劉亮+李洪濱
摘 要:套箱法水下混凝土施工工藝較常規(guī)工藝比,更安全、環(huán)保、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗,是傳統(tǒng)現(xiàn)澆水下混凝土施工技術(shù)的一項(xiàng)重大突破,對提高水下混凝土施工水平具有重要意義,同時也具有巨大的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。
關(guān)鍵詞:套箱法 水下混凝土澆筑 效益
1.引言
山東省某海島需要新建碼頭,碼頭采用現(xiàn)澆水下混凝土結(jié)構(gòu),共分七段,標(biāo)準(zhǔn)段平面尺寸為10×8m,頂標(biāo)高+3.0m?,F(xiàn)澆水下混凝土最大底標(biāo)高-6.2m,最小-1.9m,地勢起伏較大。水下混凝土模板支設(shè)較困難,混凝土供應(yīng)較困難,施工難度較大。
針對上述問題,本論文提出了套箱法現(xiàn)澆工藝,解決了現(xiàn)澆水下混凝土鋼模板支設(shè)困難,穩(wěn)定性差,船舶無法靠泊作業(yè),模板支拆作業(yè)周期長等難題。
2.工藝特點(diǎn)
2.1利用混凝土套箱自穩(wěn)性替代鋼模板,增強(qiáng)施工安全性與便利性
混凝土套箱具有較大的自重力,在水中同等迎流面的情況下,不會因現(xiàn)場海況與船機(jī)的影響而發(fā)生位移、浮動現(xiàn)象,具有一定的自穩(wěn)性,不需要在現(xiàn)場水域布設(shè)錨具進(jìn)行錨索固定,具備簡易靠泊施工船舶的條件,增加了施工的便利性與安全性。
2.2混凝土套箱可與設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)融為一體,減少拆模周期,提高工效
混凝土套箱即可作為模板使用,也可與設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)融為一體,采用與主體同一標(biāo)號混凝土進(jìn)行套箱預(yù)制,澆注混凝土后與設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)融為一體,增加了水下混凝土的表觀質(zhì)量,同時,與原設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)一體澆注,減少模板的二次拆除維護(hù),提高了工效。
2.3混凝土套箱較鋼模板安全環(huán)保
混凝土套箱在設(shè)計(jì)時與主體混凝土同標(biāo)號處理,在強(qiáng)度、防腐、抗凍方面可一次性滿足設(shè)計(jì)要求,預(yù)制完成后一次吊裝到位,同時也避免鋼模板在海水環(huán)境下生銹及使用模板油產(chǎn)生環(huán)境污染。
2.4套箱封底完成后,即可進(jìn)行抽水干施工,減少施工成本
采用無底套箱法施工,待水下混凝土澆注套箱封底完成后,即可進(jìn)行抽水干施工,節(jié)省了水下混凝土原材料絮凝劑的費(fèi)用,節(jié)省了施工成本。
3.施工工藝流程及操作要點(diǎn)
施工工藝流程:施工準(zhǔn)備→套箱預(yù)制、運(yùn)輸→套箱基礎(chǔ)處理→套箱安裝→套箱底部封堵處理→澆注封底水下混凝土→抽水進(jìn)行混凝土干施工
3.1施工準(zhǔn)備
(1)對碼頭基礎(chǔ)范圍內(nèi)的礁巖進(jìn)行掃海探摸確定是否有淤泥存在,探明基礎(chǔ)巖面標(biāo)高與設(shè)計(jì)標(biāo)高差異及有無突變情況,以確定水下混凝土套箱尺寸。
(2)套箱尺寸及結(jié)構(gòu)的確定
結(jié)合地質(zhì)探摸情況,基巖面標(biāo)高變化較大,套箱深度需根據(jù)基巖面標(biāo)高做出適當(dāng)調(diào)整?,F(xiàn)澆水下混凝土設(shè)計(jì)共分七段,第一段為異型段采用鋼模板,其余各段為10×8m,采用混凝土套箱模板。各段間留置2 0 m m沉降縫,套箱安裝施工按由低到高的順序進(jìn)行,為保證插縫套箱安裝順利,套箱縫寬定為100mm。
