陳虎
摘要:本文根據(jù)國外某電廠主變在運(yùn)行時主變非電量保護(hù)裝置報風(fēng)冷全停信號,后臺卻顯示風(fēng)冷系統(tǒng)三組風(fēng)扇都在運(yùn)行,到現(xiàn)場實(shí)際檢查風(fēng)扇確已經(jīng)投入。然后仔細(xì)分析風(fēng)冷系統(tǒng)的二次回路圖,又分析故障錄波裝置錄到的波形,與其它項(xiàng)目的報警回路設(shè)計做了比較,發(fā)現(xiàn)了風(fēng)冷全停信號報警原因,進(jìn)而提出改進(jìn)的方法,避免了因?yàn)樵O(shè)計缺陷而導(dǎo)致的主變風(fēng)冷全停誤報警信號。
關(guān)鍵詞:風(fēng)冷系統(tǒng)全停;原因分析
2017年11月,國外某項(xiàng)目在主變帶負(fù)荷運(yùn)行時非電量保護(hù)裝置收到風(fēng)冷全停信號報警,NCS后臺卻顯示風(fēng)冷系統(tǒng)正常工作,運(yùn)行人員去就地檢查發(fā)現(xiàn)實(shí)際就地風(fēng)冷系統(tǒng)也是在運(yùn)行。所幸在帶負(fù)荷測試前,退出了風(fēng)冷系統(tǒng)全停保護(hù)壓板,沒有把運(yùn)行的主變從電網(wǎng)上分離,沒造成任何事故。
1 事情經(jīng)過
國外某發(fā)電廠升壓站主變風(fēng)冷系統(tǒng)設(shè)計有四組風(fēng)扇,其中三組風(fēng)扇正常時都在工作,一組風(fēng)扇作為備用,只有當(dāng)其它三組風(fēng)扇某一組有故障時,第四組風(fēng)扇才投入運(yùn)行。主變受電完成后,由于#4主變沒有條件進(jìn)行帶負(fù)荷測試,于是臨時退出了主變差動保護(hù)、本體壓力釋放、風(fēng)冷全停壓板,接著新建的接入該主變的兩臺發(fā)電機(jī)組整套啟動。在兩臺發(fā)電機(jī)并網(wǎng)帶上負(fù)荷時,由于主變風(fēng)冷系統(tǒng)里設(shè)計有50%額定電流啟動風(fēng)冷的回路,當(dāng)發(fā)電機(jī)負(fù)荷增加時,NCS后臺收到保護(hù)報警鈴聲,運(yùn)行人員檢查各個畫面,發(fā)現(xiàn)#4主變非電量保護(hù)裝置報“風(fēng)冷全停”,檢查NCS后臺#4主變測控畫面確是風(fēng)冷系統(tǒng)確是顯示運(yùn)行正常,去就地檢查風(fēng)冷系統(tǒng)確是在運(yùn)行,這給運(yùn)行人員帶來了困惑,以為是非電量保護(hù)裝置誤報此信號。但是在發(fā)電機(jī)整套啟動做變負(fù)荷試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)#4主變又報了同樣的信號,這說明不是保護(hù)裝置的問題,保護(hù)裝置確是收到了風(fēng)冷全停的信號。但是NCS后臺和實(shí)際未見風(fēng)冷全停,說明主變風(fēng)冷系統(tǒng)信號回路,存在著缺陷,不能真實(shí)反映主變冷卻器的情況,現(xiàn)場調(diào)試人員又仔細(xì)審查設(shè)計圖紙,但是沒有發(fā)現(xiàn)設(shè)計圖紙上的缺陷。又對照其它現(xiàn)場的風(fēng)冷系統(tǒng)設(shè)計圖紙,并調(diào)取非電量保護(hù)裝置動作時的故障錄到的波形,發(fā)現(xiàn)確是設(shè)計上的缺陷,導(dǎo)致的保護(hù)裝置收到風(fēng)冷全停信號一個毫秒脈沖。只有當(dāng)兩組電源KM1和KM2同時失電,或者變壓器按負(fù)荷控制風(fēng)冷繼電器KA3、油面溫度控制繼電器KA4兩個任一個得電,四組風(fēng)扇接觸器KM3-KM6都失電才報風(fēng)冷全停。
設(shè)計時未考慮當(dāng)KA3或KA4繼電器得電瞬間,KM3-KM5接觸器輔助觸點(diǎn)得電動作需要一定時間,錄波裝置測到的風(fēng)冷全停時間僅為48mS,假設(shè)電信號的傳輸時間為0mS,風(fēng)冷全停信號在KA3或者KA4動作時就發(fā)出風(fēng)冷全停信號,保護(hù)裝置在收到該信號48mS后KM3接觸器常閉點(diǎn)斷開,風(fēng)機(jī)全停信號消失。保護(hù)裝置可以復(fù)位,但是在這48mS的時間內(nèi),如果裝置整定風(fēng)冷全停跳開關(guān)時間為0S,在一時間內(nèi)保護(hù)裝置足夠發(fā)出跳斷路器指令,給運(yùn)行帶來影響。
2 主變風(fēng)冷全停報警信號其它設(shè)計
