎn)品的任務(wù),隨著市場競爭的不斷加劇,客戶對冷軋帶鋼的產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品規(guī)格都提出了更高的要求,尤其是極限寬規(guī)格產(chǎn)品的需求量逐漸極大,而極限寬薄規(guī)格產(chǎn)品的寬厚比大,壓下率大,酸軋板形難以控制,易產(chǎn)生復(fù)雜浪形,如單邊浪、邊中復(fù)合浪等非對稱板型缺陷,這類板型非常容易引發(fā)后續(xù)連續(xù)退火線的跑偏問題[1]。2015年以來馬鋼2130連續(xù)退火線爐內(nèi)帶鋼跑偏問題日益加重,僅2015年1-12月跑偏導(dǎo)致擦爐墻停機(jī)開爐事故6次,嚴(yán)重制約著馬鋼2130連續(xù)退火線的高效化生產(chǎn),特別是隨著極限寬規(guī)格高端品種的生產(chǎn)比重增加,這種馬鋼2130連續(xù)退火線帶鋼跑偏問題變得更加突出和緊迫。本文通過對馬鋼2130連續(xù)退火線在生產(chǎn)寬規(guī)格產(chǎn)品時,進(jìn)行跟蹤實驗,制定出相應(yīng)的對策。

2 跑偏情況分析

對馬鋼2130連續(xù)退火線的實際生產(chǎn)情況進(jìn)行跟蹤,發(fā)現(xiàn)在加熱段4#糾偏輥(圖示16、17號爐輥)區(qū)域(圖示五角星區(qū)域)跑偏尤為嚴(yán)重。這主要是由于冷態(tài)帶鋼入爐進(jìn)入加熱段后溫度變化大,內(nèi)應(yīng)力釋放劇烈,而且此處的爐輥凸度受到板溫影響會有所下降[2],因而加熱段是帶鋼跑偏比較嚴(yán)重的部位。馬鋼2130連續(xù)退火線設(shè)計產(chǎn)品寬度從900mm-2000mm,跨度區(qū)域大,加熱段道次長,加熱段糾偏設(shè)置偏后,且在溫度場變化區(qū)域沒有設(shè)置糾偏。

2016年1月初對馬鋼2130連續(xù)退火線的跑偏情況進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,然后利用IMBA軟件分析驗證(以每4個小時3#,4#糾偏機(jī)構(gòu)的實際位置進(jìn)行分析),得出以下的規(guī)律:(1)向操作側(cè)跑偏普遍發(fā)生,且基本上未出現(xiàn)向傳動側(cè)跑偏;(2)1#—4#糾偏輥糾偏方向相同;(3)4糾偏輥能力最弱。

從上面的跟蹤情況來看,可以分析出影響馬鋼2130連續(xù)退火生產(chǎn)線跑偏的原因是:(1)馬鋼2130連續(xù)退火爐爐輥凸度問題;(2)馬鋼2130連續(xù)退火爐加熱段4#糾偏裝置糾偏能力弱。

3 跑偏情況的對策

3.1 2130連續(xù)退火爐內(nèi)爐輥輥形及粗糙度的優(yōu)化

理論爐輥凸度越大對帶鋼的跑偏效果越好,因此選擇合適的輥型必須綜合考慮爐內(nèi)跑偏及產(chǎn)生熱瓢曲的傾向之間平衡[3]。通過分析爐內(nèi)熱量傳遞和交換對爐輥的影響和參考國內(nèi)最新連退退火線設(shè)計的輥系表,對加熱段4#—11#爐輥進(jìn)行了技術(shù)調(diào)整,其中4#—7#爐輥的凸度從3.5mm提高到4.0mm,粗糙度不變,8#—11#輥凸度從3.0mm提高到3.5mm,粗糙度從1.5—2.0um提高到3.5—4.0um,提高了馬鋼2130連續(xù)退火爐爐輥自糾偏能力。

3.2 2130連續(xù)退火爐內(nèi)操作側(cè)加墊片

根據(jù)前期跟蹤和分析結(jié)論,了解到帶鋼整體偏向操作側(cè)平均約40mm,且1#—4#糾偏輥糾偏方向相同,為了保障寬規(guī)格(寬度>1800mm)帶鋼的穩(wěn)定生產(chǎn),將實際帶鋼運行的中心位置進(jìn)行調(diào)整,迫使帶鋼運行于中心線,將操作側(cè)近40mm的糾偏能力釋放,對2130連續(xù)退火爐操作側(cè)添加加墊片,具體對2130連續(xù)退火爐加熱段的爐輥進(jìn)行了加墊調(diào)整,對 7#,9#,11#,13#,15#爐輥操作側(cè)加6mm墊片。

通過這些對策實施后,2016年馬鋼2130連續(xù)退火線因跑偏造成停機(jī)開爐次數(shù)為0次,對比于2015年的停機(jī)開爐次數(shù)的6次,很好的解決了馬鋼2130連續(xù)退火爐跑偏造成停機(jī)開爐情況。

4 結(jié)論

在以上措施實施后,馬鋼2130連續(xù)退火爐內(nèi)寬規(guī)格(寬度>1800mm)帶鋼跑偏情況大大降低,并且11月馬鋼2130連續(xù)退火線實現(xiàn)了超極限寬度為2000mm的MLD產(chǎn)品的穩(wěn)定生產(chǎn),為馬鋼寬規(guī)格產(chǎn)品穩(wěn)定生產(chǎn)提供了有力的支持,也提高了馬鋼連退產(chǎn)品在市場上的競爭力。

參考文獻(xiàn)

[1]包仁人.張杰等,非對稱板型對連續(xù)退火爐內(nèi)帶鋼跑偏影響,鋼鐵,2015,50(5):34-37.

[2]楊靜.楊進(jìn)等,連退爐內(nèi)爐輥的選擇與優(yōu)化設(shè)計,工業(yè)爐,2013,33(6):23-27.

[3]葉玉娟.周旭東等,連續(xù)退火爐內(nèi)帶鋼跑偏和熱瓢曲研究進(jìn)展,軋鋼,2009,26(4):35-38.

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