套箱采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),在構(gòu)件預(yù)制場內(nèi)分兩層預(yù)制成型,達(dá)到強(qiáng)度后整體吊裝。套箱壁厚300mm,墻間設(shè)300×300mm的加強(qiáng)角,套箱底腳設(shè)內(nèi)趾,趾寬300mm,高度500mm,內(nèi)趾與墻間設(shè)300×300mm的加強(qiáng)角,具體見圖1。
經(jīng)核算,套箱配筋采用HRB400螺紋鋼筋,豎向筋采用Φ1 0 m m鋼筋,水平筋及拐角加強(qiáng)筋采用Φ12mm鋼筋。
(3)套箱吊裝方式確定
套箱為混凝土薄壁結(jié)構(gòu),尺寸較大,為保證套箱吊裝安全,套箱設(shè)置八個吊點(diǎn),并設(shè)置專用吊裝架進(jìn)行吊裝。吊裝架采用復(fù)合[25b型槽鋼進(jìn)行焊接,八點(diǎn)吊模式進(jìn)行設(shè)計(jì)。吊架尺寸具體如圖2。
吊裝采用4根直徑Φ56.5mm鋼絲繩,長度為13.03m;4根直徑Φ52mm鋼絲繩,長度12.4m,吊裝架下方與套箱采用8根雙股Φ36.5mm鋼絲繩進(jìn)行連接,長度3.6m。
3.2套箱基礎(chǔ)找平
采用墊塊+麻袋混凝土的方式進(jìn)行基礎(chǔ)找平,以減少風(fēng)浪對底部結(jié)構(gòu)的危害。墊塊采用1 0 0 0×1 5 0 0×1 0 0 0 m m+1000×1000×300mm兩種規(guī)格混凝土墊塊四角支墊方式,其余位置均采用麻袋混凝土進(jìn)行找平,墊塊混凝土標(biāo)號取C30。套箱基礎(chǔ)找平完畢后,選用200噸起重船進(jìn)行吊裝。
3.3套箱底部封堵處理
套箱安裝完成后,潛水員進(jìn)行水下堵縫處理,水下堵縫材料:套箱前后沿以噸袋裝碎石配一布一膜為主,一布一膜鋪設(shè)在噸袋內(nèi)側(cè)主要解決噸袋之間小的縫隙,防止混凝土澆筑時漏漿。套箱與套箱之間縫隙采用水下鋼模板封堵,下部通過外部吊放4t長條混凝土塊進(jìn)行固定。
3.4澆注水下混凝土
混凝土采用簡易拌和船進(jìn)行拌和與澆注。在自航平板駁上將50強(qiáng)制式拌和站、地泵、12m布料桿進(jìn)行改造組裝,設(shè)置骨料倉,水泥采用袋裝水泥,拌和船混凝土原材料由專用運(yùn)輸船供應(yīng)。
水下混凝土采用方駁吊機(jī)配漏管的方式進(jìn)行澆注,當(dāng)套箱封底完成后可以采用抽水澆注模式,減少絮凝劑的使用,節(jié)省費(fèi)用的同時,也提高混凝土澆注質(zhì)量。
4.結(jié)語
(1)在起伏不定的基巖上采用無底套箱作模板,由起重船配吊裝架吊扶安裝,套箱底部由預(yù)制混凝土墊塊找平四角標(biāo)高,成功解決了水下基巖標(biāo)高起伏變化大水下混凝土模板支設(shè)困難的難題,利用混凝土套箱自穩(wěn)性減少模板抗浮、抗滑移現(xiàn)象,提高了模板在風(fēng)浪中的穩(wěn)定性,降低了作業(yè)安全風(fēng)險。
(2)套箱法施工有效避免了模板的水下支立、拆除作業(yè),大大減少了潛水作業(yè)強(qiáng)度和臺班,縮短了工期。采用無底套箱法施工,待水下混凝土澆注套箱封底完成后,即可進(jìn)行抽水干施工,減少了水下混凝土原材料絮凝劑的使用。
(3)混凝土套箱在設(shè)計(jì)時與主體混凝土同標(biāo)號處理,在強(qiáng)度、防腐、抗凍方面可一次性滿足設(shè)計(jì)要求,提高了混凝土表觀質(zhì)量,套箱預(yù)制完成后一次吊裝到位,套箱密封性好不漏灰跑漿,無需除銹、涂刷模板油,減少環(huán)境污染。
(4)在甲板駁上將拌合站與地泵以及布料桿進(jìn)行組合改造成簡易拌和船,解決了混凝土長途運(yùn)輸質(zhì)量不受控的難題。
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