通過對比其它不同廠家及設(shè)計院對于風(fēng)冷系統(tǒng)設(shè)計的資料來看,其它項(xiàng)目的設(shè)計有以下幾種:
(1)基于PLC的編程邏輯來控制風(fēng)冷系統(tǒng),風(fēng)機(jī)全停報警也是由PLC發(fā)出。
(2)當(dāng)兩段電源全部消失,冷卻器裝置全部停止工作,根據(jù)變壓器的上層油溫高低,經(jīng)一定時限作用于跳閘。
(3)風(fēng)冷全停信號由變壓器所有冷卻器的動力回路熱繼電器故障時發(fā)出。
3 處理方法
對比其它資料,通過仔細(xì)的分析,對于現(xiàn)場的風(fēng)機(jī)全停報警信號回路的完善主要是:在兩路電源正常工作時,KA3或者KA4得電瞬間,不要讓該信號傳輸?shù)椒请娏勘Wo(hù)裝置。針對這個問題,提出了以下幾種解決方案:
(1)增加一個時間繼電器KT4,在KA3或KA4得電時,時間繼電器KT4也動作,但是在時間整定上大于接觸器KM3的輔助點(diǎn)動作時間,當(dāng)KT4時間到,如果KM3-KM6接觸器的輔助點(diǎn)還未斷開,再報風(fēng)冷全停。
(2)把KM3-KM6的常閉輔助點(diǎn),全部更換成風(fēng)機(jī)熱繼電器FR1-FR4的常開點(diǎn)。當(dāng)四組風(fēng)扇全部出現(xiàn)故障時,熱繼電器動作后再發(fā)風(fēng)冷全停信號。
(3)根據(jù)方案2提出,方案3,不用熱繼電器FR1-FR4的輔助點(diǎn),而是利用FR1-FR4分別動作時,給后臺發(fā)風(fēng)冷故障信號的接口繼電器KD1-KD4來實(shí)現(xiàn)。
(4)正常運(yùn)行的三組風(fēng)扇KM3-KM5不做修改,只更改第四組風(fēng)扇。當(dāng)備用風(fēng)扇故障時FR4動作,KD4得電動作,接著KD5得電動作,既發(fā)備用風(fēng)機(jī)投入失敗,又發(fā)風(fēng)機(jī)全停報警信號。
方案(1)需要增加時間繼電器KT4,而且二次回路需要改動較多地方,不建議采取方案(1)。方案(2)不需要增加任何東西,只需要改動二次回路,方便快速。但是有一個不可行的地方就是熱繼電器只有兩組輔助接點(diǎn),一組常開,一組常閉。但是常開點(diǎn)用在了接口繼電器KD1-KD4回路里,也不符合現(xiàn)場實(shí)際情況。方案(3)在方案(2)的基礎(chǔ)上利用接口繼電器KD1-KD4的輔助點(diǎn),現(xiàn)場可以實(shí)現(xiàn),缺點(diǎn)則是需要改動二次回路較多地方。方案(4)只需將KM6接觸器的輔助點(diǎn)更換到KD5的一組常開點(diǎn),現(xiàn)場二次回路改線少,快速。所以現(xiàn)場采用方案(4)解決了保護(hù)裝置收到風(fēng)冷全停的脈沖信號而動作告警。
現(xiàn)場對主變風(fēng)冷二次回路按照方案(4)改造后,對回路進(jìn)行了試驗(yàn)驗(yàn)證,試驗(yàn)的時候,還是把冷卻器全停出口壓板退出,然后用繼電保護(hù)測試儀對KA3加電流測試,在KA3動作時,接著風(fēng)扇正常運(yùn)行,主變非電量保護(hù)裝置沒有收到風(fēng)冷全停信號。然后又模擬風(fēng)冷全停,把FR1熱繼電器撥到TEST位,第四組風(fēng)扇啟動工作,相繼把FR3-FR4全部撥到TEST,主變非電量裝置報主變風(fēng)冷全停,信號正確。改造后的主變冷卻器全停信號可以真是、全面、準(zhǔn)確的反應(yīng)現(xiàn)場冷卻風(fēng)扇的狀態(tài),解決了因主變風(fēng)冷系統(tǒng)回路設(shè)計不完善而導(dǎo)致的非電量保護(hù)裝置動作對運(yùn)行帶來的隱患。
4 結(jié)論
通過對現(xiàn)場出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析,暴露出了我們在設(shè)計時沒有考慮到接觸器得電動作時間,而電信號的傳輸速度是極快的,對此次主變風(fēng)冷回路的改造并試驗(yàn)驗(yàn)證,完善了冷卻器回路,在運(yùn)行時不會受到不正確的告警信號干擾,保護(hù)裝置不會誤動作,消除了主變穩(wěn)定運(yùn)行的事故隱患。同時也說明了一點(diǎn),我們在設(shè)計時,不能忽略回路中每個元器件的動作時間,每個元器件要相互配合,就像繼電保護(hù)的時間整定一樣,要充分考慮可能出現(xiàn)的問題,傳輸給保護(hù)裝置、集控室后臺的信號要仔細(xì)分析是否合理,是否會給運(yùn)行帶來誤解。
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